999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

陡河水庫壩體浸潤線觀測資料計算分析

2024-03-07 11:52:40周金波
水科學與工程技術 2024年1期
關鍵詞:分析

周金波

(河北省唐山市陡河水庫事務中心,河北 唐山 063021)

滲流觀測是土壩觀測的關鍵, 根據壩體觀測資料, 對震前壩體浸潤線和震后壩體浸潤線數據進行計算分析,對大壩壩體滲透穩定與安全做出評價,得出相應結論并提出建議,為水庫安全運行、壩體安全穩定提供科學依據。

1 觀測設備布設

陡河水庫土壩為碾壓均質壩, 筑壩材料為砂質黏土,最大壩高25 m,校核水位為44.3 m,相應庫容為5.152 億m3。壩基為第四紀地層,建在河床段和一級臺地上,地面高程26~28 m,表層黏性土厚約7~10 m,滲透系數為1×10-5cm/s, 其下為砂層, 滲透系數為1.75~9.75×10-3cm/s, 主壩位于滲透系數相差很大的雙層地基上。 陡河水庫初建時, 分別在0+100、0+500、1+500 3 個剖面共安裝10 根觀測管, 其位置位于壩頂及上、下游壩坡上。1977 年震害修復工程中,壩軸線向下游移動16 m,然后重新筑壩。壩體測壓管進行重新布設,同時保留原壩中管3 根為震后壩上管,共7 個斷面。可分為3 部分:河床段(0+100、0+170)、一級階地(0+500、0+900、1+300)、淤泥段(1+500、1+700)。 其中河床段220 m 范圍內為壩腳堆石棱體排水,一級階地由壩內暗管排水至排水溝。1988 年,在提高保壩標準工程中,將壩中測壓管加長,保證震后資料的連續性,觀測設施基本保持完好[1]。

2 大壩浸潤線初步分析

陡河水庫于1957 年7 月安設壩體浸潤線管,經過40 多年觀測,1957—1976 年之間的觀測資料具有連續性;1977 年7 月至今,壩體浸潤線觀測資料具有連續性。因此本次分析可分為震前和震后兩部分。

2.1 震前壩體浸潤線分析

陡河水庫1958 年正式蓄水,從歷年的觀測資料整理分析:1959 年汛期水位為最高34.33 m, 最低庫水位為27.73 m,壩體浸潤線在形成前期最能反映壩體的運行情況, 而1959 年壩體未完全形成浸潤線。所以從1960 年以后開始分析。

2.1.1 0+100、0+500、1+500 浸潤線水位數據分析

通過震前0+100、0+500、1+500 壩體測壓管水位逐年變化數據如表1,可知1970—1976 年的測壓管運行正常,壩上浸潤線管水位最高,壩中其次,壩下最低。 其中0+100 斷面長期低于庫水位很多, 說明0+100 斷面所處的河床斷壩體排水能力比較強。但從總體趨勢來看,3 個測壓管水位有升高趨勢。0+500 斷面管水位有一種反常現象,即壩上、壩中測壓管高于庫水位, 這種現象不符合滲流規律。 分析原因,可能是測壓管堵塞或降雨影響。1+500 斷面浸潤線管水位從總體趨勢來看,管水位運行正常,由于管水位與庫水位有較長的滯后時間, 隨著時間推移3個測壓管水位有升高趨勢。

表1 震前0+100、0+500、1+500斷面測壓管水位逐年變化單位:m

2.1.2 實測與設計浸潤線計算

陡河水庫土壩河床段壩體浸潤線設計值按 《蘇聯水工建筑物滲透計算》中的近似公式進行計算,建立X、Y 軸坐標系, 浸潤線可通過將x、y 值代入浸潤線方程。壩體滲透系數k=3.32×10-7cm/s,即河床段按透水地基計算, 計算條件是壩體滲透系數較壩基滲透系數小得多,即:壩基透水性大于壩體,其計算公式為:

式中 Y 為浸潤線方程將坐標x 點代入后的值(m);x 為浸潤線方程的x 取值(m);H 為當日庫水位與該斷面下當日實測管水位的差值(m);L 為浸潤線交上游壩坡交點垂線至交下游坡腳處的水平距離(m)[2]。

臺地段壩體浸潤線設計值, 近似地取其為裘皮幼拋物線,按不透水地基考慮,計算公式為:

式中 L 為浸潤線交上游壩坡交點垂線至交下游坡腳處的水平距離(m);L′為L 和單位寬度滲徑長度之和,即浸潤線產生的總的滲徑長度(m);H′為假設的深度即浸潤線方程在Y 軸上的截距(m)。qr為壩中化引單位寬度滲透流量 (m3/s·m);H 為當日庫水位與該斷面下當日實測管水位的差值(m);f1與f2是上游邊坡系數m 的函數,由關系曲線可查得;f1為上游邊坡系數,f2為下游邊坡系數。均質土石壩不透水地基堆石棱體排水情況為例,建立坐標系,經化簡得浸潤線方程為:

式中 A、B是常數,A不等于0, 當x=L',y=0時,B=H'2,Ax=-B,A=代入后得出A值和B值。其余變量含義同上。

2.1.3 0 +100、0 +500、1+500 斷面壩體浸潤線計算

自水庫運用以來,1959 年庫水位為最高34.33 m,但未完全形成浸潤線,1962 年以后壩體已完全形成浸潤線,且1962 年庫水位長期處于32 m 左右, 對浸潤線形成有很大好處,為了真實比較實測值與設計值。 選取1962 年1 月17 日水位31.88 m 為計算水位,對0+100、0+500、1+500 3 個斷面進行計算如表2。

表2 0+100、0+500、1+500斷面壩體浸潤線計算(震前) 單位:m

2.1.3.1 庫水位與管水位的滯后時間分析

陡河水庫是碾壓式均勻土壩, 從多年庫水位隨管水位運行變化來看, 管水位相對于庫水位具有相當長的滯后性,很難判斷出具體的滯后時間,且壩體的測壓管受埋設等多方面因素的影響。 所謂的滯后時間,是一個時間范圍,不是一個固定值,同一水位不同的斷面有不同的滯后時間。

現對庫水位與管水位滯后時間分析如下: 取臺地段不透水地基, 計算公式化引單位流量qr值進行計算。該計算公式適應陡河水庫壩體滲流特性,化引單位流量qr值與滲透系數k有密切關系,可假設它們之間有一定線性關系, 即滲透系數k越大,單位流量qr值越大,滲透系數k越小,單位流量qr值越小。 計算公式如下:

式中 v為流速(m3/s) ;Q為流量 (m3);A為斷面面積(m2);l為滲徑長度(m);t為滲流時間。

可做如下假設: 浸潤線是滲流線中最高的一根線,假設Q=qr,A為與qr值相對應的一個單位,那么v=qr,滲流時間近似為t=,所以根據上述滲流時間公式可估算滯后時間。 0+500斷面在庫水位為31.88m 時壩上測壓管的滯后時間t=260d; 壩中測壓管:t=536d;壩下測壓管:t=935d。 1+500斷面在庫水位為31.88m 時壩上測壓管:t=238d; 壩中測壓管:t=492d;壩下測壓管:t=492d[3]。

2.1.3.2 河床段設計與實測浸潤線比較分析

該斷面測壓管自1958 年正式安裝,其后經歷了1959—1960 年持續高水位(32~34 m),但0+100 壩上實測浸潤線值比計算值低4.65 m, 說明壩體內還未形成穩定滲流。 原因分析, 壩基表層為3 m 的礫石砂,透水性良好,下游設反濾壩址排水,因此壩體周圍的排水能力較強,而上游又做有截水槽,截斷壩基中滲流,滲入壩體的少量滲流水很快被排走, 因此,所觀測到的測壓管水位很低,甚至無水。河床段浸潤線低于設計值很多, 在平常觀測中,看到滲出的水清晰,對土壩穩定有利。在該段土壩上游做的黏土鋪蓋和截水槽效果較顯著。 土壩浸潤線位置低于設計值或遠遠低于設計值對下游壩坡穩定有利。 但由于壩體滲透性極弱。當水庫水位降低時,管水位遲遲不能回落,對上游壩坡不利。如1961 年7 月管水位較庫水位高出1.6 m 左右,設計會按最不利驟降情況分析。由于浸潤線形成有較長的滯后時間,故短歷時的洪水位不會形成高的浸潤線, 所以不必考慮設計洪水位下的浸潤線。

2.1.3.3 一級階地段設計與實測浸潤線比較分析

一級階地段共計算0+500、1+500 兩個斷面的浸潤線值, 從兩斷面測壓管水位實測值與設計值比較來看基本相符, 實際值仍低于設計值0.5 m 左右。只有0+500 斷面壩下管水位相差較大為2.98 m, 該值有觀測誤差和降雨影響。一級階地段壩基有8~10 m的不透水層,這些與計算條件相吻合,所以設計和實測浸潤線較為接近。

經過對河床段和一級階地浸潤線計算, 分析測壓管管水位受降雨影響嚴重; 測壓管管水位和下游水位有著密切關系, 下游水位的高低直接影響著測壓管的水位。通過分析可知,所假設的滯后時間計算公式基本符合要求,實測值與計算值相差不多。

2.2 震后浸潤線數據分析

2.2.1 浸潤線管水位數據分析

通過震后0+100、0+500、1+500 壩體測壓管水位逐年變化數據如表3,通過表3 分析:出現幾種完全不可信的結果,0+100 斷面壩中測壓管水位從1981年開始長期高于庫水位;0+500 斷面壩中測壓管水位從1979 年開始長期高于庫水位,0+500 斷面壩上測壓管水位長期高于庫水位;1+500 斷面壩上、壩中浸潤線管水位長期高于庫水位, 壩中浸潤線管水位高于庫水位最大差值7.4 m,壩下浸潤線管水位處于高水位運行。按照壩基是透水地基的特征,壩中測壓管水位應明顯低于庫水位,壩下應該低于庫水位,但實際情況不符合一般滲流規律。

表3 震后0+100、0+500、1+500斷面壩體測壓管水位逐年變化單位:m

2.2.2 實測與設計浸潤線計算(震后)

大壩經震后修復后,查閱整編資料,選用1991 年12 月31 日觀測資料為計算第一手資料。選該年為計算年是因為該年平均水位32.47 m 左右波動,且汛期沒有太大水位變化。選此日基本無雨水影響,對形成浸潤線有利, 理論上對浸潤線計算應符合要求。0+100、0+500、1+500 斷面壩體浸潤線計算結果如表4。

表4 0+100、0+500、1+500斷面壩體浸潤線計算(震后) 單位:m

3 個斷面浸潤線理論值低于實測值,各斷面壩中浸潤線值比計算值大很多,甚至超過庫水位值。這說明壩體浸潤線不能反映壩體的正常運行,理論上測壓管水位值逐漸降低,不會出現類似現象,分析原因:測壓管堵死,不受庫水位影響,長期管中存水,管中水只會沿水平方向緩慢流動,且受壩面積水或降雨影響嚴重。 可能安裝測壓管時周圍土層或管周圍不密實,有漏水現象。即壩體測壓管不能反映大壩的正常運行。

2.3 對震前和震后浸潤線分析的總結

陡河水庫運行66 年來, 主要可分為震前和震后兩大階段, 從以上分析壩體浸潤線在震前運行良好,能正確反映大壩的滲流,只是受降雨影響嚴重,在浸潤線圖和各壩段浸潤線歷時曲線上分析都與庫水位關系緊密, 能比較真實地反映大壩主體的滲流情況。震后大壩的浸潤線有所變動,雖然各斷面浸潤線受降雨影響減小,但各斷面浸潤線不能正確反映壩體的滲流規律,測壓管水位值不隨庫水位變化而變化,并且長期處于高水位運行,違背滲流規律。為確保大壩安全運行,能夠經受大水的考驗,實時監測壩體滲流狀況,2005 年安設大壩安全監測系統。2023 年對大壩安全監測設施進行了改造,對堵塞、異常的測壓管在同位置處增設新孔實時監測。 現在僅有少數測壓管水位高于庫水位,測壓管異常情況得到較大改善[4]。

3 壩體測壓管水位異常試驗分析

3.1 現象描述

陡河水庫自從安設壩體測壓管以來, 通過進行觀測資料整理得:震前測壓管運行正常;震后測壓管運行異常。從震后至今,壩上、壩中測壓管長期高于庫水位,壩下測壓管基本在某一數值范圍內波動,與庫水位變化無關,例如:1+500 斷面壩上測壓管水位基本在33.0 m 左右波動, 壩中測壓管水位長期在36.0 m 左右波動, 壩下測壓管水位長期在32.0 m 左右波動。

3.2 實驗目的

為了更準確、 完整地分析測壓管長期高于庫水位的原因,進行抽水實驗,把測壓管中水抽出,觀察水位變化。 如果管水位保持抽水后的水位或管水位上升緩慢不變,證明測壓管進水堵塞;如果水位變化較快,證明測壓管通暢。實驗說明,測壓管中進水管通暢,排水堵塞,測壓管周圍壩體內的空隙水阻礙管水位的排出。 雨水對測壓管水位的變化影響嚴重。

4 安全評價與建議

(1)震前壩體滲流基本符合均質土石壩的滲流規律,實測浸潤線與理論浸潤線值基本相符。陡河水庫自建成至今,在33.43 m 高水位考驗下大壩無異常現象,證明大壩壩體運行良好。

(2)震前壩體滲流基本符合均質土石壩的滲流規律,實測浸潤線與理論浸潤線值基本相符,震后壩體滲流出現異常現象,管水位長期高于庫水位,違背滲流規律,由于浸潤線長期處于高水位對壩體不利,建議按要求進行大壩結構安全穩定復核, 確保大壩在高水位情況下安全運行[5]。

(3)現壩體管水位與庫水位的滯后時間不明顯,應進行抽水或充水實驗來驗證, 并采取有效措施進行解決。

(4)由于大壩是砂性黏土均質壩,壩體滲透系數過小,相對較穩定,但該壩未經大洪水考驗,應時刻注意運行情況,防范于未然;建議對大壩運行加強監控,建立大壩觀測自動化監測系統,對大壩測壓管觀測資料做準確分析。

猜你喜歡
分析
禽大腸桿菌病的分析、診斷和防治
隱蔽失效適航要求符合性驗證分析
電力系統不平衡分析
電子制作(2018年18期)2018-11-14 01:48:24
電力系統及其自動化發展趨勢分析
經濟危機下的均衡與非均衡分析
對計劃生育必要性以及其貫徹實施的分析
現代農業(2016年5期)2016-02-28 18:42:46
GB/T 7714-2015 與GB/T 7714-2005對比分析
出版與印刷(2016年3期)2016-02-02 01:20:11
中西醫結合治療抑郁癥100例分析
偽造有價證券罪立法比較分析
在線教育與MOOC的比較分析
主站蜘蛛池模板: 国产特级毛片aaaaaaa高清| 97青青青国产在线播放| 国产精品任我爽爆在线播放6080 | 欧美日韩v| 亚洲欧美国产高清va在线播放| 欧美午夜精品| 国产性猛交XXXX免费看| 99re热精品视频中文字幕不卡| 国产在线拍偷自揄拍精品| 波多野结衣无码中文字幕在线观看一区二区 | 久草视频一区| 毛片一级在线| 国产成人无码AV在线播放动漫| 国产高清在线精品一区二区三区| 91在线免费公开视频| 天天综合网亚洲网站| 国产爽妇精品| 国产人人乐人人爱| 中文字幕1区2区| 成人在线天堂| 亚洲制服丝袜第一页| 欧美中文字幕一区| 色婷婷综合激情视频免费看| 日本免费新一区视频| 久久性妇女精品免费| 毛片一区二区在线看| 国产产在线精品亚洲aavv| 亚洲欧美不卡视频| 久久精品66| 青青操国产| 自拍亚洲欧美精品| 国产色偷丝袜婷婷无码麻豆制服| 一本综合久久| 精品成人一区二区三区电影 | 亚洲欧美日韩动漫| 欧美精品二区| 亚洲日韩精品无码专区97| 亚洲啪啪网| 91在线激情在线观看| a毛片在线| 午夜精品福利影院| 玩两个丰满老熟女久久网| 精品欧美一区二区三区在线| 欧美亚洲激情| 久久久噜噜噜| 色欲国产一区二区日韩欧美| 日韩人妻无码制服丝袜视频| 亚洲精品片911| 亚洲无码91视频| 日韩一级二级三级| 99草精品视频| 国产在线视频福利资源站| 亚洲视屏在线观看| 亚洲最新地址| 国产91小视频| 五月天综合网亚洲综合天堂网| 免费看久久精品99| 亚洲国产亚综合在线区| 尤物特级无码毛片免费| 亚洲欧美一区二区三区图片 | 日本免费一区视频| 日韩免费毛片视频| 欧美成人看片一区二区三区| 一级一级一片免费| 毛片免费视频| 亚洲国产欧美自拍| 欧美色图久久| 国产精品丝袜在线| 蜜臀AV在线播放| 在线网站18禁| 人人澡人人爽欧美一区| 激情六月丁香婷婷| 国内精品久久人妻无码大片高| 日本91在线| 日韩欧美国产成人| 国产黄色片在线看| 日本日韩欧美| av在线无码浏览| 99视频精品全国免费品| 国产拍在线| 免费人成黄页在线观看国产| av午夜福利一片免费看|