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汽車內飾件發(fā)泡工序中機器人的應用狀況及應用價值

2024-07-01 10:08:01張寧朱維學楊天池韓秋潘志豪
專用汽車 2024年6期
關鍵詞:安全成本

張寧 朱維學 楊天池 韓秋 潘志豪

摘要:機器人具有產(chǎn)量高、品質好、占地空間小、操作簡單、維護成本低等特點,用于汽車內飾件發(fā)泡生產(chǎn)工藝中可保證澆注點位高精度的準確性和重復性,顯示了良好的應用價值。結果顯示:發(fā)泡生產(chǎn)節(jié)拍可以達到150 s/臺套;日產(chǎn)1 000套的單臺機器人比人工操作的產(chǎn)品合格率高出近10%,年產(chǎn)20萬套的工廠可減少250人左右,顯著降低了企業(yè)生產(chǎn)成本,保證了員工健康和安全,為汽車制造行業(yè)向數(shù)字化方向發(fā)展起到了積極作用。

關鍵詞:機器人;汽車內飾;發(fā)泡;成本;安全

中圖分類號:TP2422? 收稿日期:2024-05-08

DOI:1019999/jcnki1004-0226202406012

1 前言

《國務院關于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的通知》中強調:縱深推進工業(yè)數(shù)字化轉型,加快推動研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、市場服務等全生命周期數(shù)字化轉型,深入實施智能制造工程,大力推動裝備數(shù)字化,開展智能制造試點示范專項行動,完善國家智能制造標準體系。機器人在許多行業(yè)得到推廣應用。比如,在倉儲物流環(huán)節(jié)中引入工業(yè)機器人,能夠使物品分揀和運送工作的效率得到進一步提升,從而降低工作人員工程量以及工作的難度[1]。焊接作業(yè)大幅度提升包括氬弧焊等在內的焊接準確性,進而實現(xiàn)更高的質量[2]。

近幾年,汽車內飾件的發(fā)泡工序也開始應用機器人,提高了整體汽車制造業(yè)的水平上限,縮短了生產(chǎn)加工的工時,促進了汽車制造業(yè)的發(fā)展。操作者的勞動強度增大,從而疲勞度大大增加,從某種程度上嚴重影響了產(chǎn)品的生產(chǎn)效率、質量,以及企業(yè)的高效運轉和資金流動。從汽車的發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā),汽車將逐步從單純的交通工具向舒適化、智能化移動空間和應用終端轉變,成為新業(yè)態(tài)的重要載體,其對汽車內飾發(fā)泡提出了更大的訴求。

2 汽車內飾件發(fā)泡過程

21 汽車內飾件發(fā)泡制造工藝特點

汽車內飾件發(fā)泡生產(chǎn)工藝見圖1,發(fā)泡設備工作原理見圖2。汽車內飾件發(fā)泡工序涉及到材料的選型、定制、試驗、環(huán)保、環(huán)境等諸多方面,工藝鏈長,各環(huán)節(jié)關聯(lián)度高,一環(huán)扣一環(huán),一個環(huán)節(jié)的變化將對后續(xù)的環(huán)節(jié)產(chǎn)生很大的影響。發(fā)泡工序是其中的一項重要環(huán)節(jié),其泡沫生產(chǎn)是將聚醚、異氰酸酯、水和多種添加劑按照適宜的比例混合后反應制成,并利用模具使得泡沫發(fā)起后形成需要的形狀,之后經(jīng)過自由狀態(tài)下熟化[3]。一般情況下需要靜置2 h以上,使生成的發(fā)泡經(jīng)過定型后,流轉到后續(xù)的工序,進行下一步的加工和處理,最終形成內飾產(chǎn)品。

22 汽車內飾件發(fā)泡設備配置

由圖2可知,一套完整的發(fā)泡設備需要很多裝置,如攪拌罐、壓縮空氣產(chǎn)生器、溫度控制系統(tǒng)、過濾器、液壓裝置、發(fā)泡模具、混合頭等。

3 機器人的應用狀況及應用價值

31 提高產(chǎn)品穩(wěn)定性

從圖1可以看出,澆注是整個生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的關鍵,而澆注是由操作者手持發(fā)泡槍混合頭進行發(fā)泡的澆注,由于發(fā)泡液屬于液體,因此,流向和澆注點位會影響到發(fā)泡的效果。理想狀態(tài)是發(fā)泡時將所有氣體都排掉,但實際操作中不可能完全避免,導致外觀形成典型的不良缺陷[4]。因為操作者在實際操作的過程中無法保證澆注點位的準確性和重復性。設計者通過安裝和編寫自動化控制程序,促使使用者通過指令控制工業(yè)機器人[5],從而保證發(fā)泡槍可以通過機器人按照寫入的程序,進行生產(chǎn)。機器人的動作重復性的精度非常高,可以有效地保證發(fā)泡澆注的點位能按照既定的程序進行澆注,從而保證發(fā)泡的一致性和穩(wěn)定性。

一些國家和地區(qū)較早就在汽車內飾件發(fā)泡的關鍵環(huán)節(jié)應用了機器人。比如,法國的佛吉亞(FAURECIA)公司、加拿大的麥格納(Magna)公司和來自中國臺灣地區(qū)的敏實集團(MINTH GROUP),還有新能源整車品牌特斯拉(Tesla),他們研究自動發(fā)泡控制工作過程,建立了機器人與控制中心及液壓定比計量系統(tǒng)之間的通信邏輯關系,保證發(fā)泡成型效果[6]。

沈陽金杯延鋒汽車內飾系統(tǒng)有限公司等大型汽車內飾件制造企業(yè)也率先應用了機器人,該公司的開發(fā)團隊在發(fā)泡材料的攪拌、供壓射出等方面進行了一系列的探索,取得了可喜的成果。他們采用與機器人交互的同步控制技術進行發(fā)泡的澆注。澆注骨架放置在發(fā)泡模具中,通過嵌入在發(fā)泡模具內部的感應裝置,接收安裝到發(fā)泡模具的發(fā)泡骨架,模具自動感應骨架的存在,當識別到模具某一型腔中沒有放置骨架時,機器人將自動跳過模具對應的型腔,僅對模具中有骨架的模具進行發(fā)泡的澆注。這套設備的優(yōu)勢是:產(chǎn)量高、品質好、占地空間小,操作簡單,維護成本低,而且可以單腔生產(chǎn)。單套模具組每小時可生產(chǎn)24臺套汽車發(fā)泡件,發(fā)泡設備生產(chǎn)節(jié)拍可以達到150 s/臺套。從表1可以看出,隨著產(chǎn)量在增加,在產(chǎn)品質量方面機器人比人工操作優(yōu)勢明顯,日產(chǎn)1 000件時,機器人比人工操作高出近十個百分點。

表1中的數(shù)據(jù)還反映出在不同產(chǎn)量下人工生產(chǎn)的產(chǎn)品合格率與產(chǎn)量之間的關系。大體上說,人工生產(chǎn)的產(chǎn)品合格率與產(chǎn)量之間呈現(xiàn)為負相關的關系。由于生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量少,操作者進行重復動作的精度比較高,可以按照既定的標準動作要領來完成相關的生產(chǎn)操作。當達到一定規(guī)模后,操作者生產(chǎn)的產(chǎn)品呈現(xiàn)出逐步下降的趨勢,1 000件的產(chǎn)品合格率不及9成。而機器人生產(chǎn)的產(chǎn)品由于初期生產(chǎn)的數(shù)量較少,得到的樣本較少,合格率沒有明顯的優(yōu)勢。當在連續(xù)生產(chǎn)形成規(guī)模后,樣本具有了一定的數(shù)量,機器人生產(chǎn)的產(chǎn)品合格率趨于穩(wěn)定,可以達到97%以上,并沒有呈現(xiàn)出隨著產(chǎn)量的增加合格率呈現(xiàn)下降的情況,這時候機器人的優(yōu)勢顯現(xiàn)出來。

32 保證生產(chǎn)效率,降低勞動成本

操作者手持發(fā)泡槍的過程,由于發(fā)泡槍具有一定的重量,輕則幾十千克,重則有100 kg以上,即使有行車平衡吊具進行操作輔助,也需要耗費操作者的大量體力。由于汽車市場的蓬勃發(fā)展和人們收入的不斷提高,車輛需求旺盛,對于汽車供應商來說往往需要不間斷的連續(xù)生產(chǎn),才能滿足龐大的市場需求量,這對于汽車生產(chǎn)廠商來說是一個挑戰(zhàn),尤其是操作者往往需要從事一整天的體力勞動,生產(chǎn)效率不可避免地下降,而機器人通過編寫好既定的程序后,可以一直保持同一個效率進行作業(yè)。從表2的工作時段可以看出,上午和下午上班初始時段,工人的工作效率較高,隨著工作時間的延長,工作效率逐漸降低,實際上工人還會容易受到情緒的影響,工作時也會感到不適和倦怠,產(chǎn)品質量也降低,機器人則比人工操作高出25%。

隨著經(jīng)濟的發(fā)展,勞動力的成本也隨之增加。通常整車廠的一款車,生命周期一般在6~8年。二三線城市內的一線操作者,綜合的用工成本動輒十幾萬人民幣/年/人。整個項目周期核算下來也需要一筆不小的費用。以內飾年產(chǎn)20萬套的工廠為例,車間現(xiàn)場整體員工從600人可以減少至350人,減少了250人。按照國家法律,必須保障員工的福利和公民權利,這需要為員工支付大筆費用,這些費用包括以下幾點:

a.工資、保險、培訓費和輔助時間消耗的損失費等;b.勞動保護:比如防護眼鏡、面罩、帽子、靴子和圍裙等;c.配套設施的用水、燃料和管理人員費用等;d.為了保障員工的工作熱情,除了為他們提供必須的物質條件之外,還要滿足他們的精神需要,如進行一系列的宣傳活動和文化活動。

人員減少后,基礎設施建設等費用也相應減少,包括車間的生活區(qū)、員工宿舍、食堂、娛樂場所、交通工具等。應用機器人將大大減少員工數(shù)量,縮短工程項目建設周期和投資回收期,相應減少了投資費用。隨著我國人口紅利的逐漸消失以及制造業(yè)企業(yè)用工成本的增加,工業(yè)機器人使用會促使先進設備對中、低教育程度勞動力的替代,從而降低制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本[7]。

對于汽車制造業(yè),尤其是汽車內飾制造行業(yè)來說屬于操作技巧性行業(yè),雇傭生產(chǎn)線員工多,培訓周期長。為了保證大部分員工的正常工作,企業(yè)需要提供良好的基礎設施,包括車間的班組園地-休息區(qū)、員工更衣區(qū)、餐廳、交通工具存放區(qū)等。這些設施必須依照法規(guī)進行布局和設計,附屬的工程項目增加,占地面積增大,往往總體工程項目需要幾年才能達到生產(chǎn)規(guī)模。應用機器人將大大減少員工數(shù)量,縮短工程項目建設的周期和投資回收期,相應地減少了一次性投資的費用[8]。

33 員工健康和安全得到保證

生產(chǎn)發(fā)泡需要準備好發(fā)泡設備和產(chǎn)生發(fā)泡的發(fā)泡液。根據(jù)圖2所示,發(fā)泡設備一般包括混料罐、壓縮空氣產(chǎn)生器、發(fā)泡槍、發(fā)泡模具等。在一般情況下,操作流程是操作者手持發(fā)泡槍,將發(fā)泡液澆注在發(fā)泡模具中,將發(fā)泡模具關閉,等待發(fā)泡的成型后再開模取出。在這個過程中,操作者手持發(fā)泡槍,距離發(fā)泡模具非常近,不可避免地會接觸發(fā)泡液。由于汽車發(fā)泡材料屬于化學材料異氰酸酯,異氰酸酯主要為甲苯二異氰酸酯(TDI)、二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI),在供料、發(fā)泡過程中可產(chǎn)生TDI、MDI、非甲烷總烴[3]。這些成分或多或少會對人體產(chǎn)生影響,工人長期在這種環(huán)境中工作有可能會引發(fā)健康問題,這時利用機器人來代替工人,只需為機器人編制一套程序就可以解決環(huán)境惡劣的問題[9],使用機器人可以減少甚至避免操作者接觸發(fā)泡槍,從而減少操作者與發(fā)泡液的直接接觸。

在生產(chǎn)現(xiàn)場,供應鏈遍布于每一個操作區(qū)域,運輸車輛、器具、駕車等會將操作者固定在相對固定的生產(chǎn)工位。由于車間現(xiàn)場操作者的數(shù)量多,在遇到突發(fā)的情況需要進行緊急疏散時,可能會導致難度增加。應用機器人可以減少身處生產(chǎn)現(xiàn)場的人員,可以保證通道的通暢,使人流順暢,減少人員在行動中與其他設備和物料相撞的可能性,對人員的迅速疏散有很大的貢獻。

4 結果分析

在汽車內飾件發(fā)泡生產(chǎn)工藝中應用機器人可保證澆注點位高精度的準確性和重復性。機器人與人工操作相比,產(chǎn)品合格率提高近10%,生產(chǎn)效率提高25%,操作人員可減少到原先的一半左右,大大降低勞動力的成本支出,保證員工健康和安全,減少工程建設投資。機器人在汽車內飾件發(fā)泡制造中的推廣應用,將加快汽車產(chǎn)業(yè)整體水平的提高,為汽車制造行業(yè)向數(shù)字化方向發(fā)展起到了積極作用。

在生產(chǎn)制造企業(yè)中,盡管有很多規(guī)章制度和生產(chǎn)紀律,但是多數(shù)基層員工在實際執(zhí)行的過程中往往無法貫徹到底。公司頒布的條例大多數(shù)情況下在基層員工層面落地時都打了折扣。這樣就很難保證每日的生產(chǎn)計劃和滿足客戶足夠的交付數(shù)量。工業(yè)機器人的應用,使基層操作者的數(shù)量大為減少。基層的直接人員數(shù)量減少,又使得基層管理者的數(shù)量減少,這樣會使組織架構和管理層級變得簡化,企業(yè)和車間的管理人員對基層員工的管理更加直接和高效。

從生產(chǎn)的數(shù)據(jù)中分析,工業(yè)機器人對比人工在產(chǎn)品形成規(guī)模后具有一定的優(yōu)勢。但是工業(yè)機器人從某些方面來講也存在一些不足。例如,產(chǎn)品的需求量比較低時,由于相應設備的利用率不高,機器人的閑置時間比較長,一次性投入較多;而現(xiàn)場的操作人員在此工序產(chǎn)品已經(jīng)滿足需求的情況下,可以按照需求分配至其他工序進行工作,這樣可以靈活地進行資源合理分配和利用。再比如,驗證新工藝、新材料時,調整工藝參數(shù)和更改相關的工藝路線,使用機器人搭載發(fā)泡的混合頭,需要借助計算機和機器人示教器進行重新的編程,而工藝和材料的驗證不是一次調整就可以穩(wěn)定的,需要調試多次,每一次都需要重新的編程。而人工控制發(fā)泡槍混合頭,由于人工手持,可以隨意地驗證不同的工藝和材料,一次不行可以迅速開啟第二輪測試,靈活性較強。

5 結語

隨著機器人技術的成熟與進步,機器人的應用已經(jīng)成為汽車制造行業(yè)的大趨勢,越來越多的汽車制造企業(yè)將機器人引入汽車制造行業(yè)。這為機器人技術在汽車制造行業(yè)的應用又創(chuàng)造了一個大平臺,從機器人的未來發(fā)展趨勢來說,機器人將不斷向著智能化、數(shù)字化的方向發(fā)展。通過機器人搭載發(fā)泡設備,將使作為制造業(yè)中流砥柱的汽車工業(yè)進一步提升競爭力,更好地為實現(xiàn)“中國制造2025”打下堅實的基礎。

參考文獻:

[1]梅榮娣機器人在汽車制造領域中的應用分析[J]時代汽車,2022(7):33-34

[2]張勁恒,李凱工業(yè)機器人在汽車智能制造生產(chǎn)線中的應用[J]電子技術,2023,52(3):313-315

[3]楊璇汽車座椅發(fā)泡工藝過程主要職業(yè)病危害因素分析[J]職業(yè)衛(wèi)生與應急救援,2016,34(4):312-313

[4]白雪飛汽車轉向盤發(fā)泡工藝中常見外觀不良分析[J]汽車電器,2022(6):82-83

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[6]劉鵬祥,王冰,呂達基于機器人3D視覺引導的汽車空腔自動發(fā)泡研究[J]機床與液壓,2023,51(1):120-124

[7]陳紹儉,殷永昆,毛慧工業(yè)機器人與企業(yè)進入[J]經(jīng)濟科學,2023,(3):147-167

[8]張寧機器人在家禽加工中的應用趨勢[J]機器人技術與應用,2013(1):24-27

[9]高昕葳工業(yè)機器人在智能制造中的應用淺析[J]內燃機與配件,2021(20):199-200

作者簡介:

張寧,男,1989年生,工程師,研究方向為汽車制造工藝及其自動化。

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