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運用六西格瑪DMAIC 工具降低機加工缸體返修率

2024-07-03 15:42:45李玉文詹達宇黃銀燕
汽車與駕駛維修(維修版) 2024年6期

李玉文 詹達宇 黃銀燕

關鍵詞:DMAIC ;缸體;返修率

中圖分類號:F273.1 文獻標識碼:A

0 引言

發動機是燃油車最關鍵的零部件,發動機的動力、噪聲、油耗和耐久性等直接影響用戶滿意度。而缸體作為發動機中最大的一個零件,它集成了發動機所有零件的安裝,負責發動機燃燒作功、冷卻和潤滑等。缸體加工工藝過程主要包含銑削、鉆孔、攻絲、鉸孔、鏜孔和珩磨等[1],加工特征多、工藝較為復雜,批量生產過程常會出現刀痕、劃傷、碰傷、尺寸超差、振紋以及臺階等質量問題,需要進行返修。為滿足客戶期望,節約生產成本,減少用戶抱怨,本文使用六西格瑪管理中用于流程改善的DMAIC工具對缸體加工流程進行優化,降低缸體返修率。

1 定義階段 Definition

某工廠二期缸體線返修率持續3 個月偏高,最高達0.37%(指標要求≤ 0.13%),造成大量返修浪費,嚴重增加制造成本(圖1)。經調查統計,返修前位問題為頂面面刀痕與頂面壓傷問題。

1.1 問題定義

外部顧客為用戶,內部顧客為領導、生產部門和質量部門;顧客期望為高質量低成本的產品,項目關鍵過程輸出變量(KPOV)為缸體二期返修率。在六西格瑪管理中,經常將結果或輸出變量記為Y,把輸入變量或影響因子記為X[2],輸入和輸出的關系可表述為Y=f(X)的函數關系。在本項目中,Y 定義為二期缸體返修率,數據來源于下線100% 目檢,統計周期為1 次/ 月,統計人員是機加線班組長和項目組成員。

運用排列圖統計3 個月份二期缸體線返修數據可得:頂面刀痕返修率和頂面壓傷返修率數據累計達到88.4%(圖2)。因此將Y 分解為Y=Y1+Y2,Y1 為頂面刀痕返修率,Y2 為頂面壓傷返修率,其他項暫不考慮。

1.2 項目范圍界定

項目團隊運用SIPOC 分析方法,通過對項目的供方(S)、輸入(I)、過程(P)、輸出(O)和客戶(C)進行分析[3],界定出項目范圍,從而確定項目的關鍵過程、關鍵過程的輸入和輸出以及利益相關方(圖3)。

1.3 項目目標制定

縱向對比二期N 系列機型生產數據,歷史返修率最佳表現為0.09%。橫向對比一期B 系列返修率平均水平保持在0.10%,最佳表現為0.07%。理論計算:應內部客戶要求,并結合團隊歷史問題攻關經驗,可至少縮小GAP 的85%,計算返修率目標如下:

Y = 0.37% -(0.37%-0.07%)×85%=0.11%

因此目標設定為二期缸體返修率≤ 0.11%。

2 測量階段 Measurement

測量階段是DMAIC 過程的第二個階段,它既是定義階段的后續活動,也是連接分析階段的橋梁。測量階段的工作重點就是在定義階段的基礎上,進一步明確輸出變量Y 的測量。特別是通過過程分析,認識Y 的波動規律,揭示過程改進的機會,識別項目目標的可能途徑和改進方向。

2.1 Y 的測量系統分析

為保證測量結果準確可靠,需要對頂面刀痕和頂面壓傷測量系統做評價。團隊選取15 件合格產品與15 件有缺陷的外觀質量邊界樣本給下線員工進行判定。判定結果是定性數據,通過Minitab 軟件進行屬性一致性分析,評估檢驗員自身、檢驗員與標準、檢驗員之間以及所有檢驗員與標準的吻合程度(圖4)。評估結果為:測量系統是能夠接受的。

2.2 發掘影響因子X

項目團隊詳細分析缸體頂面加工過程,逐個工位排查,聚焦現場員工操作,識別輸入變量和輸出變量。通過分析匯總頂面刀痕和頂面壓傷的失效模式,繪制潛在失效模式樹圖,得出刀具高度差大、刀具壽命設置不合理、刀具結構不合理、夾緊力不足、加工路徑不合理、主軸跳動大、主軸拉刀力小、加工參數不優、清洗壓力不足、清洗液溫度低、清洗濃度低、噴嘴歪斜、珩磨噴淋沖不掉頂面鐵屑、珩磨翻轉倒水工位帶入鐵屑以及夾緊頭材質不優共15 個末端因子(圖5)。

2.3 篩選影響因子X

團隊運用因果矩陣對影響因子進行重要度排序(圖6),再通過失效模式及后果(FMEA)分析方法按照風險順序數排序,篩選前位因子。經過團隊的充分溝通和專業技術的評估,從15個潛在影響因子中確定了4 個關鍵因子:X1——刀具壽命設置不合理,X2——刀具高度差大,X3——珩磨噴淋沖不掉頂面鐵屑,X4——珩磨翻轉倒水工位帶入鐵屑。

2.4 快贏改善

對X1——刀具壽命設置不合理因子進行解析。當刀具壽命設置不合理,刀片超壽命使用時,加工過程中刀片磨損量變大后切削力將會變大,切削溫度上升,工藝系統產生振動[4],將會導致加工面產生刀痕問題。調查發現,刀痕出現的刀具壽命集中在600 ~ 660 件。現將刀具預設壽命從660 件調整為600 件,優化刀具壽命后,刀痕問題出現頻次明顯減少(圖7)。

對X3——珩磨噴淋沖不掉頂面鐵屑因子進行解析。目前珩磨噴淋邏輯為壓板夾緊工件的同時啟動噴淋,無法有效沖掉來料頂面上的鐵屑,若壓板夾緊位置有鐵屑,則會導致頂面壓傷問題(圖8)。通過將噴淋啟動時間提前,延長沖洗頂面沖洗時間,使頂面鐵屑可以沖掉。優化珩磨噴淋邏輯后,珩磨工位3、工位4壓傷問題未再發生。

2.4 測量階段總結

在測量階段,項目團隊通過測量系統分析,確認了測量系統的可靠性;又通過詳細的流程分析,發掘出15 個可疑因子,再經過因果矩陣分析,確定4 個關鍵因子。其中X1 和X3 經過快贏改善措施,改善效果良好;X2 和X4 在分析階段重點研究。

3 分析階段 Analyze

分析階段是對關鍵因子X 進行定量、定性分析。使用常用的圖形化工具和過程能力分析、變異源分析以及假設檢驗等方法,識別和驗證其影響因素的顯著性。針對X2 和X4 兩個關鍵因子,進行假設檢驗分析,確認是否對Y 有顯著影響。

3.1 針對X2——刀具高度差大的假設檢驗

對X2——刀具高度差大因子進行解析。加工頂面的刀具由9顆粗刀片和3 顆精刀片組成,粗刀片主要作用是去余量,精刀片作用是修光,保證頂面光潔度。刀痕問題主要是由精刀片加工產生。當3 顆精刀片之間的高度差大,導致每顆精刀片加工余量不一樣,刀具受力不均產生振動,從而導致加工產生刀痕。

使用不同精刀片高度差的刀具,加工驗證一個刀具壽命(600件,即樣本數),統計出現的刀痕頻次(表1),P1 為樣本1 事件比率,P2為樣本2 事件比率。運用MINITAB 軟件對樣本驗證結果進行雙比率檢驗。原假設H0 :P1-P2= 0 ;備擇假設H1:P1-P 2≠ 0。經計算P 值為0.012<0.050,因此拒絕原假設[5],即說明精刀片高度差對于頂面刀痕有顯著影響??梢源_定X2 是導致問題產生的關鍵因子。

3.2 針對X4——OP200 翻轉倒水工位帶入鐵屑的假設檢驗

收集水套腔內有鐵屑與無鐵屑工件各100 件,驗證壓傷出現情況(表2),P 1為樣本1 事件比率,P2為樣本1 事件比率。用MINITAB 軟件對樣本驗證結果進行雙比率檢驗。原假設H 0:P1-P 2= 0 ;備擇假設H1:P1-P2≠ 0。經計算P 值為0.012< 0.050,因此拒絕原假設,即水套腔內有無鐵屑對頂面壓傷問題有顯著影響??梢源_定X4 為導致故障的關鍵因子。

4 改善階段 Improve

4.1 針對X2 的改善

減少參與加工的精刀片數量,將參與加工的精刀片數量從3顆減少到1 顆,只有一顆精刀片參與加工,即不存在精刀片間存在高度差的問題。由于精刀片數量減少,使用壽命只使用一次出刀220件。只保留一顆精刀片參與加工,消除精刀片高度差,有效減少頂面刀痕問題(圖9)。

4.2 針對X4的改善

來料水套腔內有鐵屑無法避免,只要保證鐵屑不粘附在夾緊頭及夾緊位置上,即可避免壓傷頂面?,F將珩磨工位10 夾緊桿進行改造,增加一路吹氣功能,吹掉夾緊頭及頂面夾緊點鐵屑,避免壓傷(圖10)。

5 控制階段Control

控制作為六西格瑪DMAIC 實施流程中的最后一個階段,控制的目的在于保持項目中取得的成效并持續改進。在控制階段,項目團隊進行目標達成情況確認:改善后,缸體二期返修率連續3 個月達到目標0.12%,項目攻關成功(圖11)。 為了措施長期有效實施,固化改進效果,團隊對刀具布置圖、刀具裝配圖、PFMEA 和備件圖紙進行更新。

6 結束語

本文根據實際生產線中的疑難問題運用六西格瑪DMAIC 工具進行攻關,運用六西格瑪管理的方法定義問題,在測量和分析階段通過細致觀察現場操作流程,使用因果矩陣、FMAE 分析和假設檢驗等工具層層篩選因子。團隊在攻關活動中通過對六西格瑪統計工具的實際運用,對六西格瑪管理這套系統方法有了更深的認識。此次案例充分展現了六西格瑪管理方法的嚴謹性、功能性,團隊將更好地推廣、應用六西格瑪工具解決重大、復雜問題。

作者簡介:

李玉文,本科,助理工程師,研究方向為發動機質量控制與提升、精益制造等。

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