











摘 要:介紹了重型載貨汽車駕駛室前處理技術現狀及發展趨勢,通過材料的反應機理分析、工藝試驗、產品跟蹤及環保跟蹤驗證了可行性,驗證和應用一種新型無鎳磷化方式,為重卡駕駛室推進清潔生產,踐行綠色發展理念,實現高質量發展提供參考。
關鍵詞:重卡;駕駛室;磷化;含鎳廢水;涂層性能;環保;綠色
隨著中國經濟的不斷發展,人們意識到高質量發展絕對不能以犧牲環境為代價。進入21世紀以來,國家加強了對工業“三廢”的排放要求。駕駛室涂裝三元磷化過程中含“鎳元素(Ni)”的廢水一直是困擾環保的一大難題。鎳元素不論是對人的健康,還是對環境的危害都很大,鎳鹽會經由呼吸道進入人體體內,引發肺水腫等大量的并發癥嚴重還會導致呼吸系統癌。
為強化源頭治理,從生產工藝源頭消除一類污染物,發展清潔生產,加快實現綠色低碳發展。
行業現狀及發展趨勢
目前,商用車各大汽車廠涂裝前,均采用磷化處理工藝來提高涂層的附著力和耐腐蝕性,普遍采用成熟的鋅(Zn)、錳(Mn)以及鎳(Ni)三元磷化工藝。
近年來,隨著綠色涂裝的發展,以凱密特爾為首的硅烷薄膜前處理日趨發展,硅烷技術在開發之初就考慮到了“三廢”排放問題,與三元磷化技術相比在環保方面優勢明顯,目前主要應用于白色家電、汽車零部件、普通工業等一些耐久性能要求不高的行業,因為它的環保性,便捷性以及成本優勢,得到了快速推廣。
但相較于傳統工藝,薄膜前處理工藝尚存一些共性問題,還有很多方面需要提升和改進。具體各方對比見表1。
基于以上原因,考慮到商用車板材、生產線的特點、管理模式及涂層耐久性能等各方因素,各大商用車應用硅烷工藝的很少。迫于環保壓力,行業上也在探索另外一條技術路徑:厚膜環境友好型前處理工藝即二元(無鎳)鋅系磷化工藝。
原理分析
鎳(Ni)具有使鋅鹽磷化膜結晶微細化效果,特別是提高與鍍鋅底材的附著力和涂裝性能的重要金屬,取掉鎳后,通過采用新的表面調整劑,使結晶微細化,在磷化膜中含有替代Ni的別的金屬,得到含有鎳的鋅鹽磷化膜的性能大體上相同的磷化膜。
由于稀土元素外層電子的特殊性,使其具有較大的離子半徑,易極化跟變形,更容易吸附在基材表面,提供更多的活化點,并起到誘導結晶形態的作用。不同表面調整條件下的磷化膜結晶形貌(SEM1000倍)如圖1所示。
通過磷化劑自身的改良,加入新型稀土促進劑,加速磷化成膜過程,使結晶細化,穩定P比在較高水平;采用偶聯劑,彌補晶間縫隙,增加磷化膜與電泳涂層間的附著力,從而增強無鎳磷化膜的防腐蝕性。磷化膜防腐蝕性對比實驗(3.5%NaCl溶液,300-1000mV,30min)如圖2所示。
無鎳磷化膜與電泳涂層的附著力原理,如圖3所示。
從原理上分析,二元(無鎳)鋅系磷化原材料技術路線可行,可進行相關的試驗和驗證。
生產線及廢水處理適應性
原三元磷化生產線及廢水處理均適應于二元(無鎳)鋅系磷化,不需進行改造。
質量指標的策劃和驗證
關于磷化更換需要如何進行確認無相應的國標或行業標準,需根據實際需要自行策劃,在保證生產線適應性及廢水處理的適應性的基礎上,對二元(無鎳)鋅系磷化劑的應用開展必要的工藝試驗,保證實施后產品的性能。
采用磷酸鹽系液體表面調整,與無鎳二元磷化體系配套。從變更后影響的范圍為依據開展各項工藝試驗,按四大類——磷化膜性能、與電泳線生產線配套能力、與電泳漆膜配套性能、涂層綜合性能開展工藝試驗策劃,具體見表2。
通過試驗分析,二元無鎳磷化與三元磷化自身的各項性能及與電泳配套、整個涂層體系配套后性能均滿足要求,對比試驗結果如表3所示。二元無鎳磷化與三元磷化過烘干對比試驗測試結果如表4所示,對產品質量無影響。
排放指標的模擬試驗驗證
因鎳錳共生、不銹鋼槽體等影響,二元磷化液中含有微量鎳,含量約為2mg/L。以二元磷化液為試驗對象,按現有磷化廢水三級處理流程開展小試試驗,記錄各級檢測結果。具體檢測結果見表5。
從以上結果分析,二元無鎳磷化廢液按目前方法三級處理后,鎳離子指標低于GB11912-89《水質鎳的測定》工業廢水最低檢出濃度,滿足要求。采用二元無鎳磷化可保證排放指標。
系統清洗切換
為保證盡快切換,滿足排放要求,降低混槽帶來的風險,采用洗槽后重投的方式組織各項工作,具體策劃見表6。
為保證切換的順利進行,對清洗和廢水處理進行了相關試驗,對清洗槽體過程中的清洗液進行驗證,保證清洗液對槽體的腐蝕可控。選用與槽體相同材料的不銹鋼試片進行腐蝕性試驗,結果見表7。
考慮到每個槽體的清洗時間在24h之內,各種清洗劑及磷化劑對槽體無影響。
清洗過程中用到鎳離子捕捉劑,測試、鎳離子捕捉劑對好氧池活性污泥內微生物的影響。原水沉淀物活性污泥 2%投入鎳離子捕捉劑投入微生物狀態 1小時后微生物狀態如圖4所示。
驗證結果為清洗對槽體無腐蝕,鎳離子捕捉劑對好氧池活性污泥內微生物無影響。對所有清洗的槽體及管路取樣送三方檢測機構,保證系統清洗徹底后投槽。
工藝切換、跟蹤和驗證
系統清洗完成后,進行了二元磷化的切換,按要求進行了重新投槽,確定的投槽后具體工藝參數見表8。
代號說明:D3:酚酞,D11:溴酚藍,T11:0.1N氫氧化鈉,T20:0.1N硫酸,G-205:氨基磺酸,D321:二甲酚橙,T230:0.01M EDTA,G320:PH為5的緩沖液,G59:15%鹽酸。
為保證二元磷化切換后,工序質量得到有效控制,完成槽液切換后,對生產現場工序質量實施了分階段控制。
第一階段為跟蹤驗證階段。持續時間2個月的跟蹤。只要生產,每個工作日檢測槽液參數,并隨線掛板,進行電泳涂膜的附著力及硬度測試,同時對槽液溫度進行監測,間接驗證二元磷化槽液的穩定性;第二階段,正常監測階段。生產穩定后,進行日常及周期監測。
產品質量穩定后,對過程參數進行了固化,在線檢測參數見表9,周期檢測參數見表10。
從正式投入生產,至今共生產駕駛室8000余臺,前處理效果良好,工藝穩定,生產中無不良反饋,產品磷化質量無問題。
二元(鋅、錳)磷化工藝切換,運行穩定后,對相關槽體水質進行了檢測,未檢出一類污染物,具體見表11。
結語
本文針對磷化工藝創造性的提出了自鈍化體系概念,用獨特結構的有機硅烷偶聯劑及稀土元素等物質,有效的規避了二者不兼容的問題,是傳統三元(鋅、鎳、錳)磷化工藝的升級技術,經過充分的試驗和驗證,固化了工藝參數,達到了應用新型的低碳環保型二元(鋅、錳)磷化液在產品性能不降低的基礎上,達到了鎳元素零排放的目的。
本文對涂裝磷化材料創新應用具有切實的指導意義。