






摘要:針對某礦1077綜采工作面推進過程中揭示的斷層問題,基于現場地質情況與裝備條件,提出采用深孔預裂爆破弱化堅硬頂板、超前加強支護減小巷道變形、注漿固化煤頂等方法,加強裝備、技術和組織保障能力。實踐結果表明:1077綜采工作面在采用聯合過斷層技術方案后礦壓顯現程度大幅降低,液壓支架工作阻力減少2.3MPa,過DF124和NDF137斷層時推進速度達到3m/d和5m/d,實現了安全高效過斷層,為礦井類似情況提供了參考。
關鍵詞:綜采工作面;過斷層技術;安全高效
中圖分類號:TD353文獻標識碼:B
斷層是我國井工煤礦回采時常見的一種地質構造[1],在采動應力的作用下斷層活化,嚴重制約工作面的正常生產,甚至影響井下人員的生命安全。[2]工作面過斷層時,由于斷層影響范圍內煤巖破碎、圍巖承載能力差以及構造應力發育,容易引起采面架前或架間漏矸、漏頂[3]煤壁片幫、頂板垮落等。此外,由于頂底板不平整,斷層帶巖層的不均勻分布,工作面過斷層時支架的實際支護性能出現一定程度的降低,導致巷道變形嚴重。[4]為此以安徽某礦1077工作面為工程背景,針對斷層帶堅硬頂板、煤巖破碎和支架性能下降問題提出采用深孔預裂爆破的過斷層方法,輔以多種圍巖控制方案,以期提高煤炭生產效率和安全保障能力。
1工程背景
某礦1077工作面回采二疊系下統山西組10煤層,上距鋁質泥巖約61.5m,下距太原組一灰頂界約64.1m。地層沉積穩定,煤層原生結構簡單,煤層傾角1°~17°,平均6°,煤層厚度0.4~9.7m,平均3.3m。工作面走向長度2325m,傾向長度230~200m,埋深-442.5~-561.8m,對應地面標高25.3~27.7m。工作面頂板以灰色細砂巖為主,局部漸變成泥巖,底板以深灰色粉砂巖為主,局部含有少量泥巖。工作面煤層頂底板巖性見下表。
1077綜采工作面回采范圍內將揭露斷層41條,其中31條會對回采產生影響,8條對回采影響較大。斷層DF124沿走向方向延展453m,沿傾向方向貫穿整個工作面,1077風巷、機巷實揭斷層落差分別為6.0m、8.3m,工作面內實揭最大落差為13m,巖石段影響范圍最大為70架。斷層附近煤層頂板巖性以中粒砂巖為主,中粒砂巖厚度最大達到7m。當前1077智能化綜采工作面正在過逆斷層NDF137,該斷層走向延展270m,傾向延展范圍15~70m,斷層附近煤層頂板巖性以細砂巖為主,預計該斷層破巖影響范圍最大為50架,DF124斷層和NDF137斷層平面圖如圖1所示。
21077工作面過斷層技術方案
2.1深孔預裂爆破方案
根據斷層頂底板特性和工作面礦壓顯現程度確定過斷層的方法,DF124斷層最大落差達到13m,遠遠超過工作面采高,采用直接破巖方式采煤機需破下盤頂板中粒砂巖,截齒磨損嚴重,電機負載巨大;重新布置切眼方法工藝復雜,制約工作面的高效生產;而挑頂切底方法同樣對設備損耗嚴重,頂板控制難度增加。因此提出采用深孔預裂爆破技術通過斷層的方案。
深孔預裂爆破技術通過采用人工爆破的方式破壞堅硬頂板的完整性,增加巖體中的裂隙和節理,降低礦山壓力的顯現程度,同時降低采煤機破巖損耗,在錢營孜煤礦[5]、臨渙煤礦[6]等地的使用取得了優異效果。1077工作面過斷層DF124前,聯合中國礦業大學實施深孔預裂爆破工程,對煤機截割軌跡范圍內的巖石進行預裂爆破,如圖2所示。在1077風巷施工深孔預裂鉆孔13個,1077機巷施工21個鉆孔,鉆孔直徑均為94mm。
深孔預裂爆破工藝流程及注意事項主要包括:
(1)鉆孔施工。嚴格按照設計規定的位置和傾角進行施工,及時對不符合規定的鉆孔進行補鉆,清除炮孔內煤渣或巖渣。
(2)炸藥安裝。使用L公司生產的筒裝炸藥,采用煤礦許用導爆索連續串聯裝藥結構。
(3)導爆索敷設。嚴禁大力推送和拉扯導線,藥卷尾部應增加防退裝置。
(4)注漿封孔。封孔炮泥必須搗實、封滿,封孔長度不得少于鉆孔長度的1/4。
(5)安裝雷管。為確保安全,雷管腳線應當進行扭結以形成短路。雷管腳線與腳線、腳線與放炮母線的連接必須采用絕緣膠布進行固定。
(6)二次封孔。確保銅芯導線在使用過程中不受破壞,不能被帶入炮孔中而導致卷曲。
(7)聯線起爆。起爆時工作人員必須撤離到距爆破地點200m以上位置,且與爆破地點不在同一巷道。出現殘爆、拒爆時必須制定專項措施處理。深孔預裂爆破炮孔裝藥結構如圖3所示。
2.2巷道圍巖控制方案
斷層帶影響范圍內,圍巖節理裂隙發育,承載能力較低,在采動應力的影響下,圍巖應力異常,常規的對稱支護無法形成均勻的承載結構,難以適應巷道近斷層側的復雜應力環境,進一步加劇圍巖非對稱變形的程度[7]。因此必須采用非對稱支護的方式超前對該段巷道進行加強支護,機巷超前加強支護斷面示意圖見圖4。在機巷頂板沿走向方向施工3排錨索和鋼帶,中間兩排錨索垂直頂板,錨索規格為Φ22mm×L10000mm;肩窩處的錨索與頂板成45°夾角,錨索規格為Φ22mm×L6300mm,錨索間排距1500mm×1000mm。在機巷下幫沿走向方向施工3排錨索和鋼帶,下面兩排錨索垂直巷幫,錨索規格為Φ22mm×L3150mm;上肩窩處錨索與巷幫成45°夾角,錨索規格為Φ22mm×L6300mm,錨索間排距1500mm×1000mm。
2.3固化煤頂方案
1077風巷逆斷層DF124實揭地段煤層厚度最厚達到7.1m,走向影響35m,斷層帶范圍內煤較為破碎,采煤機割煤后上覆破碎煤冒落,造成頂煤漏、冒問題,存在片幫、掉頂風險,超前實施“骨架孔+注馬麗散”煤頂固化工程,能夠有效杜絕頂板漏、冒引起的瓦斯和頂板事故。骨架孔施工地點為風巷下幫上肩窩處,間距200mm,用長10m、直徑為25mm的鋼管作骨架,骨架孔施工結束后,注馬麗散漿液。一方面,馬麗散因其速凝膠結的特性,充入煤巖體裂隙中后快速對破碎煤巖進行膠結,提高內聚力和內摩擦角;另一方面,漿液遇水膨脹,形成具有承載能力的結構體,進一步提高對煤巖體的加固作用[8]。
3實施效果
對工作面液壓支架進行監測,繪制各支架工作阻力隨回采時間變化圖如圖5所示。從圖中可以看出,在采取措施之前,斷層附近應力集中,液壓支架工作阻力較高,其最大工作阻力可達到44.2MPa。采用深孔預裂爆破+超前加強支護+注漿加固頂煤聯合過斷層方案后,周期來壓程度降低,工作面液壓支架最大工作阻力降為36.4MPa,來壓持續時間減少為16h,頂板來壓程度得到有效控制。
選取25#、50#、75#、100#和125#液壓支架,分析在不同傾向距離上采取措施后的礦壓控制效果,如圖6所示。自2022年10月1日至2023年3月1日,工作面液壓支架工作阻力呈現“凹”形變化趨勢。采取措施前工作面液壓支架平均工作阻力為30.3MPa,采取措施后平均工作阻力降低為28.0MPa,工作面通過斷層DF124后,受其他地質條件影響液壓支架平均工作阻力上升至29.2MPa。
通過采用深孔預裂爆破+超前加強支護+注漿固化煤頂的聯合過斷層方案,1077綜采工作面實現安全高效過斷層,平均回采進度達到3m/d,其中2022年12月份月度回采進度達到123m,2022年累計生產有效煤量186萬噸。借鑒過斷層DF124的經驗,當前1077綜采工作面采用相
同技術方案過斷層NDF137(H=0~14m),回采進度達到5m/d。
結語
通過對1077工作面過DF124斷層問題提出采用深孔預裂爆破、超前加強支護和固化煤頂的技術方案,并應用到NDF137斷層,減小采煤機破巖難度,降低巷道圍巖變形,杜絕頂板事故,為綜采工作面過斷層問題積累寶貴經驗,保證工作面安全快速地推進。
參考文獻:
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作者簡介:劉靜波(1987—),男,遼寧彰武人,本科,工程師,研究方向:采掘生產技術管理。