

摘要:機組大修期間設備檢修后啟動階段,二回路的重要節點便是凝汽器抽真空,二回路真空能否達到預期值是檢驗設備檢修質量、運行在線正確性的重要指標。影響凝汽器真空的系統復雜、設備眾多,當發生真空無法建立時,需要消耗大量的人力和時間進行排查處理。通過整理分析機組在線文件,發現存在影響真空的步驟,通過優化相關操作步驟,使系統滿足原在線目的的情況下,消除對凝汽器真空的影響,減少干擾因素,降低人員查漏的工作量。
關鍵字:凝汽器真空"原因分析"系統在線"檢修啟動
Research"on"the"Reasons"and"Improvement"Measures"for"the"Inability"to"Establish"Condenser"Vacuum"During"the"Start-up"Phase"of"the"Unit
LI"Bin
Operation"Department"2"of"CNNO,"Jiaxing,"Zhejiang"Province,"314300"China
Abstract:"During"the"start-up"stage"after"overhaul,"the"important"node"of"the"second"circuit"is"the"vacuum"extraction"of"the"condenser."Whether"the"vacuum"of"the"second"circuit"can"reach"the"expected"value"is"an"important"index"to"check"the"quality"of"the"equipment"overhaul"and"the"correctness"of"the"online"operation."The"system"that"affects"the"vacuum"of"the"condenser"is"complex"and"has"numerous"devices."When"the"vacuum"can"not"be"set"up,"it"needs"a"lot"of"manpower"and"time"to"check"and"deal"with"it."In"this"paper,"by"analyzing"the"online"files"of"the"unit,"it"is"found"that"there"are"steps"that"affect"the"vacuum.By"optimizing"the"relevant"operating"steps,"the"system"can"eliminate"the"impact"on"the"condenser"vacuum,"reduce"interference"factors,"lower"the"workload"of"personnel"leak"detection"while"meeting"the"original"online"purpose.
Key"Words:"Condenser"vacuum;"Cause"analysis;"System"online;"Overhaul"start-up
機組大修啟動階段,凝汽器抽真空是常規島啟動的重要節點,二回路真空能否達到預期值是檢驗設備檢修質量、運行在線正確性的重要指標。如果真空無法滿足預期,則需要組織對相關系統進行查漏,而影響凝汽器真空的系統遍布整個汽輪機廠房,查漏工作量很大。本文通過梳理機組在線文件包,分析其中影響真空的在線步驟,通過優化閥門在線順序,保證在滿足原在線功能的基礎上,消除因在線問題對真空的潛在影響,降低查漏工作量。
1機組抽真空過程簡介
當機組具備抽真空條件后,首先進行汽側在線,包括主蒸汽系統、輔助蒸汽分配系統、旁路排放系統、汽輪機蒸汽和疏水系統、軸封系統、汽水分離再熱系統、低壓加熱器疏水回收系統、高壓給水加熱器系統汽側、低壓給水加熱器系統汽側以及凝汽器真空系統。由于是冷態啟動,先啟動1臺真空泵,然后投入汽機軸封并關閉真空破壞閥,并啟動另外2臺真空泵。等真空度10"kPa(a)時,停1臺真空泵,真空度5"kPa(a)時,停第二臺真空泵。正常情況下,此時1臺真空泵可以維持凝汽器真空在5"kPa(a)左右。
2凝汽器真空無法建立事件經過
方家山1號機組107大修啟動階段,運行人員按照規程進行在線并抽真空,真空隨時間變化趨勢如圖1所示。階段1:啟動真空泵然后投運軸封系統;階段2:關閉真空破壞閥并啟動另外2臺真空泵;階段3:抽真空40"min后,真空達到17"kPa(a)以后,不再下降,抽真空無法繼續執行。階段4:經排查并處理后,抽真空繼續執行,最終1臺真空可維持系統真空在8"kPa(a)左右。總共用時約283"min。
3凝練器真空無法建立的原因分析
3.1影響凝汽器真空的主要因素
凝汽器真空是指蒸汽凝結溫度下的飽和壓力,由此可以得出影響凝汽器真空的主要因素有儀表指示有誤、循環水入口溫度、凝汽器熱負荷、真空泵出力、軸封系統異常與真空相關系統泄漏。
3.2凝練器真空無法建立的原因排查
由于此次真空異常發生在機組啟動階段,排除凝汽器熱負荷影響。另外,循泵、真空泵與儀表經過再鑒定和預維,也可以排除。主控檢查軸封系統運行正常,此因素也可以排除。最終需要從真空相關系統泄漏方面進行排查。
主控立即組織人員進行現場查漏,經排查,發現由于在線方式問題,導致空氣從10個主蒸汽系統疏水罐吸入(如圖2所示),其中:綠色表示閥門關閉;紅色表示閥門開啟;黃色表示閥門開一圈。令現場關閉疏水罐去常規島廢液收集系統管線上的2個疏水閥后,真空達到要求值。
4主蒸汽系統疏水罐在線介紹
主蒸汽母管上疏水罐包括10個主蒸汽系統疏水罐、1個去軸封系統疏水罐、1個去輔助蒸汽分配系統疏水罐與12個凝汽器旁路排放系統疏水罐。
(1)抽真空前,為了在后續暖管時對汽側系統進行排污,進行如下操作:①總閥、疏水器上游閥、氣動旁路閥上游閥關閉;②疏水器下游閥、氣動旁路閥下游閥開啟;③疏水罐去常規島廢液收集系統管線上的2個疏水閥,其中1個疏水閥開啟、1個疏水閥開1圈。
(2)暖管到100"℃時,進行如下操作。①“主蒸汽系統4個疏水罐+去軸封系統的疏水罐”:一是關閉疏水罐去常規島廢液收集系統管線上的兩個疏水閥;二是開啟總閥;三是位置不好操作的主蒸汽系統疏水罐1、2、8、10和去軸封系統的疏水罐,其疏水器上游閥全開、氣動旁路閥上游閥開1圈。②其他6個“主蒸汽系統疏水罐+凝汽器旁路排放系統12個疏水罐”:一是關閉疏水罐去常規島廢液收集系統管線上的2個疏水閥;二是開啟總閥;三是疏水器上游閥和氣動旁路閥上游閥保持關閉,暖管的過程中出現液位高報警時,再將疏水器上游閥和氣動旁路閥上游閥各開一圈,等疏水罐液位高報警消失后,確認暖管速率是否可以,如果太慢,還需將該疏水罐隔離,反復操作。
1.1."(3)臨界后,核功率穩定在1%FP左右時,進行如下在線:①當暖管到100"℃時,將沒有在線的6個主蒸汽系統疏水罐的疏水器上游閥全開、氣動旁路閥上游閥開1圈(按正常方式在線);②當暖管到100"℃時,將沒有在線的凝汽器旁路排放系統系統12個疏水罐的疏水器上游閥和氣動旁路閥上游閥各開1圈(按正常方式在線)。
5抽真空前系統在線方式優化
107大修后,組織對二回路汽側在線的機組文件進行全面梳理,發現按照當前文件在線,在凝汽器抽真空時,會從10個主蒸汽系統疏水罐、1個去軸封系統疏水罐、1個去輔助蒸汽分配系統疏水罐與12個凝汽器旁路排放系統疏水罐吸入空氣,影響抽真空效果和運行人員對機組狀態的判斷。
在考慮消除在線對抽真空的影響,同時滿足原在線功能的基礎性,對疏水罐在線進行如下改進:(1)抽真空前,疏水罐去常規島廢液收集系統管線上的2個疏水閥,改為1個疏水閥關閉、1個疏水閥開啟,避免抽真空時,從疏水罐漏空氣至凝汽器;(2)真空抽好后,在主蒸汽暖管前,將疏水罐去常規島廢液收集系統管線上的2個疏水閥改為1個疏水閥開1圈、1個疏水閥打開(原在線方式),以實現在后續暖管時對疏水罐進行排污的目的。
此在線方式在207大修時得到驗證,真空隨時間變化趨勢(如圖3所示),可以看出,開始抽真空后,真空度快速下降,并直接達到要求的真空值5"kPa(a),用時僅僅175"min(階段2),效果明顯。
6結論
通過分析,最終找到了機組啟動階段凝汽器真空無法建立的原因,運行人員通過改變系統在線方式,使系統滿足原在線目的的情況下,消除對凝汽器真空的影響,減少干擾因素,降低人員查漏的工作量。
參考文獻
[1]李錦峰.機組啟停階段再熱蒸汽高效利用的研究與應用[J].電力設備管理,2023(23):80-82.
[2]溫騁.空冷機組高背壓凝汽器夏季運行分析[J].機電信息,2024(6):59-62.
[3]侯問喬.600MW機組凝汽器結垢原因分析及處理[J].節能與環保,2023(9):88-90.
[4]劉衛平,湯國鋒,唐安虎,等.凝汽器在線清洗和加藥除貝裝置在海水冷卻機組中的應用[J].電工技術,2024(10):170-172,175.
[5]郭永錄,李祎.600MW直接空冷機組空冷凝汽器熱態沖洗分析[J].電氣技術與經濟,2023(10):177-180.
[6]付樂東.火電機組凝汽器蒸汽噴射真空系統控制邏輯的設計與應用[J].發電設備,2023,37(5):328-333.
[7]秦陶,朱永葆.高背壓供熱機組凝汽器水室結構優化研究[J].電站輔機,2024,45(1):8-12.