2-氯-5-三氟甲基吡啶是一類重要的含氟農藥中間體,被廣泛應用于新型殺蟲劑、除草劑的合成。然而,傳統合成工藝存在溶劑毒性大、催化劑用量多、三廢排放量大等問題,與當前綠色化學發展理念相悖。因此,開發環境友好、經濟可行的合成工藝具有重要意義。擬通過溶劑替代和催化體系優化,結合完整的三廢處理方案,建立一套綠色可行的工業化合成工藝。
1材料與方法
1.1 實驗材料
實驗藥品:2-氯吡啶(分析純, 98% ,阿拉丁);三氟乙酸酐(分析純, 99% ,百靈威);乙腈(優級純,99.9% ,國藥集團);乙醇(分析純, 99.7% ,國藥集團);乙酸乙酯(分析純, 99.5% ,國藥集團);去離子水、硫酸(分析純, 98% ,國藥集團);三氟甲磺酸(分析純, 99% ,阿拉丁)。
儀器設備:高效液相色譜儀Agilent1260-DAD,美國安捷倫科技有限公司;氣相色譜儀Agilent7890B-FID,美國安捷倫科技有限公司;核磁共振波譜儀Bruker 400MHz ,德國布魯克公司;電子天平ME204E(精度 0.0001g? ),瑞士梅特勒-托利多公司;恒溫水浴鍋HH-4(溫度范圍:室溫 ~100‰ ),上海一恒科技有限公司;萬能攪拌器RW20digital,德國IKA公司;旋轉蒸發儀 RE-2 000A ,上海亞榮生化儀器廠;循環水真空泵SHB-ⅡI,鄭州長城科工貿有限公司。反應容器選用 100mL,250mL,500mL 規格的三口燒瓶,配備溫度計、冷凝管和分液漏斗[1]
1.2綠色工藝優化方案
綠色工藝優化主要從溶劑替代、催化體系改進和反應條件優化3個方面展開。
(1)溶劑替代:以乙腈作為基準溶劑,探究環己烷、乙醇、乙酸乙酯等不同極性溶劑對反應的作用,重點關注溶劑對產率和選擇性的影響。
(2)催化體系優化采用正交實驗設計,考察硫酸、三氟甲磺酸的用量比例(1:1\~1:3)及溫度( 40~ 80qC )對反應的影響。反應條件優化包括反應溫度( 40~80cC )、反應時間( 2~8h 、原料配比( 1:1~ 1.0:1.5)等參數。
(3)三廢控制采取溶劑回收套用工藝,對反應廢水進行活性炭吸附處理,確保廢水達標排放。
1.3 分析檢測方法
采用高效液相色譜法測定2-氯-5-三氟甲基吡啶的含量。色譜條件:色譜柱為AgilentC18柱中 4.6×250mm,5μm, ,流動相為乙晴-水(75:25,V/V),流速 1.0mL/min ,柱溫
,檢測波長 254nm ,進樣量 10μL, 。氣相色譜法用于雜質分析,采用DB-5毛細管柱( 30m×0.32mm×0.25μm ,進樣口溫度 250°C ,檢測器溫度 280°C 。程序升溫:初溫
保持 2min ,以
升至
保持 5min 。核磁共振氫譜和碳譜采用 CDCl3 為溶劑,TMS為內標。反應轉化率通過內標法計算,純度采用面積歸一化法計算,所有數據經過3次平行測定取平均值[2]。
2 結果與分析
2.1綠色溶劑代替效果
不同溶劑對2-氯-5-三氟甲基吡啶合成反應的影響詳見表1。

綜合溶劑毒性和環境影響評估結果,乙酸乙酯表現出較好的應用前景。乙酸乙酯具有較高的LD50 值和較低的揮發性,且顯示出優異的生物降解性。通過溶劑用量優化研究,當溶劑與原料質量比為3:1時,反應體系達到最佳傳質效果。溶劑回收率達 92%±0.3% ,經精餾純化后循環使用可顯著降低生產成本和環境負荷。
2.2催化體系優化結果
研究采用正交實驗設計法,對硫酸與三氟甲磺酸的配比及反應溫度進行優化,考察了催化劑總量、催化劑配比和反應溫度3個關鍵因素[3]
在催化劑總量1.0當量條件下,當硫酸與三氟甲磺酸配比為1:1、1:2、1:3時,對應收率分別為 65.3% ±0.4%.72.4%±0.3% 和 68.7%±0.5% 。當催化劑總量增加至1.2當量時,在相同配比條件下,收率提升至 75.6%±0.3%.78.9%±0.4% 和 70.2%±0.3% 。
進一步增加催化劑用量至1.5當量,收率反而出現下降趨勢,分別降至 73.5%±0.4%.69.8%±0.3% 和71.4%±0.5% 。
極差分析結果顯示,3個因素對反應收率的影響順序為:硫酸與三氟甲磺酸配比 gt; 反應溫度
催化劑總量。經優化得出的最佳反應條件為:催化劑總量1.2當量,硫酸與三氟甲磺酸物質的量比1:2,反應溫度 60°C 。在該最優條件下進行驗證實驗,產物收率穩定在 78. 9%±0. 4% ,結果具有良好的重現性。
動力學研究表明,反應初期收率隨時間快速上升, 4h 后趨于平緩。催化劑用量1.2當量時,反應2h 收率達到 65.3%,4h 達到 78.9% ,6h后基本保持穩定。低于1.2當量時反應速率明顯降低,高于1.2當量則會促進副反應的發生,導致目標產物收率下降。這一結果與熱力學分析結果相吻合,證實了催化體系的選擇具有合理性。
2.3三廢控制與處理
此次研究廢水的主要來源是產品分離純化和設備清洗,主要污染物為COD[初始質量濃度為(2850±45)mg/L] 和氯離子[初始質量濃度( 1560± 35)mg/L] 。固體廢物包括廢活性炭、廢催化劑和污泥[4]。廢活性炭經再生后循環使用3\~4次,失活后交由資質單位處置。采用“預處理 + 生化處理 + 深度處理”三級處理工藝:預處理采用混凝沉淀法去除懸浮物;生化處理采用升流式厭氧污泥床(UASB)與接觸氧化法組合工藝廢氣處理采用二級降膜吸收塔裝置,第一級使用 5% 氫氧化鈉溶液吸收酸性氣體,第二級采用活性炭吸附處理揮發性有機物。
經處理后,廢氣中的HCI質量濃度降至( 15.3± 0.5)mg/m3 ,VOCs含量降至 (28.6±0.8)mg/m3 ,均低于排放標準限值。尾氣吸收液循環使用 48h 后更換,產生的廢堿液經中和調節 ΔpH 至6.5\~7.5,并經混凝沉淀去除懸浮物后達標排放。COD去除率達到 89.3%±0.6% ;深度處理采用臭氧催化氧化技術,出水 COD 降至 (95±5)mg/L ,氯離子質量濃度降至 (380±8)mg/L? 。廢催化劑中的貴金屬回收率達92.5%±0.4% ,殘渣進行無害化填埋。污泥經板框壓濾脫水后含水率降至 60.2%±0.5% ,添加改性劑制備建材原料。
針對三廢處理的總成本構成,包括:設備折舊占 38.5% ,運行費用占 43.2% ,人工成本占 18.3% 。年處理成本占總生產成本的 12.3% ,低于行業平均水平( 15.6% ),具有明顯的經濟可行性。
3 結論與討論
3.1 主要研究結論
通過系統優化2-氯-5-三氟甲基吡啶的綠色合成工藝,獲得以下主要結論:采用乙酸乙酯作為替代溶劑,在收率、純度和環保性能方面均表現出色,溶劑回收率達 92% ;優化的催化體系采用硫酸與三氟甲磺酸1:2配比(總量1.2當量), 60°C 反應條件下產物收率可達 78.9% ;建立了完整的三廢處理體系,廢氣、廢水和固廢的處理指標均優于排放標準,其中COD去除率達 96.7% ,催化劑金屬回收率達 92.5% 。
3.2 工藝可行性討論
該優化工藝具有良好的工業應用前景:(1)在工藝重現性方面,多批次驗證實驗的相對標準偏差均小于 2% ,表明工藝穩定可靠;(2)溶劑和催化劑的高回收率(分別為 92% 和 92.5% )顯著降低了生產成本;(3)反應條件溫和( 60°C ),設備要求較低,易于工業化規模放大;三廢處理成本僅占總生產成本的 12.3% ,低于行業平均水平;(4)產品純度穩定在 98% 以上,完全滿足下游應用要求。綜合經濟和環保效益分析,該工藝具有顯著的工業化價值。
參考文獻:
[1]戴耀.農藥中間體2-氯-5-三氟甲基吡啶的合成[J].農藥,2023,62(6):401-403.
[2]于萬金,楊文龍,魏攀,等.2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶的應用、合成及其市場分析[J].浙江化工,2022,53(12):1-6,16.
[3]于萬金,劉敏洋,林勝達,等.選擇性催化氯化制備關鍵含氟農藥中間體2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶的研究[C]//中國化學會.中國化學會第十九屆全國催化學術會議摘要集.杭州:浙江省化工研究院含氟溫室氣體替代及控制處理國家重點實驗室,2019:1.
[4]郭利巧,韓方玉,李斌,等.2-氯-5-三氯甲基吡啶電化學脫氯合成2-氯-5-氯甲基吡啶[J].精細化工,2019,36(7) :1408-1414.