摘 要:折邊膠作為汽車門蓋結(jié)構(gòu)強化與密封防腐的核心工藝,其質(zhì)量穩(wěn)定性是行業(yè)改進重點。文章基于現(xiàn)狀調(diào)查重點分析了影響車門折邊膠涂膠質(zhì)量穩(wěn)定性的過程因素,通過改進零件定位,優(yōu)化涂膠參數(shù),建立軌跡調(diào)試標準等一系列措施,有效減少了生產(chǎn)過程涂膠狀態(tài)的波動,改善了涂膠質(zhì)量穩(wěn)定性與過程質(zhì)量合格率,提升了折邊膠的防腐性能。
關(guān)鍵詞:螺旋折邊膠 涂膠質(zhì)量穩(wěn)定性 工裝限位
折邊膠作為門蓋折邊部位的重要粘接工藝,除了增強板件結(jié)構(gòu)外,更重要的是起密封防腐作用,因此需要穩(wěn)定可靠的質(zhì)量保障。而如何提升和保證涂膠過程的質(zhì)量穩(wěn)定性,一直是各主機廠持續(xù)改進的課題。近年來,隨著汽車行業(yè)技術(shù)的不斷迭代發(fā)展,一些頭部主機廠已經(jīng)在車門折邊膠上使用視覺引導(dǎo)涂膠,激光輔助定位涂膠等智能化成形工藝,與傳統(tǒng)工藝相比,更能精準控制涂膠軌跡,保證涂膠質(zhì)量的穩(wěn)定性。傳統(tǒng)工藝中,螺旋涂膠憑借膠量均勻,防腐效果好成為傳統(tǒng)主流的成形工藝,國內(nèi)較多主機廠均在使用。但其途徑依賴固定軌跡,過程穩(wěn)定性較難控制[1]。為此,某質(zhì)量攻關(guān)小組針對車門螺旋涂膠穩(wěn)定性問題開展了調(diào)查分析與相關(guān)驗證,提出了改善這一問題的有效措施。
1 現(xiàn)狀調(diào)查
2024年11月Ⅰ產(chǎn)線A車型折邊膠過程質(zhì)量合格率89.6%,低于同產(chǎn)線B車型的93.1%和Ⅱ產(chǎn)線C車型的95.4%,與指標95%差距較大。調(diào)查小組統(tǒng)計A車型9-11月車門折邊膠合格率(圖1),發(fā)現(xiàn)單件門蓋合格率波動不穩(wěn),左前門、尾門最明顯。追溯記錄,這兩門折邊膠質(zhì)量調(diào)試頻次占比57.1%,缺陷多為折邊距大,螺紋成形紊亂等重復(fù)問題。可見,A車型左前門,尾門折邊膠涂膠狀態(tài)不穩(wěn)定,導(dǎo)致過程質(zhì)量難以控制,合格率低下,且存在防腐失效風(fēng)險,問題亟待攻關(guān)解決。
2 問題原因分析
基于車門螺旋涂膠工藝流程,使用魚骨圖分析涂膠穩(wěn)定性差的主要原因,總計分析得出9個末端因素,如下圖2。
通過對這9個末端因素的調(diào)查及現(xiàn)場檢查,調(diào)查小組進行討論研究,逐一確定各末端因素是否為引起涂膠質(zhì)量不穩(wěn)定的要因。
2.1 裝件未下沉到位
為確認左前門,尾門外板裝件后是否下沉到位,調(diào)查小組分別對A、B班次生產(chǎn)過程抽檢5件,共10件。抽檢前同步檢查尼龍墊塊是否存在磨損。經(jīng)檢查,兩門工裝臺尼龍墊塊均無磨損。左前門裝件后外板與墊塊均貼合無離空,重復(fù)性與再現(xiàn)性O(shè)K;尾門裝件翻轉(zhuǎn)后,外板與墊塊局部有未貼合離空問題,重復(fù)性NOK。因此對裝件未下沉到位確認,左前門為非要因,尾門是要因。
2.2 裝件位置差異與零件定位不足
為確認裝件位置偏差引發(fā)的定位波動,調(diào)查小組對左前門外板和尾門裝件做重復(fù)性驗證。生產(chǎn)時,同一員工裝件,以左前門外板工裝限位為測點,連續(xù)測10件外板折邊到限位間隙值(貼合時間隙為0)并評估穩(wěn)定性,尾門在翻轉(zhuǎn)臺測量,方法同左前門。由表1的驗證數(shù)據(jù)表明,左前門3/6/7/8限位裝件位置穩(wěn)定,1限位間隙大,5位置波動明顯,零件位置穩(wěn)定率50%,因同一限位位置一致性差,影響整體定位,故裝件位置差異是要因。尾門左右3/6限位位置穩(wěn)定,上下1/2/4/5位置波動,4限位最嚴重,穩(wěn)定率僅33.3%。檢查發(fā)現(xiàn),外板中部僅用限位桿,無法約束上下定位,且缺零件支撐,翻轉(zhuǎn)易回彈下沉,所以尾門外板定位能力不足是要因。
2.3 工裝限位不穩(wěn)定
小組對A車型五門一蓋的涂膠臺工裝限位穩(wěn)定性情況開展過程檢查,檢查方法:分別對裝件前后各限位施加輕微力度,檢測其是否存在晃動,并抽檢C車型門蓋工裝限位做比較。經(jīng)檢查,以拔插機構(gòu)方式切換的工裝限位裝件后,尾門100%,左前門37.5%有晃動缺陷,與其余四門相比,工裝限位穩(wěn)定性差;而不裝件時則100%可晃動,過程檢查主要為無有效鎖緊引起。對比之下,C車型采用的導(dǎo)向氣缸工裝限位則明顯穩(wěn)定。因此,拔插機構(gòu)的工裝限位不穩(wěn)定是要因。
2.4 溫控不足或失效
為確認生產(chǎn)過程自動涂膠設(shè)備的加熱系統(tǒng)是否正常、溫控的有效,小組對左前門,尾門涂膠系統(tǒng)的加熱單元進行檢查確認,如表2所示。
由檢查結(jié)果可知,左前門,尾門涂膠加熱系統(tǒng)的各項加熱單元溫控正常。因此,涂膠加熱系統(tǒng)的溫控不足或失效是非要因。
2.5 膠嘴清理頻次不足
膠嘴出膠不順暢,會直接影響螺旋涂膠成形狀態(tài),嚴重則位置會變異[2]。主要原因為膠嘴口位置殘膠未及時清理。對此,調(diào)查小組對左前門,尾門區(qū)域開班及生產(chǎn)過程膠嘴的清理情況進行調(diào)查。經(jīng)檢查,膠嘴清理頻次為2次/班,高于PCP控制計劃要求。因此膠嘴清理頻次不足是非要因。
2.6 膠嘴套筒安裝位置差異
為確認套筒重裝位置差異對涂膠成形狀態(tài)的影響,調(diào)查小組對比檢查:拆卸前示教機器人涂膠并標記套筒位置,重裝時位置輕微錯開再涂膠,對比不同位置涂膠狀態(tài)。驗證發(fā)現(xiàn)未按標記拆裝,涂膠狀態(tài)紊亂,未呈致密螺旋形。故套筒安裝位置差異影響涂膠,是要因。
2.7 涂膠軌跡不合理
機器人涂膠軌跡是影響涂膠位置和螺旋涂膠成形的關(guān)鍵控制項[3]。衡量其是否合理,需根據(jù)涂膠角度、高度及軌跡點間距三方面。調(diào)查小組檢查A車型左前門和尾門涂膠程序軌跡點姿態(tài),發(fā)現(xiàn)涂膠角度70°~80°、高度10~50mm、軌跡點間距100~400mm,范圍寬無控制,一致性差。膠嘴高低、軌跡點間距長度、涂膠角度垂直或傾斜,都會影響涂膠效果。綜上,涂膠軌跡不合理是要因。
2.8 涂膠參數(shù)不合理
良好的螺旋折邊膠成形質(zhì)量依賴涂膠參數(shù)精準控制,關(guān)鍵參數(shù)[4]包括涂膠設(shè)備的預(yù)壓力,膠量流量,及涂膠程序的涂膠速度,CNT,吹氣量,膠流量和比例因子。調(diào)查小組在檢查A車型左前門,尾門涂膠設(shè)備及涂膠程序參數(shù)時,發(fā)現(xiàn)同一門邊直線段涂膠,其涂膠速度,CNT值不一致;同一門蓋涂膠狀態(tài)相同處,其吹氣量,膠流量,比例因子存在差異。具體影響表現(xiàn)為:涂膠速度過慢導(dǎo)致螺旋過密、溢膠,過快則成形不良、膠量不足;CNT值過小造成軌跡點減速明顯,局部膠量堆積;吹氣量過大易吹散膠體,過小則膠體堆積;膠流量過小導(dǎo)致膠體細薄易散,過大則膠厚溢膠;比例因子作為膠量二次調(diào)節(jié),設(shè)定過高或過低分別引發(fā)溢膠或膠體薄弱;預(yù)壓力不足使起點膠體堆積,過大則膠體分散。因此,涂膠參數(shù)不合理是要因。
3 問題對策與實施
3.1 改進涂膠臺中部定位結(jié)構(gòu)
取消尾門原限位桿式定位機構(gòu),以外板中部兩處特征圓孔作為基準,設(shè)計銷式定位結(jié)構(gòu),安裝后按≤0.5mm標準適配工裝限位間隙。銷式定位機構(gòu)有效約束了翻轉(zhuǎn)后外板零件的X,Y向位置,上下方向限位重復(fù)性驗證位置穩(wěn)定性改善95%。
3.2 增加鎖緊裝置
拔插機構(gòu)切換工裝增加球頭柱塞部件,利用其彈簧彈力與球頭滑動實現(xiàn)工裝限位的定位鎖緊,同時,限位與外板間隙按標準調(diào)合。安裝后明顯有效提升了拔插機構(gòu)切換工裝限位的穩(wěn)定性,裝件前后限位均未晃動。
3.3 統(tǒng)一裝件位置
四門以前部下角,發(fā)蓋以左下角緊靠限位裝件。因限位與外板間隙標準≤0.5mm,單向存在最大1mm位置偏差,統(tǒng)一裝件位置可有效減少理論偏差影響。
3.4 統(tǒng)一膠嘴拆裝方法
按安裝前后擰緊位置一致的標記法拆裝膠嘴套筒,經(jīng)檢驗,其重復(fù)性與再現(xiàn)性均有效,實施后有效提升了膠嘴清理與更換后的出膠狀態(tài)穩(wěn)定性。
3.5 統(tǒng)一軌跡調(diào)試標準,重新適配涂膠參數(shù)
由于螺旋涂膠是一個復(fù)雜的非線性耦合過程,涂膠設(shè)備、軌跡、參數(shù)、定位等因素均對涂膠狀態(tài)產(chǎn)生影響。對于本次試驗,小組按以下策略開展涂膠試驗:軌跡參數(shù)依據(jù)實況合理選取,即涂膠高度20mm,軌跡點間距150~200mm,直線段CNT設(shè)定100,膠流量5.0mm,比例因子默認1,預(yù)壓力按實際調(diào)試并垂直涂膠;涂膠參數(shù)選取影響程度強烈的膠量流量,涂膠速度,吹氣量三個因子,測試水平結(jié)合實際調(diào)試經(jīng)驗按階梯選取,即膠量流量1.5/2.0/2.5cmm/s,吹氣量800/1000/1200,涂膠速度300/400/500mm/sec;在主要特征的水平面直線段試驗,膠寬為防腐效果較好的10mm;設(shè)備,零件等其余因素變量控制一致。小組以此開展一般全因子試驗,共27組試驗,每組涂膠3次,擇優(yōu)測量。
由試驗統(tǒng)計結(jié)果對比可知,對于寬度10mm的螺旋折邊膠,理想的參數(shù)組合為:膠量流量2.0 cmm/s,涂膠速度400mm/sec,吹氣量1000。按此方法,小組對工藝標準內(nèi)的其他整值進行在該軌跡下的理想?yún)?shù)組合測驗,并對A車型門蓋涂膠軌跡參數(shù)重新調(diào)試。同時,建立螺旋涂膠參數(shù)規(guī)范與軌跡調(diào)試標準,為新車型導(dǎo)入調(diào)試,量產(chǎn)車型質(zhì)量維穩(wěn)提供了有力保障。
各項措施實施后,A車型左前門,尾門的折邊膠過程質(zhì)量合格率從12-3W開始穩(wěn)步提升,如圖4所示,不再反復(fù)波動。通過過程的持續(xù)改善,小組逐步將其合格率提升到了達標水平。
4 結(jié)語
研究針對車門螺旋折邊膠涂膠質(zhì)量波動問題,通過魚骨圖分析識別工裝限位不穩(wěn)、軌跡與參數(shù)不合理等7項主因,構(gòu)建“定位-軌跡-參數(shù)”協(xié)同優(yōu)化體系。實施工裝鎖緊機構(gòu)強化、銷式定位升級、涂膠參數(shù)標準化改進,并建立SOS/STS/TPM長效管控機制。改進后,A車型左前門及尾門涂膠合格率由90.2%提升至95%以上,防腐性能與生產(chǎn)效率同步改善。理論上揭示了工藝穩(wěn)定性影響因素,實踐中形成可復(fù)用的工藝優(yōu)化方案,為企業(yè)降本增效提供技術(shù)支撐。但研究存在單車型驗證局限性與工裝改造成本較高問題,智能化技術(shù)應(yīng)用尚未深入。未來需拓展多車型驗證,開發(fā)低成本工裝改造方案,并融合視覺引導(dǎo)、實時監(jiān)測等智能技術(shù),實現(xiàn)動態(tài)閉環(huán)控制。研究通過系統(tǒng)化工藝改進提升質(zhì)量穩(wěn)定性,為汽車制造精細化提供參考,智能技術(shù)與標準體系的深度整合將推動涂膠工藝創(chuàng)新發(fā)展。
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