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作者簡(jiǎn)介:張四維,本科,工程師;主要從事工業(yè)廢水處理等方面的研究。
關(guān)鍵詞:氧化-吸附;造紙廢水;響應(yīng)面法
中圖分類號(hào):X793 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.11980/j.issn.0254-508X.2025.08.017
Optimization Study on Synchronized Oxidation-adsorption Processfor High-eficiency Treatment of Pulping and Papermaking Wastewater
ZHANG SiweiLUO Han1*HU Guang2 (1.Hunan Chengtong Tianyue EnvironmentalProtectionTechnologyCo.,Ltd.,Yueyang,Hu’nanProvince,414002; 2. CISDI Engineering Co.,Ltd.,Chongqing,) ( * E-mail: 1207126171@qq.com)
Abstract:Inthisstudy,asynchronizedoxidation-adsorptioprocesswasusedtotreatthe mixed wastewaterofpulpingandpaperaking wastewater after biochemical treatment. The effects of H2SO 4 , H202 ,F(xiàn)eSO
and Fenton adjuvant on removal of COD and operating cost were investigated.TeoptialoperatigparaetersofteprocssefurtrexploredbyesposeSufaceetodogesulssoe that the order of influence of various factorson the treatment efficiencywasFeSO 4- HSO ④ Fentonadjuvantgt;H2O2.The optimal reactionconditionwas that the dosage of FeSO4 was 7.4mL/L ,the dosage of H2O2 (mass fraction 27.5% ) was O.17 mL/L,the dosage of HSO ?4 (3 mol/L) was 2.0mL/L ,the dosage of CPAMwas 4 mg/Land the dosage of Fenton adjuvant was O.245 mL/L.The efluent COD cr predicted by the model was 30mg/L ,while the average effluent COD G of the verification experiment was 42mg/L ,which was satisfied to the standard GB3544—2O08 Discharge Standard of WaterPolutants forPulpand Paper Industry.The overalloperating cost per tonof water haddecreased byapproximately 14% : Key words: oxidation-adsorption; pulp and paper wastewater; response surface methodology
隨著經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,制漿造紙行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)大,污染已成為最重要的工業(yè)污染源之一[1-3]。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年我國(guó)制漿造紙行業(yè)化學(xué)需氧量( copcr )排放量約5.2萬t,占全國(guó)工業(yè)總排放量的 10% 以上,是中最主要的污染物之一,對(duì)環(huán)境和人類健康構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。具有水量大,組成復(fù)雜,含有多種難生物降解的有機(jī)污染物的特點(diǎn),僅采用物理化學(xué)耦合生物處理工藝對(duì)其中的有機(jī)污染物進(jìn)行處理,處理后的中仍殘留有大量難以生物降解的有機(jī)污染物及其衍生物,導(dǎo)致出水COD偏高,難以達(dá)到GB3544—2008《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求[45]。為改善廢水出水水質(zhì),一般造紙企業(yè)會(huì)采用混凝沉淀(氣?。┨幚砉に嚮蚋呒?jí)氧化方法對(duì)生化出水進(jìn)一步深度處理,以保證出水指標(biāo)達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)68]
Fenton氧化法是工業(yè)廢水深度處理領(lǐng)域應(yīng)用最廣泛的深度處理技術(shù)之一[9-0],具有操作簡(jiǎn)單、COD去除率高且投資成本低的優(yōu)勢(shì),在去除廢水中的COD方面表現(xiàn)出了巨大潛力。傳統(tǒng)Fenton氧化技術(shù)的基本原理是在酸性條件下,利用 Fe2+ 催化 H2O2 生成具有高氧化還原電位的羥基自由基( ?OH ),進(jìn)而礦化水體中的有機(jī)污染物。理論上,在酸性條件下,去除 1g COD需消耗 2.125gH2O2 ,因此,傳統(tǒng)Fenton氧化法在實(shí)際運(yùn)行過程中存在 H2O2 消耗量大的缺點(diǎn),導(dǎo)致該技術(shù)實(shí)際運(yùn)行成本較高。氧化-吸附耦合工藝是在Fenton氧化反應(yīng)的基礎(chǔ)上,通過增加反應(yīng)體系中的Fe3+ ,利用羥基自由基的強(qiáng)氧化能力,以及體系中Fe3+ 的水解絮凝能力的協(xié)同作用,實(shí)現(xiàn)有機(jī)物的高效去除。Sun等采用氧化-吸附耦合工藝對(duì)焦化廢水中的有機(jī)物進(jìn)行去除,研究表明,氧化-吸附耦合工藝形成的 Fe3+ 水解顆粒的比表面積( 22.83m2/g )高于聚合硫酸鐵混凝(PFSC)水解顆粒( 10.87m2/g 。與PFSC( 8% )相比,氧化-吸附耦合工藝表現(xiàn)出更好的copcr 去除效率( 39% ),氧化-吸附耦合工藝可以將PFSC預(yù)處理后的生化出水 copcr 從 118.5~198.0mg/L 降至 61.5~104.0mg/L ;且在相同的COD去除率條件下,氧化-吸附耦合工藝的成本僅為PFSC成本的1/15,實(shí)現(xiàn)了以較低成本高效去除生化出水中的有機(jī)污染物的目的。研究表明,制槳造紙廢水生化尾水中含有大量類腐殖酸、木質(zhì)素及低分子質(zhì)量的疏水性有機(jī)物等,而Fenton體系下的 Fe3+ 及其水解產(chǎn)物會(huì)對(duì)帶羧酸基團(tuán)的疏水性有機(jī)物展現(xiàn)出更強(qiáng)的吸附能力。因此,可提出一種科學(xué)假設(shè):基于氧化-吸附耦合技術(shù)可以充分利用 Fe3+ 水解產(chǎn)物的吸附能力,在溫和的pH環(huán)境下和投加少量 H2O2 條件下,可通過 Fe2+ 的氧化、Fe3+ 的水解同步發(fā)生有機(jī)物的轉(zhuǎn)化和吸附過程,實(shí)現(xiàn)對(duì)制漿造紙生化廢水中有機(jī)污染物的高效低成本去除,從而節(jié)約藥劑投加量,改善傳統(tǒng)Fenton氧化成本較高的問題[12-13]
響應(yīng)面法(response surface methodology,RSM)能夠綜合篩選影響響應(yīng)值的主要因素,優(yōu)化工藝運(yùn)行條件,有效探索各因素與響應(yīng)值之間的函數(shù)關(guān)系及相互作用,對(duì)解決工程實(shí)際問題具有實(shí)驗(yàn)周期短、預(yù)測(cè)精準(zhǔn)度高、可靠性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),而通過響應(yīng)面法探索氧化-吸附耦合工藝對(duì)實(shí)際的處理效果鮮有報(bào)道。本研究基于響應(yīng)面曲面分析法,以COD去除率為評(píng)價(jià)指標(biāo),探討了氧化-吸附耦合工藝處理實(shí)際,考察氧化-吸附反應(yīng)體系中 H2SO4 、H2O2 、 FeSO4 、Fenton輔助藥劑4個(gè)因素對(duì)COD去除率的影響,并獲得氧化-吸附耦合工藝在處理的最優(yōu)工藝參數(shù),以期為處理行業(yè)提供經(jīng)濟(jì)、高效的理論技術(shù)參考。
1實(shí)驗(yàn)
1.1 實(shí)驗(yàn)原料及試劑
本研究用水取自湖南某制漿造紙廠經(jīng)生化處理后的混合廢水,其主要水質(zhì)指標(biāo)如表1所示。研究采用的主要試劑包括 H2SO4 ( 3mol/L ,購(gòu)自長(zhǎng)沙天輝化工貿(mào)易有限公司)、 H2O2 (質(zhì)量分?jǐn)?shù) 27.5% ,購(gòu)自岳陽振興中順新材料科技有限公司)、Fenton輔助藥劑(PTFASS,聚合硅硫酸鈦鐵鋁復(fù)合無機(jī)絮凝劑,購(gòu)自衡陽市建衡實(shí)業(yè)有限公司)、硫酸亞鐵溶液( FeSO4 ·7H2O ,質(zhì)量分?jǐn)?shù) 10% ,購(gòu)自銅陵金賽物資有限責(zé)任公司)、氫氧化鈉(質(zhì)量分?jǐn)?shù) 30% ,購(gòu)自長(zhǎng)沙天輝化工貿(mào)易有限公司)和陽離子聚丙烯酰胺(CPAM,分子質(zhì)量800萬~900萬 Da ,質(zhì)量分?jǐn)?shù) 1‰ ,購(gòu)自愛森(中國(guó))絮凝劑有限公司)。
1. 2 實(shí)驗(yàn)方法
所有實(shí)驗(yàn)均在常溫常壓下進(jìn)行。取若干實(shí)驗(yàn)用水( copcr 為 (310±13)mg/L) ,在Fenton反應(yīng)前加入適量的H2SO4 ( 3mol/LAA )和Fenton輔助藥劑,將水樣初始pH值調(diào)節(jié)至目標(biāo)值,隨后按先后順序加入一定量的 FeSO4 和 H2O2 ,反應(yīng) 25min ;待反應(yīng)完成后測(cè)量出水pH值,曝氣攪拌并加入適量 NaOH ,調(diào)節(jié)出水 pH 值至 6.2± 0.2;最終加入一定量的CPAM,經(jīng)混凝沉淀后取上清液,測(cè)COD。
表1進(jìn)、出水水質(zhì)指標(biāo) Table1Water quality index of inlet and outlet water

注堿度以 CaCO3 計(jì)。
1.3 廢水性能檢測(cè)
采用重鉻酸鹽法對(duì)待測(cè)廢水的COD進(jìn)行測(cè)定,具體可參照HJ828—2017;采用玻璃電極法(雷磁PHB-4型;上海儀電科學(xué)儀器有限公司)對(duì)待測(cè)廢水的 pH 值進(jìn)行測(cè)定,具體可參照HJ1147—2020;COD去除率可通過式(1)計(jì)算。
COD去除率 (%)=(C0-Ct)/C0?100%
式中, C0 為初始時(shí)刻的COD, mg/L . Cι 為 Φt 時(shí)刻的COD, mg/L 。
1.4 響應(yīng)面設(shè)計(jì)
通過DesignExpert軟件中的Central-CompositeDe-sign(CCD)進(jìn)行四因素五水平的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),以H2SO4 、 H2O2 、 FeSO4 、Fenton輔助藥劑投加量4個(gè)影響因素作為響應(yīng)因子,以單因素實(shí)驗(yàn)的結(jié)果來確定影響因子的中心值與高低水平,以處理后的出水COD為響應(yīng)值開展實(shí)驗(yàn),各因素水平如表2所示。
表2實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的因素與水平
Table2 Factorsand levels of experimental design mg/L

2 結(jié)果與討論
2.1單因素實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
Fenton反應(yīng)涉及的過程非常復(fù)雜,影響因素很多,比如 FeSO4 投加量、 pH 值、 H2O2 投加量、反應(yīng)時(shí)間等都會(huì)直接影響到Fenton試劑的鏈反應(yīng)。為了對(duì)上述因素進(jìn)行全面系統(tǒng)的考察,進(jìn)一步優(yōu)化本研究體系的工藝參數(shù),以生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)同一批次經(jīng)生化處理后的混合廢水( copcr : 300mg/L )為研究對(duì)象,采用單因素實(shí)驗(yàn)分析進(jìn)水 H2SO4 、 H2O2 、 FeSO4 、Fenton輔助藥劑投加量4個(gè)影響因素,以出水COD為主要分析指標(biāo),來探究該階段實(shí)驗(yàn)的運(yùn)行效果情況和經(jīng)濟(jì)性,并找出最佳運(yùn)行范圍,為響應(yīng)面實(shí)驗(yàn)確定取值范圍。
2.1.1 H2SO4 投加量
固定實(shí)驗(yàn)條件為:Fenton輔助藥劑投加量0.295mL/L , FeSO4 投加量 6.0mL/L , H2O2 投加量0.195mL/L ,CPAM投加量 4mL/L 。 H2SO4 投加量分別為2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、 2.6mL/L ,其對(duì)廢水COD和 pH 的結(jié)果如圖1所示。
圖1 H2SO4 投加量對(duì)出水 copcr 和pH值的影響 Fig.1Effect of H2SO4 dosage on the effluent concr and pH value

由圖1可知, H2SO4 投加量對(duì)出水COD的影響效果顯著,在取值范圍內(nèi),隨著 H2SO4 投加量變化,出水COD和 pH 值均有較大變化。反應(yīng)后出水COD隨著H2SO4 投加量增加,呈先降低后升高的趨勢(shì),出水 pH 值則隨著 H2SO4 投加量增加呈整體降低趨勢(shì),且當(dāng)H2SO4 投加量為 2.0mL/L 時(shí),出水 pH 值為5.17,出水copcr 為 61mg/L ,未能滿足達(dá)標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn)( ∠60mg/L? °H2SO4 投加量為 2.4mL/L 時(shí)效果最好,對(duì)應(yīng)初始pH值為5.4,出水 pH 值為3.9,出水 CODCr 為 24mg/L ,去除率達(dá)到最高, 92% 。因此,在利用此Fenton體系處理現(xiàn)場(chǎng)混合廢水時(shí), H2SO4 投加量在 2.4mL/L 時(shí)效果最佳,對(duì)應(yīng)初始 pH 值為5.4。值得注意的是,由于混合廢水中堿度波動(dòng)較大,因此不同時(shí)刻的廢水所需加酸量同樣會(huì)有一定波動(dòng),實(shí)際運(yùn)行時(shí)建議將初始pH控制在5.4左右。
2.1.2 H2O2 投加量
固定實(shí)驗(yàn)條件為:Fenton輔助藥劑投加量0.295mL/L , FeSO4 投加量 6mL/L , H2SO4 投加量2.4mL/L ,CPAM投加量 4mL/L 。 H2O2 投加量分別為0.095、0.145、0.195、0.245、 0.295mL/L , H2O2 對(duì)廢水COD和 pH 值的結(jié)果如圖2所示。由圖2可知,H2O2 投加量對(duì)出水COD的影響效果較小,出水COD隨著 H2O2 投加量變化,整體變化不大,而出水 ΔpH 值則隨著 H2O2 投加量增加整體呈降低趨勢(shì)。出于控制成本考慮,在后續(xù)利用此Fenton體系處理混合廢水時(shí),最佳 H2O2 投加量為 0.195mL/L 。值得注意的是,此批次廢水 copcr 為 300mg/L ,而 H2O2 投加量?jī)H需0.195mL/L ,即可實(shí)現(xiàn)COD的高效去除,其 H2O2 COD質(zhì)量比僅為 0.2:1 ,遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)Fenton氧化所需的 H2O2:COD 質(zhì)量比( 2.125:1? ,也證實(shí)了此反應(yīng)體系在深度處理上的經(jīng)濟(jì)性和可行性。
2.1.3 (204號(hào) FeSO4 投加量
固定實(shí)驗(yàn)條件為:Fenton輔助藥劑投加量0.295mL/L , H2O2 投加量 0.195mL/L , H2SO4 投加量2.4mL/L ,CPAM投加量 4mL/L 。 FeSO4 投加量分別為3.0、4.5、6.0、7.5、 9.0mL/L , FeSO4 對(duì)廢水COD和pH 值的結(jié)果如圖3所示。
由圖3可知,在取值范圍內(nèi), FeSO4 投加量對(duì)本反應(yīng)體系的出水 pH 值和出水COD影響顯著。出水pH值和出水COD均隨著 FeSO4 投加量增加呈降低趨勢(shì)。但是當(dāng) FeSO4 增加到 6.0mL/L 以后,COD去除效果提升不明顯,同時(shí) FeSO4 投加量越高,出水pH值越低,會(huì)導(dǎo)致用堿量增加,成本增加較多,因此FeSO4投加量不應(yīng)超過 7.5mL/L 。出于控制成本考慮,在后續(xù)利用此Fenton體系處理混合廢水時(shí)的最佳FeSO4 投加量設(shè)置在 6.0mL/L 。此外, FeSO4 投加量越高,產(chǎn)生的污泥量越多,也會(huì)增加后續(xù)的污泥處置成本,為探究FeSO4投加量對(duì)污泥產(chǎn)量的影響,對(duì)不同F(xiàn)eSO4 投加量下的污泥產(chǎn)量進(jìn)行分析,結(jié)果如表3所示。由表3可知,當(dāng) FeSO4 投加量為 6.0mL/L 時(shí),干燥污泥量約 0.478g/L ,與理論值 0.231g/L 存在一定偏差,這可能是由于深度處理端的膠體類COD也進(jìn)入了固相所致。此外,對(duì)比不同 FeSO4 投加量下的污泥產(chǎn)量,可以發(fā)現(xiàn)每增加 1kg 的 FeSO4 會(huì)多產(chǎn)生約0.38kg 的污泥,與理論值相符。
圖2 H2O2 投加量對(duì)出水 coDcr 和 pH 值的影響

圖3 FeSO4 投加量對(duì)出水 coDcr 和 pH 值的影響
Fig.3Effect of FeSO4 dosage on effluent copcr and pH value

表3污泥產(chǎn)量 Table3Sludge yield

2.1.4Fenton輔助藥劑投加量
固定實(shí)驗(yàn)條件為: FeSO4 投加量 6mL/L , H2O2 投加量 0.195mL/L , H2SO4 投加量 2.4mL/L ,CPAM投加量 4mL/L 。Fenton輔助藥劑投加量分別為0、0.205、0.250、0.295、 0.340mL/L ,F(xiàn)enton輔助藥劑投加量對(duì)廢水COD和 pH 值的結(jié)果如圖4所示。
由圖4可知,在取值范圍內(nèi),F(xiàn)enton輔助藥劑投加量對(duì)出水COD及出水pH值影響顯著。出水COD和出水pH值隨著Fenton輔助藥劑投加量增加呈降低趨勢(shì),出水COD越低,出水效果越好。值得注意的是,在不加Fenton輔助藥劑時(shí),若增加 H2SO4 投加量以保證初始 pH 值,仍可保證出水達(dá)標(biāo),且成本較低。結(jié)合Fenton輔助藥劑成分分析,F(xiàn)enton輔助藥劑實(shí)質(zhì)是一種由副產(chǎn)物 H2SO4 、鈦渣、廢鐵、硫酸鋁、硅酸及H2O2 等原料制備而成的聚合硅硫酸鈦鐵鋁復(fù)合無機(jī)絮凝劑,由于含有大量 H2SO4 ,因此具備調(diào)節(jié) pH 值的作用,此外,其中含有的鈦鹽、鐵鹽在水解后還會(huì)增強(qiáng)體系對(duì)污染物的吸附能力。出于控制成本考慮,在后續(xù)利用此Fenton體系處理混合廢水時(shí)的最佳Fenton輔助藥劑投加量設(shè)置在 0.295mL/L 。
綜上所述,在此Fenton體系處理中, FeSO4 投加量 6.0mL/L , H2O2 投加量 0.195mL/L , H2SO4 投加量2.4mL/L ,CPAM投加量 4mL/L ,F(xiàn)enton輔助藥劑投加量 0.295mLA 時(shí),各因素的中心水平換算為工業(yè)藥劑的噸水單耗如表4所示,出水 coDc 約為 25mg/L 左右,按Fenton輔助藥劑單價(jià)0.9元/kg, H2SO4 單價(jià)0.85元/kg, H2O2 單價(jià)1.2元/kg, FeSO4 單價(jià)0.3元/kg,PAM單價(jià)16元/kg,液堿單價(jià)1元/kg計(jì),其噸水藥劑成本為1.66元。
2.2 響應(yīng)面優(yōu)化實(shí)驗(yàn)
從上述單因素研究可以分析出,當(dāng)各藥劑投加量以中心水平進(jìn)行投加時(shí),出水 CODcr 可降低至 25mg/L 去除率達(dá)到了約 92% 。但是單因素實(shí)驗(yàn)并不能凸顯各影響因素之間的相互關(guān)系,也無法判斷各因素對(duì)結(jié)果的影響程度,因此,采用響應(yīng)面法建立數(shù)學(xué)模型,以進(jìn)一步探尋各因素之間的交互關(guān)系及確定最優(yōu)的運(yùn)行參數(shù),為后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)工藝調(diào)控提供最準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)參考,方便成本的控制和核算。
2.2.1 響應(yīng)面結(jié)果分析
另取生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)若干實(shí)驗(yàn)用水( CODCr 323mg/L )為研究對(duì)象,以 H2SO4 (A)、 H2O2 (B) 、 FeSO4 (C) 、Fenton輔助藥劑投加量 (D )4個(gè)影響因素為自變量,以單因素實(shí)驗(yàn)所確定的結(jié)果來確定影響因子的中心值與高低水平,結(jié)合CCD法設(shè)計(jì)得到30組實(shí)驗(yàn),根據(jù)上述結(jié)果開展研究,研究結(jié)果如表5所示。
圖4Fenton輔助藥劑投加量對(duì)出水 copcr 和 pH 值的影響
Fig.4Effect of Fenton adjuvant dosage on effluent CODcr and pH value

表4最佳反應(yīng)條件下的實(shí)驗(yàn)結(jié)果
Table 4Results of theoptimal reactioncondition

根據(jù)表5,得到表6所示的方差分析和顯著性檢驗(yàn)。由表6可知, H2SO4 、 H2O2 、 FeSO4 、Fenton輔助藥劑投加量的 P 值均 lt;0.05 ,說明4個(gè)因素對(duì)此反應(yīng)體系的影響均顯著,同時(shí) H2SO4 和 FeSO4 之間作用的 P 值同樣 lt;0.05 ,表明 H2SO4 和 FeSO4 之間存在顯著的交互關(guān)系。此外,根據(jù) F 值可以看出,各因素對(duì)此反應(yīng)體系的處理效果的程度排序?yàn)椋?FeSO4gt;H2SO4≈ Fenton輔助藥劑
。
針對(duì)此次實(shí)驗(yàn)結(jié)果,利用DesignExpert11進(jìn)行多元回歸擬合得到回歸方程: CODcr=32.7-3.52A- 2.41
1.27CD+1.67B2+2.83C2 #
表5響應(yīng)面設(shè)計(jì)與結(jié)果
Table5DesignandresultsoftheRSM

表6回歸方程的方差分析
Table 6Analysis of variance of regression equation

結(jié)合方差分析和上述多元二次回歸方程可知,此反應(yīng)體系的模型 F 值為13.77, P 值 lt;0.001 , lt;0.05 ,表明整個(gè)模型具有較高的可靠性,而失擬項(xiàng) P 值為0.243 2gt;0.05 ,說明失擬項(xiàng)不顯著,回歸模型能較好地模擬此反應(yīng)體系的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,但是模型的相關(guān)系數(shù)R2 和調(diào)整決定系數(shù)(Adjusted R2 )數(shù)值均 lt;0.9 ,說明此模型在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)預(yù)測(cè)時(shí)還存在一定的偏差,需要進(jìn)一步優(yōu)化,但可為實(shí)驗(yàn)提供定性分析思路。圖5為實(shí)際值與預(yù)測(cè)值的對(duì)比,可以看出本實(shí)驗(yàn)出水COD的實(shí)際值與預(yù)測(cè)值接近程度較高。
圖6為出水COD的去除等高線圖。一般而言,通過各個(gè)響應(yīng)面的陡峭程度可以明顯看出各因素對(duì)出水COD的影響情況,該因素對(duì)出水COD的影響越顯著則越陡峭,反之則越平緩。由圖6(a)可知,當(dāng)Fenton輔助藥劑和 H2O2 投加量處于較優(yōu)水平時(shí),隨著 FeSO4 和 H2SO4 投加量的增加,出水COD均逐漸降低,且當(dāng)H2SO4 投加量較低時(shí), FeSO4 投加量對(duì)出水COD的影響愈加明顯,而當(dāng) FeSO4 投加量較高時(shí), H2SO4 投加量對(duì)于出水COD的影響略小一些。由圖6(b)可知,當(dāng)Fenton輔助藥劑和 FeSO4 投加量處于較優(yōu)水平時(shí),二者的交互作用較弱,整體上隨著 H2O2 和 H2SO4 投加量的增加,出水COD呈緩慢上升趨勢(shì)。由圖6(c)可知,當(dāng)Fenton輔助藥劑和 H2SO4 投加量處于較優(yōu)水平時(shí),不論 H2O2 如何變化,出水COD均隨著 FeSO4 投加量的增加而降低,而在取值范圍內(nèi) H2O2 投加量的影響則對(duì)出水COD無明顯影響,與單因素實(shí)驗(yàn)結(jié)果相符。
圖5出水 copcr 的實(shí)際值與預(yù)測(cè)值的線性分析
Fig.5Linear analysis of measured and predicted values on the effluent CODcr

通過上述響應(yīng)面分析可以看出,影響此反應(yīng)體系的處理效果因素中, H2SO4 與 FeSO4 之間的相互作用最明顯,且二者對(duì)于出水COD影響程度也最大。因此利用好此相互作用關(guān)系,即可以得到適合此反應(yīng)體系的工況,同時(shí)實(shí)現(xiàn)效率最大化和成本最低化。
圖6出水 coDcr 的去除等高線圖
Fig.6Contour plots of the effluent CODcr removal

2.2.2 模型預(yù)測(cè)與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
根據(jù)上述響應(yīng)面結(jié)果,通過DesignExpert軟件對(duì)每組實(shí)驗(yàn)的出水 CODcr 和運(yùn)行成本進(jìn)行分析,并以出水 coDcr 低于 30mg/L 時(shí)運(yùn)行成本最低的條件進(jìn)行藥劑投加方案推薦,得到的結(jié)果如表7所示,由表7可知,模型推薦以 FeSO4 投加量 7.4mL/L , H2O2 (質(zhì)量分?jǐn)?shù)27.5% )投加量 0.17mL/L , H2SO4 C 3mol/L )投加量2mL/L ,CPAM投加量 4mg/L ,F(xiàn)enton輔助藥劑投加量0.245mL/L 進(jìn)行驗(yàn)證,模型預(yù)測(cè)出水 copcr 為 30mg/L 預(yù)計(jì)藥劑成本為1.43元。
為驗(yàn)證此模型所推薦的最佳藥劑投加方案的運(yùn)行效果,另取了不同批次的混合廢水進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證(P1~P4),結(jié)果如表8所示。由表8可知,在上述工藝參數(shù)條件下,即 FeSO4 投加量 7.4mL/L , H2O2 投加量 0.170mL/L , H2SO4 投加量 2.0mL/L ,CPAM投加量4mL/L ,F(xiàn)enton輔助藥劑投加量 0.245mL/L 時(shí),出水copcr 在 34.9~48.2mg/L ,噸水成本為1.3~1.4元。由于混合廢水水質(zhì)存在一定波動(dòng),4次實(shí)驗(yàn)過程中調(diào)酸后初始pH值在5.5~5.7之間波動(dòng),反應(yīng)后出水pH值則維持在4.0~4.5,所得到的平均出水 CODcr 為 42mg/L ,平均成本為1.33元,且出水水質(zhì)均能滿足排放要求。此外,對(duì)優(yōu)化后工藝的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行測(cè)算發(fā)現(xiàn),按生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)原有藥劑投加方式,現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行成本為1.58元,其中FeSO4投加量為 0.59kg/m3 ,若采用優(yōu)化工藝后的參數(shù)進(jìn)行運(yùn)行,藥劑成本下降約 16% ??紤]到 FeSO4 投加量增加會(huì)導(dǎo)致污泥產(chǎn)量增大,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)估算,優(yōu)化后工藝會(huì)增加約 0.05kg/t 污泥,現(xiàn)場(chǎng)污泥按一般污泥進(jìn)行處置,噸水產(chǎn)生的污泥處置費(fèi)用增加約0.03元,即噸水運(yùn)行費(fèi)用整體下降約 14% 。但值得注意的是,實(shí)驗(yàn)結(jié)果與預(yù)測(cè)值仍存在一定的誤差,這主要是因?yàn)榛旌蠌U水水質(zhì)波動(dòng)較大所致,后續(xù)還需進(jìn)一步優(yōu)化或利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等智能算法模型進(jìn)行預(yù)測(cè)和控制。
表7擬合曲面相應(yīng)的最優(yōu)結(jié)果
Table7Optimal results of fitting surface response

表8預(yù)測(cè)的最佳反應(yīng)條件下的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果
Table8Results of the predicted optimal reaction condition

3結(jié)論
本研究采用響應(yīng)面法探究了氧化-吸附耦合工藝在處理實(shí)際中的可行性和經(jīng)濟(jì)性分析,實(shí)現(xiàn)了在溫和 pH 值(初始 pH 值可控制在5.4~5.7)和投加少量 H2O2 條件下,對(duì)制漿造紙生化廢水中的有機(jī)污染物高效低成本去除;并進(jìn)一步分析了反應(yīng)體系的最優(yōu)運(yùn)行參數(shù)。
3.1各因素對(duì)反應(yīng)體系處理效果的影響程度排序?yàn)椋?FeSO4 0 (c ) gt;H2SO4 (A) ≈ Fenton輔助藥劑 (D)gt; H2O2 (B) ,其中 H2SO4 與 FeSO4 之間存在著極顯著的交互關(guān)系。根據(jù)模型擬合得到出水 CODcr 的多元二次方程為: CODc=32. 7-3. 52A-2. 41B-9. 96C-4. 3D- 1.18AB+6.13AC+1.23AD-1.66BC+1.27CD+1.67B2+ 2.83C2 。當(dāng)進(jìn)水 copc 為 (310±13)mg/L 時(shí),以出水 coDc 低于 30mg/L 且運(yùn)行成本最低的條件進(jìn)行藥劑投加,模型存在多個(gè)最優(yōu)解,其中當(dāng)以 FeSO4 投加量 7.4mL/L ,H2O2 (質(zhì)量分?jǐn)?shù) 27.5% )投加量 0.17mL/L , H2SO4 ( 3mol/L )投加量 2mL/L ,CPAM投加量 4mg/L Fenton輔助藥劑投加量 0.245mL/L 進(jìn)行驗(yàn)證實(shí)驗(yàn),模型預(yù)測(cè)出水 CODcr 為 30mg/L ,藥劑成本為1.43元,而驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)的平均出水 CODcr 為 42mg/L ,噸水平均成本為1.33元,與現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行成本相比,藥劑成本下降約14% ,極大降低了現(xiàn)場(chǎng)噸水處理成本。
3.2出水 pH 值是影響反應(yīng)體系中出水COD和運(yùn)行成本的關(guān)鍵,其中影響 pH 值的主要藥劑為 H2SO4 和FeSO4 。出于成本控制考慮,在工藝調(diào)控過程中,應(yīng)減少Fenton輔助藥劑投加或更換更廉價(jià)的Fenton輔助藥劑,增加 H2SO4 投加量以控制初始pH值在5.5~5.7左右,維持出水 pH 值在4.5左右時(shí),成本最低。若來水水質(zhì)較差時(shí),提高Fenton試劑投加量或進(jìn)一步降低初始 pH 值均有利于COD去除。
3.3由于混合廢水水質(zhì)受前端工藝影響,水質(zhì)波動(dòng)較大,依靠單一的實(shí)驗(yàn)很難進(jìn)行模型預(yù)測(cè),水質(zhì)特性中影響Fenton工藝的主要參數(shù)包括來水堿度、COD、pH值及SS等。因此后續(xù)還需進(jìn)一步優(yōu)化或利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等智能算法模型進(jìn)行預(yù)測(cè)和控制以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的智能化運(yùn)行。
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