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淺析鍋爐運行過程中常見事故的原因及處理措施

2009-04-29 07:17:38李興文
中國新技術新產(chǎn)品 2009年7期
關鍵詞:處理措施

李興文

摘要:本文就鍋爐運行過程中幾種常見事故發(fā)生的現(xiàn)象,原因及處理措施進行分析,進一步指出發(fā)電廠必須搞好檢查、修理,認真整治設備,嚴格各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,才能真正提高設備的可靠性。

關鍵詞:鍋爐;事故;原因;處理措施

為減少鍋爐機組故障引起的直接與間接損失,減少故障停用帶來的緊張的搶修工作,發(fā)電廠的安全監(jiān)察、鍋爐監(jiān)察、技術監(jiān)督工作者及全體檢修、運行、管理人員,必須認真貫徹“安全第一、預防為主”的方針,落實反事故措施,提高設備的可用率,防止鍋爐事故的發(fā)生。發(fā)生事故后應立即采取一切可行的方法,消除事故根源,迅速恢復機組正常運行,滿足系統(tǒng)負荷的需要。在設備確已不具備運行條件時或繼續(xù)運行對人身,設備有直接危害時,應停爐處理。下面就幾種常見事故予以分析 。

1 鍋爐承壓部件水冷壁管的損壞

1.1 水冷壁損壞的現(xiàn)象:

1.1.1 水位下降,蒸汽壓力和給水壓力下降,給水流量不正常地大于蒸汽流量。

1.1.2 輕微泄漏時,有蒸汽噴出的響聲,爆破時,有顯著的響聲。

1.1.3 各段煙溫下降,灰渣斗內(nèi)有濕灰,嚴重時,向外漏水。

1.1.4 爐內(nèi)負壓減小,嚴重時變正,爐門、人孔不嚴密處向外噴汽和冒煙。

1.1.5 燃燒不穩(wěn)或造成滅火

1.2 水冷壁損壞的原因:

1.2.1爐水品質(zhì)不合格,長期運行未按規(guī)定進行排污,使管內(nèi)腐蝕或結(jié)垢。

1.2.2 升火方式不正確,排污門泄漏或爐內(nèi)結(jié)焦,管壁受熱不均,使局部水循環(huán)不良。

1.2.3 嚴重缺水時,錯誤地大量進水,導致爆管。

1.2.4 噴燃器附近水冷壁管保護不好,磨損嚴重。

1.2.5 吹灰器、噴口或吹灰管安裝不當,操作有錯誤,管子被汽、水吹壞。

1.2.6 長期超負荷或低負荷運行,大焦塊掉落砸壞管子、管壁被打焦棍磨損或設備本身存在缺陷。

1.2.7 檢修或安裝時,管子被雜物堵塞,致使水循環(huán)不良造成管子過熱損壞。

1.2.8 定期排污量過大,造成水循環(huán)被破壞。

1.3 水冷壁損壞的處理措施:

1.3.1 鍋爐水冷壁管發(fā)生爆破,不能保持汽包水位時,應按下列規(guī)定處理:

1.3.1.1 立即停爐,保留一臺引風機繼續(xù)運行,排除爐內(nèi)的煙氣和蒸汽,待煙氣、蒸汽消失后停止引風機。

1.3.1.2 停爐后,立即關閉主汽門,可繼續(xù)進水。

1.3.1.3 如損壞嚴重,致使鍋爐汽壓迅速降低,給水消耗過多,經(jīng)增加給水仍看不到汽包就地水位計中水位時,應停止給水。

1.3.1.4 處理故障時,須密切注意鍋爐的給水壓力等情況,當故障爐和運行爐由同一根給水母管供水,如不能保證運行爐的正常水位時,應減少或停止故障爐的給水。

1.3.2 如泄漏不太嚴重時,應改自動給水為手動給水,經(jīng)加強上水尚能維持鍋爐正常水位時,向班長和廠調(diào)度匯報,要求適當降低負荷運行(投入油槍穩(wěn)定燃燒),請示停爐時間,并保持低粉位運行;要求投入備用爐,如備用爐遲遲不能投入運行,而故障鍋爐的損壞情況繼續(xù)加劇時(響聲增大,漏水增多和危及鄰近管子等),則須立即停爐。

1.3.3 若水冷壁爆破而造成鍋爐滅火,應按緊急停爐處理。

2 鍋爐水位事故

2.1 鍋爐滿水現(xiàn)象:

2.1.1 水位報警發(fā)出水位高信號,汽包就地水位計及低地水位表高于正常水位。

2.1.2 蒸汽含鹽量增大。

2.1.3 給水流量不正常地大于蒸汽流量。

2.1.4 過熱蒸汽溫度急劇下降,主蒸汽管道法蘭處有汽水冒出,蒸汽管道內(nèi)發(fā)生水沖擊。

2.2 滿水的原因:

2.2.1 運行人員疏忽大意,對水位監(jiān)視不嚴,誤判斷致使操作錯誤。

2.2.2 水位計、蒸汽流量表或給水流量表指示不正確或失靈,使運行人員誤判斷。

2.2.3 給水自動調(diào)節(jié)裝置失靈或給水調(diào)節(jié)門有故障,發(fā)現(xiàn)后處理不及時。

2.2.4 外界或鍋爐燃燒發(fā)生故障而未及時調(diào)整水位。

2.2.5 鍋爐負荷增加太快。

2.2.6 給水壓力突然升高。

2.3 鍋爐滿水的處理措施:

2.3.1 當汽包水位計超過50mm時,應將給水自動調(diào)節(jié)改為手動操作,關小給水門,減少給水流量。

2.3.2 若水位超過100mm時,應開啟事故放水門,進行放水。

2.3.3 注意保持汽溫,根據(jù)汽溫下降情況,應及時關小減溫水門;汽溫若急劇下降到480℃時,開啟過熱器及主汽門前疏水,并通知廠調(diào)度。

2.3.4 若水位無明顯下降,應檢查給水系統(tǒng)閥門是否有故障,事故放水門是否打開,必要時應包就地水位計和各低地水位計指示的正確性,加強對汽包水位的監(jiān)視。

2.3.5 如汽包就地水位計全部損壞,而具備給水自動調(diào)節(jié)器動作可靠;水位警報器好用,可靠;兩臺低地水位計的指示正確,并且在4小時內(nèi)曾與汽包就地水位指示對照過,此時,應保持鍋爐負荷穩(wěn)定,并采取緊急措施,盡快修復一臺汽包就地水位計,允許鍋爐繼續(xù)運行2小時。

2.3.6 如果自動調(diào)整器或水位警報器動作不可靠,在汽包水位計全部損壞時,只允許根據(jù)可靠的低地水位計維持鍋爐15~20分鐘運行。

2.3.7 如汽包水位計全部損壞,且低地水位計運行不可靠時,應立即停爐。

3 鍋爐異常滅火

3.1 鍋爐滅火的現(xiàn)象:

3.1.1 燃燒室負壓突然增大(水冷壁管爆破,引風機擋板突然關閉造成的滅火現(xiàn)象相反)。

3.1.2 燃燒室變暗,看火孔看不到火焰。

3.1.3 一、二次風減小。

3.1.4 汽溫、汽壓和流量均下降,爐膛出口煙溫下降。

3.1.5 汽包水位先降低后上升。

3.1.6 火焰監(jiān)視器發(fā)出滅火信號。

3.2 鍋爐滅火的原因:

3.2.1 運行中引風機、送風機、給粉機跳閘或停電。

3.2.2 鍋爐負荷過低或負荷波動過大,操作調(diào)整不當。

3.2.3 鍋爐水冷壁管爆破,大量汽水噴入爐膛。

3.2.4 煤質(zhì)低劣或煤種突然變化,揮發(fā)分過低或煤粉過粗及煤粉潮濕,粉倉起拱等。

3.2.5 給粉機故障或給粉不均,煤粉倉粉位低或缺粉。

3.2.6 低負荷運行時,除灰或吹灰操作不當,聯(lián)系不及時,爐內(nèi)進入大量冷空氣或燃油中斷。

3.2.7 一次風速過高或過低,風粉配合不當。

3.2.8 噴燃器嚴重燒缺運行,爐膛負壓過大。

3.2.9 爐膛清焦不及時,造成大面積落焦。

3.3 鍋爐滅火的處理措施:

3.3.1 立即停止所有給粉機,停止制粉系統(tǒng)運行。

3.3.2 關閉所有油槍、油門、維持引風機和送風機運行。

3.3.3 解列各自動調(diào)節(jié)裝置。

3.3.4 保持汽包水位略低于正常水位(一般為-50mm)。

3.3.5 增大燃燒室負壓,通風3~5分鐘,以排除燃燒室及煙道內(nèi)可燃物。

3.3.6 向班長及廠調(diào)度匯報,并通知鄰爐。

3.3.7 根據(jù)汽溫下降的情況,關小減溫水門或解列減溫器,開啟過熱器疏水門。

3.3.8 查明滅火原因,并加以消除,然后重新點火。如短時間不能消除故障,則應按正常停爐程序停爐,關閉主汽門。

3.3.9 滅火后,嚴禁向燃燒室供應燃料和采用爆燃方式點火。如因處理不當致使爐膛或煙道內(nèi)發(fā)生爆炸時,則須立即停止供給燃料和空氣,并停止引風機,關閉其擋板,檢查爐膛及煙道狀況,恢復被打開的防爆門及其他孔門,確認設備完整及煙道內(nèi)無火源后,方可重新點火。

發(fā)生事故時,班長應在廠調(diào)度的直接領導下,領導全班人員迅速果斷地按照現(xiàn)場規(guī)程的規(guī)定處理事故。調(diào)度的命令,除對人身、設備有直接危害外,均應堅決執(zhí)行。

以上只是分析了幾項常見事故,當發(fā)生其它事故情況時運行人員應根據(jù)自己的經(jīng)驗與判斷,頭腦清醒,沉著冷靜,主動采取對策,迅速處理。事故處理后運行人員應如實地把事故發(fā)生的時間,現(xiàn)象以及采取的措施,記錄在交接班記錄本上,并在班后會議上進行分析討論,以總結(jié)經(jīng)驗吸取教訓。作為發(fā)電廠必須搞好檢查、修理,認真整治設備,嚴格各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,才能真正提高設備的可靠性。

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