韓宗權(quán)
(華能長春熱電廠,吉林 長春 130000)
為了檢查機組氫系統(tǒng)設(shè)備的運行情況,檢驗系統(tǒng)的性能,發(fā)現(xiàn)并消除可能存在的缺陷,從而使制氫系統(tǒng)能夠安全、可靠地投入運行。希望該方案能為制氫系統(tǒng)的再次調(diào)試工作提供一些經(jīng)驗。
2.1 原料水條件
原料水品質(zhì):除鹽水(未加氨)電導(dǎo)率10μS/cm,含鹽量 5mg/l,原料水水溫:25℃,原料水壓力:0.35MPa。
2.2 冷卻水條件
冷卻水品質(zhì):除鹽水,冷卻水水溫:≤35℃,冷卻水壓力:0.15-0.35MPa
2.3 冷卻水系統(tǒng)方式:除鹽水閉式循環(huán)冷卻
2.4 除鹽水閉式循環(huán)冷卻裝置的冷卻水采用廠區(qū)工業(yè)水,工業(yè)水水溫為≤33℃;壓力:0.5-0.7MPa。
2.5 電解液種類:KOH濃度30%。
3.1 制氫系統(tǒng)的設(shè)備、管道、閥門、罐體等設(shè)備已按設(shè)計安裝完畢;系統(tǒng)氫、氧管道除銹(無油、除濕壓縮空氣吹掃)、除脂(使用四氯化碳)、沖洗、水壓試驗均合格;各類閥門操作靈活,氣密性試驗合格。
3.2 系統(tǒng)各種儀表應(yīng)安裝完畢,可以投入運行。
3.3 動力電源、控制電源及照明用電源均已施工結(jié)束,可安全投入使用。
3.4 壓縮空氣氣源、除鹽水源可以連續(xù)穩(wěn)定可靠供給。
3.5 熱控系統(tǒng)設(shè)備、纜線應(yīng)安裝完畢,接線檢查、信號校驗完畢。
3.6 所有監(jiān)測儀表和分析儀表已校驗完畢。
3.7 所有設(shè)備的單體試轉(zhuǎn)已經(jīng)結(jié)束,具備試運條件。
3.8 堿液循環(huán)系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)反復(fù)沖洗直至水質(zhì)清澈無雜物。
4.1 參與制氫系統(tǒng)設(shè)備、氣路管道、氫貯罐的水壓、氣體嚴密性試驗
4.2 參與氫貯罐安全閥的壓力整定
4.3 參與制氫系統(tǒng)設(shè)備、氣體管道、氫貯罐的氣體置換充入
4.4 制氫電解液設(shè)備的啟動調(diào)試
4.5 制氫設(shè)備的啟動調(diào)試
4.6 氫氣的制取、儲存和輸送
4.7 參加制氫系統(tǒng)設(shè)備與輔助系統(tǒng)的檢查、試運工作
4.8 參加制氫電氣控制系統(tǒng)及儀表檢驗的啟動調(diào)試工作
5.1 制氫系統(tǒng)設(shè)備氣路管道、氫貯罐的水壓、氣壓嚴密性試驗:
a.儲氣罐體、制氫裝置設(shè)備做4.00MPa的水壓試驗,以檢驗管線焊接、閥門等的質(zhì)量。
制氫系統(tǒng)設(shè)備氣路管道、氫貯罐受到結(jié)構(gòu)性影響(與本體焊接、受到撞擊等情況)時,試驗壓力為:4.80MPa的水壓試驗,保持時間為:10min。
b.制氫系統(tǒng)設(shè)備氣路管道、氫貯罐的氣密性試驗壓力為:3.36MPa。并在3.2MPa保持時間為12小時,允許的壓降為:0.002MPa/h,泄漏量平均每小時不超過0.5%。。在試驗期間用肥皂水檢查所有接頭及法蘭和焊口。試驗氣體低壓時充入壓縮空氣,升壓時使用氮氣。氣密性試驗計算公式如下:
設(shè)開始絕對壓力為P1絕對溫度為T1,t時間后絕對壓力為P2,絕對溫度為T2,則泄漏量計算公式為:
△G=[1-P2×T1/(P1×T2)]×100%
5.2 氫貯罐安全閥的壓力整定:氫貯罐安全閥的壓力的設(shè)定值為:3.1~3.15MPa。動作靈活,回座后仍能符合氣密性試驗要求。
5.3 制氫系統(tǒng)設(shè)備氣路管道、氫貯罐、主廠房送氫管路充灌惰性氣體(氮氣),制氫系統(tǒng)設(shè)備氣路管道的充氮置換、氫貯罐的充水置換;主廠房送氫管路的充氮或二氧化碳置換均已合格。
5.4 制氫電解液設(shè)備的啟動調(diào)試內(nèi)容包括:堿液箱檢查、堿液循環(huán)泵試運、除鹽水冷卻水泵、堿液配置除鹽水水質(zhì)分析、氫氧化鉀(優(yōu)級純)質(zhì)量、數(shù)量的檢查及電解液的配制。
5.5 除鹽水冷卻裝置啟動調(diào)試
a.冷卻水的啟動并調(diào)整流量;
b.除鹽水冷卻裝置的性能考核并檢查冷卻效果。
5.6 制氫設(shè)備的啟動調(diào)試;
5.6.1 除鹽電解液的注入;
5.6.2 除鹽水冷卻水裝置的投入;
5.6.3 堿液循環(huán)泵的投入
5.6.4 自控系統(tǒng)的調(diào)試與整定:自控氣源的凈化與整定;槽壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)的調(diào)試與整定;差壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)的調(diào)試;氧液位調(diào)節(jié)器的調(diào)試;槽溫的控制及調(diào)整;信號報警及連鎖系統(tǒng)的調(diào)試。
5.6.5 分析儀表的投入
5.6.6 制氫設(shè)備電解槽的檢查及熱緊復(fù)原
5.6.7 干燥系統(tǒng)的調(diào)試及投入
5.6.8 制氫系統(tǒng)設(shè)備的投運;工作壓力:0.4 3.2MPa
5.6.9 運行及測試要求:運行人員必須熟悉系統(tǒng),熟悉操作規(guī)程和安全規(guī)程,首次啟動投運后,必須嚴格按電廠操作規(guī)程進行啟動和停運試運期間,運行人員不得擅自改動自控調(diào)節(jié)系統(tǒng)定值,以免引起調(diào)節(jié)系統(tǒng)波動過大而故障停機手動閥門的操作應(yīng)慢開慢關(guān),不得操作過猛;干燥系統(tǒng)溫度定值不得擅自改動,以免出現(xiàn)危險試運中運行人員應(yīng)定期對系統(tǒng)進行巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理;運行中應(yīng)定期進行抄表,間隔時間為1小時;用氣體分析儀對氫氣純度進行檢測;有條件時分析干燥器出口氫氣含水量。
5.6.10氫氣質(zhì)量標準
氫氣純度≥99.9%;氫氣濕度<4g/Nm3露點:≤-50℃
氫系統(tǒng)能夠安全、可靠地投入運行此方案經(jīng)過華能長春熱電廠制氫系統(tǒng)調(diào)試應(yīng)用,安全平穩(wěn)、快捷、高效的完成了制氫工作,使制出的氫氣濃度達到99.8%。實踐證明,該方案是可行的。
[1]萬邦林,劉玉槐.制氫系統(tǒng)安全運行若干問題的探討[J].寧夏電力,2007-10-28.