戴旭東
(中國石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司,甘肅蘭州 730060)
淺談MTBE裝置腐蝕問題
戴旭東
(中國石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司,甘肅蘭州 730060)
MTBE裝置的生產工藝路線決定了裝置中存在固有腐蝕,但影響腐蝕的因素比較多,先從腐蝕機理入手,再結合該裝置的腐蝕特點進行分析,指出了該裝置與其他裝置腐蝕的相同點和不同點,從管理和技術方面提出了諸多解決和改進措施,從而有效地減緩了裝置腐蝕,并確保產品質量和裝置的安全穩定運行。
MTBE 1-丁烯 腐蝕 催化劑 醚化
隨著無鉛汽油的推廣和應用,甲基叔丁基醚(MTBE)作為汽油的優質調合組分越來越受到普遍歡迎,其需求量也日益增加,同時生產MTBE又可有效地利用裂解碳四組分或者催化裂化碳四,可生產高純度的MTBE和1-丁烯產品,因此,MTBE裝置的生產越來越受到重視。
生產MTBE最常見的工藝流程是采用異丁烯與甲醇在催化劑作用下進行醚化作用生成MTBE,裝置相應有醚化反應系統、反應精餾系統、甲醇萃取系統和甲醇回收系統,如果繼續生產1-丁烯產品,則應相應有脫異丁烷系統和1-丁烯精制系統。
能促使異丁烯和甲醇反應生成MTBE的催化劑很多,如硫酸、固體超強酸、雜多酸及其鹽類、分子篩、陽離子交換樹脂等,但從催化劑的活性、選擇性、穩定性、生產成本以及對環境的影響等綜合因素考慮,無論是國內還是國外的主要裝置,目前都首選陽離子交換樹脂作為生產MTBE的催化劑。該種催化劑是大孔徑強酸性陽離子樹脂,由苯乙烯和二乙苯按1∶1的摩爾比,用懸浮法生成的催化劑顆粒稱為裸基催化劑,經過分子篩篩選后的裸基催化劑,用濃度為98%硫酸酸化、水洗后,才制成大孔徑強酸性陽離子樹脂催化劑。由此可見,采用這種催化劑生產MTBE,裝置不可避免地會產生腐蝕,其腐蝕機理,即:
①由于原料(包括碳四和甲醇)中含有的金屬陽離子(Na+,Ca2+,Fe2+)、硫化物和堿性物質等置換催化劑中的H+,造成H+脫落:

②正常反應溫度或超溫情況下催化劑中磺酸基的脫落:

③在有水、酸及高溫等條件下,催化劑上的磺酸基會脫落:

④催化劑生產過程中本身殘留的游離酸。
⑤原料甲醇中帶入的甲酸。
因此,裝置內部就形成了酸性環境,同時,裝置內原料甲醇罐及加入的脫鹽水均可能帶入氧,金屬表面與導電雜質形成了原電池,形成了腐蝕:

由(5)式構成的原電池,即為析氫腐蝕,由(6)式構成的原電池,即為吸氧腐蝕。
中國石油蘭州分公司合成橡膠廠年產80 kt MTBE和40 kt 1-丁烯裝置,于2006年3月開車,該裝置運行期間曾由于腐蝕問題造成生產非常被動。到2008年止,水洗系統的洗滌水冷卻器和換熱器就出現部分列管腐蝕而封堵,2008—2009年甲醇回收塔加料線因腐蝕破損3次部分更換管線,最后該管線被迫全部更換,2008年檢修期間發現反應塔回流槽入口管線在貯槽內腐蝕嚴重,2010年1月底,脫重塔冷凝器(E304A/B)因腐蝕被迫停車,2010年4月因腐蝕造成脫輕塔回流泵(P303)閥門無法關嚴,臨時停車維修泵,結果發現該泵葉輪腐蝕嚴重,2010年4月由于脫輕塔冷凝器(E303A/B)腐蝕,造成循環水中帶碳四而被迫停車檢修,2010年6月檢修期間,發現甲醇回收塔塔盤浮閥由于腐蝕造成脫落嚴重(約30%以上),反應塔回流泵(P206)出口管線檢測不合格而局部更換。
從上面的事實可以看出,最先出現腐蝕的部位是甲醇萃取塔釜至甲醇回收塔的加料線,對甲醇萃取塔塔釜不同pH值之下的萃取循環水做了碳鋼試片試驗,其結果見表1。

表1 不同pH值下萃取水對碳鋼腐蝕速率的影響Table 1 Effect of different pH value on corrosion rate of carbon steel
在經過換熱器溫度升高后的部位腐蝕更為嚴重,這說明溫度對腐蝕起了加劇作用。通過分析,由于系統中存在活性氧,在經過換熱器換熱后溫度升高,氧的活性增加,不但發生了析氫腐蝕,而且還存在吸氧腐蝕,產生了氧化鐵,并且氧腐蝕占主導地位。氧化鐵的膠狀物隨循環萃取水返回萃取塔,經過塔盤分離時氧化鐵對塔壁又產生了氧化還原腐蝕。
這就可以解釋萃取塔萃取段普遍發生了較重腐蝕而沉降段腐蝕較輕的原因,萃取段的腐蝕呈現不均勻的斑駁狀也說明了這一點。
目前腐蝕已由水洗系統逐步擴展到后面的1-丁烯精制系統,涉及的設備由管線發展到泵和大型換熱器,因此,有必要對該裝置的腐蝕進行全面分析,并采取相應措施。
鑒于腐蝕產生的機理,生產過程中正常脫落的磺酸基是無法控制的,否則也就無法進行生產了,但除此以外產生的腐蝕都是可以控制或者至少可以減緩的,從該裝置的生產特點出發,借鑒同行業裝置的經驗,提出部分措施和建議。
(1)嚴把原料質量關
原料碳四中夾帶的金屬陽離子(Na+,Ca2+,Fe2+)、硫化物和堿性物質等,根據不同的生產工藝路線,其含量差別很大,一般裂解碳四中的雜質要比催化裂化碳四少得多,但都應該盡可能地為MTBE裝置提供優質原料,對于原料甲醇盡可能使用優質品,控制其中的甲酸和水含量,由于該裝置還會在新鮮甲醇中摻入部分回收甲醇,因此要確保甲醇回收塔塔頂回收甲醇的質量,主要是其中的水含量要少。目前,原料凈化最好的方法是用好離子過濾器,定期更換離子過濾器內的催化劑,以免對后系統造成進一步腐蝕,其次是針對雜質比較多,使用類似旋流凈化器進行凈化。
(2)精心操作,穩定工藝
催化劑都有一定的穩定性,一般都要控制在失活溫度以下(通常是80℃以下)。但不是說只要在失活溫度以下磺酸基就不會脫落,只是脫落的速度比較緩慢而已,因此,在日常操作過程中要盡量避免工藝波動,盡可能控制在操作溫度的下限,絕對要避免超過催化劑的完全失活溫度(120℃),對于反應精餾塔最關鍵的是調整醇烯比、回流量和塔釜溫度。
(3)控制系統各部位水含量
對于MTBE裝置來說,醚化系統水含量高會造成MTBE產品中叔丁醇含量超標,同時,1-丁烯系統也是嚴格控制水含量的,因為1-丁烯產品中水含量控制在25 mg/kg,系統中水含量還會造成催化劑中磺酸基脫落,H+是親水性的,會造成帶水部位的設備腐蝕,由此可見,整個系統內的水含量不但關系到產品質量,而且還影響設備腐蝕,因此,嚴格控制整個裝置各部位水含量,重點是該裝置的三個放水點(原料碳四、醚后碳四和脫異丁烷塔頂)要及時將游離出來的水脫除,在設備檢修后要將設備內的水吹掃干凈。
(4)定期監測系統pH值和雜質分析
對系統關鍵部位的pH值和原料中碳四及甲醇中金屬離子、硫化物、堿性物質等進行定期監測,以便對整個裝置腐蝕情況心中有數。離子凈化器中的催化劑必須定期更換,以確保盡可能少的有害物質進入反應系統。
(5)新催化劑醇洗
裝置新更換催化劑后,由于新催化劑中帶的游離酸比較多,而且其中未處理干凈的碳化催化劑也會影響MTBE產品的顏色,因此在更換新催化劑后,設備投用前線進行醇洗可很好解決上述兩個問題,但值得注意的是,更換催化劑后開車初期要控制較小的醇烯比,以免產品中甲醇含量超標。
(6)堿洗流程優化
為降低酸性對系統的腐蝕,該裝置在水洗系統前設計了堿洗(氫氧化鈉)及沉降流程,但沉降效果不好造成堿液被醚后碳四帶入后系統,反而造成堿腐蝕。為此將沉降罐內部結構進行了改造增設了隔板,取得了良好的效果,堿洗流程投用前萃取水的pH值約為5,投用后pH值能上升到6.8左右,從前面的論述可以看出,系統內pH值在大于6.5后,電化學腐蝕的析氫腐蝕可明顯得到抑制和改善,改造前后沉降罐結構分別見圖1、圖2。
(7)使用新鮮水連續置換水洗系統
甲醇水洗塔一直是該裝置腐蝕最嚴重的部位,每次檢修打開設備后該塔帶有非常嚴重的鐵銹雜質,塔釜排放的萃取水一直是黑色的,2007年水洗系統因為雜質多而致使萃取水排放困難,該塔塔盤將原碳鋼材質更換為白鋼材質,并且將塔盤篩孔由φ3擴為φ5,從2009年開始,在甲醇水洗塔的水中增加了一股新鮮脫鹽水,并從甲醇回收塔塔釜連續排放,從而稀釋了水洗系統酸度,該措施從很大程度上改善了該系統的腐蝕狀況一,但卻增加了化污排放量。


(8)其它建議
可考慮在該裝置使用工業緩蝕劑,但這一措施未在同行業裝置中有使用,沒有借鑒先例。另外,隨著裝置服役期延長,為確保安全生產,可適當縮短設備檢測周期和擴大檢測范圍。
MTBE裝置的腐蝕主要是由于裝置工藝路線所決定的固有腐蝕,屬于電化學腐蝕,但造成腐蝕的原因很多,需根據各裝置的生產工藝不同和腐蝕特點,從多方面有針對地進行管理和控制,將腐蝕程度降到最低。
Discussion on Corrosion in MTBE Unit
Dai Xudong
(PetroChina Lanzhou Petrochemical Company,Lanzhou,Gansu 730060)
The process of MTBE unit determines that there is corrosion in the unit,but there are a number of impact factors.Through the analysis of corrosion mechanisms and corrosion characteristics of the unit,the common aspects and differences between this unit and other MTBE units are found out.The solutions and improvement measures are proposed in respect of operation management and technology,whose implementation has effectively mitigated the unit's corrosion and maintained the product quality and unit's safe reliable operation.
MTBE,1 -butene,corrosion,catalyst,etherification
TE985
A
1007-015X(2011)05-0014-03
2011-03- 07;修改稿收到日期:2011-07-07。
戴旭東,高級工程師,1993年畢業于西北大學,主要從事化工生產的管理工作。E-mail:daixudong@petrochina.com.cn。
(編輯 陳鳳娥)