文/韓有毅
韓城礦區2#薄煤層采掘失衡對策研究
文/韓有毅
韓城礦業公司現有3對生產礦井和1對在建礦井,其中南區1對生產礦井,北區有2對生產礦井和1對在建礦井,北區3對礦井的主采煤層3#煤屬于嚴重突出煤層,煤層突出的防治一直是北區兩生產礦井安全工作的重中之重,是礦井生產組織和快速發展的最大矛盾和障礙。公司根據3#煤層相鄰煤層的地質特點,做出了全面開采2#解放煤層,把3#煤層的防突問題變為防治瓦斯問題來解決的突出防治戰略決策。
位于山西組中下部,屬于局部可采煤層,下距3#煤層8~15m。厚度0~1.7m,平均厚度0.75m,賦存情況差于下峪口井田。從鉆孔資料來看,煤厚大于1.3m的鉆孔占8%,小于0.8m的占50%,無煤孔占8.7%。煤層直接頂為砂質泥巖、粉砂巖,平均厚度2.76m,屬于Ⅱ類中等穩定頂板,基本頂為富含白云母片的中細粒砂巖,底板為砂質泥巖及粉砂巖,厚度0.45~0.5m。煤體結構以碎裂結構煤為主,硬度系數為0.13~0.51,煤層小構造發育,斷層較多,但斷距不大,往往出現斷頂不斷底現象。
位于山西組中下部,屬于局部不可采煤層,下距3#煤層4~28m。厚度0~3.01m,平均厚度1.16m,一般厚度0.7~1.5m,井田內煤層大部分可采,無煤區只有3片,賦存情況好于桑樹坪礦井田。煤層直接頂為砂質泥巖、粉砂巖,屬于Ⅱ類中等穩定頂板,基本頂為富含白云母片的中細粒砂巖,直接底板以泥巖、砂質泥巖為主,厚度為0.5~1.5m。煤層結構簡單,硬度系數0.13~0.51,平均為0.22,煤層小構造發育,以斷裂為主,斷距0.5~2.0m,但以1m以下居多。
2#煤綜掘機主要機型為EBZ-160型半煤巖巷掘進機,截割功率為160KW,截割電機為雙速恒功率,實現了低速截割時扭矩大,高速截割時功率不降低。油泵電機功率90~110KW,油泵為進口的三聯(二聯)變量柱塞泵,輸出流量和壓力大,控制閥和液壓馬達多采用進口品牌。
根據目前北區兩礦2#煤層掘進巷道的地質條件來看,該綜掘機的配套能力基本能夠滿足切割硬度和切割功率的要求。但在實際使用中經常出現問題,影響掘進機使用效率,降低了單進水平,造成單進水平不穩定,忽高忽低。
(1)采煤機截割功率達到640KW,配備強力滾筒后截割硬度達到f7,機面高度降低到860mm,過煤空間達到262mm,機載變頻調速,調速范圍寬,達到0~7.6~12.6m/min,7.6m/min以下實現恒扭矩牽引,7.6~12.6m/min之間實現恒功率牽引。
(2)液壓支架寬度1500mm,重量8.4T,最大推移步距900mm。支架結構簡單,支護強度大,推移行程范圍大,頂梁、底座薄,但強度大,采用先進的經濟型電液控實現臨架多架操作,一根多芯控制管代替數量眾多的過架管,增大了操作和行人空間。
(3)工作面刮板輸送機裝機功率320KW,運輸能力500T/h,鏈速1m/s,配備JS型行星減速器。槽幫高度由標配275mm降低到220mm,保證了煤機機面配套高度、過煤空間及臥底量的要求,機頭、機尾卸載高度降低到480mm,保證了煤機能夠在工作面及兩端頭割通割透,中、底板采用NW360型高強度耐磨板,滿足運送巖石的耐磨要求,鏈條采用扁平鏈結構降低了高度,人為設計了連接螺栓為強度最低點來保護其他設備,維修更換簡單。
目前,2#煤層綜采工作面的標準尺寸為:工作面長度150m,順槽可采長度1200m。按照這個尺寸計算綜采的推進時間為11個月。掘進該尺寸的工作面需要的時間為10個月,掘進工作面設備安裝回撤影響時間2個月,施工鉆場、抽放孔影響時間2個月,綜采設備安裝、拆除影響時間2個月,全部完成需要16個月時間。實際采煤與掘進準備時間上相差5個月,將綜采設備安裝、拆除2個月時間讓到采煤時間中,開采這樣一個2#煤綜采面最少需要13個月,能夠解放的3#煤層可回收煤量大約為80萬噸,這樣13個月時間能夠實現的2#煤和3#煤產量總和為100萬噸,無法達到升級改造后一個采區兩個采面(2#煤、3#煤各1個)年產量達到150萬噸目標,這就是采掘機械化發展不平衡引發的采掘關系失衡的結果。
要形成一個采區年產150萬噸的升級改造目標,就必須保證年解放的3#煤層可回收煤量不低于100萬噸,按3#煤層開采條件計算,100萬噸的綜放工作面開采面積需要23萬m2,這樣面積的2#煤層工作面煤量大約為26萬噸,加上掘進煤量,基本能夠實現一個采區年產150萬噸目標。
23萬m2的采面,按照工作面長度150m計算,可采順槽長度不得低于1530m,運輸順槽長度不得低于1600m,掘進該工作面需要的總進尺量大約為3950m;工作面長度按180m計算(工作面刮板機的最大運輸能力),可采順槽長度不得低于1280m,運輸順槽長度不得低于1350m,掘進該工作面需要的總進尺量大約為3480m;通過對比,切眼180m長的工作面要比150m的工作面少掘巷道470m。
23萬m2的采面,工作面長度按180m計算,掘進該工作面需要的總進尺量大約3480m,若回采時采用沿空留巷支護技術,形成下一個回采工作面時就可以少掘一條1350m的巷道,這樣準備一個2#煤層綜采工作面需要掘進的進尺量大約為2130m,比第一個切眼長150m的工作面要少掘進尺1820m。
經過上述計算,23萬m2的2#煤層綜采工作面采用沿空留巷支護技術,工作面長度按180m設計,僅需2130m的進尺量就能形成,2130m的進尺量用一個綜掘機來完成,除去4個月的影響時間,只能用8個月,必須保證月單進水平平均不低于266m才能完成。這樣的一個2#煤綜采工作面順槽可采長度為1280m,按10個月的回采時間計算,需要月平均推進不低于130m。
總之,要實現一個采區年產量150萬噸的升級改造目標,只有保證綜掘單進水平不低于266m,綜采月推進度不低于130m,才能保證2#煤工作面采掘關系不會出現失衡現象。
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李元)