魏文建
(北方銅業股份有限公司侯馬冶煉廠,山西 侯馬 043000)
北方銅業股份有限公司侯馬冶煉廠空分車間循環泵、給水泵承擔著工藝設備冷卻的重要任務,8臺水泵電氣控制部分既有電氣聯鎖,又有同儀表的流量、壓力聯鎖。北京設計院在1997年設計的電控系統仍采用傳統的繼電器控制方式。由于接點較多,非常容易出現故障,且電氣回路接線復雜、查找故障困難,給檢修工作帶來很大不便,給工藝的正常運行造成安全隱患。2010年9月侯馬冶煉廠設備檢修期間,將其聯鎖部分的繼電器控制改造為用可編程控制器PLC控制,不僅增強了系統的可靠性,而且簡化了控制接線,便于故障的判斷與查找。


圖1 原繼電器控制原理圖

圖2 PLC輸入輸出接線圖
工藝中各有兩臺循環泵,兩臺給水泵共計8臺泵,兩臺泵工作方式為一用一備。具體動作原理見圖1。采用1#泵運行、2#泵備用的工作方式時,當1#泵轉換開關1SA放在手動位置,2#泵轉換開關2SA放在自動位置,按下起動按鈕1SF,接觸器1 kM得電吸合,1#泵起動運行。同時1SF的機械聯鎖接點閉合,接通中間繼電器1 KA1,為時間繼電器KT得電做好準備。當1#泵出現故障,熱繼電器1 KH常閉接點斷開,接觸器1 KM失電,其常閉接點接通,時間繼電器KT得電,經過整定的時間(2 s)后,其延時常開接點閉合,中間繼電器1KA3得電,1KA3串接在自動回路中的常開接點閉合,接觸器2KM得電,2#泵起動運行。另外,在循環水流量小于480 m3/h(給水泵的壓力低于4.8 MP)時,從儀表專業送來的P(L)接點閉合,中間繼電器1KA2得電,1KA2串接在自動回路中的常開接點閉合,接觸器2KM得電,2#泵也起動運行。采用2#泵運行、1#泵備用的工作方式情況同上。
由以上可以看出,每兩臺泵就有4個中間繼電器、1個時間繼電器參與工作,由于大量觸點存在,且繼電器較容易損壞,因此導致故障頻繁發生。為此,本廠決定采用PLC對其進行改造。

圖3 PLC梯形圖

表1 PLC程序
本廠的改造思想是去掉原控制系統中的各個繼電器(KT、1KA1、2KA1、KA2、KA3),將其用 PLC當中的邏輯繼電器代替。基于本廠廣泛使用日本立石電機公司的OMRON系列PLC,考慮到通用性,選用PLC型號為CMP1A-30CDR-A,輸入/輸出點數為18/12點,交流電源繼電器輸出方式。輸入回路采用24 V DC電源,輸出回路采用220 V AC電源。
PLC的輸入/輸出接線圖見圖2。
PLC輸出采用了中間繼電器KA-1~KA-8(繼電器型號為OMRON MY4NJ,220V AC)用來隔離,以保護PLC輸出端子,同時可以節約輸出點。其中,KA-1~KA-4為8臺泵的自動回路接點輸出繼電器,每個繼電器各有兩對常開接點串接到兩臺泵的自動回路中,以代替圖1中的KA2和KA3的并聯接點。當PLC中的自動開泵條件滿足時,相對應的KA-1~KA-4繼電器閉合,其接點接通泵的自動回路,啟動備用泵。KA-5~KA-8繼電器各有一對常開接點串接到報警電鈴和指示燈的電源回路中(原電鈴和指示燈需改變接線,通過KA-5~KA-8的接點接入到AC220 V電源中);當運行泵故障停止后,相對應的KA-5~KA-8繼電器閉合,其接點接通電鈴和指示燈的電源,發出聲光報警信號。此時,將解除按鈕SA1~SA4扭到斷開位置,解除報警信號。
該系統的梯形圖全部采用最基本的邏輯指令完成,并保持了原繼電器控制系統的設計思路,因此直觀、易懂。
根據原電控系統工作原理繪制出梯形圖,見圖3。
根據梯形圖寫出PLC程序,見表1。
改造完成后的電控系統用1個PLC取代了原先16個中間繼電器和4個時間繼電器,通過半年多的應用實踐證明,采用PLC對復雜的繼電器控制系統進行改造是非常成功的,不僅簡化了控制接線,便于故障的判斷與查找,而且控制系統的穩定性、可靠性大大提高。