宋 戈
(大慶油田熱電廠熱工分廠,黑龍江 大慶 163000)
油田熱電廠熱網DCS控制系統采用SIEMENS公司的產品SIMATIC PCS7版本5.0開發的 基于windows NT 4.0英文版系統運行 屬于典型的服務器/客戶機模式的DCS控制系統。硬件采用雙總線通訊上掛2個DPU(分散控制單元)實現過程測量和控制功能,配備三臺操作員站,分別放置在三臺機組的單元控制室內,每個站均可對熱網實現全面監控操作,起到相互備用的作用,1個工程師站。1:1冗余的通訊接口卡設計有傳輸出錯檢測技術,一條網絡故障,系統會自動切換到另一條網絡上進行通訊,保證通訊的可靠性。熱網DCS控制系統自2003年改造至今,已經歷6年連續運行。
熱網2005年5月供熱面積達416萬平方米,截止2006年5月供熱面積達560萬平方米,截止2007年12月供熱面積達660萬平方米。根據大慶市供熱辦的要求,2008年龍鳳地區新增的供熱面積124.1萬平方米,東風新村地區新增的供熱面積113.43萬平方米以及2007年已建待供的116.67萬平方米由油田熱電廠承擔供熱任務。
2009年底油田熱電廠需要承擔的供熱任務為1014.2萬平方米。自從2003年系統調試到正常使用頭三年期間,DCS系統運行情況良好,而且大大提高了生產效率。 自2006年開始隨著供熱面積逐年增加,DCS控制系統的I/O點數量也隨之增加,累計I/O點數量將近2000點。在I/O點數增加的過程中發現,原配置的硬件的負荷率最高達到96%,在這樣的情況下,系統不僅常常出現死機,當達到90%以上的時候,系統延遲較大,嚴重時系統容易崩潰,這樣對現場設備的安全運行造成很大的威脅。
同時熱網DCS控制系統運行至今,還暴露出一些其他問題,如總線通訊故障、操作員站死機、模件電源開關過熱、總線冗余故障、ET200M子站總線冗余故障、DCS控制系統程序編制不規范導致程序丟失、設備誤動以及系統出現低電壓是導致控制癱瘓等諸多問題。
1.1.1 限于熱網DCS系統改造初期技術條件的限制以及系統軟硬件運行多年,其技術水平已不能滿足現場的運行維護要求,如控制系統運行在微軟的NT操作系統環境,不能對系統程序進行必要的安全備份。
1.1.2 在windows NT 4.0英文版操作系統的制約下很多新的硬件無法使用,例如操作員站及工程師站操作系統無法升級新硬件,不支持該USB設備等問題亟待解決。
1.1.3 現場站及硬件地址點數相對過多,地址配置參數需調整,CUP參數設置不當。
1.1.4 SIMATIC PCS7版本5.0基于SyBase的數據庫自身的效率,廠網MIS通訊任務過重。
這些問題已嚴重影響了熱網系統的安全運行。
2008年利用熱網大修的有利時機,對控制系統進行一次全面優化改進造,同時包括新增的熱網計費系統。
(1)采用SIEMENS公司的最新產品,全集成新一代SIMATIC PCS7版本6.0自動化過程控制系統,對現有熱網DCS控制系統進行軟件升級,它是基于windows 2000操作系統,OS基于WinCC6.0以上版本,用的是Microsoft SQL Server for WinCC數據庫,通過OPC、SQL等技術使得不同系統之間的準確、高速、大量的數據交換得以實現全集成,一體化的解決方案,其集成的核心是統一的過程數據庫和唯一的數據庫管理軟件,所有的系統信息都存儲于一個數據庫中而且只需輸入一次,這樣就大大增強了系統的整體性和信息的準確性。
(2)在原有熱網DCS控制邏輯的基礎上,重新編制熱工檢測系統、自動控制系統軟件并進行軟件優化,增加部分I/O卡件和相關軟件邏輯編制包括順序控制(SCS)和數據采集(DAS)等功能。
(3)在現有熱網控制室內,對現有熱網控制系統增加計費系統。
(4)在控制方式不變的情況下,同時整合2006年~2008年的新增的控制系統,及2009年新增熱網計費系統使之同原有熱網系統能夠作為一個完整的DCS控制系統,在完成軟件組態、整套系統安裝調試后,保證優化后的熱網DCS系統安全、可靠、經濟運行。
由于,PCS7 V5.0的OS應是WinCC5.0,用的是SyBase的數據庫,而PCS7 V6.0及以上版本基于WinCC6.0以上版本,用的是Microsoft SQL Server for WinCC數據庫;由于數據庫之間無法轉換,為此,優化過程所有軟件全部重新自行編制。
(1)在熱網控制室內實現熱網機組的啟停;
(2)在熱網控制室內實現113套設備正常運行的開關操作控制和調整;
(3)在熱網控制室內實現異常工況和緊急事故處理。
(4)在熱網控制室內實現正常運行工況的監視,模擬量顯示精度達到0.25。
(5)變頻泵閉環控制等17回路,均實現自動控制。
與優化前相比,現有熱網DCS系統擁有10項獨特的技術優勢:
(1)基于優秀的SIMATIC PCS7 V6.0平臺。
(2)遵循全集成自動化理念,可完成過程工業領域的所有控制任務。
(3)系統所有組件都采用基于TIA架構的標準硬件和軟件,可通過西門子公司完成一站式采購。
(4)通過PROFIBUS實現真正的分散結構,易于與FF儀表的集成。
(5)包括網絡通訊、控制器、I/O、PA 儀表在內的所有層次的冗余。
(6)非常靈活的可伸縮性,從小型,可控制100個I/O點的PCS 7 Box,一直到控制100000點,基于客戶機/服務器架構的大型系統。
(7)高性能的設計與工程工具,可顯著降低工程成本,縮短工程周期。
(8)集成過程安全技術,獨特的安全矩陣技術可減少人為誤差。
(9)強大的資產管理功能可集成傳統的非智能設備
本次優化改進完成后,熱網增加計費等系統與現有熱網系統能夠作為一個完整的系統,自動化水平、系統穩定性、安全性有了很大提高,從本質上避免了熱網DCS系統軟件的不安全隱患。
由于前期進行大量試驗、探索了很多許多成熟經驗,系統軟件優化改進后運行一直比較穩定,沒有出現保護誤動或拒動事故。熱網大修后一次啟動成功。
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