摘 要:進口生產(chǎn)自動線設(shè)備的技術(shù)消化與國產(chǎn)部件的配套使用,改造使其發(fā)揮出較高的生產(chǎn)效益,降低勞動密度,改善工作環(huán)境。
關(guān)鍵詞:銅釬焊自動線烘干溫控板鏈傳動活動軌道
中圖分類號:TM343文獻標(biāo)識碼:A文章編號:1674-098X(2011)09(a)-0057-01
1 引言
今年初,平銅公司進口了一條銅釬焊自動流水線,我參與了組裝調(diào)試工作,自動流水線開始正常運作。其生產(chǎn)流程如圖1說示。
其中工件烘干通道為公司自行配套部件,該銅釬焊自動流水線的工作原理大概如下:H62銅釬焊條(片)預(yù)先放置于自行車車架及前叉的組合件內(nèi)部,在圖1中自動流水線上工件區(qū)位進入自動線,然后流轉(zhuǎn)到加助劑工位,添加適量的助焊劑(硼砂),以增強焊接的流動性,然后流入工件烘干通道,烘干工件中殘留水份再流入焊接槽,焊接槽溫度為830℃~920℃。工件中的焊條(片)在高溫下熔化,由于工件各焊接點組件縫隙具有虹吸現(xiàn)象,焊劑充滿各焊接點,然后再流入冷卻槽,使其瞬間凝固,達到焊接功能。
2 存在問題
在自動流水線安裝完成后,進行了試生產(chǎn),在試生產(chǎn)過程中,我們遇到兩個較大的問題。
2.1 國內(nèi)配套的烘干通道,在烘干溫度和時間上與自動線不配套,不能完成烘干工件中殘留水份
根據(jù)生產(chǎn)工藝流程所示,因為焊接槽中高溫熔劑介質(zhì)遇到工件中殘留水份會產(chǎn)生劇烈的爆裂現(xiàn)象,對生產(chǎn)環(huán)境及操作人員的安全帶來了極大的隱患。在焊接槽工位前安置了工件烘干通道,以烘干工件中的殘留水份,在原自動線中采用鍋爐蒸汽加熱管烘干,加熱溫度和時間難以操控,以及試生產(chǎn)時工件烘干不足,當(dāng)工件流入焊接槽工位時,偶爾有爆裂現(xiàn)象發(fā)生,導(dǎo)致生產(chǎn)停產(chǎn),使后道工序無法正常運作。
2.2 自動流水線工作穩(wěn)定性不高
由于自動流水線需同時流經(jīng)高溫焊接槽工位及冷卻工位,使自動線掛具及傳動板鏈產(chǎn)生熱脹冷縮的現(xiàn)象,導(dǎo)致傳動系統(tǒng)產(chǎn)生松弛,該自動流水線在原設(shè)計中沒有考慮到工作環(huán)境惡劣程度以及在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)自動線有停頓和卡死現(xiàn)象,影響了產(chǎn)品的質(zhì)量及生產(chǎn)的正常運行。
3 改進措施
針對試生產(chǎn)中存在的兩種問題,我對其進行了深入的分析了解,并采取了相應(yīng)的改進措施。
3.1 改進工件烘干通道
為了徹底烘干工件中的殘留水份,我取消了原蒸汽加熱管加熱烘干的方案。改用電熱板加熱烘干,重新建造了4米長的烘干通道,以增加烘干時間,在工件流轉(zhuǎn)兩側(cè),鋪設(shè)電熱板各10塊,電熱板外側(cè)鋪設(shè)石棉層,通道基件采用耐火磚砌成,以保溫隔熱,同時在烘干通道中還設(shè)置了溫度傳感器,連接到溫度控制器中,使得烘干溫度可以根據(jù)工件大小的不同隨機在180℃~260℃范圍內(nèi)調(diào)節(jié),增強了烘干溫度的可操作性能,確保烘干生產(chǎn)工件中的殘留水份,從而消除了生產(chǎn)中的安全隱患,確保生產(chǎn)的正常運行。
3.2 增加傳動板鏈的軌道的漲緊機構(gòu),改善自動線的運行穩(wěn)定性
針對自動線由于傳動板鏈的松弛而引起的停頓和卡死現(xiàn)象,我對其做了較大的改進,增加了傳動板鏈和自動線軌道的漲緊機構(gòu)。該機構(gòu)的位置我選擇在工件烘干通道前的轉(zhuǎn)角處,以減少高溫對其帶來的影響(改進前后的示意圖如圖2和圖3所示,圖2為改造前,圖3為改造后)
改進前自動線軌道全部為固定軌道,其長度固定不變,無法對傳動板鏈的長短進行調(diào)節(jié)。
改進后,我切斷了在轉(zhuǎn)角處的固定軌道,增加了U字型的大圓弧活動軌道1,當(dāng)傳動板鏈遇熱松弛時,活動軌道在重錘2的作用下向外移動,增加了軌道的總長度,使得松弛的傳動鏈漲緊。具體操作時活動軌道1與固定軌道3 的接縫處的兩端作階梯形的交錯切接,以保證傳動板鏈在軌道交接處運行的平穩(wěn)性。
經(jīng)過上述改進后,我對自動流水線進行了試生產(chǎn),總體效果非常好,不但解決了以前存在的問題,大大降低了生產(chǎn)的成本,加大生產(chǎn)效益,保證生產(chǎn)質(zhì)量。目前該自動流水線已投入正常生產(chǎn)中。這一改進受到了單位領(lǐng)導(dǎo)的好評與認(rèn)同。并獲得設(shè)備改進榮譽獎。
4 結(jié)語
以上論述是本人在日常設(shè)備維修改造中遇到的問題及改進的過程和心得,在此,與各位同仁進行交流與探討,由于本人水平有限,在理論知識和實踐經(jīng)驗上還存在許多的不足之處,敬請各位老師及專家給予評點和指導(dǎo),感謝老師們對我的細(xì)心指導(dǎo)。隨著現(xiàn)代設(shè)備的多樣性的發(fā)展,機電一體化程度的不斷提高,新的問題還會不斷出現(xiàn),在設(shè)備改造中仍需我不斷努力學(xué)習(xí)和鉆研,不斷提高工作中分析問題和解決問題的能力。
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