摘 要:綜采工作面在回采過程中突然出水,并伴隨瓦斯涌出量增加,抽水過程中工作面抽水泵故障,水面上升導致下隅角被水淹沒,進而導致工作面通風系統被切斷,工作面瓦斯含量急劇增高。在恢復通風過程中,工作面、上隅角及支架間瓦斯濃度高。排放瓦斯歷時較長。在不影響進度和盡量減少投資的情況下,采用了增大工作面供風量,上隅角安設水炮彈、架間安設多分支送風管等措施后,工作面瓦斯濃度降低,回風流的瓦斯濃度控制在了0.4%以下,保證了運輸巷的正常排水,為工作面恢復全風壓通風贏得了時間。
關鍵詞:瓦斯濃度多分支送風管系統調節恢復通風
中圖分類號:P631文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2011)08(c)-0093-02
1 概況
1.1 礦井概況
邢東煤礦隸屬冀中能源集團股份有限公司,是2001年11月18日竣工投產,原設計生產年能力60萬t,目前,礦井已達到年生產140萬t的能力,是華北地區煤層賦存最深的礦井,開采深度已達1100m以上,礦井采掘機械化程度達到100%,綜合采掘設備在全國屬領先水平??刹擅簩?層,現主采2#煤,平均厚度3.8m。礦井為低瓦斯礦井,相對瓦斯涌出量1.83m3/t。2008年經煤炭科學總院重慶分院鑒定煤層自然發火期3~6個月。煤塵爆炸指數36.58%。
1.2 工作面概況
2127工作面是2#煤層標高-1130~-1220m、走向長589m、傾斜長150米的一個特深部工作面,工作面平均推進長度500m米,工作面長度141m(平距),煤層厚度3.7~4.4m,平均厚度4.1米,煤層平均傾角13°,2煤下距奧灰含水層175m,工作面仰采角度為4°,采線傾角19°,采用一次采全高自然跨落法采煤。工作面采用運料巷進風,運輸巷回風的“U”型下行通風方式。
2 配風及瓦斯賦存
2127工作面采用下行通風方式,工作面配風1200m3/min,二水平軌道下山進風1560m3/min,具體通風系統圖:如圖1。
2127工作面采高大、產量高,在回采過程中,運料巷靠近工作面切眼位置30米范圍內、上隅角及采空區頂板破碎,底板來壓較大,采煤過程中,受采動影響,瓦斯涌出有以下特點:
根據2127工作面老頂初次垮落前(2010年12月15日~30日)的瓦斯涌出量實測資料和老頂初次垮落后4個月(2010年12月~2011年4月)的瓦斯涌出量實測資料計算得:開采層瓦斯涌出量為2.89m3/min,占工作面瓦斯涌出總量的41%。采空區瓦斯(老空區頂、底板和采空區遺煤)涌出量為4.16 m3/min,占工作面瓦斯涌出總量的59%。
3 事故起因
由于工作面在正?;夭蛇^程中突然出水,造成工作面回風巷瓦斯含量增高,以至于瓦斯電閉鎖造成工作面停電,在來回停送電過程中,抽水泵被燒壞(泵原來的排水能力在100m3/h左右,而工作面實際出水量才為75m3/h);并且由于工作面采深大、礦壓顯現明顯,工作面頂板下沉、底鼓比較嚴重,最終造成工作面下隅角(圖1)及運輸巷里段被出水堵住,將工作面正常的通風系統切斷。
4 恢復通風系統難度分析
由于工作面正常的通風系統被切斷,造成工作面瓦斯含量急劇增高,因此對于實際系統恢復的人員來說也帶來了很大的危險因素,并且如果不及時處理,瓦斯含量會越積越高。由于工作面本身頂板下沉、底鼓比較嚴重,再經過水淹(工作面被水淹之后圍巖更加松軟破碎),工作面高度更低,對恢復通風以及工作面正常需風量造成更大的困難,引起惡性循環。
在恢復通風過程中,如果水面下降出現縫隙,運料巷及工作面的大量瓦斯經運輸巷排出,會造成回風流瓦斯超限,導致斷電,影響抽水。
5 恢復通風系統措施
搶時間恢復工作面正常的通風系統,保證工作面瓦斯濃度控制在正常范圍內,我們積極研究決定采用以下措施:
5.1 在現場成立指揮部
由總工程師任總指揮,負責2127工作面的現場調度,并編制應急預案專項措施處理緊急情況,在專項措施里面明確責任人,確保在發生突發事件時能采取積極有效的措施應對。
完善通訊、監測監控系統,增加工作面上、下巷通訊設備、設施,在全風壓通風混合處D點(如圖1所示)及回風增設兩臺甲烷傳感器,方便指揮部隨時了解排放瓦斯濃度,掌握工作面情況。
5.2 排瓦斯,增加工作面新鮮風流
(1)在軌道下山安設2臺2×15kW局部通風機配直徑600mm的風筒對運輸巷進行通風,采用調節風量整體連續排放法進行瓦斯排放,利用變頻器將風量調頻為210 m3/min。連續排放瓦斯5小時后,運輸巷瓦斯濃度下降為0.5%以下。
(2)由于運料巷上隅角瓦斯濃度6%,氧氣含量20%,為保證瓦斯的順利排放,利用圖1B點(永久調節墻),將全風壓通風混合處D點(如圖1所示)風量調節為1200m3/min,因此巷道送風量為:
運料巷QCH4許=1200×1.5%÷6% =300m3/min
在2127車場安設2臺2×30kW局部通風機配直徑600mm的風筒先對運料巷上隅角進行通風,通過圖1B處的調節墻回風。
采用調節風量逐段排放前進法進行瓦斯排放,利用變頻器將風量調節為260m3/min。
排放瓦斯12小時后,運料巷瓦斯濃度下降為1.5%以下,經救護隊員探查,上隅角以下15個支架架間瓦斯濃度5.6%,工作面瓦斯濃度2.6%。此時在上隅角安設水炮彈,稀釋上隅角瓦斯濃度。在97架—83架的架間安設多分支送風管(如下圖所示),處理架間瓦斯;將風筒向工作面方向延伸風筒30米供風。
經過連續排放瓦斯后,工作面瓦斯濃度為2.6%,氧氣含量20.2%,運料巷至上隅角30米范圍超前支護處,頂板下有一層約300mm的層流,瓦斯濃度為8%以上,為保證瓦斯的順利排放,再鋪設第二趟直徑600mm的風筒,至圖1C點處,此時將第一趟風筒,在上隅角處接一個三通,保證一路風筒吹散上隅角瓦斯,另一路風筒接至圖1C點處。利用2127車場2臺2×30kW局部通風機,采用調節風量整體連續排放法進行瓦斯排放,利用變頻器將風量調頻為520m3/min(運料巷QCH4許=1200×1.5%÷2.6%=692m3/min)。
5.3 加快排水
將工作面排水能力由原來的200m3/h增加到510m3/h,并且保證工作面備用有足夠的水泵,以備隨時更換。
5.4 系統調節
(1)隨著運輸巷及下隅角抽水進程加快,水面與頂板慢慢顯露縫隙,為保證運輸巷瓦斯不超限,在圖1C點處,打一道全斷面風帳,在圖1A點處,將無壓風門全部打開,同時將第二趟接三通的風筒,向后縮短30m,以保證工作面乏風流經運料巷排出。
(2)在運料巷瓦斯濃度降至1%以下,超前支護頂板下的瓦斯層流以及架間瓦斯濃度均降至1.5%以下后,查看排水情況,探查巷道貫通大小。
(3)當水面下降,運輸巷露出斷面2.4m2時,先將圖1C點處風帳拆除,而后將圖1B點處永久調節墻風量調節至91m3/min,最后將圖1A點處風門關閉,停止局部通風機向兩條巷道送風。至此2127工作面形成全風壓1200m3/min通風。
6 效果
通過2127工作面實施上述排放瓦斯措施后。工作面及運輸巷回風流中瓦斯濃度一直保持在0.4%以下,保證了工作面運輸巷排水的正常供電,為工作面的順利排水贏得了時間,在最短時間內恢復了2127工作面生產。此次因水淹造成的工作面停風及瓦斯積聚的處理,為今后的工作面的瓦斯管理及瓦斯排放提供了寶貴經驗??蔀橥惖V井工作面瓦斯積聚的處理提供很好的借鑒。
參考文獻
[1]張鐵崗.礦井瓦斯綜合治理技術,煤炭工業出版社,2001.
[2]張國樞.通風與安全學,中國礦業大學出版社,2000.