摘要:文章對渣漿泵調試過程中常見的問題,根據多年的實際工作經驗,提出解決方案,希望能有助于提高售后服務人員的能力和效率,同時對客戶的生產維護起到一些指導作用。
關鍵詞:渣漿泵;調試;問題;解決方法
中圖分類號:TH38文獻標識碼:A文章編號:1006-8937(2011)20-0104-01
渣漿泵廣泛應用于濱州東瑞化工的PO和VCM項目所用渣漿泵,是招標項目,都是我廠(海港機械廠,下同)中標的,共有25臺;交口肥美鋁業整個氧化鋁工藝流程的渣漿泵也是采用招標,我廠中標了55臺。這兩次投標,筆者都有幸參與,對這些泵的具體數據比較了解,巧合的是,這兩個項目的渣漿泵調試也是筆者負責的。對于這80臺泵的調試,其間出現了很多問題,有安裝不當造成的,也有操作不當造成的,問題比較有代表性,筆者對這些進行了總結,希望能給以后售后服務人員一定的借鑒。
一般來說出現問題是四個方面造成的。分別是安裝不當、操作不當、用戶提供工況與現場不符以及泵部件有缺陷。前兩個問題是主要問題,后兩個問題比較少。
1安裝不當造成的問題與解決方法
安裝不當會給調試造成很大的麻煩,而且有的問題很隱蔽,不容易發現。主要有:
①異物進入泵腔內,造成運轉不良或無法運轉。
東瑞化工曾出現過兩例,一是焊渣進入機械密封內,損壞了機械密封,造成了不小的損失;二是一些大塊的塑料進入泵內,堵塞了葉輪流道,造成了泵不抽吸,只好打開泵取出異物。
②安裝不到位,肉眼又不容易發現,出現問題后才發現的。
東瑞化工曾有一臺泵運轉時軸承溫度偏高,幾經排除才發現是電機和泵安裝時同軸度沒找好。
還是東瑞化工,有兩個管道上的流量計互相錯了位,結果調試時,要達到流量,泵老是超功率,用戶一個勁地說是泵有問題,還好我廠的泵出場前都經過試驗,筆者聯系試驗人員查詢試驗記錄,沒有問題。最終說服現場人員排查,最后發現流量計安裝錯了。費了很大精力。
③安裝時沒注意間隙,為以后的維修造成不便。
在交口肥美鋁業,其沉降車間的13臺渣漿泵進口全都是進口短管直接連接在閥門上,管道之間距離很短,維修換件,拆掉進口短管再復裝時,難度特別大,工人沒有辦法,只好用電氣焊將短管切割掉一段再焊接上,換上一個厚點的密封墊。
同樣是在肥美鋁業,其原料車間的一次礦漿泵,其管道布局倒是很合理,但卻沒有為維修留下空間,一旦要維修,行吊鉤頭下不來,三腳架都沒有空間搭,只能用人力解決。
④安裝時沒有做好受力支撐,管道和漿體的重量全部壓在泵上,造成泵不見的損壞。
東瑞化工出現過這樣的問題,造成泵體裂紋,泄漏,后來換了一套泵體,損失較大。
在安裝渣漿泵時,一定注意,首先要找好同軸度,這對泵正常運轉和提供壽命很重要;其次檢查機封接頭的密封,一定要密封住,再次要注意泵腔內不要落入異物。再次就是要注意在布置管道時要給以后的維修留些空間。還要說的管道要有支撐,不能將管道全部壓在泵上。這些都需要客戶現場監理的努力,我們作為設備供應商只能是不斷提醒。
2操作不當造成的問題與解決方法
操作不當是最常見的,由此引發的問題也有很多。
①電機反轉,造成葉輪脫落甚至碎裂。
這是一個很常見的問題,常見也說明經常發生。
電機反轉后造成葉輪脫落,泵無法轉動,嚴重的會造成葉輪和護板碎裂,損失極大。安裝使用說明書中規定,泵運轉前要先測電機轉向,轉向對,插上聯軸銷,手動盤車(轉動聯軸器)無礙,才能開泵。
交口肥美鋁業就曾出現電機反轉,葉輪脫落的問題,還好操作人員沒有再莽撞硬來,沒有造成損失。
②不加循環水,或加水不當的。
水冷卻的機械密封必須先開循環水,再開泵。
肥美鋁業曾出現多次開了泵才開循環水的事件,對機封造成了較大損傷。更有一次,夜間循環水因為檢修被停了,沒有傳達到操作人員,結果操作人員沒注意到循環水慢慢停了,2臺泵的機封干轉了半夜,全部損壞。
對于盤根密封的加水,也要先開水再開泵,并且水的壓力要高于泵腔內的壓力,否則會引起倒灌;停機時,要先關閥門,再停泵,放完料再停水。否則也會引起倒灌。肥美鋁業出現了好幾回倒灌,費了好大力才糾正過來。
③開停機時,打開和關閉閥門的順序不當造成問題的。
這個問題在使用說明書中說的很清楚,可惜還是有人犯。交口肥美鋁業在這個問題上,來事出現錯誤。最終我們的一個老師傅應邀給他們上了幾堂培訓課,才解決問題。正確的順序如下:
起動順序:檢查進出口閥門狀態(關閉)→打開清水進口閥門→打開常壓冷卻水閥門(副葉輪密封或機械密封)或軸封水閥門(檢查水壓)→開泵至穩定運行→打開渣漿泵進口閥門→關閉清水進口閘閥→開出口閥門。
關機順序:打開進口清水閥門→關閉進口管路閥門(沖洗2~5 min)→關閉出口閥門→停機→關閉軸封水或常壓冷卻水→關閉進口清水閥門。
這些都是最常見的操作不當引起的問題,解決的辦法很簡單,認真學習遵守使用說明書中的條款。
3用戶提供的工況與現場不符造成的問題與解決
方法
①用戶提供的參數比實際參數小。也就是說泵的參數比實際工況小,泵存在超功率,超電流問題。這個問題一般來說也就要換泵了。
交口肥美鋁業和濱州東瑞化工都沒出現此問題,但以前山西陽泉一個客戶出現過此問題,最后只能是換泵了。
②用戶提供的參數比實際參數大。也就是說泵的參數比實際工況大,如果只大一點還好,大多了該泵容易出現偏向大流量汽蝕問題。這將大大降低泵的效率和使用壽命。解決辦法一是切割葉輪,一是變頻降速,還有就是換臺小泵。
濱州東瑞化工曾出現過此問題。實際只需30 m揚程,卻提出了54 m揚程的要求。結果,泵出口閥門稍微開大一點,泵就發生汽蝕。
這個問題,在調試時很容易發現,對用戶來說,在不好判斷參數時,最好向廠家提供情況或邀請廠家去現場,專業問題請專家解決。
4泵部件本身的問題與解決方法
正規廠家的泵由于在出廠前,經過好幾道工序檢查,一般不會出現此問題。偶爾出現的也是不易發現的鑄造缺陷。設備生產廠家加大檢測力度,就可以很好避免此類問題的發生。
5結語
泵安裝調試中常見的就是上述四類問題。筆者寫出自己的經驗,希望能給相關工作者提供參考,以更快更好地解決渣漿泵調試問題。
參考文獻:
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