摘要:本文淺析朔里礦業N331工作面采場地質條件、綜采工作面快速安裝工藝背景、支架安裝工藝,以及支架安裝工藝效果分析等。
關鍵詞:綜采工作面 快速安裝工藝 煤礦
1 采場地質條件
淮北朔里礦業有限責任公司,N331工作面走向長770m,切眼傾斜長平均186m,地質條件較為復雜。工作面構造位于葛洼向斜的西翼,整體上呈單斜構造,煤層原始沉積穩定,結構簡單~復雜,夾矸厚度0~0.70m,平均0.26m。煤層總厚度0.80~2.60m,平均1.74m。煤層傾角25°,切眼上部地段煤層傾角36°,最大42°,可采儲量29.78萬t,煤層直接頂板為泥巖,厚度2.36~10.59m。老頂為粉砂巖,厚度3.99~5.47m。煤層直接底為泥巖,厚度0.50~5.02 m。老底為砂巖,厚度1.41~12.41m。
2 快速安裝工藝背景
N331工作面原設計是炮采工作面,為提高原煤生產量與工作效率,按照公司的整體規劃要求,將N331工作面改為綜采工作面,并首次采用ZY5000-13/28型掩護式輕型支架支護頂板進行薄煤層綜采工作面的試開采。由于原巷道設計、施工全部按炮采工作面的要求成型,不符合綜采設備的安裝要求。我們對此作為專項課題立項進行重點研究。課題提出后也得到了集團公司生產部的大力支持和幫助。廣大技術人員緊緊圍繞課題進行攻關研究,并制訂了詳細的項目研修計劃,定期組織召開課題研討會,多次組織課題組成員到外礦學習、借鑒薄煤層綜采安裝和回采的施工工藝和先進經驗,并進行了多次設計和技術論證,最終收到了較好的效果。
3 液壓支架安裝工藝
綜采工作面支架安裝為一項系統工程,包括切眼支護方式、組裝行車、支架轉車平臺、支架運輸,液壓支架及采煤機拆、組、安等作業內容。支架安裝程序:地面解體→地面及井下運輸→井下組裝→工作面安裝的順序進行施工。在N331工作面,為了提高支架安裝速度,重點對工作面支護方式、支架組裝、切眼上出口整體支架轉車平臺、支架調向安裝工藝等過程進行了工藝改進,從整體上提高了安裝速度。
3.1 切眼支護方法
N331工作面切眼為改造切眼,支護方式為雙排梯形棚支護(如圖1a),切眼寬度6.0~6.4m,高度2.4~3.2m,梯形棚距為600mm。N331工作面構造較多,周期來壓較為明顯,采用梯形棚支護安全風險性較小,在頂板來壓時不易發生垮頂,但增加了支架安裝期間的回料量。安裝時,需要逐架替棚、撥門,因此安裝速度較慢,平均6架/d;在以后的切眼支護設計中采用錨網錨索聯合支護(如圖1b)。
切眼寬度6.0~6.2m,高度2.4~2.6m,此類支護在支架安裝期間無需回料及撥門,施工工藝速度較快,平均9架/d。缺點是需協調好切眼擴刷與支架安裝之間的時間間隔,工作面空頂時間不能太長,否則容易造成頂板下沉而使切眼斷面縮小,達不到所需的要求。
N331工作面原設計為炮采工作面,切眼上部傾角最大為42°。綜采工作面在安裝過程中,綜采支架在直角轉彎處調向時,正常情況下需要多部絞車協調作業,工效較低。現場作業時,多部絞車對于支架牽引力的疊加與分解很難控制,所以采用多部絞車調向極不安全。通過多次設計研究,我們在切眼上口施工支架調向硐室,在調向硐室固定轉車平臺,轉車平臺采用卡軌器將支架穩穩地固定在轉盤上,用專用工具勾住支架底座四角的吊裝孔后起吊轉向,將支架整體運送到工作面,調向、就位。平臺采用30毫米厚鋼板作為旋轉部件,在鋼板上焊接支架卡軌器,平臺中部設計鋼珠滑道,支架以平臺中軸為圓心旋轉至準確位置,去除卡軌器,用絞車將支架穩穩地運到工作面安裝。此調向法有利于支架的穩定,不易發生倒架事故(見圖2)。
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圖2 整體支架轉車平臺
平臺主要技術指標:①平臺軌距:600mm;
②平板車軸距:﹤1100mm;
③轉盤直徑:1000mm;
④轉盤高度:240mm;
⑤平臺尺寸:1600×1600mm。
3.2 支架組裝行車的改進
公司自行設計和制造的綜采工作面安裝硐室起吊行車,其結構如圖3所示。起吊行車由縱向小車,橫向小車,以及電動葫蘆等部件組成。使用時縱向小車騎在組裝硐室的U型鋼軌道上,改制的電動葫蘆固定在小車上,這樣在組裝硐室內任意點都可以起吊。支架散架依次進入組裝硐室進行組裝后,利用絞車順軌道直接放到工作面進行安裝就位。
4 支架安裝工藝效果分析
在N331大傾角工作面采用后退式安裝工藝便于施工組織管理,易保證安裝質量,可于轉載機平行安裝,安裝效率較高。
優化支護設計。以新型錨網索聯合支護方式代替傳統的梯形工字鋼架棚支護,降低了成本投入費用,縮短了安裝周期。
效益匡算:①轉車平臺投入使用后,每次安裝節約兩部JH20型絞車,每部絞車每次安裝租賃費用按2萬元計算,每次安裝節約租賃費用投入4萬元。每年以拆除、安裝8次計算,一年可節省租賃費用的投入約32萬元。
②平臺投入使用后,每工作面安裝周期縮短4~6天,每工時按照120元計算,每次安裝可節約工資性投入約6萬元。如此拆除、安裝次數,每年可節約工資性投入約50萬元。
③按照安裝周期縮短時間計算出煤量,每年可創造經濟效益約600萬元。三個方面,顯然年創直接經濟效益累計達到680多萬元,效益相當可觀。
5 結論
自投入綜合機械化開采以來,在綜采安裝管理技術領域,經歷了幾代人的不斷總結和探索,已經形成一套較為成熟和完善的管理模式。在N331工作面,我公司因地制宜,利用現有的技術條件,結合現場施工環境,進一步優化施工方案,創造性的總結出了一套大傾角、薄煤層綜采支架快速安裝的施工工藝,保證了工作面的正常回采,提高了資源回收率,收到了較好的技術、安全效果。