摘 要:本文對(duì)三塔精餾工藝在焦?fàn)t煤氣制甲醇生產(chǎn)工藝中的應(yīng)用進(jìn)行了總結(jié),簡(jiǎn)單介紹了三塔精餾的工藝原理及工藝流程,從工藝特點(diǎn)及運(yùn)行參數(shù)的調(diào)節(jié)等方面總結(jié)了生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,并根據(jù)實(shí)際情況提出了解決方法,并取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:甲醇 精餾 工藝特點(diǎn) 運(yùn)行 總結(jié)
山西天浩化工股份有限公司(簡(jiǎn)稱天浩公司)10萬(wàn)噸/年甲醇項(xiàng)目采用焦?fàn)t煤氣轉(zhuǎn)化合成氣制取甲醇工藝,是山東兗礦集團(tuán)在山西獨(dú)立投資建設(shè)的一個(gè)集環(huán)保、節(jié)能為一體,具有良好社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益的項(xiàng)目。該項(xiàng)目充分利用金暉100萬(wàn)噸/年焦化廠輔產(chǎn)的焦?fàn)t煤氣,采用賽鼎工程有限公司(原化學(xué)工業(yè)第二設(shè)計(jì)院)專利技術(shù)“換熱式焦?fàn)t煤氣加壓催化部分氧化法制取合成氣工藝”(專利號(hào)為0116056·X),通過(guò)部分工藝革新轉(zhuǎn)化合成氣制取甲醇。2006年4月開工建設(shè),2008年4月,采用三塔精餾工藝,一次投料成功,生產(chǎn)出優(yōu)級(jí)甲醇產(chǎn)品。
在工業(yè)生產(chǎn)中,對(duì)精甲醇的質(zhì)量和純度要求非常嚴(yán)格,優(yōu)質(zhì)甲醇的指標(biāo)具體體現(xiàn)在沸程短、純度高、穩(wěn)定性好并且有機(jī)雜質(zhì)含量極少等方面 ,天浩公司采取三塔精餾工藝,縮短了甲醇采出周期,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。
一、工藝原理
利用甲醇混合液中的各個(gè)組分在相同溫度和壓力下相對(duì)揮發(fā)度的不同,經(jīng)過(guò)多次簡(jiǎn)單蒸餾的組合,通過(guò)多次加熱汽化、多次部分冷凝的化工操作,將其中的雜質(zhì)除去,最后得到的是近乎純態(tài)的精甲醇產(chǎn)品。
甲醇合成過(guò)程中,由于催化劑選擇性的限制,且受合成條件(溫度、壓力、合成氣組成等)的影響,在產(chǎn)生甲醇的同時(shí),還伴隨著一系列的副反應(yīng),造成粗甲醇中除水以外,還包含有醛、酮、醚、酸、烷烴等雜質(zhì)及少量的羰基鐵、催化劑粉末。為脫除雜質(zhì)以獲得高純度的精甲醇,通常采用精餾的方式按照不同的工藝指標(biāo)進(jìn)行合理操作。
二、 工藝流程
(一)預(yù)塔
由粗甲醇泵來(lái)的粗甲醇經(jīng)預(yù)熱器加熱至65℃左右,送入預(yù)塔中上部。預(yù)塔底由0.5MPa蒸汽經(jīng)熱虹吸式再沸器提供熱量。汽化后的甲醇蒸汽經(jīng)過(guò)預(yù)塔冷凝器大部分冷凝下來(lái)回收至預(yù)塔回流槽,再由預(yù)塔回流泵打至塔頂回流。
預(yù)塔冷凝器未冷凝的部分低沸點(diǎn)組分及不凝氣經(jīng)過(guò)預(yù)塔第二冷卻器冷卻至40℃,將其中絕大部分甲醇回收,不凝氣經(jīng)預(yù)塔壓力調(diào)節(jié)閥通過(guò)排放槽放空。為了防止粗甲醇中微量酸性物質(zhì)腐蝕塔內(nèi)件及促進(jìn)胺類和羰基物的分解,在預(yù)塔前加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1~5%的燒堿液,調(diào)節(jié)預(yù)后甲醇pH值8~9。
(二)加壓塔
脫除掉輕組分后的預(yù)后甲醇,經(jīng)預(yù)后甲醇泵提壓,通過(guò)預(yù)后第一預(yù)熱器及預(yù)后第二預(yù)熱器預(yù)熱后送至加壓塔。加壓塔塔底才用0.5MPa蒸汽經(jīng)熱虹吸式再沸器提供熱量。塔頂甲醇蒸汽進(jìn)入常壓塔再沸器作為常壓塔的塔底熱源,甲醇蒸汽本身被冷凝后匯集至加壓塔回流槽,然后一部分由加壓塔回流泵加壓后回流,其余部分作為產(chǎn)品經(jīng)精甲醇冷卻器冷卻至≤40℃進(jìn)入精甲醇槽。
(三)常壓塔
由加壓塔塔底排出的甲醇溶液減壓后經(jīng)預(yù)后第一加熱器送至常壓塔。常壓塔塔底再沸器利用加壓塔塔頂蒸汽作為熱源,被汽化后的甲醇蒸汽經(jīng)常壓塔冷凝器冷卻至≤40℃,汽液混合物進(jìn)入常壓塔回流槽,甲醇液體經(jīng)回流泵加壓,一部分作為回流送入常壓塔頂部,其余部分作為產(chǎn)品送往精甲醇槽。
由于理論和實(shí)際成分的差異,造成實(shí)際指標(biāo)控制也有不同程度的調(diào)整。以下兩表分別為三塔設(shè)計(jì)理論指標(biāo)和實(shí)際操作數(shù)據(jù)對(duì)照
表1 三塔設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)
表2 三塔實(shí)際數(shù)據(jù)
三、主要工藝特點(diǎn)
相對(duì)于傳統(tǒng)雙塔精餾,三塔流程有著以下三個(gè)方面鮮明的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn):
(一)回收余熱降低成本
(1)蒸汽余熱利用。
常壓塔再沸器利用加壓塔塔頂蒸汽作為熱源,將進(jìn)入常壓塔的甲醇液體不斷蒸發(fā);同時(shí),常壓塔塔釜又被用作加壓塔的塔頂冷凝器,加壓塔塔頂蒸汽被冷凝回收至加壓塔回流槽。此操作稱為雙效蒸發(fā)模式。
(2)蒸汽冷凝液余熱利用。
經(jīng)預(yù)塔再沸器及加壓塔再沸器換熱后的水蒸汽,冷凝后依次進(jìn)入預(yù)后第二加熱器和粗甲醇預(yù)熱器,分別對(duì)甲醇進(jìn)行預(yù)熱,回收了蒸汽冷凝液的余熱。
(二)提高了甲醇質(zhì)量
在加壓塔,甲醇分壓的提高,有利于甲醇精餾的進(jìn)行,使得精甲醇質(zhì)量大大提高,不僅其中雜質(zhì)含量減少許多,而且精甲醇的高錳酸鉀值有很大提高,穩(wěn)定性大大增強(qiáng)。
(三)提高了回收率
三塔放空氣及各回流槽放空氣,經(jīng)放空總管匯集至排放槽,經(jīng)脫鹽水鼓泡吸收,達(dá)到一定濃度后,回收至粗甲醇槽,重新精餾。
四、生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題及處理辦法
(1)精甲醇氧化性不合格
在實(shí)際操作中,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)精甲醇氧化性不合格,導(dǎo)致高錳酸鉀值偏低的情況,分析后得知主要是因?yàn)榇旨状贾休p組分雜質(zhì)含量偏高,預(yù)塔餾分及雜醇餾分采出少,采出溫度高,回流比小等原因造成。經(jīng)過(guò)工藝調(diào)整,并適當(dāng)加大了預(yù)塔用堿量,取得了良好的效果。
(2)精甲醇水分含量超標(biāo)
在生產(chǎn)過(guò)程中,還出現(xiàn)過(guò)因常壓塔采出水分含量不合格,致使精甲醇中間槽水分跑高。原因分析為:在生產(chǎn)中,個(gè)別班組一味追求增高精甲醇產(chǎn)量,降低甲醇單耗,加大采出,減小了回流,回流比下降,重組分上移,加上分析不及時(shí),造成采出的不合格品進(jìn)入精甲醇中間槽。
為避免這種狀況的發(fā)生,必須保證足夠的回流比及常壓塔進(jìn)料量,嚴(yán)格控制進(jìn)料板溫度與進(jìn)料溫度一致,一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)料板溫度跑高現(xiàn)象,立即減少采出,增加回流,甚至采用全回流操作;并且在分析結(jié)果未檢出前將常壓塔回采,當(dāng)溫度指標(biāo)恢復(fù),分析確認(rèn)正常后再采出。
(3)常壓塔超壓
由于循環(huán)水設(shè)計(jì)能力限制,水壓達(dá)不到0.35MPa,所以經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)常壓塔超壓,放空管冒汽現(xiàn)象,特別是夏季,尤為嚴(yán)重,在無(wú)法提高水壓的情況下,經(jīng)常對(duì)水冷器進(jìn)行清洗,并且減少常壓塔的負(fù)荷,將負(fù)荷向加壓塔傾斜,緩解了常壓塔超壓現(xiàn)象。
(4)常壓塔冷凝器內(nèi)漏,導(dǎo)致常壓塔采出長(zhǎng)時(shí)間不合格
由于頻繁的清洗水冷器,加上循環(huán)水加藥過(guò)量,冷凝器列管腐蝕嚴(yán)重,導(dǎo)致開車過(guò)程中,常壓塔采出長(zhǎng)時(shí)間不合格,經(jīng)過(guò)取樣分析綜合判斷,確定常壓塔冷凝器內(nèi)漏,在屢次焊補(bǔ)后,向公司申請(qǐng),更換為不銹鋼列管冷凝器,解決了后顧之憂。
本流程通過(guò)三年多的運(yùn)行實(shí)踐,實(shí)現(xiàn)了最高班產(chǎn)128噸,最高日產(chǎn)363噸的生產(chǎn)水平,大大超過(guò)了100kt/a的設(shè)計(jì)能力。并且,精甲醇的各項(xiàng)指標(biāo)均符合國(guó)際優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn),純度大于99.99%,酸度(以 HCOOH計(jì)) 0.0008,殘液中甲醇含量小于0.01%,其它各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計(jì)水平。
五、結(jié)論
在甲醇生產(chǎn)過(guò)程中,三塔精餾流程作為一種成熟的生產(chǎn)工藝,經(jīng)過(guò)天浩公司近四年穩(wěn)定運(yùn)行,暴露的問(wèn)題已逐步解決,針對(duì)從安裝、試車直至滿負(fù)荷生產(chǎn)遇到的各種意外情況,建議同類型廠家注意如下幾點(diǎn):
(1)在安裝過(guò)程中,仔細(xì)排查,如發(fā)現(xiàn)不利于生產(chǎn)的項(xiàng)目,要及時(shí)聯(lián)系設(shè)計(jì)院進(jìn)行整改,以免去試車過(guò)程中不必要的麻煩。
(2)試車前要抓好職工的培訓(xùn)工作,在培訓(xùn)期間就掌握好三塔精餾工藝操作技術(shù),這樣才能為試開車打下良好的基礎(chǔ)。
(3)在開車過(guò)程中,升溫要緩慢,蒸汽投用前要排凈系統(tǒng)中積水,防止液擊。
(4)當(dāng)首次分析合格,不要急于采出,要堅(jiān)持兩次分析合格在采出產(chǎn)品。
(5)甲醇精餾的所有換熱設(shè)備要定期查漏,因?yàn)樯a(chǎn)過(guò)程中設(shè)備內(nèi)漏會(huì)頻繁出現(xiàn)。
(6)在生產(chǎn)過(guò)程中,嚴(yán)禁粗甲醇緩沖槽及加壓塔超壓。
總之,在甲醇生產(chǎn)過(guò)程中,精餾系統(tǒng)氣液平衡的控制相當(dāng)重要,生產(chǎn)單位基本是按照原始設(shè)計(jì)中的物料衡算、熱量衡算進(jìn)行操作的,加上化工生產(chǎn)的連續(xù)性、系統(tǒng)性,必須抓好工藝指標(biāo)的控制。
(作者單位:山西天浩化工股份有限公司)
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