摘 要:應用氣體間隔器降低炸藥單耗,減少二次破碎,調整爆破參數,減少中孔進尺,降低勞動強度,提高整體作業效率, 降低采礦成本。
關鍵詞:氣體間隔器 爆破參數 作業效率
中圖分類號:TD8文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2012)09(b)-0077-02
穿孔爆破工作是露天礦生產的首道工序,也是至關重要的環節。爆破質量的好壞直接影響著鏟裝、運輸、排廢、二次爆破等后續生產環節能否正常進行,應用氣體間隔器不但可以實現分段裝藥,降低工人勞動強度,減少二次爆破,降低炸藥單耗,提高爆破質量,給企業創造良好的經濟效益和社會效益。
1 以前大陡山露天礦的生產特點
大陡山露天礦1979年開始建設,1981年正式基建,1986年投產。采用電鏟鏟裝、汽車運輸,推土機輔助排廢的生產工藝。巖石為大理巖、灰質白云巖,局部網狀礦,礦石中等穩固,F=5-8。礦巖斷層、裂隙發育,下部有坑道和大小不等的采空區,復雜的地形,影響了中深孔爆破質量。這些因素導致了大塊率高,二次爆破增多,根底、巖墻也時有發生。2008年8月引進了一種新型爆破器材---氣體間隔器,2009年9月15日第一次爆破試驗初步取得成功之后,開始在生。
產中試用至今。這種新型的爆破器材不但可以實現分段裝藥、降低工人勞動強度、還可以降低炸藥單耗提高爆破質量,創造良好的經濟效益。
2 氣體間隔器的試用
(1)在第一、二次試用時爆破參數使用常規爆破參數,僅在裝藥過程中使用分段裝藥,下段藥量為70%,上段為30%,每個孔減少20~30%的炸藥量,主要指標見表一、二。
(2)在第三、四次試用時調整爆破參數,孔距、排距均由5.5~6.5m調整為7.0~7.5m,在裝藥過程中同樣使用分段裝藥,下段藥量為70%,上段為30%,每個孔減少25~26%的炸藥量,主要指標見表3、4。
3 新老爆破技術參數四次大爆破對照表及裝藥結構圖
4 效果及經濟效益分析
2008年8月至2009年1月在大陡山露天礦通過四次試用氣體間隔器238個,第一、三、四次試用爆區為大理巖,第二次試用爆區為灰質白云巖,局部大理巖。從爆破效果上分析,采用氣體間隔器爆破后爆堆歸整,大塊率由0.5%降至0.2%,根底減少,塊度較為均勻;爆破時產生的飛石比常規裝藥方法拋擲距離縮短;安全性好,操作簡便;但礦巖過于粉碎,礦巖隔礦工作難度過大,貧化率提高。為使巖石不過于粉碎,從第三次試驗爆破開始,及時調整了部分技術參數(增大排距和孔距),減少鉆孔數量,使大爆破炸藥單耗從0.26~0.29kg/m3降低到0.19~0.21kg/m3。四次爆破共節省粉狀乳化炸藥8612kg,折合爆破成本65967元,而氣體間隔器的成本為21182元,則直接凈創經濟效益為44785元,達到節約成本的同時又能使爆破后礦巖塊度均勻,方便電鏟鏟裝,減少二次爆破。另一方面,由于充填物減少,炸藥量降低,在獲得同等爆方量時,鉆孔進尺量減少,大大地降低了工人勞動強度。通過四次使用,取得了良好的經濟效益和社會效益。
5 結語
在中深孔爆破中利用氣體間隔器分段裝藥,可降低孔內爆炸壓力,減少甚至避免因耦合裝藥而形成的礦巖沖擊粉碎,擴大破裂范圍,提高炸藥爆破能量的有效利用率,降低炸藥單耗,節約采礦成本。能有效地克服根底和降低爆破大塊率,減輕工人勞動強度,為鏟裝、運輸等后續工序的高效生產創造有利條件。在2009年的中深孔爆破中,我們將進一步調整爆破技術參數,找出一種適應于大陡山礦巖深孔爆破的技術參數,達到安全、低耗、高效之目的。