姜濤
(韶鋼集團公司煉鐵部煉鐵分廠點檢站,廣東韶關512123)
高爐探尺系統是高爐的重要設備,操作人員通過這項設備精細地了解爐況,掌握爐料在爐內的生產情況,是判斷如何上料的重要依據。準確地掌握料線是高爐正常工作的基本保證,所以探尺的穩定運行直接關系到高爐的正常生產。原高爐探尺的控制系統是采用可調電阻、晶閘管等組成的直流調速系統,其缺點是調整相對比較麻煩和繁瑣,而且調整結果的精準度不夠,系統穩定性較差,不能很好的跟隨料面,影響爐內布料。針對老系統的這些缺點,采用了新型高性能調速裝備SIMOREG DC Master 6RA70驅動系列。
高爐探尺是用來探測高爐內料線的深度,為值班室操作人員提供爐內料線動態高低度的實時情況,以便控制鐵礦石、焦炭等原料向爐內下放的批次、數量等,當探尺重錘開始自動提升到頂部的設定零位,各種礦及焦炭等原料按工藝要求設定向爐內下放,一批料排放完畢,探尺又自動由設定零位開始按設定速度下放,下放到爐內實際料面時,重錘由料面支撐,速度減速接近為零,隨后隨料面下放,直到檢測到需要下料時開始自動提升,如此循環,使操作人員能比較直觀清楚地了解到爐內料線情況。
探尺的良好的料面跟隨性是判斷探尺系統是否好用的一個重要因素,如發生倒錘、懸錘或者穿料都無法反映料面的真實情況,這是實際生產中絕對不能出現的現象。
直流調速器是一種模塊式直流電機調速器,集電源、控制、驅動電路于一體,采用立體結構布局,控制電路采用微功耗元件,用光電耦合器實現電流、電壓的隔離變換,電路的比例常數、積分常數和微分常數用PID適配器調整。該調速器體積小、重量輕,可單獨使用也可直接安裝在直流電機上構成一體化直流調速電機,可具有調速器所應有的一切功能。
直流調速器就是調節直流電動機速度的設備,上端和交流電源連接,下端和直流電動機連接,直流調速器將交流電轉化成兩路輸出直流電源,一路輸入給直流電機勵磁(定子)控制直流電動機轉速,一路輸入給直流電機電樞(轉子),直流調速器通過控制電樞電流調節直流電動機轉矩。必要時修正電樞電壓輸出,以此來再次調節電機的轉速。直流電機的調速方案一般有3種方式:改變電樞電壓、改變勵磁繞組電壓、改變電樞回路電流。
SIMOREG 6RA70系列直流調速裝置為三相交流電源直接供電的全數字控制裝置,在一爐中選擇的是6RA7025的直流調速裝備。反饋元件采用絕對值編碼器,安裝在電機同軸,用于檢測重錘位置(圖1)。
軟件設計方面采用西門子STEP 7編程軟件和WINCC人機界面,直流調速裝置直接做為控制器DP從站,上位PLC可實時監控探尺重錘運行情況,料面位置,以及探尺電流,速度等。便于操作人員觀察判斷和操作(圖1)。

圖1 探尺控制框圖
準確探明料位是保證高爐正常上料的重要前提,工作控制方式為:電機運行時帶動重錘提升或者下放,由電機拖動滾筒,從而帶動鋼絲繩經滑輪、鎖鏈等將重錘放入爐體內。
探尺的工作流程:當滿足探尺工作條件時,選擇自動或者手動,開始放尺,直到達料面,跟隨料面,當需提尺信號來時開始提尺,此時可人工判斷是否提尺,轉換手動模式操作放尺或者提尺,提尺到零位停止,等待下一次放尺信號。探尺系統一共有3種工作狀態:放尺、跟隨料面和提尺。
放尺狀態:抱閘接觸器得電,抱閘打開,在爐內重錘的牽引下,電機反轉,電機轉子由于慣性處于發電機運行狀態,勵磁恒定,電流加大,反向力矩加大,使之減速為能耗制動,將轉動部分的動能轉換成電能消耗在電阻上。下降加速,反向電流加大,反向力矩加大,使之減速。
跟隨料面狀態時,重錘被料面托住,停在料面上,電流逐漸穩定,電動機Md=Mg-Mz,Mz為料面對重錘的支撐力矩,直流調速器處于整流工作狀態,當料面繼續下降,Mz減小至0時,在Mg作用下,電動機反轉,直流調速器進入逆變工作狀態此時進入提尺狀態。
探尺處于提尺狀態時,電機正轉,當重錘 以V勻速上升時,電動機轉矩Md=Mg+Mf,電機力矩和電動機轉向相同,為驅動力矩,直流調速器處于整流工作狀態。到達設定零位,抱閘接觸器失電,抱閘抱緊。
Md為電動機力矩,Mg為重錘力矩,Mf為系統摩擦損耗力矩,V為提尺速度。最初設定時,調整電阻確定合適的探尺速度,提尺放尺指令由上位機PLC通過DP傳輸。
(1)與原交流能耗制動相比,西門子6RA70直流調速裝置采用全程可視性數字調節,對速度和轉矩進行調節和控制,配置相應的直流電動機,整流變壓器等。生產時,探尺提尺、放尺等開關量信號由上位機通過PLC給定,同時數控通過自身的輸出端子可以輸出狀態信號:如在提尺、在放尺、故障等開關量信號及電樞的電流、電壓等模擬量信號,探尺下放提升速度,高低度位置,所有這些信號都通過系統PLC在值班室電腦畫面上顯示,直觀易懂,方便操作人員實時監控,以及出現故障易于及時判斷和處理。
(2)同時從安裝硬件上來說其結構緊湊,體積小。裝置內裝有調節插槽板,各個單元易于拆裝,使檢查,維護變得簡單易行。外部信號連接的開關量輸入/輸出,模擬量輸入/輸出,脈沖發生器等,通過插槽端子排實現,裝置軟件存放去(Flash)-EPPOM內,通過串行接口寫入可以方便的更換,無需調速電阻,并具有自診斷功能。
(3)在實際運行中抗干擾能力強,調速平穩,精度高,軟硬件結合控制,大大提高系統運行的穩定性和可靠性。裝置接口卡實現PLC控制,組成自動化程度很高的控制系統,而且在運行中省電、節能、環保,從而有更廣泛更靈活的應用前景。
(4)有效防止“崩料”現象出現,由于勵磁恒定,在發生“崩料”時,下降加速,電流加大,產生向上的力矩加大,此時使之迅速減速。直到接觸到料面,電流逐漸穩定,速度隨之穩定,正常跟隨料面。
改造后的直流調速裝置控制系統運行正常,工作可靠、定位準確、故障率低,提高了高爐料線探測的精準度,對高爐穩產、高產有著重要作用,同時,高爐采用這種裝置后能夠降低生產過程中的勞動強度與勞作成本,并取得了較好的經濟效益。