(中鐵十二局集團第三工程有限公司,山西太原 030024)
山西中南部鐵路通道ZNTJ-1標康寧2號隧道進口里程DK49+281,出口里程DK50+348,隧道全長1067 m,中心里程為DK49+814.5,進口、出口均位于興縣康寧鎮閣老灣村,施工從出口進洞。
出口段地質描述:新黃土:淺黃~黃褐色,硬塑,呈松軟結構,具濕陷性;粗圓礫土:灰黃色,稍濕,中密,呈松散結構。
施工進展情況:邊仰坡分級開挖,分級高度8 m,坡比1∶0.5,平臺寬度1 m,采用網噴150 mm厚C25混凝土,鋼筋網φ8@250 mm×250 mm,φ22砂漿錨桿錨入土體內固定,錨桿長度3 m,間距1.2 m。采用30 m超前大管棚進洞,洞身開挖采用三臺階七步開挖法施工,循環進尺0.6 m,初期支護采用錨噴支護,鋼架采用Ⅰ20a工字鋼,鋼筋網φ8@200 mm×200 mm,噴射混凝土厚度25 cm。上導開挖及初支:9.6 m(樁號 DK50+330.4);左中導開挖及支護:3.6 m(樁號 DK50+336.4);右中導開挖及支護:5.4 m(樁號DK50+334.6);左下導開挖及支護:0.6 m(樁號 DK50+339.4),洞口樁號DK50+340。
2010年7月28日下午15:00發現康寧2號隧道洞口仰坡兩側初期支護及地表開裂,當時洞內正在進行拱架安裝作業,發現此險情,立即將施工人員及設備撤離現場,及時封閉現場并及時將情況上報相關單位。
初期支護中、下導連接部位出現一條長30 cm寬2 mm的裂縫。
導向墻兩側拱腳以下范圍出現3條裂縫,裂縫寬15 mm~20 mm。線路左側裂縫長度1.8 m,線路右側2條裂縫長度分別為3.0 m,4.0 m。導向墻整體下沉46 mm,拱部產生兩道細小裂紋,未貫通,縫寬0.2 mm,導向墻向洞口側縱向外移6 mm。
地表出現8條裂縫,裂縫寬度1 mm~100 mm,裂縫長度1.5 m ~16 m,地表下沉52 mm ~95 mm,見圖1,表1。

圖1 康寧2號隧道地表開裂示意圖

表1 地表裂縫統計表
1)地質為新黃土,具濕陷性。圍巖結構松散,自穩能力差,地基承載能力低。
2)洞口處于偏壓地段,且仰坡開挖高度大,巖體自重產生的壓力大,對洞口段導向墻及初期支護產生較大的推力。
3)正值雨季施工,雨水滲入土體,增加土體自重。
4)邊仰坡開挖坡率較陡。
對洞口段進行反壓回填,以穩定洞口邊仰坡及初期支護,避免邊仰坡及洞口支護下沉、變形擴大或失穩塌方。
回填范圍:高度至導向墻兩側拱腳以上1.5 m處,寬度頂寬為21.2 m,兩側及導向墻端面采用1∶1.5坡比至地面。
采用兩臺挖掘機分層卸載,分層厚度控制在3 m左右,邊坡坡度不大于1∶1,分節平臺寬度3 m~5 m,每隔6 m~8 m設一級平臺。先從靠近穩定山體一側開始,再向已開挖仰坡位置延伸,卸載過程中要注意觀察山體的變化,確保人員、設備始終處于安全狀態,嚴禁一次卸載到位。
加大量測頻率,監控量測按每4 h測一次進行,每天早上8:00,晚上18:00對量測數據進行統計、分析并上報。
截止2010年8月4日上午累計沉降46 mm,截止2010年7月31日上導累計收斂2.3 mm,中導累計收斂7.7 mm。
通過圍巖量測數據分析,判定洞口段地表沉降、初期支護變化穩定后,組織項目部施工技術人員再次認真分析此次地表、初期支護沉降的機理,制定切實可行的施工方案。經研究分析,山體并未大面積滑動,未形成滑動面,地表靠近仰坡5.5 m范圍內開裂,未貫通;導向墻及初期支護由于地基承載力不足整體下沉4.6 cm,與開挖輪廓剝離,縫隙寬3 cm左右;超前大管棚內側土體剝落,管棚外露,管棚外水泥漿被拉裂,縫寬3 cm。為此制定如下施工方案并加以實施。
4.4.1 拉槽
對反壓回填部分土體從中部拉槽(機械開挖、人工配合),拉槽高度至拱頂2.8 m,寬度3 m,深度至掌子面,兩側土體盡量保留,以增加抵抗力,抑制初期支護收斂變形。
4.4.2 上導開挖
為了充分發揮超前大管棚的作用,先行掘進上導初期支護4.8 m(總進尺達到14.4 m),循環進尺0.6 m,使其與超前大管棚形成整體受力體,減少原掌子面超前管棚所受剪力,形成“挑力”,抑制洞口導向墻下沉及山體偏壓產生的側壓力。
4.4.3 施作明洞仰拱
為了穩定洞口,先清除洞口外部分反壓回填土體,及時施作明洞仰拱,仰拱及時開挖及時封閉,循環進尺不超過2 m,2個循環即達到4 m后及時澆筑仰拱填充混凝土,施工時采用埋管的方式預留地基擠密樁位置。
4.4.4 中、下導開挖
中、下導開挖先跟進一側,中、下臺階距離保持3榀鋼架即1.8 m,開挖馬口寬度盡量縮小,控制在3 m左右,待下臺階長度達到7.8 m時封閉巖面暫停作業(此時中導初期支護距掌子面4.8 m),循環進尺0.6 m。再進行另一側中、下導開挖,開挖方法相同,待中導跟進至7.8 m,下臺階跟進至6 m時及時施作仰拱。
4.4.5 施作仰拱
為達到“及時封閉成環、抑制圍巖變形”的目的,及時施作仰拱,仰拱開挖每循環2榀鋼架即1.2 m,開挖初支3個循環即達到3.6 m時施作仰拱混凝土及填充混凝土,使其與明洞仰拱形成整體受力環。
4.4.6 開挖掘進
為減少開挖對圍巖的擾動,要盡可能多的預留核心土,減少同時開挖的作業面,減少機械開挖的范圍。上導坑、左中下導及右中下導分三個時間段開挖。
邊坡坡面采用錨桿格梁進行防護。格梁節點處設Φ28HRB400錨桿,錨桿間距2.4 m,錨桿長7 m,錨桿鉆孔直徑110 mm,采用M35水泥砂漿灌注。格梁現澆C30鋼筋混凝土,就地澆筑,嵌入坡面,間距2.4 m,截面尺寸0.4 m ×0.4 m,設0.1 m高,0.1 m寬截水槽。每級平臺坡腳設1.53 m高M7.5漿砌片石護腳,厚0.4 m;坡頂非完整格子內設0.3 m厚M7.5漿砌片石防護;其余格子內鋪設六邊形C25混凝土空心磚,種植紫穗槐。平臺寬度3 m ~5 m,鋪設0.4 m厚C25混凝土,并設置0.4 m×0.6 m 截水溝,與截水天溝順接。
錨桿格梁布置圖見圖2,坡面防護錨桿格梁數量見表2。

圖2 錨桿格梁布置圖
洞口段地質為新黃土,呈松軟結構,具濕陷性。為消除黃土的濕陷性,采用φ40 cm灰土(水泥土)擠密樁加固地基(見圖3),間距1 m×1 m。
水泥土擠密樁用土料中有機質含量不得超過5%,不得含有凍土或膨脹土,使用時應過10 mm~20 mm篩,混合料含水量應滿足最優含水量,允許偏差不得大于±2%,土料與水泥應拌合均勻,水泥用量不得大于設計及試驗確定的用量。
樁施工前,場地應平整,必須清除地上、地下一切障礙物,根據設計要求,將樁位用白灰進行定位。夯填樁孔時應選用機械分段夯實。
夯錘直徑不宜小于0.3 m,落距和填料厚度應根據現場的試驗確定。成孔時地基應接近最佳含水量,當土的含水量低于10%時應對處理范圍地基土進行增濕處理。向孔內填料前孔底必須進行夯實。
樁頂夯填高度應大于設計樁頂高度0.3 m,墊層施工時應將多余的樁位鑿除,樁頂應水平。施工中應有專人監測成孔及回填夯實質量,并如實做好施工記錄。

表2 坡面防護錨桿格梁數量計算

圖3 擠密樁加固地基
1)黃土隧道洞口進洞方案要慎重,要根據地質構造、偏壓情況及地基承載力情況綜合考慮,制定邊仰坡放坡坡率(不宜陡于1∶1)、平臺寬度(不宜小于2 m),并充分做好防排水處理。
2)嚴格按要求做好超前大管棚支護,擴大導向墻拱腳尺寸,必要時在拱腳部位增設墊板及錨管。
3)要及時封閉邊仰坡,邊仰坡支護滿足設計要求。
4)加強地表沉降觀測,采用肉眼觀察結合儀器測量,及時掌握圍巖動態,以指導施工。
5)按照1榀/循環鋼架進尺掘進,不應急于落中、下導,待上導進尺達到10 m~15 m時跟進中、下導。
6)施工中要充分考慮地基承載能力,必要時要先進行地基處理。
1)原因分析透徹,方能正確指導方案的制定和現場的實施。
2)實施既定的方案要一步一步穩扎穩打,并根據實際情況進行不斷的優化,方能步步為營。
3)在黃土地區施工,要認真、仔細的核對地質資料,并進行詳細的現場調查,找出存在的風險和安全隱患,制定預防措施,方能確保施工安全。
出現險情,要在最短的時間內到達現場,對出現險情進行調查和認真的分析,初步查明原因并制定初步方案,同時做好現場警戒工作,并向上級相關部門如實匯報。
本次險情處理方案正確、及時、果斷、有效,在最短的時間內完成了搶險任務。險情發生于2010年7月28日下午15:00;洞口反壓回填于2010年7月29日12:00完成,回填土方939 m3;洞頂卸載于2010年7月29日下午14:00開始,于2010年8月1日12:00完成,卸載11452 m3;2010年7月28日~2010年8月6日為洞口段沉降、變形觀測期;2010年8月6日按照既定的施工方案進入正洞施工階段。
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