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改進設備及吊運方式提高物流效率和質量

2012-08-15 00:52:53
科技傳播 2012年7期
關鍵詞:效率

公 誠

萊蕪鋼鐵集團棒材廠,山東萊蕪 271104

1 現狀分析

2011年7月份以前,棒材廠一軋車間鋼材碼垛一直采用“#字型”交叉碼垛,碼垛及發貨行車均為20噸電磁吊,不帶電動旋轉裝置,鋼材調整方向需要行車工操作碰撞鋼材端部旋轉鋼材完成,碼垛、發貨效率低,費時費力且大大增加了設備的損耗,主要存在以下問題:

由于廠房高度限制,行車鉤頭無法加裝電動旋轉機構,這樣在吊裝鋼材時,鉤頭是隨意旋轉活動的,很難穩住電磁吊橫擔的方向,需要反復起落數次才能使橫擔對準鋼材,吊裝效率低下。由于進行“#字型碼垛”時,鋼材縱橫交錯放置,每隔一層鋼材放置必須旋轉90°方向,行車工要操作碰撞鋼材端部,使之完成90°轉向進行碼垛;當發貨行車吊裝發貨時也必需將鋼材再旋轉90°才能順放進車廂,費時費力。這些都嚴重影響了鋼材碼垛、發貨效率,導致鋼材堆滿收集平臺,提貨車輛等待時間長,壓車現象時有發生。行車頻繁的正、反轉操作導致故障頻繁,據統計2010年一軋車間因收集碼垛行車跟不上生產節奏而停機合計達9次之多,累計熱停工4.5小時。因設備故障累計停機8.5小時。

鋼材調整方向需要碰撞鋼材端部旋轉鋼材實現,導致鋼材刮彎、掉牌問題時有發生,影響鋼材外觀質量。

鋼材跨70多米長,碼垛和發貨用兩臺行車在同一跨間交叉作業,常常需要相互避讓等待,耽誤時間,運行距離長,影響行車作業效率。

采用“#字型”交叉碼垛,鋼材垛內每一鉤鋼材間空隙大,鋼材垛有效利用率低,存儲量小,通常一垛只有600余噸。浪費了空間,限制了存儲量,導致鋼材跨爆滿。

因電磁塊的電源線布局不合理,在鋼材旋轉過程中經常被擠斷。電磁塊的總電源線采用卷筒收放,電纜始終承受卷筒的拉力加上行車作業環境溫度較高,經常出現電纜破損短路。

電磁吊橫擔上的電磁塊分布不合理,每次鋼材更換規格都需要調整電磁塊的位置,每塊電磁塊重達2t多,每次調整位置非常費事且經常將電源線拽斷。

2 改進措施

2.1 改進鋼材碼垛方式

將過去的“#字型”鋼材碼垛方式改為東西方向“槽式順向”碼垛方式,利用一軋車間年修時間,將其鋼材放場進行統一規劃改造,硬化地面并立H型鋼柱子120根,將鋼材東西方向順放在貨場內所立柱子中間,鋼材鉤與鉤之間,層與層之間不留間隙,緊密碼放。鋼材碼垛、發貨時,因省去鋼材轉向環節,比以前“#字碼垛”吊運效率有了大幅提高。

2.2 固定鉤頭橫擔加配重

實施“槽式順向”碼垛后,電磁吊不需要調整方向,但鉤頭可以自由旋轉,影響電磁吊的準確定位,我們把自由旋轉的吊鉤進行固定,限制吊鉤自由轉動,使橫擔始終保持東西方向,并在橫擔一端加配重,打破其平衡狀態,使其降落吸材時一端先接觸鋼材,通過微動小車,調整另一端方向,實現快速準確定位。

2.3 改進設備 降低故障率

1)進一步優化了電磁塊的位置,在吊運不同規格鋼材時,不需再移動電磁塊的位置,避免了因移動電磁塊而損壞電源線;

2)原電磁塊主電源線是由安裝在行車小車上的電纜卷筒進行收放,電源線始終承受卷筒的拉力,我們去掉小車上的電纜卷筒,在電磁吊橫擔上加裝一電纜收集框,使電磁塊的主電源線能夠自由的落入電纜收集框內,避免了電源線因長時間承受拉力而損壞;

3)將電磁吊橫擔上的電源線全部改到橫擔內側,使其在吊運過程中免受損壞;

4)采用PLC和可控硅代替勵磁控制板和直流接觸器的方案,對行車電磁吊控制系統進行技術改造。采用了6只可控硅組成全控橋代替直流接觸器,用S7-200型PLC替代勵磁控制板,實現對三相全控整流電路的觸發控制。回路實現了無觸點控制,大大提高了控制精度,降低了設備故障率。

2.4 優化物流 提高效率

鋼材熱裝直發是最快捷的,但鋼材收集區在車間最西邊,而發貨區在車間最東頭,行車運行距離最遠,冷裝、熱裝車輛都停在一個區域,錯綜無序,熱裝行車到東頭發貨區域時,冷裝行車必須停靠避讓等待,兩輛行車相互影響,效率不能充分發揮。經認真研究決定開辟熱裝直發通道,直發提貨車輛可直接開到冷床收集區處,行車運行距離最近。冷裝車輛可以就近停在垛位旁裝車,縮短了行車運行距離,緩解了提貨車輛擁擠狀況,使發貨效率大大提高。

3 實施效果

通過改進設備及碼垛方式,優化物流,大大提高了鋼材碼垛、發貨效率及質量,保障了生產順行,主要表現在以下幾方面:

1)鋼材碼垛方式由“#字型”碼垛改為東西方向“槽式順向”碼垛后,減少了行車因頻繁操作造成的行車磨損和故障頻發現象的出現,大大提高了行車運行的穩定性;

2)實施“槽式順向”碼垛方式后,鋼材捆與捆之間,層與層之間無縫隙密排,鋼材存儲量提高40%;

3)鋼材的收集和發貨都免去了轉向操作,大大減少了每鉤的吊運時間,提高了吊裝效率;

4)通過對設備的改進,大大降低了設備在鋼材碼垛、發貨過程中的故障率,設備因故障累計停機由原來的8.5h/年降低為3.5h/年;

5)開辟熱裝直發通道使兩行車運行互不影響,吊裝速度同時提高。鋼材熱裝直發率達到了50%以上;

6)實施“槽式順向”碼垛后,鋼材碼垛及發貨時,避免了因碰撞轉向造成的鋼材刮彎、掉牌現象,減少了質量異議;

7)將吊鉤方向固定后,從收集到碼垛,直至發貨裝車各環節,行車工已完全脫離地面人員的配合,獨立操作,大大減輕了地面人員勞動強度。

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