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凝結器真空低問題分析及對策

2012-12-31 00:00:00張衛東
科技資訊 2012年32期

摘 要:陡河發電廠#7機組凝結器鋼管結垢后,造成凝結器真空降低,嚴重影響了機組的安全、經濟運行。本文探討了#7機組凝結器真空低問題的由來,講述了實踐中的所采取的一些應對措施。經過認真分析和總結,采取凝結器酸洗的方法,解決了這一難題。

關鍵詞:凝結器 真空 結垢 酸洗

中圖分類號:TM62 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2012)11(b)-0054-01

陡河發電廠位于唐山市開平區,隸屬于中國大唐集團公司大唐國際發電股份有限公司,始建于1973年,原有8臺燃煤發電機組,總裝機容量為155萬千瓦。2008年12月31日,該廠積極響應國家“上大壓小”政策,關停了一期兩臺12.5萬千瓦日立發電機組。目前,在役機組6臺,總容量1300 mw,員工總數2800人左右,是京津唐電網的主力發電廠。

1 #7機凝結器真空低問題分析

1.1 真空低問題的由來

陡河發電廠#7機組是由哈爾濱汽輪機廠生產的N200-130/535/535 型機組,1986年11月投產。該機組配置用三殼體表面式N-11680型凝汽器。2004年2月5日至4月18日,#7機組大修。由于大修前甲、乙、丙凝結器銅管經常出現泄漏,造成凝結水硬度經常超標,本次檢修對凝結器進行了改造,將原凝結器銅管改用不銹鋼管(本廠其它機組的凝結器均為銅管)。大修后,凝結水水質得到明顯改善。但是,由于鋼管的導熱系數λ基本在10~30 W/(m·℃)范圍,而銅管導熱系數λ=379.14 W/(m·℃),同時循環水為開式冷卻水,造成#7機凝結器在運行一段時間后,凝結器鋼管內壁結垢,機組真空較其它同類型機組偏低,嚴重影響了機組的經濟運行。

1.2 真空低對真空泄漏率的影響

2010年以來,#7機組真空泄漏率經常不合格。隨著時間推移,凝結器鋼管結垢越來越厚,在氣溫升高的情況下,#7機真空數值持續下降,2011年8月31日最低至88.6 kpa,低于本廠同類型機組4 kpa左右,接近機組真空低報警值86 kpa,以至于運行人員暫時放棄做機組真空嚴密性試驗。

分析#7機真空泄漏率不合格的原因,一方面是真空系統確實存在不嚴密的地方,需要查找、封堵;另一方面是因為凝結器鋼管導熱能力差,尤其是嚴重結垢后,蒸汽凝結速度慢,導致試驗時間內機組真空下降速度快。因此,#7機凝結器結垢造成真空低不僅影響了機組的經濟運行,對機組的安全運行也構成了威脅。為了保證機組真空嚴密性試驗合格,一個重要的前提就是提高凝結器鋼管換熱能力,減少結垢量。

1.3 針對凝結器鋼管內壁結垢所采取的措施

(1)機組大小修中進行凝結器高壓水沖洗。(2)機組運行中進行高壓水沖洗:①第一次運行中水沖洗,2006年10月19日至30日,有一定效果。②第二次運行中水沖洗,2007年6月18日至6月30日,效果不明顯。③第三次運行中水沖洗,2011年6月24日至7月4日,沖洗前后真空沒變化,效果不明顯。(3)正常運行中定期投入金剛砂膠球沖洗。

1.4 問題分析及對策

(1)實踐表明:機組運行中高壓水沖洗效果不好;利用停機檢修的機會進行凝結器高壓水沖洗初期有一定效果,但隨著結垢量的增加,凝結器高壓水沖洗的效果越來越差。(2)機組運行中保持膠球泵的良好運行,定期投入并及時更換磨損的金剛砂膠球,對維持機組真空有一定作用。(3)機組大小修時對凝結器進行酸洗,是解決凝結器結垢問題的有效途徑。

2 通過酸洗解決#7機凝結器真空低問題

#7機凝結器更換不銹鋼管后運行至今已有7年時間,檢修中發現凝汽器不銹鋼管嚴重結垢,超過了DL/T 957-2005《火力發電廠凝汽器化學清洗及成膜導則》中規定的需進行化學清洗的規定值(垢厚≥0.5 mm),嚴重影響機組的安全經濟穩定運行。按照DL/T 957-2005《火力發電廠凝汽器化學清洗及成膜導則》中的有關條文的規定,2012年2月,陡河發電廠在#7機檢修期間完成了凝結器酸洗,效果良好。

2.1 凝汽器酸洗簡介

凝汽器不銹鋼管酸洗的目的是利用化學溶解、剝離、絡合的方法,徹底清除不銹鋼管內表面所附著的水垢及腐蝕產物。在酸洗過程中,通過加入合適的緩蝕劑,使不銹鋼管及有關碳鋼接觸材料的腐蝕速率控制在規定的范圍之內。在完成化學清洗后,通過充分的水沖洗,清除不銹鋼管表面的垢泥,從而保證不銹鋼管凝汽器的安全經濟運行。

2.2 凝結器酸洗主要步驟

(1)確定酸洗范圍,接好酸洗臨時系統,檢查系統具備清洗條件。(2)不銹鋼管水沖洗:將整個酸洗系統注滿除鹽水,啟動清洗循環泵進行嚴密性試驗,并啟動加藥泵進行加藥試驗,同時試投加熱,一切正常后,一邊進水,一邊排放,沖洗至出水澄清透明,無雜物。(3)酸洗:開啟甲凝汽器進酸門,關閉乙丙凝汽器進酸門。啟動清洗循環泵打循環,同時投加熱,當水溫在30 ℃左右時將高效除垢劑、緩蝕劑加入系統。循環酸洗初期,由于化學反應迅速,應注意開排氣門排氣,并不斷監測酸濃度、pH值、硬度等指標的變化情況,調整加藥量。循環酸洗6 h后,根據化驗結果確定酸洗終點,酸洗終點到達后,停清洗循環泵,將廢液排至廢水池。酸洗過程暫定為兩次;若一次合格,第二次酸洗不再進行直接進行水沖洗。

2.3 凝結器酸洗后的效果

(1)酸洗后正值冬季,在循環水溫3 ℃~4 ℃下,對同一機組在同一負荷(140 MW)以及與同類機組的對比分析,酸洗后凝結器真空提高0.5 kpa,端差下降3.5 ℃;在滿負荷(200 MW)下,酸洗后凝結器真空提高1.0 kpa,端差下降5.9 ℃。(2)在循環水溫3~4 ℃、低負荷(140 MW)下,與同類機組比較,酸洗前,#7機組凝結器真空與其它同類機組持平,酸洗后,凝結器真空比其它同類機組高約0.5 kpa。(3)隨著循環水溫的升高,凝結器酸洗后的效果越來越顯著,真空同比升高幅度更大。2012年8月份循環水溫30 ℃左右時,同比2011年統計數據,酸洗后,#7機凝結器真空同比升高3~4 kPa,端差下降5 ℃左右。(4)通過測算,凝結器酸洗后帶來較好的經濟效益,每年可節約標煤2900 t以上。

3 結語

陡河發電廠#7機組由銅管改造成鋼管后,隨著運行時間的增加,凝結器鋼管內壁結垢問題成為困擾機組安全、經濟運行的重要問題。在凝結器高壓水沖洗已無法取得明顯效果的情況下,采取凝結器酸洗的方法使這一難題得到根本解決。機組在高負荷、循環水溫高的情況下,凝結器酸洗的效果更為顯著。為了鞏固凝結器酸洗后取得的良好效果,機組運行中還要合理投入金剛砂膠球沖洗,以減緩凝結器鋼管的結垢速度,使機組保持在較高的凝結器真空下經濟運行。

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