摘 要:使用切割機下角鋼料,是一種比較常見的加工方式,精度不高,生產率不高,但其設備簡單成本低,主要可用于粗加工。由于其所下的角鋼尺寸、垂直度都難以保證,筆者仔細分析了切割機在整個切割過程中各個階段所存在的缺陷,并針對性地進行改進,簡化了加工程序,從而解決了生產效率低、精度不高的問題。
關鍵詞:保證下料精度 提高生產效率
我們接到制作一批床鋪的生產任務,主要是由角鋼拼焊而成,產品數量大、工期時間緊,角鋼下料成為重中之重。下料如果采用銑床加工雖然能保證尺寸精度,但難保證生產進度,車間設備數量也有限,用常規切割機下料則精度很難保證。仔細分析切割機的結構特點和存在的缺陷,筆者設計制作了切割工裝,攻克了技術難題,保證了下料精度,提高了生產效率。
常規切割機下料,將角鋼放入切割機的平口鉗中(如圖1所示),根據圖樣尺寸用卷尺鉤住角鋼的前端,壓下切割手柄,使切割機的切割片與角鋼上的卷尺基本接觸住,調整角鋼使切割片對準卷尺上所要求的尺寸,對準后旋轉平口鉗手柄,將角鋼夾緊,收回卷尺,按下切割機手柄按扭,向下按壓手柄將角鋼切斷。
一、切割機下角鋼料時存在的問題
第一,沒有定位裝置,每一次都需要重新進行測量定位,每個工件的尺寸難以保持一致。
第二,每一次切割都需要夾緊,久而久之使固定鉗口在多次夾緊力作用下,繞定位螺栓發生旋轉,使切割面與角鋼的垂直度產生誤差。
第三,用卷尺進行測量時,角鋼尺寸過大,一個人很難既測量尺寸,又進行切割操作,兩個人配合完成又多耗費勞動力,每切割一根角鐵都需要停機進行測量,浪費時間。
第四,如圖1所示,當切割機從O點運動到O’點時,切割片完全切入角鋼的大平面,切割片的切割長度為A,切割長度最大與切割片切割刃的接觸面積也最大,而切割壓強為最小。這一階段切割片很難通過,角鋼磨擦升溫,被切割部分被加熱成為暗紅色,這一過程持續較長一段時間切割片才能通過此點,通過此點后角鋼才會很快被切斷。
制作工裝(如圖2所示),選一根角鋼件6(主視圖)開一個長的腰形孔,上面安裝角鋼件3(用于長度方向的限位塊,切割不同長度角鋼時的限位調整裝置),調整限位塊件3時,切割片右端到限位塊左邊的距離和角鋼所要求的長度相等。件6的下面焊接件5,件5的作用是把工裝安裝在切割機上后,工裝的左邊和右邊等高,因此件5的高度和切割機工作面到底面的距離一致,都為50mm,保證切下的角鋼端面垂直與角鋼軸線。在件6的左邊分別焊接件1與件4,這兩個板是5mm厚的長方形板,豎起來和件6最左邊對齊進行焊接,主要作用是(如圖3所示)裝夾在切割機的平口鉗內,將工裝與切割機相互固定。同時起到了工件在工裝中的左端定位。在件6左邊銑一個槽(如左視圖所示),寬度為20mm,深度為角鋼的一半,用于切割片的讓位作用,在切割過程中不易出現切割片切割工件時同時切入工裝。在件6角鋼中部焊接件2和件4,作用和件1一樣,也是用于工裝中定位的定位塊。件2和件6成90度垂直焊接,主要提高工件在工裝中的安全性和穩定性。至此整個工裝就完成了。
使用切割工裝前,先將件1固定鉗口進行調整(如圖3所示),使固定鉗口與切割片的垂直精度符合角鋼的垂直度要求。調整完成后,扭緊固定鉗口上的螺栓。檢查圖3切割機底座高度和圖2工裝件5高度是否都是50mm,(如果高度不一致可用砂輪機進行打磨修整。)將工裝左端放入切割機鉗口中,注意保證切割片處于工裝左邊槽的中間(如圖2主視圖)。旋轉圖3的件3手柄將工裝夾緊。在圖2中調整件3使L的尺寸與圖樣尺寸相一致,扭緊件3上的螺栓,使工件的長度方向得到定位。工件的安裝(如圖2左視圖件7所示,為假想工件角鋼):將角鋼一邊放入工裝中與件4定位塊接觸,然后逆時針旋轉完全放入工裝中與件6、件2完全接觸。然后,推動角鋼使其與定位角鋼件3接觸,此時工件在工裝中的位置已經確定下來。開動切割機,將角鋼切下,再將角鋼繞O點順時針旋轉將角鋼從工裝中卸下。檢查加工后的工件各尺寸,形位公差是否與圖紙相符合,如果不符,再進行調整,直至達到技術要術為止。合格后即可進行大批量加工。
二、使用切割工裝后解決的幾個關鍵難點
第一,由于增加了圖2所示定位塊3后,每一次切割不需要測量,精度大大提高了。在切割不同長度的工件時,只需調整件3位置,使件3左端面和切割片右端面距離和圖樣相一致就可以,大大提高工作效率。
第二,工裝固定在切割機平口鉗中,角鋼每次切割不需要裝夾,角鋼在切割片作用力下鎖緊,角鋼在工裝中有了唯一而固定的位置。旋轉手柄3始終處于夾緊工裝狀態,固定鉗口件1不會發生扭轉現象,保證了角鐵的垂直度,節約了每次裝夾的時間。
第三,角鋼在工裝中定位過程,由于不需要卷尺測量,一個人就能獨立完成切割任務。安裝角鋼時可不停機,實現了切割機在旋轉狀態下完成工件的裝卸。節省了勞動力,節約了時間。
第四,改進工序后(如圖3所示),切割片從進入角鋼切割到角鋼完全被切下,整個過程中切割寬度都很小,切割面積也很小,切割壓強很大,切割片很快就能把工件切開,節省了切割力,減小了切割片的磨損,節約了直接切割的時間。
第五,在制作床鋪的角鋼下料過程中,使用制作的工裝后,簡化了加工方法,省去了測量、裝夾,頻繁開啟切割機等過程。解決了切割寬度大,面積大的特點,節約了切割時間,由原來每小時加工20根提高到每小時加工100根,保證了尺寸精度和形位精度,節約了大量的工時,減小了設備磨損,節約了成本。
(作者單位:長治市高級技工學校)