摘要:本文介紹了大唐琿春發(fā)電廠2x330MW機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)通過安裝極化水處理裝置,使循環(huán)水系統(tǒng)的水質(zhì)得到改善,實(shí)現(xiàn)了循環(huán)水不加藥,凝汽器鋼管結(jié)垢、端差得到明顯提升,取得了較好的節(jié)能效果。
關(guān)鍵詞:極化水處理裝置 凝汽器 端差 節(jié)能
1 概述
大唐琿春發(fā)電廠(以下簡(jiǎn)稱我廠) 2X300MW機(jī)組于2006年9月移交生產(chǎn)。設(shè)計(jì)凝汽器端差4.33℃,由于加藥量不足凝汽器不銹鋼管內(nèi)逐步產(chǎn)生碳酸鹽垢和粘泥,碳酸鹽垢的厚度高達(dá)0.5毫米,每次大、小修時(shí)用人工機(jī)械方法高壓水射流進(jìn)行清洗,但很難處理干凈。造成凝汽器端差逐年升高,嚴(yán)重影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
2 系統(tǒng)簡(jiǎn)介
汽輪機(jī)采用北京北重汽輪電機(jī)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。機(jī)組型式為單軸、三缸雙排汽凝汽式;凝汽器型號(hào)為N-17310-Ⅰ型,單流程表面式,冷卻面積18000m2,設(shè)計(jì)冷卻水量37000t/h,選用304不銹鋼管,規(guī)格為Φ19 mm×0.75mm×12.34m,Φ19mm×0.5mm×12.34m;以自然通風(fēng)冷卻塔作為冷卻設(shè)備的擴(kuò)大單元制為循環(huán)供水系統(tǒng),其流程為:循環(huán)水泵房-循環(huán)水管-凝汽器-循環(huán)水管-冷卻塔-鋼筋混凝土自流溝-循環(huán)水泵房。每臺(tái)機(jī)組配2臺(tái)5m3/s,50%容量循環(huán)水泵,每臺(tái)機(jī)組分別改造了一臺(tái)低速泵。根據(jù)機(jī)組負(fù)荷和氣溫情況,每臺(tái)機(jī)組可運(yùn)行兩臺(tái)循環(huán)水泵或一臺(tái)循環(huán)水泵,也可通過循環(huán)水泵出口壓力管道上的聯(lián)絡(luò)管兩臺(tái)機(jī)組運(yùn)行三臺(tái)循環(huán)水泵或兩臺(tái)循環(huán)水泵,以達(dá)到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目的。
3 運(yùn)行中存在的問題
3.1 循環(huán)水處理使用連續(xù)投加HBY-211型復(fù)合阻垢劑和沖擊式投加殺菌滅藻劑(氯錠+異噻唑啉酮)的方法進(jìn)行處理,濃縮倍數(shù)控制在3左右。由于加藥量不足凝汽器不銹鋼管內(nèi)逐步產(chǎn)生碳酸鹽垢和粘泥,碳酸鹽垢的厚度高達(dá)0.5mm,每次大、小修時(shí)用人工機(jī)械方法高壓水射流進(jìn)行清洗,但很難處理干凈。
3.2 因凝汽器結(jié)垢嚴(yán)重,造成凝汽器端差逐年升高,嚴(yán)重影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
4 解決辦法及特點(diǎn)
根據(jù)多個(gè)方案對(duì)比論證,最終決定增裝極化水處理裝置,實(shí)現(xiàn)循環(huán)水系統(tǒng)不加藥和改善凝汽器鋼管結(jié)垢、端差提高。極化水處理裝置具有如下特點(diǎn):
4.1 防垢除垢原理:用水設(shè)備內(nèi)壁的水垢形成主要是由于水中含有硫酸鹽和碳酸鹽所致。這類鹽溶于水中,電離形成Ca2+、Mg2+等陽離子和CO32-、SO42-等陰離子,輸水管道或用水設(shè)備外殼接地,形成陰極,將吸引陽離子趨向器壁。在受熱條件下,聚集在器壁的陰、陽離子化合,形成結(jié)晶沉淀附于器壁,形成水垢。經(jīng)過極化處理后,水中將釋放少量活性氧。對(duì)于無垢的新系統(tǒng)來說,釋放的活性氧將在器壁生成一層氧化膜,防止腐蝕。對(duì)于已經(jīng)結(jié)垢的系統(tǒng),釋放的活性氧將破壞垢分子之間的電子結(jié)合力,改變其晶子結(jié)構(gòu),使堅(jiān)硬的垢變?yōu)槭枭④浌福又ㄟ^極化處理,水分子的偶極矩增大,它與鹽類的正、負(fù)離子的水合作用和水合能力隨之加大,從而加大了水垢的溶解度,加快了水垢的溶解速度,使積垢逐漸剝離,從而具有了阻垢、溶垢的作用。
4.2 殺菌、滅藻原理:補(bǔ)充水進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng),在冷卻塔內(nèi)的噴淋曝氣過程中,空氣中的氧大量進(jìn)入,形成水中的溶解氧,水中的溶解氧在極化電場(chǎng)的作用下釋放出活性氧自由基,如O2-、H2O2、OH-、O3等,它們與蛋白質(zhì)相結(jié)合,破壞細(xì)胞呼吸不可缺少的還原酶的活性,從而達(dá)到殺菌、滅藻的目的。
4.3 緩蝕原理:在循環(huán)水系統(tǒng)中,造成設(shè)備腐蝕的主要因素有氧化腐蝕、生物腐蝕、氯根腐蝕和電化學(xué)腐蝕。極化水處理器具有顯著的殺菌、滅藻作用,由于水中菌藻被殺滅,生物腐蝕得到有效抑制;經(jīng)過極化處理后,水中將釋放少量活性氧。在器壁生成一層氧化膜,有緩解氧化腐蝕的作用。但對(duì)氯根腐蝕和電化學(xué)腐蝕無明顯作用。
5 節(jié)能效果
2011年10月,在兩臺(tái)冷卻水塔出水口處安裝4臺(tái)智能型極化水處理器,輸出電壓設(shè)定為18KV。開機(jī)前10天停止加藥,投入極化水處理器后對(duì)水質(zhì)進(jìn)行觀察。極化水處理器投用后一年多的時(shí)間,每周對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)的各階段的水質(zhì)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、監(jiān)測(cè)化驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)凝汽器出口、冷卻水塔淋水的全硬、鈣硬和電導(dǎo)率明顯高于凝汽器入口水的全硬、鈣硬和電導(dǎo)率,說明凝汽器管內(nèi)已結(jié)的垢開始溶解,之后隨著極化水處理裝置連續(xù)不斷的運(yùn)行使凝汽器出入口水質(zhì)變化值越來越小,達(dá)到了溶垢、防垢的目的。
5.1 分別于2012年1月19日和5月16日對(duì)3、4號(hào)機(jī)凝汽器進(jìn)行檢查,在檢查中發(fā)現(xiàn)3、4號(hào)機(jī)凝汽器入口管中均有小量粘泥和一層薄碳酸鹽垢,并發(fā)現(xiàn)原有的碳酸鹽垢已轉(zhuǎn)變?yōu)檩^酥松的軟垢,出口處是少量的粘泥和一層薄薄的松軟的碳酸鹽垢,在使用高壓水射流清洗時(shí)很容易處理掉。在觀察中發(fā)現(xiàn)極化處理后的水樣中的細(xì)菌數(shù)量明顯少于極化處理前的水樣中細(xì)菌數(shù)量,幾乎沒有細(xì)菌活動(dòng)。說明極化處理對(duì)細(xì)菌也有很有效的殺菌作用。并且涼水塔水池水質(zhì)清潔,未見藻類繁殖,說明極化水處理器能穩(wěn)定運(yùn)行,其防垢和殺菌滅藻效果完全可以滿足火電廠循環(huán)水系統(tǒng)的應(yīng)用。
5.1.1 循環(huán)水極化處理后凝汽器出入口水全硬差值用△全硬表示;△全硬>0說明凝汽器內(nèi)的結(jié)垢被溶解,全硬=0說明凝汽器內(nèi)不發(fā)生結(jié)垢,△全硬<0說明凝汽器內(nèi)有可能發(fā)生結(jié)垢。
5.1.2 循環(huán)水極化處理后凝汽器出入口水鈣硬差值用△鈣硬表示;△鈣硬>0說明凝汽器內(nèi)的結(jié)垢被溶解,△鈣硬=0說明凝汽器內(nèi)不發(fā)生結(jié)垢,△鈣硬<0說明凝汽器內(nèi)有可能發(fā)生結(jié)垢。
5.2 通常情況下凝汽器內(nèi)的循環(huán)水經(jīng)過凝汽器管束換熱,部分鈣鎂離子沉積在凝汽器管壁上形成水垢,凝汽器出水的硬度小于進(jìn)水硬度,兩者差值為增加的水垢量。如果凝汽器進(jìn)出水的硬度基本無變化,則說明凝汽器內(nèi)水垢的量基本無變化。設(shè)備投運(yùn)后凝汽器出水的硬度大于進(jìn)水硬度,則說明凝汽器內(nèi)的水垢在溶出、減少,兩者差值為減少的水垢量。考慮到循環(huán)量,減少的水垢是相當(dāng)可觀的。
氧極化裝置投運(yùn)初期,設(shè)備主要發(fā)揮的是除垢作用,這種作用隨著時(shí)間的推移,逐漸加強(qiáng)。當(dāng)凝汽器內(nèi)部的水垢基本清除干凈后,設(shè)備開始發(fā)揮常態(tài)的阻垢作用。
5.3 通過2009年至今的運(yùn)行綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,3、4號(hào)機(jī)組端差降低幅度較大,總體端差呈降低趨勢(shì)。
5.4 2012年5月在機(jī)組檢修中對(duì)循環(huán)水極化處理后凝汽器結(jié)垢情況進(jìn)行了檢查,凝汽器入口側(cè)鋼管內(nèi)有少量淤泥,管壁結(jié)垢用手指可以輕松擦掉,出口側(cè)鋼管內(nèi)淤泥較入口側(cè)多,管壁結(jié)垢用手指可以摳掉。用高壓水清洗機(jī)較往年容易沖洗,鋼管結(jié)垢情況有較大好轉(zhuǎn)。
5.5 經(jīng)濟(jì)效益:改造后凝汽器端差平均降低1.2℃,凝汽器真空度提高0.4%,供電煤耗率降低0.8g/KW.h;
發(fā)電降耗形成的年節(jié)能量=5500×額定發(fā)電能力×(1-廠用電率)×供電煤耗降低差值=5500×660000×(1-8.2%)×0.8×10-6=2665.8噸標(biāo)煤
標(biāo)準(zhǔn)煤價(jià)格為580元/噸,每年節(jié)約人民幣為:
2665.8x580=154.6(萬元)
循環(huán)水處理所用的阻垢劑加藥量每月5噸,每年需60噸,每噸價(jià)格為1萬元人民幣,一年節(jié)約60萬元。
6 安裝在冷卻塔循環(huán)水出水口處的優(yōu)點(diǎn)
①安裝在冷卻塔循環(huán)水出水口處的極化處理裝置為最佳施工方案。②此方案無需考慮停機(jī)施工,并可隨時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修和有效地處理。③可隨時(shí)進(jìn)行電極安裝、更換、維修,對(duì)于運(yùn)行設(shè)備無任何干擾。④在有一組電極出現(xiàn)故障時(shí),可進(jìn)行切換維護(hù)、更換。⑤對(duì)原設(shè)施無結(jié)構(gòu)性變動(dòng)。
7 結(jié)論
氧極化水處理裝置具有較好的防垢、除垢和殺菌滅藻效果。2011年10月份投用極化裝置對(duì)循環(huán)水極化處理后循環(huán)水水質(zhì)有所改善,(CaCO3)結(jié)垢指數(shù)(Psi)在6.2~6.9之間,穩(wěn)定指數(shù)(S)在5.6~6.68之間比效穩(wěn)定范圍內(nèi),凝汽器端差平穩(wěn),3、4號(hào)機(jī)端差平均降低1.2℃,影響機(jī)組真空度提高0.4%,降低供電煤耗率0.8克/千瓦時(shí),每年節(jié)約標(biāo)煤和阻垢劑共計(jì)約214.6萬元,收到了顯著的節(jié)能減排效果。氧極化水處理裝置滿足300MW發(fā)電機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的要求。
參考文獻(xiàn):
[1]大唐琿春發(fā)電廠循環(huán)水極化水處理裝置的應(yīng)用報(bào)告,2012.
[2]趙永平.小型火電機(jī)組凝汽器端差偏高原因分析及對(duì)策[J].價(jià)值工程,2010(11).
[3]劉國(guó)永.汽輪機(jī)凝汽器水位高的處理(除氧器的改造)[J].價(jià)值工程,2011(17).