摘要:新河礦井瓦斯含量大、壓力高、地質構造復雜,為提高煤層透氣性,有效提高瓦斯抽采效果,實現突出煤層快速消突,在12091工作面下抽巷進行了水力沖孔試驗,并對試驗結果進行了分析研究,為新河礦井瓦斯治理提供了很好的途徑。
關鍵詞:水力沖孔 抽采效果 消突
新河礦井位于河南省焦作市,隸屬于河南煤化集團焦煤公司,設計建設規模60萬t/a,礦井設計服務年限37.3年。
礦井設計主采山西組二1煤,井田東西長約3km,南北寬1-3Km,含煤面積7.93Km2。煤層傾角7~12°,煤層厚度4.33~8.10m,平均煤厚6.08m。地勘時期,二1煤層瓦斯鉆孔試樣10個,瓦斯含量為1.47~26.22m3/t,平均15.43m3/t。其中首采區(-500m水平以淺)平均瓦斯含量為13.24m3/t;礦井后期(-500m水平以深)平均瓦斯含量為24.47m3/t?;ㄆ陂g獲得12個井下鉆孔瓦斯參數,1個地面鉆井參數,瓦斯含量為6.77~27.86m3/t,瓦斯壓力為0.95~3.05MPa,其中在第一中車場揭煤處測得瓦斯壓力達到2.6MPa,在采區變電所測得瓦斯壓力達到3.0MPa。在主井落底時測出瓦斯含量26.08m3/t,在地面抽采鉆井取樣測得瓦斯含量27.86m3/t。屬煤與瓦斯突出礦井。
1 水力沖孔消突機理
水力沖孔作用機理就是一方面依靠高壓水射流的射流打擊力,造成煤體的破碎、掉落,逐漸在煤體中形成一個大尺寸的孔洞。與此同時,孔洞周圍的煤體向孔道方向發生大幅度的徑向位移,造成頂、底板之間的相向位移,引起在孔道影響范圍內的地應力降低,煤層得到充分卸壓,裂隙增加,使煤層透氣性大幅度增高,促進瓦斯解吸和排放,大幅度地釋放了煤層和圍巖中的彈性潛能和瓦斯的膨脹能,煤的塑性增高和濕度增加。另一方面是濕潤煤體,減小了煤體的脆性,增加了可塑性,降低了煤體內部的應力集中,起到了綜合防突的作用。
通過這兩方面既消除了突出的動力,又改變了突出煤層的性質,起到在采掘作業時防止煤與瓦斯突出的作用。
2 技術工藝
以“礦用水力沖孔機”為主要技術實施設備。在現場進行沖孔是按照以下程序進行。
①調整“礦用水力沖孔機”機架升降調節裝置,使疏孔達到設計工作高度和傾角。
②調整校直機構的調節導向輪,使連續鋼管校直。
③啟動高壓水泵,并進入正常供水狀態,高壓水泵將高壓水通過高壓軟管注入高壓水切削噴嘴,經切削噴嘴射流切削巖礦體。
④啟動連續鋼管驅動機構,合理控制推進速度。
⑤開啟水泵,緩慢推進噴嘴,每推進1圈暫停1~3分鐘,觀察水質,直至推進至泥巖處,在水壓表不超過40Mpa的情況下加壓沖孔,每0.5m作為一個沖孔循環,在每個循環內反復進退噴嘴,直至孔口返水顏色變淺,如此循環沖至煤層底板處。水壓表超過40Mpa時調整水量,降低壓力,當壓力降到40Mpa以下時穩定5min左右方可推進。
⑥上述作業完成后,退出切削噴嘴,更換洗孔噴嘴,進行洗孔作業。洗孔過程中反復推送噴嘴,直至孔口返水顏色變淺。
⑦沖孔結束后統計沖出煤量及作業期間瓦斯涌出量,考察沖孔效果。
⑧利用壓風吹孔后連抽。
3 主要試驗內容
本次試驗地點為12091下頂抽巷17號鉆場。鉆場處距煤層法線14.4m,煤層厚度6.08m,煤層傾角11.15°。
12091下頂抽巷17號鉆場總計41個鉆孔,40個為抽采鉆孔、1個壓裂鉆孔。鉆場迎頭正中間是1個壓裂鉆孔。40個抽采鉆孔全部施工完畢,其中12個孔是采用帶壓封孔方法封孔,28個采用臨時封孔方法封孔(11個孔為膠囊式快速封孔器封孔、17個孔為聚氨酯臨時封孔)。本次試驗鉆孔位置見圖1。
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圖1 17號鉆場鉆孔布置圖
表1 17號鉆場水力沖孔鉆孔情況匯總表
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4 試驗結果及分析
4.1 沖出煤量和瓦斯量
沖孔共分兩階段進行,第一階段未使用防噴裝置,沖孔匯總如下表2。
第二階段安裝防噴裝置,沖孔匯總如下表3。
4.2 提高瓦斯濃度和抽放量
沖孔前后對17號鉆場抽采濃度和抽放瓦斯純流量分別進行測量,前后變化情況分別如圖所示。
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圖2 17號鉆場沖孔前后瓦斯抽采濃度曲線圖
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圖3 17號鉆場沖孔前后瓦斯抽采純量曲線圖
根據計算,17號鉆場沖孔后的濃度和純流量分別提高了2.78倍和2.52倍,效果比較理想。
5 結論
試驗表明,水力沖孔措施實施后,使得煤體得到充分泄壓,煤體的應力梯度下降,在釋放應力的同時較大程度上增加煤層透氣性,鉆孔抽采濃度和抽采純量都有了大幅度的提高,表明水力沖孔措施在增強煤層透氣性、提高瓦斯抽采效果方面具有很好的可行性。
參考文獻:
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