摘要:我國冶煉銅500萬噸/年,每年還呈現遞增趨勢,含碲物料豐富。本文開發一種環保節能型工藝,浸出、除銅、富集、控電位還原,回收其中銅、硒、碲,回收率高。
關鍵詞:浸出 脫銅 電位 還原
0 引言
碲化亞銅是冶煉過程中為了銅陽極泥回收金銀時,除碲產生的一種中間物料,產生碲化亞銅純度低,本身不具備價值,由于銅、硒元素的干擾,采用常規辦法,很難達到理想回收率。目前國內大多采用堿性高壓浸出、電解方法處理,該工藝設備投資大,技術難度大,操作復雜,高壓釜危險系數大。文中提出一種環保型工藝,工藝試驗結果表明,銅的回收率達到99%,硒的回收率達到98%,碲的回收率達到98%,產品碲純度達到99.99%。且該工藝操作簡單,成本低,設備投資小,具有較大的經濟效益和社會效益,極具推廣價值。
1 原料的性質
原料來自某冶煉廠陽極泥浸出溶液加銅粉除碲得到碲化亞銅物料,顏色為黑色,部分被氧化帶淺藍色,粉狀,經化驗分析,主要成分為銅和碲,該樣品主要元素含量。
表1
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2 工藝原理
該工藝采用在硫酸體系下,雙氧水氧化浸出,浸出液用沉淀劑化學沉銅,沉銅后液繼續氧化浸出原料,反復10次以上,直至浸出液中碲含量達到200g/l。沉銅后液在鹽酸存在的條件下,根據硒、碲電極電位不同,控制電位,用二氧化硫選擇性先還原硒,得到粗硒粉,后還原碲,得到最終產品99.99%碲。
3 工藝流程
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4 實驗研究
4.1 氧化浸出
取粒度200目樣品200g,置于燒杯中,液固比4:1,H2SO4濃度200g/l,溫度80℃,轉速80r/min,時間120min,加入37%雙氧水量100ml,緩慢滴入,實驗結果見表2:
表2 氧化浸出實驗結果
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4.2 化學除銅
將浸出液800ml,在常溫下,加入微過量沉淀劑,轉速80r/min,時間30min,過濾藍色沉淀物。
試驗結果見表3:
表3 化學除銅實驗結果
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4.3 反復浸出、除銅
將除銅后液作為浸出液,浸出含碲化亞銅物料,然后除銅,反復10次,得到富集的含碲除銅后液。
表4 重復10次化學除銅實驗結果
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4.4 電位控制分硒分碲
將反復除銅富集后液加入鹽酸,通入二氧化硫還原,控制電位,先分離出粗硒,然后分離出粗碲。
表5 分硒分碲的實驗結果
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5 結論
5.1 實驗結果表明:采用這種環保型工藝回收碲,銅的回收率達到99%,硒的回收率達到98%,碲的回收率達到98%,產品碲純度達到99.99%。
5.2 該工藝采用化學除銅的方法,有效地避免了電積脫銅,減少能耗,且采用反復浸出,不但富集了硒碲,而且減少了廢水的排放,符合我國節能減排的方針政策。是值得推廣的環保節能型新型工藝。
參考文獻:
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