王曉麗
(淮海工學院機械工程學院,江蘇連云港222005)
折彎機能將板材加工成各種角度,是一種非常廣泛的機械加工設備。作者針對文獻[1]中的折彎機的液壓原理進行了改進,提高了生產效率和性能。由于折彎機動作頻繁,而繼電器在頻繁動作下壽命較短,可靠性差,進而把原來繼電器控制改為PLC 控制,抗干擾能力增強,增加了可靠性和適應性,改善了繼電器控制器的不足。
改造前的液壓系統原理圖如圖1所示。

圖1 改造前的液壓系統原理圖
從原理圖和實際使用中的情況可看出,存在以下問題:
(1)在快進過程中,換向閥工作在右位,單向順序閥雖起到平衡活塞重力的作用,但快進速度慢,工作效率低。
(2)夾緊板料需要特殊的裝置,增加了成本。
(3)工作進給時油壓升高,變量泵2 的流量自動減小,但進給速度不能調節。
(4)在液壓缸8 向下運動過程中,如突然遇到故障或受到沖擊,液壓缸有桿腔形成負壓,油箱中的油會倒吸進入液壓缸有桿腔,導致空氣進入系統,影響運動的平穩性。
(5)在快進開始、快進轉工進、快速返回動作切換時,沒有安裝行程閥或壓力繼電器,控制不方便。
改造后的液壓原理圖如圖2所示。

圖2 改造后的液壓系統原理圖
針對以上存在的主要問題,主要從以下幾個方面進行了改造:
(1)加入了兩位三通電磁換向閥10,在快進過程中,液壓缸為差動聯接,下行速度提高1 倍。
(2)在液壓回路中增加了夾緊工件的功能,利用液壓缸7 及相關回路夾緊工件。
(3)在工作進給時,增加了速度調節功能,通過單向調速閥9 實現。
(4)為防止液壓缸8 運動過程中的故障或突然沖擊,導致空氣進入系統,在回油路中加入單向閥11,增加運動的平穩性。
(5)夾緊回路中,在液壓缸的進油路上加入壓力繼電器,當達到設定的夾緊力,工作缸轉入快進下行狀態;同時,在快進轉工進、快速返回動作切換時,安裝了相應的行程閥,容易實現控制。
系統的油源為限壓式變量泵,最高工作壓力由溢流閥調定。系統的兩個執行元件為壓緊缸7 和主缸11,兩液壓缸的換向分別由兩位四通電磁換向閥3 和三位四通電磁換向閥8 控制。采用限壓式變量泵16和調速閥9 組成的容積節流調速方式。考慮到夾緊時間可調節和當進油路壓力瞬間下降時仍能保持夾緊力,所以接入節流閥5 調速和單向閥2 保壓。在該回路中還裝有減壓閥4,用來調節夾緊力的大小和保持夾緊力的穩定。系統啟動,壓緊缸壓緊工件,當壓緊力達到壓力繼電器設定值后,壓力繼電器發出信號,使電磁閥1Y 和4Y 同時得電,主缸差動快進。在碰到行程開關SQ1 后,4Y 失電,轉入工進狀態,進行板料折彎。當碰到行程開關SQ2 后,2Y 得電,主缸快速返回。然后3Y 得電,壓緊缸返回原位。
PLC 需要有6 個輸入點、5 個輸出點,故選擇三菱FX2N-16MR 型PLC,其主機輸入/輸出點數為8/8,能滿足控制要求,空余輸入輸出點數能滿足今后擴展需要。PLC 控制輸入輸出點分配,如表1所示。

表1 PLC 控制輸入輸出點分配表
根據折彎機的工作過程和各電磁閥的動作順序,編制了程序。系統以自動方式運行,考慮到運行過程中可能出現故障或緊急情況,設置了急停按鈕SB2,保證主液壓缸退回原位。程序采用三菱公司的編程軟件GX Developer 編寫,并進行了調試。
作者對立式折彎機液壓原理進行了改造,主要體現在以下3 個方面。
(1)改造后,主缸快進速度增加1 倍,并且加入了壓緊回路來夾緊工件,壓力繼電器和各行程閥的選擇和安裝更便于實現自動化控制,使折彎機各方面性能得到改善和增強,避免了潛在危險。
(2)采用PLC 控制代替傳統的繼電器控制,使可靠性增強、壽命增加,而且方便功能的擴展。
(3)采用三菱公司的編程軟件GX Developer 編程,對自動控制系統的功能進行了模擬調試、運行,為折彎機應用于實際提供了參考。
【1】張利平.液壓傳動系統及設計[M].北京:化學工業出版社,2005.
【2】許福玲,陳堯明.液壓與氣壓傳動[M].北京:機械工業出版社,2004.
【3】熊幸明.電氣控制與PLC[M].北京:機械工業出版社,2011.
【4】楊培元,朱福元.液壓系統設計簡明手冊[M].北京:機械工業出版社,2011.
【5】章宏甲,黃誼.液壓傳動[M].北京:機械工業出版社,1998.