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皮帶輸送機變頻電控系統在煤礦中的應用分析

2013-04-12 00:00:00孫紅光梁凱程偉
中國新技術新產品 2013年1期

摘要:隨著現代國內外變頻調速技術的不斷成熟和提高,變頻器在我國礦山機電設備中得到越來越廣泛的應用。對皮帶運輸機采用變頻控制,能有效降低企業生產成本,提高企業經濟效益;控制系統本身良好的控制性能和完善的保護環節,能有效避免事故的發生和延長皮帶機的使用壽命。本文簡要介紹了某煤礦皮帶輸送機的變頻控制改造及使用情況。

關鍵詞:變頻器;皮帶輸送機;軟啟動;節能

中圖分類號: TN77 文獻標識碼:A

某礦皮帶機原傳動方式為液力偶合器配合行星減速機使用,啟動電流大,啟動時對機械部分磨損嚴重甚至損壞,且皮帶加載時間短,容易引起皮帶張力變化,影響皮帶壽命,由于是多電機驅動,很難做到多電機驅動功率平衡。2010年該礦對該皮帶進行了技術改造。改用變頻控制。通過近幾年的運行使用,運行安全穩定可靠,產生了較好的經濟效益。

1 原控制方式及使用情況

該皮帶機為DX3型,帶寬B=1000mm,帶速V=2.5m/s;設計運輸能力:700t/h;配用電機型號YB355M2-4,功率:3×250KW,電壓660V;巷道傾角0~7°;輸送帶長度890m。通過液力偶合器偶合減速機來驅動主副滾筒,然后通過滾筒與皮帶間的摩擦力來帶動皮帶運行。初期投入雖然不高,但維護費用較大。另外因設備處于回風巷內,液力偶合器維護不好常常漏油,存在很大的安全隱患。

2 改造方案

將原控制方式改為變頻電控方式,采用3臺高性能矢量控制型變頻器控制3臺電動機,構成主從驅動系統,通過各類傳感器采集設備的運行狀態信息,配合控制系統完成所有的工藝控制和保護功能。

2.1 控制系統

本系統由主控臺、變頻柜、電源柜和制動柜組成,安放于控制室內。該主控臺采用技術先進、性能可靠的可編程控制器,配以多種檢測、控制組件完成輸送機運行過程中應有的設備閉鎖控制、速度閉環控制、各種安全保護和工作狀態顯示。司機可操作控制臺上的操作按鈕來控制皮帶輸送機的運行,并通過指示燈、人機界面了解輸送機的運行狀態及運行參數。通過操作面板和觸摸屏的操作,可對控制方式和運行狀態進行設定,監視輸送機的運行狀態和運行參數的設置。

2.2 系統特點

2.2.1 本電控裝置可以任意設定皮帶的起動時間和運行速度,在很大程度上避免了直接起動給設備帶來的機械沖擊。

2.2.2 任意的速度調節給檢修、更換皮帶等帶來了很大的方便,同時結合現場的煤量情況可以降頻使用,節能效果非常明顯。

2.2.3 主控臺通過實時檢測輸送機的速度,控制輸送機在零速時制動器動作,自動抱閘,避免了輸送機的溜車和變頻器、電機過流。

2.2.4 采用變頻器完成電機的啟動調速,可實現帶式輸送機的平穩啟動和調速要求外,在長時間低速運行(如驗繩、驗帶)狀態下,具有明顯的節能效果。

2.2.5 系統具備全面的故障監測、可靠的故障報警保護功能。具有過電壓、過電流、欠電壓、短路、接地、過熱等多種保護功能。

2.2.6 具備低速驗帶功能。驗帶速度為0.2米/秒~VE額定速度可調。

3 改造后的運行情況

3.1 真正實現了皮帶運輸機系統的軟起動

運用變頻器對皮帶運輸機進行驅動,運用變頻器的軟起動功能,將電機的軟起動和皮帶機的軟起動合二為一,通過電機的慢速起動,帶動皮帶機緩慢起動,將皮帶內部貯存的能量緩慢釋放,使皮帶機在起動過程中形成的張力波極小,幾乎對皮帶不造成損害。

3.2 實現皮帶機多電機驅動時的功率平衡

應用變頻器對皮帶機進行驅動時,采用主從控制,實現功率平衡。

3.3 降低設備的維護量

變頻器是一種電子器件的集成,它將機械的壽命轉化為電子的壽命,壽命很長,大大降低設備維護量。相應的降低了維修費用。

3.4 方便皮帶檢修

采用變頻調速后,可將皮帶機運行速度降到很慢,解決了以前由于皮帶機運行速度過快而難于檢修皮帶的問題,提高了皮帶的檢修效率。

3.5 節約能源

采用變頻器驅動后,在整個過程中功率因數達0.9以上,大大節省了無功功率。采用變頻器驅動之后,電機與減速器之間是直接硬聯接,中間減少了液力偶合器這個環節。因而采用變頻器驅動后,系統總的傳遞效率可提高5%~10%。在變頻運行中,在運煤量不大的下或空載的情況下,可將皮帶機的運行速度降低,也可節約一部分電量。

4 經濟效益

4.1 節約電能

每天運行12h左右.原設計采用直接起動,起動后電機全速運行,而井下煤倉下煤量達不到皮帶運輸機的運輸能力,故皮帶上煤量不足,這樣很不經濟,浪費電能。使用變頻器對拖動電機進行變頻調速后,皮帶運輸機按實際需要功率出力,把變頻器輸出頻率設為39Hz-40Hz,電機轉速比工頻速度適當降低,就可以使皮帶運行速度與井下煤倉下煤量相匹配,同時降低了運行電壓和電流,減小電能消耗。據礦井統計,變頻調速運行比直接工頻運行可節約電能10%-15%。

4.2 節省維修費用

原設計采用電機直接起動,不能調速,起動過程對電網、電機和傳動機械設備沖擊較大,加劇了機械設備的磨損,縮短了設備使用壽命,同時也縮短了設備維修周期,增加了停產檢修次數。直接起動也造成控制設備如真空接觸器、開關等的頻繁更換,這都增加了維修費用,停產檢修也造成煤炭產量的損失。而采用變頻器后,可以實現皮帶運輸機軟啟動,對電網和機械傳動設備基本無沖擊,大大延長設備使用壽命。

4.3 有效減少人力資源、降低了設備的維護量

變頻器是一種電子器件的集成,它將機械的壽命轉化為電子的壽命,壽命很長,大大降低設備維護量。同時,利用變頻器的軟起動功能實現帶式輸送機的軟起動,起動過程中對機械基本無沖擊,也大大減少了皮帶機系統機械部份的檢修量。除正常清潔維護,沒有大量的維修工作,故不必配備許多設備維修人員。變頻器操作簡單方便,運行穩定可靠,每班只需1人值班操作即可,節約了人力資源,相應也提高了生產效率。

結語

防爆變頻調速裝置投入運行后,我礦整個上倉強力輸送機系統及驅動電機的事故明顯下降,既延長了整個膠帶輸送機系統的使用壽命,同時又保證了正常生產和生產安全,經濟效益和社會效益明顯。

參考文獻

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[2]魏蕾.基于PLC及變頻調速器的多電機控制研究[D].大連交通大學.2010.

[3]李良仁.變頻調速技術與應用[M].電子工業出版社.2004.

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