楊志英


【摘 要】 對帶鋼生產上的粉塵進行了分析,并將除塵技術應用于熱軋帶鋼生產線上
【關鍵詞】 熱軋 粉塵 治理
1、前言
宣鋼小型軋鋼廠熱軋帶鋼生產線是由北京鋼鐵設計研究總院設計的450mm 3/4連續式熱軋帶鋼生產線。該車間于1986年建成投產,設計能力為年產2.55×100-250mm帶鋼10/15萬噸(鋼錠/連鑄坯)。經過近幾年來的技術改造,車間的生產能力已達到年產85萬噸以上,產品規格范圍為2.0-5×145-300mm,主要鋼種為Q195、Q215、Q235、Q390、SPA-H、X08LZ、15#、20#、50#、40Mn、65Mn、20MnSi等,原料為本公司煉鋼廠生產1502×3300mm、1702×3300mm、165/170×225×3100mm、165×285mm連鑄坯。全線各類型設備百余多臺(套),總裝機容量達4萬多千瓦。
2、應用除塵技術的目的
2.1 職工身心健康的要求
在軋鋼生產中,粉塵的主要成份是Fe2O3,它嚴重危害作業工人的身體健康。人體吸入后,可刺激呼吸道,引起鼻炎、咽炎、支氣管炎等上呼吸道炎癥,嚴重的可發展成為塵肺病;同時,又可刺激皮膚,引起皮膚干燥、毛囊炎、膿皮病等疾病。人體吸人過量會導致矽肺。矽肺是職業病學中最嚴重的病種之一,臨床一般表現為氣短、胸悶、胸痛、咳嗽和咯痰等呼吸功能障礙癥狀。
2.2 降低向大氣排放粉塵濃度,環境保護的要求
生產中粉塵若不加處理隨意向大氣排放,可以造成對環境的污染,造成環境的破壞。目前,節能減排已成為社會發展趨勢,鋼鐵企業的自身特點決定了需要更加減少排放。
3、除塵技術的應用
3.1 增上除塵器
在熱軋帶鋼生產線中,熱的鋼坯與水接觸會產生粉塵,特別是在精軋區域,由于進入精軋機組的鋼表面溫度較低,氧化鐵紅的產生量較多,所以粉塵濃度高。
3.1.1 除塵器的選型
主研人員對改造方案從資金、設備性能等多方面進行了反復的探討和論證,決定采用濕式除塵的方案。在設備的選用上采用多管沖擊式除塵器。此類除塵器可將粉塵溶于水中,設備運行穩定,除塵效率高,并且排污、補水可自動進行,操作簡單,維護方便,減少了對大氣的排放,我廠有污水處理設備,通過濁水處理后,水循環使用;并且對F1—6各架次全部除塵,除塵范圍大,除塵效率大。
3.1.2 除塵器選用原則
除塵效率、處理氣量、能耗等
運行條件、維護難度
經濟性
占地面積及空間大小
設備操作要求及壽命
3.1.3 除塵系統結構設計
該除塵器分為上、下箱體兩大部分。上箱體包括:進出風管、分配送風管、兩道擋水板、噴頭、離心風機等。下箱體包括:泥漿斗、噴水管等。該除塵器另外裝有:電動推桿、液位控制儀、電磁閥和U型壓差計等。
3.1.4 除塵原理
除塵器機組工作原理見下圖,含塵氣體由入口進入后,較大的粉塵灰粒被擋灰板(1)阻擋下落后被除掉,較小的粉塵顆粒隨著氣流一同進入聯箱(2),這是含塵氣體經過送風管(3),以較高的速度從噴頭(4)噴出,沖擊液面撞擊起大量的泡沫和水滴,以此達到凈化空氣的目的。凈化后的空氣在風機的作用下(下圖用虛線箭頭),通過第一擋水板(5)和第二檔水板(6)由出風口(或離心風機出風口)排出。凈化后的氣體中所含有的水滴由第一、第二擋水板除掉。
含塵氣體的整個除塵過程是在負壓狀態下進行的,而液面的高度是由溢流管和水位控制儀(11)控制。
凈化氣體用的水在使用一定的時間后,由于水中含有大量的粉塵而需要更換,變換水時,由電動推桿(10)將排水口外的活塞提起,含有大量粉塵的污水經排水口排出,當污水基本排完后,水位控制儀控制設在進水總管上的電磁閥(9)開啟( 供水壓力為0.5~2kg/cm2),水通過進水管由設在除塵器箱體下部的沖洗噴嘴(8)噴出,將箱體底部沖洗干凈,然后電動推桿將活塞放下,排水口關閉;箱體內的水面上升;待水面上升到除塵所需高度時,水位控制儀控制電磁閥關閉,讓水中斷,箱體內多余的水由溢流管排出;此時除塵器可進入工作狀態。
3.1.5 技術創新性及關鍵點
合理實用的水除塵方式
此除塵器采用水除塵,運行成本相對較低,除塵效率較高,處理粒度范圍較大,同時具有性能可靠、操作簡單、故障率低、維護方便的特點,并且排水、補水可以自動進行。
結構布置設計較為合理
該設備結構緊湊,占用空間較小,管道在軋機上方排列,可最大程度地減少占用空間;同時方便維護。
3.2 增上噴霧除塵
精軋機組增上除塵器后,廠房內的粉塵濃度大幅下降,特別是在精軋區域,效果明顯,但是在軋機局部依然有粉塵,而且粗軋機與中軋機由于無除塵設施,依然有粉塵外排,針對此種現象,在軋機出口增上的噴霧除塵裝置。
噴霧除塵裝置通過霧化裝置將水霧化,形成許多高速運動的細小水滴去結合和粘附空氣中的粉塵粒子,并通過水的表面張力作用不斷聚集下降達到降塵和瀝濾空氣的作用。
此除塵系統采用恒壓供水,以保證噴嘴水量水壓穩定,確保噴嘴的霧化效果。為了保證噴嘴的霧化效果,在供水管路上增上螺桿泵加壓,以保證提供足夠的出口壓力。
從實際運行的效果來看,噴霧除塵裝置能夠有效的抑塵,達到了保護環境、改善軋鋼工作條件的目的。
4、除塵技術應用的效果
熱軋帶鋼生產線上的粉塵經過治理后,廠房粉塵濃度大幅下降,改善了職工的工作環境,減少了職工對粉塵的吸入量,有利于職工的健康,同時粉塵可溶于水中,減少向大氣的排放,粉塵排放達到國家標準,有利于保護環境,有著良好的社會效益。
很多研究已證明,大氣環境的惡化與工業粉塵有著直接的關系,經濟的發展不能以犧牲環境為代價,所以此項目的成功實施,對于保護環境將起著重要意義。