摘要:對倒置式與正立式電流互感器優(yōu)缺點作以比較后,根據(jù)長期的工作實踐,以四家變電站(所)油浸倒置式電流互感器為例,闡述倒置式電流互感器常見故障及診斷分析。
關(guān)鍵詞:油浸;倒置式電流互感器;故障;診斷
作者簡介:李影(1958-),男,吉林舒蘭人,吉林省農(nóng)電有限公司吉林城郊分公司,副經(jīng)理,工程師。(吉林 吉林 132013)
中圖分類號:TM452 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1007-0079(2013)05-0199-02
互感器包括電壓互感器和電流互感器,是交流電路中一次系統(tǒng)和二次系統(tǒng)間的聯(lián)絡(luò)元件,分別向測量儀表、繼電器的電壓線圈和電流線圈供電,用來正確反映電氣設(shè)備的正常運行和故障情況,它們統(tǒng)屬于特種變壓器,工作原理基本與變壓器相同。筆者根據(jù)自己長期的工作實踐,以幾家變電所油浸倒置式電流互感器為例,闡述倒置式電流互感器常見故障及診斷分析。
一、倒置式與正立式電流互感器優(yōu)缺點比較
油浸倒置式電流互感器主要優(yōu)點是通過改變一次繞組連接方式可得到1∶2∶4三種電流比;正立式互感器只有兩種電流比。頭部儲油柜焊接密封,防滲漏油效果明顯。一次導(dǎo)體較短,與正立式相比容易滿足較高動熱穩(wěn)定電流的要求,同時也不需要接一次過電壓保護器。另外還有一點就是由于一次繞組沒有電容屏,不存在正立式一次“U”型底部受潮故障現(xiàn)象,因此接母差保護時可任意選擇二次保護圈。
油浸倒置式電流互感器主要缺點:由于二次繞組和鐵心在互感器的頭部,互感器重心較高;由于體積較小,內(nèi)部絕緣的變壓器油很少(約為正立式同電壓等級的60%),不能長期采油樣化驗;由于結(jié)構(gòu)緊湊,制造工藝和使用材料較常規(guī)正立式互感器要求更為嚴格。
相比正立式互感器,從整體上看還是油浸倒置式電流互感器的優(yōu)點突出,因而近年來,油浸倒置式電流互感器數(shù)量大增。
二、倒置式電流互感器異常及故障情況原因分析
1.HQ變電站66千伏倒置式電流互感器異常原因分析
這批互感器是2001年由SB互感器廠生產(chǎn),2002年投入運行,2006被發(fā)現(xiàn)油中總烴超標(biāo),而且H2含量很高,沒有乙炔。2007年,這批產(chǎn)品被DL互感器廠解體檢查。
解體檢查發(fā)現(xiàn)二次主絕緣電纜紙層間有大量凝固的X-臘,原因為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,造成局部位置場強高度集中,絕緣油在電場的作用下,分解出烴類氣體同時生成X-臘。
2.GQ變電站66千伏倒置式電流互感器異常原因分析
(1)異常的表現(xiàn)。GQ千伏變電站一批倒置式電流互感器于2008年1月出廠,當(dāng)年5月投入運行。2009年某日,運行人員發(fā)現(xiàn)幾臺互感器膨脹器漏油、變形且油位普遍升高,于是GQ變電站對所有66千伏電流互感器進行全面檢查。油色譜分析顯示,在這批互感器中有9臺H2嚴重超標(biāo),并伴有一定的CH4產(chǎn)生,變電站研究決定將這批互感器返廠檢查。
(2)返廠檢查情況。抽樣檢查情況:相關(guān)人員從全部返廠的互感器中挑選了1/3進行了高壓試驗,其中帶過電的占30%,未帶過電的占70%。在帶過電的互感器中,除1臺沒有H2,1臺H2為84ppm外,其余的H2均大于10000ppm。工作人員對不帶電的互感器全部做了局部放電試驗和介損試驗,所有抽查到的互感器介損全部合格。
工作人員對9臺H2嚴重超標(biāo)的互感器(10000ppm以上)進行局部試驗,當(dāng)加壓剛到30kV時,放電量就全部大于10000 ppm。又對其中2臺進行了抽真空脫氣,其中的H2含量由原來的24619ppm/12798ppm降低到1890ppm/735ppm;當(dāng)加壓到72.5kV,局部放電量為5000~8000Pc。這說明了倒置式電流互感器的局部放電量與內(nèi)部油中的氣體含量有關(guān)。
(3)解體情況。現(xiàn)場共解體了5臺色譜嚴重超標(biāo)的互感器。其中3臺發(fā)現(xiàn)支桿頸部外絕緣層表面有黑色痕跡,經(jīng)鑒定,其為鑄鋁外殼的擦痕,母聯(lián)C相有同樣的黑色擦痕。進一步解體發(fā)現(xiàn)4臺互感器二次引線管電容屏多層有裂紋,而且裂紋全部在同一側(cè)的同一個位置上。檢查二次繞組鐵芯,發(fā)現(xiàn)它們?nèi)渴褂眯鹿桎撈宇^較少,沒有過熱痕跡。
(4)原因分析。通過以上試驗和對5臺產(chǎn)品的解體檢查可以確定,這批互感器出廠試驗項目全面,指標(biāo)合格,現(xiàn)場交接試驗也全部合格,但帶電后部分互感器內(nèi)部開始產(chǎn)生H2,說明這部分產(chǎn)品內(nèi)部出現(xiàn)了一般試驗無法檢測到的隱藏缺陷,這一點通過局部放電試驗、介損試驗以及色譜分析得以確認。
油位普遍升高是由于廠房交貨時,按運行單位要求往互感器內(nèi)部注油偏多,由于氣候變化,油位普遍升高屬于正常情況。
通過對異常互感器進行高壓試驗,5臺解體檢查可以確認這批互感器產(chǎn)生H2、CH4升高的原因是二次引線管的電容屏裂紋產(chǎn)生低能放電。造成電容屏裂紋的主要原因是互感器受到了嚴重的搖擺或沖擊。產(chǎn)生互感器二次引線管屏裂的主要環(huán)節(jié)是運輸和裝卸車。
電容屏產(chǎn)生裂紋的主要原因:GQ變電站為新建變電站,變電站外約700米的道路嚴重坑洼不平,倒置式電流互感器重心高,經(jīng)過這段道路時,會發(fā)生嚴重搖擺和顛簸,造成部分互感器二次引線管電容屏在中部發(fā)生局部裂紋。而當(dāng)互感器進入現(xiàn)場后,施工單位在卸車過程中,由于現(xiàn)場施工地面不平,部分互感器發(fā)生了傾斜,造成了一定的機械損傷以致電容屏開裂,其中3臺返廠更換了一次導(dǎo)桿,但沒有更換內(nèi)絕緣。
3.XF變電站倒置式電流互感器爆炸及異常原因分析
(1)故障經(jīng)過。2009年某日某時,XF變電站運行人員聽到戶外有爆炸聲,檢查發(fā)現(xiàn)場區(qū)一主一次B相電流互感器上部儲油柜爆炸開裂。該互感器2008年4月出廠,當(dāng)年11月投入運行。
(2)故障原因分析。經(jīng)現(xiàn)場查看,該電流互感器膨脹器已經(jīng)完全炸開,儲油柜沿焊接面完全開裂,上半部傾斜,內(nèi)部二次線包被火大面積燒黑,二次包絕緣紙電容屏、等電位連線多處燒斷。工作人員通過檢查,斷定該互感器爆炸為內(nèi)部故障所致。二次繞組屏蔽罩外絕緣紙燒損,局部有散花炸開狀,初步斷定為主絕緣擊穿故障。解體發(fā)現(xiàn)一次繞組導(dǎo)電桿對二次屏蔽罩放電(接地),放電電弧造成內(nèi)部絕緣油壓力突然升高,致使互感器頭部儲油柜炸開,變壓器油與空氣接觸在短路電弧的作用下起火。
4.JJ變電站倒置式電流互感器爆炸及異常原因分析
(1)故障經(jīng)過。2008年某日某時,JJ變電站某某線A相電流互感器發(fā)生爆炸。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)電流互感器儲油柜炸開,儲油柜上半部分連同膨脹器完全脫落,支持磁套中間部位炸碎。
(2)產(chǎn)生故障的原因。經(jīng)過專家和制造廠技術(shù)人員共同研究分析,認為該互感器故障是因制造過程中,二次線圈屏蔽罩外包絕緣局部沒有達到工藝要求,毛刺、雜質(zhì)等使互感器在運行中電場分布不均勻,產(chǎn)生局部放電最后主絕緣擊穿。
(3)色譜異常原因分析。事后公司組織對JJ變電站所有倒置式電流互感器取油樣化驗,發(fā)現(xiàn)一些互感器中色譜出現(xiàn)異常或增長較快,而且部分互感器總烴超過150ppm,其中主要成分為H2、甲烷、乙烯,其中2臺有少量乙炔。同時重新對所有互感器的交接試驗數(shù)據(jù)進行了審查,發(fā)現(xiàn)大部分互感器介質(zhì)損失較交接試驗數(shù)據(jù)與出廠值有較大變化,最大增加77%。根據(jù)這種情況,公司對這些互感器進行了更換和返廠修理。
另外廠家認為H2升高的原因是互感器的金屬脫氧工藝沒有處理好,致使不銹鋼材與絕緣油發(fā)生化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生H2。所以對返廠產(chǎn)品全部更換了技術(shù)膨脹器。
介質(zhì)損失角增大是由于現(xiàn)場試驗條件與制造廠試驗室條件相差較大,如現(xiàn)場的空氣濕度、鹽密度、屏蔽及溫度等等,對介損值的影響較大。廠家對返廠互感器重新進行的試驗驗證了這種說法。
三、防止倒置式電流互感器出現(xiàn)異常問題的注意事項
通過筆者對以上四起事例的分析,總結(jié)出防止倒置式電流互感器出現(xiàn)異常問題的注意事項。
一是由于倒置式電流互感器結(jié)構(gòu)上頭重腳輕的特點,國家電網(wǎng)公司技術(shù)規(guī)范中有明確規(guī)定,要求倒置式電流互感器的運輸過程中不能有嚴重震動、顛簸和沖撞現(xiàn)象,并嚴格規(guī)定220千伏及以上倒置式電流互感器必須臥倒運輸,并且要求加裝沖撞記錄儀進行振動監(jiān)視。制造廠雖然都能做到臥倒運輸,但很少有工廠能做到對運輸?shù)缆诽崆膀灥啦⒉扇∠鄳?yīng)措施的。一般新建變電所場區(qū)內(nèi)外路況都不好,極易造成倒置式電流互感器在這段路面發(fā)生損傷。
二是部分制造廠在裝配環(huán)節(jié)上還存在一定的問題,如吊裝、浸油后靜放時間(長)及出廠試驗(不合格)等。
三是運行單位要認真審核交接試驗和出廠試驗數(shù)據(jù)。運行單位在產(chǎn)品驗收時,只將交接試驗數(shù)據(jù)與國家標(biāo)準(zhǔn)對照判斷合格與否,而經(jīng)常忽視與出廠值進行比較,因而不能及時發(fā)現(xiàn)部分新產(chǎn)品存在的問題。
四是完善交接驗收試驗項目,如高電壓下的介質(zhì)損、局部放電試驗等。
五是如果對倒置式電流互感器不取油樣,實際上就等于運行單位解除了對互感器油色譜的監(jiān)視,一旦互感器內(nèi)部出現(xiàn)異常,則無法及時發(fā)現(xiàn)。建議運行一個月后應(yīng)該取一次油樣進行油色譜分析。
(責(zé)任編輯:宋秀麗)