趙飛
(洛陽LYC軸承有限公司 球軸承廠,河南 洛陽 471039)
某電動機上使用的6309E-2RZ非接觸式密封深溝球軸承出現漏脂現象,并發生異常磨損,使電動機轉子產生偏載,造成電動機“燒包”。該型號軸承材料為GCr15鋼,油脂為長城低噪聲2號鋰基脂(允許的工作溫度為-20~120 ℃),密封圈為單唇非接觸式,為內圈不帶牙口的密封結構。現對該軸承的失效原因進行分析,并提出改進措施。
拆卸下來的軸承外觀如圖1所示,油脂從密封圈內唇口處大量滲出,呈堆積狀。用手推密封圈,不能轉動,證明外圈牙口處接觸良好。拆開密封圈后,溝道表面僅附著有少量油膜,溝道呈黑色,磨損嚴重,有燒傷痕跡。大部分油脂堆積黏附在單面密封圈內側,少部分堆積在保持架兜孔外側。

圖1 漏脂樣件
通過對軸承內、外圈和鋼球的硬度及金相組織檢驗分析,發現均符合行業標準要求。根據樣品外觀和后續分析認為:潤滑脂大量外漏,軸承運轉時潤滑不充分,是造成軸承燒傷,轉子偏載的根本原因。
原注脂頭結構如圖2所示,注脂頭下端與自動注脂機連接后,油脂在壓力作用下,通過上端的注脂孔直接注入軸承內部,但油脂只能注入到保持架的兩個兜孔之間的鋼板上,僅有很少部分進入溝道,軸承運轉時,在離心力的作用下,油脂大部分被甩出、堆積黏附在密封圈上形成滲漏,而溝道上的少量油脂無法形成有效油膜,嚴重影響了軸承的性能和使用壽命。因此,對注脂頭的結構進行改進,改進措施如下:
(1)把注脂頭頂部垂直注脂孔改成向兩側45°傾斜的小孔(噴射距離最長),使油脂注入方向發生變化,可將其直接注入兩側溝道內,避免了在離心力作用下油脂被甩出的現象;
(2)改變注脂孔兩側注脂斜孔的長度(壓力、注脂時間一定的情況下,注脂孔長度越長,注入的油脂量越少),以此向內、外溝道內注入不同量的油脂(一般情況下,密封圈和內圈的接觸部分之間發生相對轉動,與外圈接觸部分不發生相對轉動,在不減少總注脂量的前提下,減少內溝道內的注脂量可降低漏脂率);
(3)在注脂頭頂部向外溝道注脂一側的倒角斜坡上打2~3個小孔,在向內溝道注脂一側倒角斜坡上打1~2個小孔,使注脂點更加分散,起到勻脂作用,如圖3所示。

圖3 新注脂頭
對于6309E-2RZ,JB/T 7752—2005《滾動軸承 密封深溝球軸承 技術條件》規定的標準注脂量為9.58~15.3 g,JB/T 8571—2008《滾動軸承 密封深溝球軸承防塵、漏脂、溫升性能試驗規程》規定油脂體積應占軸承有效空間容積的25%~40%。注脂時用定量泵進行精確控制,可把注脂量集中控制在取值范圍中間區域,使批注脂量符合正態分布,依據經驗注脂量控制在11~13 g,效果較為理想,避免了在注脂量下限可能會降低軸承壽命,在上限可能會增加漏脂的概率。


圖4 內圈外徑倒角尺寸
在滿足用戶使用要求的基礎上,裝配時盡量使軸承的游隙處于上限,避免電動機超負荷運轉時,轉子變形量增大,造成軸承異常磨損,溫升加劇。
通過采取以上措施,將新裝配出的6309E-2RZ在B30-60型漏脂試驗機上進行試驗。加載額定動載荷為52.9 kN,徑向載荷Fr為490 N,試驗轉速n為1 350 r/min,試驗時間6 h,潤滑脂為長城低噪聲2號鋰基脂,試驗后自然冷卻。通過試驗可知,軸承運轉情況良好,密封圈內唇口處僅有少量油脂滲出,通過試驗前、后4套樣品軸承的稱重對比(表1),可知軸承漏脂率均低于允許漏脂率10%的標準,滿足了用戶要求。

表1 試驗軸承漏脂率