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變換工序硫化管線改造

2013-10-20 04:42:58李彥興
化工設(shè)計(jì)通訊 2013年4期
關(guān)鍵詞:催化劑工藝

李彥興

(江蘇靈谷化工有限公司,江蘇 宜興 214213)

江蘇靈谷化工有限公司大化肥一期項(xiàng)目合成氨裝置以煤為原料,設(shè)計(jì)日產(chǎn)合成氨1300t;尿素裝置采用二氧化碳汽提法,設(shè)計(jì)日產(chǎn)尿素2000t,最大能力2200t。整個(gè)項(xiàng)目包括空分、氣化、變換、甲醇洗、甲烷化、合成、尿素等工段。裝置自2009年7月開(kāi)車以來(lái),運(yùn)行情況較好,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。現(xiàn)重點(diǎn)介紹變換工段催化劑選型、催化劑硫化存在的問(wèn)題以及硫化工藝管線改造等三方面內(nèi)容。

1 催化劑選型方案與原理

變換工段采用三段變換(串聯(lián))和熱量回收工藝(3個(gè)廢鍋)。中溫變換爐(R-2101)和低溫變換爐(R-2102、R-2103)均采用 Co-Mo系耐硫變換催化劑。在變換爐前設(shè)置2臺(tái)并聯(lián)的過(guò)濾器(V-2102A/B),其主要作用是捕捉粗煤氣中的雜質(zhì)、灰塵等。各設(shè)備內(nèi)催化劑型號(hào)及裝填量如表1所示(注:表中所列裝填體積均是設(shè)計(jì)值;考慮工藝上的要求,在催化劑廠家的指導(dǎo)下,R-2102在2013年1月更換催化劑時(shí),實(shí)際裝填體積為68m3)。

表1 催化劑選型及裝填量

Co-Mo系催化劑出廠時(shí)活性組分以氧化態(tài)形式存在,使用前必須進(jìn)行硫化,以獲得較高的催化活性[1]。經(jīng)過(guò)硫化以后,催化劑活性組分Co、Mo以硫化物形式存在,對(duì)CO的變換反應(yīng)起到催化作用。硫化劑可采用H2S或CS2,考慮到運(yùn)輸和貯存等問(wèn)題,我公司在催化劑廠家的配合下,采用N2加H2加CS2的方法對(duì)催化劑進(jìn)行硫化。硫化過(guò)程為放熱反應(yīng),發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)如下:

2 硫化工藝流程

硫化過(guò)程采用N2循環(huán)升溫,廢鍋(E-2102、E-2103、E-2105)和脫鹽水預(yù)熱器(E-2106)皆走旁路。通過(guò)調(diào)整N2控制閥V2和高壓蒸汽控制閥V4,控制催化劑床層升溫速率不超過(guò)50℃/h。當(dāng)變換爐第一點(diǎn)溫度達(dá)到230℃(床層各測(cè)點(diǎn)溫度均超過(guò)200℃)后,打開(kāi)H2控制閥V3,使H2、N2混合氣中H2含量在20%~30%(體積分?jǐn)?shù);H2含量自各變換爐出口導(dǎo)淋取樣分析)之間,然后緩慢打開(kāi)CS2控制閥V1,引入硫化劑。硫化反應(yīng)是放熱反應(yīng),應(yīng)密切關(guān)注變換爐床層溫度變化,避免CS2加入量過(guò)大造成催化劑床層飛溫而損害催化劑。在硫化過(guò)程中,控制變換爐出口H2含量在10%~20%之間??刂葡到y(tǒng)壓力在0.3MPa(G)左右;如壓力偏高,打開(kāi)放空閥V5進(jìn)行部分放空。硫化流程如圖1所示(實(shí)線部分)。催化劑硫化時(shí),CS2、H2、N2混合氣體按順序依次通過(guò)3臺(tái)變換爐。

圖1 硫化工藝流程圖

使用CS2作硫化劑,無(wú)法準(zhǔn)確控制變換爐入口H2S的濃度,只能靠調(diào)節(jié)加入的CS2的量進(jìn)行間接控制。理論上,根據(jù)催化劑中活性組分Co、Mo的含量,每噸催化劑消耗硫化劑CS2約80kg(催化劑廠家提供數(shù)據(jù));在實(shí)際硫化過(guò)程中,當(dāng)連續(xù)3次分析變換爐出口氣體中H2S含量>20g/m3時(shí),認(rèn)為硫化結(jié)束。

3 催化劑硫化存在的問(wèn)題

3.1 運(yùn)行狀況

在生產(chǎn)過(guò)程中,來(lái)自氣化的水煤氣按流程依次通過(guò)3臺(tái)變換爐,其中第一變換爐運(yùn)行的條件比較苛刻——除高負(fù)荷、高水氣比(約為1.2)外,氣化來(lái)的水煤氣含有大量的粉塵和焦油。第一變換爐承擔(dān)著主要的變換負(fù)荷,將進(jìn)口水煤氣中的CO由49%(干基,體積分?jǐn)?shù);下同)降至出口的4%(初期),末期約為7%。第二變換爐將第一變換爐出口的CO濃度再次降低,初期在0.8%,末期在1.2%。在第三變換爐中反應(yīng)的CO量最少,當(dāng)?shù)诙儞Q爐熱點(diǎn)溫度下移至床層底部時(shí),第三變換爐的反應(yīng)才會(huì)明顯增加。

據(jù)運(yùn)行過(guò)程中床層溫升、熱點(diǎn)位置和床層阻力等數(shù)據(jù),我們于2012年3月對(duì)一變催化劑進(jìn)行了更換(使用33個(gè)月);在2013年1月,對(duì)二變催化劑進(jìn)行了更換(使用43個(gè)月);三變催化劑自2009年7月投用至今,尚在使用中。

3.2 存在的問(wèn)題

使用狀況表明,三爐催化劑的運(yùn)行環(huán)境和更換周期不同。在硫化過(guò)程中,我們對(duì)這兩次硫化過(guò)程中的溫度進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注。在一變催化劑硫化時(shí),床層入口溫度最高達(dá)到290℃,床層熱點(diǎn)溫度最高達(dá)到322℃;在二變催化劑硫化時(shí),床層入口溫度最高達(dá)到270℃,床層熱點(diǎn)溫度最高達(dá)到295℃。按照催化劑廠家的建議,單爐催化劑硫化時(shí),為了達(dá)到較好的硫化效果,硫化主期床層熱點(diǎn)溫度應(yīng)達(dá)到300~400℃。對(duì)比發(fā)現(xiàn),目前的硫化工藝配置未能達(dá)到催化劑的最佳硫化條件。

硫化溫度偏低,導(dǎo)致催化劑硫化不徹底,將直接影響催化劑的性能。分析原因,主要有:①開(kāi)工加熱爐(E-2111)所用高壓蒸汽管徑偏?。―N50),不能提供足夠的熱量;② 硫化時(shí),硫化氣體按順序依次通過(guò)一變爐、二變爐和三變爐。導(dǎo)致在硫化一變催化劑時(shí),床層入口溫度尚能達(dá)到290℃;在單獨(dú)硫化二變催化劑時(shí),由于一變爐的熱量損失,床層入口溫度僅能達(dá)到270℃。據(jù)此推測(cè),單獨(dú)硫化三變催化劑時(shí),床層入口溫度將更低。

4 改造措施及效果

4.1 改造措施

開(kāi)工加熱爐所用高壓蒸汽來(lái)自電廠鍋爐,管道較長(zhǎng)(超過(guò)700m),且壓力、溫度等級(jí)較高。鑒于此,我公司于2013年5月份對(duì)變換界區(qū)內(nèi)硫化工藝管線進(jìn)行了改造:增加開(kāi)工加熱爐出口至第二變換爐、第三變換爐的單獨(dú)硫化管線,如圖1所示(虛線部分)。此次改造所用材料如表2所示。

表2 硫化管線改造所用材料

4.2 改造效果

此次改造,對(duì)以后的硫化工作可謂是一勞永逸。改造之后,硫化工藝管線較好地適應(yīng)了3個(gè)變換爐催化劑使用周期不同的特點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)對(duì)更換催化劑的單獨(dú)硫化;據(jù)硫化一變催化劑(2012年3月)的數(shù)據(jù)可以推測(cè),單獨(dú)硫化二變或三變催化劑時(shí),床層熱點(diǎn)溫度均可超過(guò)300℃,硫化質(zhì)量大大提高。此外,此次改造還避免了因硫化二變或者三變催化劑時(shí)硫化氣體需經(jīng)過(guò)前面變換爐而吸附硫化劑,如此既節(jié)約了硫化劑又可以準(zhǔn)確地控制目標(biāo)單元硫化劑的用量。

5 結(jié) 語(yǔ)

催化劑在生產(chǎn)中的地位舉足輕重[2],耐硫變換催化劑的硫化效果則直接影響著催化劑的性能和壽命。在開(kāi)工加熱爐用熱源偏小的情況下,此次硫化工藝管線的改造可有效提高二變和三變催化劑的硫化溫度,提高催化劑的硫化效果,從而促進(jìn)催化劑性能的發(fā)揮及延長(zhǎng)其使用壽命。

[1]林玉波主編.合成氨生產(chǎn)工藝 [M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009,P137~138.

[2]劉化章.氨合成催化劑——實(shí)踐與理論 [M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007,P13~14.

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