摘 要:論述了我公司二期2×300MW機組凝結水精處理程控系統的結構原理,并對該系統的典型環節進行剖析。
關鍵詞:程控系統結構原理;典型環節;剖析
1 引言
我公司二期2×300MW機組的凝結水精處理程控系統,是由蘇州東方水處理有限責任公司成套設計并供貨。該系統的作用是為了提高我廠熱力系統凝結水的水質,防止凝汽器嚴重滲漏或出現滲漏時造成機組水汽品質惡化,有效提高凝結水的緩沖能力,防止機組熱力系統的結垢、積鹽、腐蝕,保證機組長期安全穩定運行。本人從控制系統的角度出發,去剖析系統的結構原理,并淺談典型環節的特點。
2 控制系統概況
2.1 控制系統結構:由MCC系統柜、儀表柜、程控柜、電磁閥箱、計算機操作臺、可編程控制器、計算機系統、化學分析儀表、差壓變送器及差壓開關、流量變送器和流量孔板及差壓流量表、壓力變送器及壓力控制開關和壓力指示表、溫度控制器及溫度測量控制表、液位變送器、光電、導電度檢測控制系統、以及位置反饋信號元件等設備組成。
2.3 軟件系統:程控系統采用了modicon984可編程控制系統,編程軟件采用modicon concept2.1,為modicon的plc進行編程、檢查、生成檔案文件。上位機使用的是研華Pentium工控機并使用ifix32工控軟件進行組態。
2.4 控制系統具有功能:A、實現對6臺(3A、3B、3 C、4A、4B、4 C)高速混床的投運、停運、樹脂失效體外輸送的全自動控制;B、實現對陰、陽罐失效樹脂的自動分離控制;C、實現對陰、陽罐失效樹脂的再生處理及輸送全自動控制;D、在異常情況下,自動控制打開旁路門,保護熱力主設備的安全;E、對現場熱工開關量,模擬量進行數據采集和在CRT屏幕顯示、報警、記錄和打印;F、實現對再生泵出口壓力、電加熱罐出口水溫等小回路的自動調節和控制。
2.5 控制系統操作單元:該控制系統可在任一臺上位機上進行操作和監視,可隨時調用設計的任一幅畫面,進行監視系統和操作控制,并可隨時制表打印。凝結水精處理室設置一臺主機及顯示器操作系統,供調試和檢修用,二期化驗站值班室設置一臺主機及顯示器操作系統,供運行監視和操作用。
3 凝結水精處理系統工藝簡況
3.1 凝結水精處理工藝系統組成:由除鹽系統和體外再生系統兩部分組成。
3.2 在凝結水精處理工藝系統中,plc控制的設備有:#3機、#4機共6臺高速混床,每臺機組各1套電動旁路門;#3機、#4機公用的陰再生罐,陽再生罐,樹脂貯存罐,熱水罐,再生水箱,低位酸、堿儲存罐,酸、堿計量箱,酸、堿噴射器,羅茨風機,沖洗水系統的氣動閥門等。工藝系統如圖2、圖3所示。
3.3 工藝控制步序要求
4 現場電磁閥特點分析
4.1 電磁閥的結構特點:現場使用的電磁閥有二位五通、二位三通兩種結構,其電源電壓為:24VDC。其中,混床進口、出口門全部采用二位五通的雙電控電磁閥,具有雙穩態特性;其余氣動閥門全部采用二位三通的單電控電磁閥,具有單穩態特性。針對進口、出口門長時間工作的特點,選用了具有雙穩態功能的二位五通電磁閥,并在plc邏輯上,用脈沖的上升沿控制門的開、關,在下降沿過后電磁閥不再帶電。從而,延長電磁閥的使用壽命。
5 樹脂界面檢測方法及影響因素
5.1 界面檢測裝置兩種檢測方法
5.1.1 根據陰陽樹脂顏色的不同使用光學反射原理進行檢測,陽樹脂與陰樹脂有一定的色差,陽樹脂偏暗,陰樹脂偏亮,將色差信號轉換成電信號進行測量,這樣通過檢測到的色差電信號量(陰樹脂出現),就能準確判斷出陰陽樹脂的界面。
5.1.2 由于不同樹脂與水混合后呈現的體電阻不同,陽樹脂的水溶液電阻率較低,而陰樹脂的水溶液電阻率較高,通過檢測陰陽樹脂界面處的電導變化(亦即陰樹脂出現)即能準確判斷陰陽樹脂界面。
5.1.3 電控柜,安裝在現場,它是由計算機及各種執行電路組成,將以上的光電和電導檢測在實現電路中接成“或”邏輯,它們同時有效,哪一個先檢測到,哪一個就先發出動作指令。
5.2 影響界面檢測的各種因素
電導檢測投用較麻煩,什么時候加入CO2,加多少就要根據現場情況定,操作不好會破壞樹脂分離層,使用效果不理想。實際上主要是以光電檢測方法為主,影響光電檢測的因素有:檢測陰陽樹脂的探頭臟、反射鏡面臟、樹脂分層欠理想導致陰陽樹脂顏色反差小等。
6 旁路電動門控制線路
從安全角度考慮,實際上電動門的開度只開到95%,關只能關到5%,通過調整力矩開關的凸輪角度來實現機械限位的。
7 淺談在線監測鈉離子的技術細節
7.1 本系統用兩臺Polymetron9073在線單通道鈉表,實時監測#3機、#4機混床共8路水樣的鈉離子,具體包括#3A、#3B、#3C混床出口、#3機出口,#4A、#4B、#4C混床出口、#4機出口共8路水樣。其中,水樣通道切換由plc和相應電磁閥完成,通道間切換時水樣的交叉污染是不可忽視的問題。應根據現場管路的實際和鈉離子選擇性電極的響應時間來定plc延時讀數的時間。
7.2 原有的二位二通電磁閥,在接通和斷開的瞬間,會影響流量變化。本系統中,鈉表、硅表、電導率表、PH表都是測量同一水樣,如果流量發生變化,影響最敏感的是PH表,測量值變化相對較明顯。所以,最好的方案,將原有電磁閥改為二位三通電磁閥,有效解決通道切換前后的流量穩定問題。
8 結論與建議
8.1 該套精處理程控系統能長期安全、穩定運行,投運以來,操作員站也沒有出現過死機等方面故障。
8.2 存在問題:工藝對流量要求較嚴格,特別是再生系統的流量。而現場測量流量的就地顯示表計,還是氣動表,測量反應慢、精確度低。建議更換為電動測量儀表。
參考文獻
[1]蘇州東方水處理有限責任公司.廣東湛江發電廠2×300MW機組擴建工程(3號、4號機組)凝結水精處理控制系統說明書.
[2]蘇州東方水處理有限責任公司.湛江電廠凝結水樹脂界面檢測裝置.使用說明書.
[3]湛江電力有限公司.化學運行規程.第六版.