摘 要:通過對高風(fēng)壓高速沖擊器活塞的失效形式分析,以及活塞沖擊性能的檢測,發(fā)現(xiàn)了活塞斷裂的根本原因,通過改進工藝,制定了快速淬火的活塞熱處理新工藝,大幅提高了活塞心部的沖擊韌性,解決了活塞早期失效問題。
關(guān)鍵詞:沖擊器活塞;失效斷裂;沖擊韌性;快速淬火
前言
目前,高風(fēng)壓的快速沖擊器在露天礦、采石場以及水井等工地已經(jīng)得到廣泛使用,活塞作為沖擊器的關(guān)鍵部件,它的壽命直接決定了沖擊器的壽命[1]。在高風(fēng)壓快速沖擊器的高壓、高頻沖擊的工況下,活塞經(jīng)常出現(xiàn)早期斷裂。如何提高活塞的壽命,就一直是研究的重點。活塞的熱處理工藝是保證沖擊器壽命的關(guān)鍵[2]。
1 現(xiàn)狀分析
前期沖擊器在礦山使用出現(xiàn)大量的早期失效情況,一般使用壽命在1000~2000米。拆開發(fā)現(xiàn),主要是因為活塞失效,全部是小頭開裂或斷裂。通過各種端口和斷裂形式,可以判斷小頭開裂主要由打擊端面的滲碳層出現(xiàn)裂紋開始,隨之裂紋軸向擴展,最后出現(xiàn)掉塊撕裂或斷裂。因此打擊端面的組織機構(gòu)和滲碳層的狀態(tài)就顯得至關(guān)重要。
活塞斷裂面,如圖1,從圖上可以清晰的看出貝紋線,結(jié)合活塞的工作情況,可以確定活塞斷裂形式為高周疲勞斷裂,從貝紋線的情況看,裂紋源是滲碳層,該材料心部硬度太高是裂紋迅速擴展的一個主要原因。
2 對比金相分析及硬度檢測
與國外K公司的市場領(lǐng)先產(chǎn)品對比結(jié)果如下表1:
從表1中硬度、心部沖擊韌性對比,很明顯,本次活塞失效主要原因是由于心部硬度太高,由此導(dǎo)致心部韌性不足,沖擊功太低。
3 工藝改進
通過失效的斷口分析和與國外領(lǐng)先產(chǎn)品的對比,可以確定工藝改進的重點是,在保證表面滲碳層硬度的前提下,降低心部硬度,提高沖擊韌性。
通過查閱分析20Cr2Ni4A鋼的C曲線,通過更換不同的淬火液淬火并低溫回火,檢測心部硬度如表2。
20Cr2Ni4A鋼淬透性非常好[3],采用我們公司的快速淬火油淬火,能完全淬透,在實際生產(chǎn)中心部硬度在HRC46左右,即使用20#機油淬火,也可以達到HRC45。因此更換淬火油不能做到降低其心部硬度。
根據(jù)我們現(xiàn)有設(shè)備主要為箱式多用爐,根據(jù)設(shè)備條件,為了達到降低心部硬度的要求,設(shè)計了如圖2的快速淬火工藝:
該快速淬火工藝主要是在淬火的時候通過控制淬火的時間,使表面與心部獲得不同的冷卻速度。在淬火時,將活塞入油快速冷卻1~2分鐘,出油風(fēng)冷。通過這種滲碳后短時間快速淬火的方法,表面組織有效的轉(zhuǎn)化為馬氏體,得以硬化;而心部組織有相對緩慢的冷卻速度,使活塞的心部保持了較高的韌性。這樣,活塞具有較高的表面硬度和耐磨性,心部又具有較好韌性和抗沖擊性,從而達到我們改進的目的。
4 試驗結(jié)果
采用該熱處理工藝試制了10具5寸活塞,并裝配成沖擊器。
試塊檢測如下。
硬度測試:表面硬度HRC 61,心部硬度HRC 40.5。
沖擊韌性實驗:從活塞上依據(jù)國標尺寸縱向取沖擊試樣,室溫下夏比V型缺口試樣沖擊功(AKV)≥100J。
金相組織:表面組織為針狀馬氏體和少量殘余奧氏體,組織細小均勻,因而組織具有較高的硬度和較好的耐磨性;心部組織為粒狀貝氏體、板條馬氏體和鐵素體,這勢必使心部硬度控制在合適的范圍內(nèi),并具有很高的抗沖擊性。
礦山試驗:沖擊器全部發(fā)往礦山試打,最高進尺7200米,最低進尺4850米,平均進尺5530米,失效形式為外套管、前后接頭磨損等原因,活塞沒發(fā)現(xiàn)斷裂。該礦山使用國內(nèi)領(lǐng)先的成熟沖擊器平均進尺在5000米左右。顯然,采用快速淬火的活塞達到了國內(nèi)先進水平,且性能穩(wěn)定。
5 結(jié)束語
高風(fēng)壓潛孔鉆沖擊器活塞小頭開裂主要是由于心部硬度太高所致。采用快速淬火工藝能夠獲得表面滲碳層較高硬度,同時可以有效地降低心部硬度。通過此種工藝,能夠通過提高心部韌性而保證活塞壽命,杜絕了沖擊器在礦山因活塞導(dǎo)致的早期失效。
參考文獻
[1]楊日平.提高高氣壓潛孔沖擊器活塞壽命的途徑[J].鑿巖氣動工具,1997(2).
[2]曾 .潛孔沖擊器活塞壽命分析[J].世界采礦快報,1998(6)Vol.14.
[3]岳宜珊.齒輪鋼20Cr2Ni4A的力學(xué)性能試驗[J].北京科技大學(xué)學(xué)報,2001(9)Vol23.