
摘 要:隨著高效率低污染燃燒技術(shù)的發(fā)展,國家對污染排放的要求更加嚴(yán)格,考慮有限的資金、時(shí)間、勞動(dòng)力安排和見效快等需求,我國目前有大量采用較陳舊燃燒技術(shù)的舊鍋爐需要進(jìn)行改造。文章分析了75t/h循環(huán)流化床鍋爐風(fēng)道布置的缺陷,針對運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,結(jié)合兄弟廠家使用經(jīng)驗(yàn),通過分析和實(shí)踐驗(yàn)證,先后對一次風(fēng)道、風(fēng)帽進(jìn)行了改造,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;風(fēng)帽;壓力
我公司采用濟(jì)南鍋爐廠產(chǎn)的75T/H循環(huán)流化床鍋爐,該鍋爐為75t/h中溫中壓、高溫旋風(fēng)分離循環(huán)流化床鍋爐,單鍋筒、自然循環(huán)水管,半露天布置。鍋爐廠原設(shè)計(jì)送風(fēng)機(jī)與一次風(fēng)機(jī)串聯(lián),以提高風(fēng)壓,克服風(fēng)帽阻力,使床料達(dá)到流化狀態(tài),由于風(fēng)帽空板實(shí)測阻力大,風(fēng)機(jī)電耗也較大。近年來為了符合國家節(jié)能減排政策的要求,加大技術(shù)改造投入,針對風(fēng)機(jī)電耗高的問題我們反復(fù)研究,并經(jīng)過仔細(xì)論證,決定對原鍋爐的風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行徹底改造。
1 75t/h循環(huán)流化床鍋爐主要布置缺陷
1.1 一次風(fēng)道布置缺陷
1.1.1 風(fēng)道布置不合理,一次風(fēng)調(diào)節(jié)余量小。鍋爐風(fēng)道設(shè)計(jì)復(fù)雜,與風(fēng)室兩側(cè)的進(jìn)風(fēng)口相連的主風(fēng)道圍繞鍋爐本體達(dá)3/4圈,造成風(fēng)道阻力大,風(fēng)室兩側(cè)進(jìn)風(fēng)壓差較大,調(diào)節(jié)不便;并且經(jīng)常出現(xiàn)方形風(fēng)道開裂現(xiàn)象。在65t/h左右的負(fù)荷時(shí),一次風(fēng)擋板開度在95%,負(fù)荷波動(dòng)時(shí)調(diào)節(jié)不便;同時(shí),風(fēng)機(jī)運(yùn)行基本上在額定電流上運(yùn)行。
1.1.2 一次返料風(fēng)引自送風(fēng)機(jī)出口,一旦送風(fēng)機(jī)緊急停車(斷電等)極易造成旋風(fēng)分離器風(fēng)室結(jié)焦,已先后出現(xiàn)過三次旋風(fēng)分離器返料部位結(jié)焦,因此應(yīng)增大送風(fēng)機(jī)的調(diào)節(jié)余量或增加安全用風(fēng);由于風(fēng)系統(tǒng)有缺陷造成風(fēng)機(jī)出口壓力低,原始試開車過程中不得不增大風(fēng)機(jī)葉輪,風(fēng)機(jī)振動(dòng)較大。
1.1.3 鍋爐負(fù)荷率偏低,爐膛受熱面溫度分布不合理。基本穩(wěn)定運(yùn)行在65t/h左右(也達(dá)到過92A),但此時(shí)送風(fēng)機(jī)擋板開度達(dá)95%以上。給煤系統(tǒng)的輸煤風(fēng)、密封風(fēng)、播煤風(fēng)在一次風(fēng)緊張的情況下仍占用一次風(fēng),而二次風(fēng)有剩余量,若提高負(fù)荷,爐膛受熱面溫度超標(biāo)。
1.2 鐘罩式風(fēng)帽的缺陷
1.2.1 鍋爐原使用風(fēng)帽的型式為圓柱式蘑菇型定向風(fēng)帽,運(yùn)行過程中容易倒灰,即底料從風(fēng)帽向風(fēng)室內(nèi)掉落,每次停爐后必須對風(fēng)室進(jìn)行清理,風(fēng)室內(nèi)的積渣又被吹向爐內(nèi),部分物料會(huì)卡在風(fēng)帽小孔內(nèi),導(dǎo)致風(fēng)帽通風(fēng)冷卻不足,過熱損壞。
1.2.2 爐膛內(nèi)共安裝風(fēng)帽間距小,氣流間的相互對沖,使風(fēng)帽風(fēng)速吹動(dòng)的物料不能有效擴(kuò)散,造成風(fēng)帽磨損速度較快,這是造成風(fēng)帽頭部損壞的主要原因。風(fēng)帽與布風(fēng)板上的接管為螺紋連接,運(yùn)行一段時(shí)間后螺紋會(huì)卡死,需要將布風(fēng)板上的澆注料清除后更換,有時(shí)需和接管一起更換,更換后再重新覆蓋澆注料,更為困難。由于運(yùn)行中耐磨材料容易因損壞而脫落,造成流化風(fēng)不完全從風(fēng)帽小空內(nèi)通過,加速了風(fēng)帽因過熱而磨損的可能性。并且導(dǎo)致布風(fēng)紊亂,鍋爐電耗增加,效率下降,安全性降低。
2 75t/h循環(huán)流化床鍋爐改造措施
風(fēng)道的改造。⑴重新設(shè)計(jì)、制作、安裝一次機(jī)入口風(fēng)道,考慮到送風(fēng)機(jī)要帶兩臺爐運(yùn)行,原來的吸風(fēng)管道不能滿足增加的一次風(fēng)量,因此,根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況,選擇在爐廠房內(nèi)12.5米高處作一吸風(fēng)口,用1000*1000風(fēng)管聯(lián)接到一次風(fēng)機(jī)入口;把送風(fēng)機(jī)出口與一次風(fēng)機(jī)聯(lián)接風(fēng)道斷開,在一次風(fēng)機(jī)側(cè)風(fēng)道上加裝堵板,另一側(cè)用相同管徑風(fēng)管引出,加裝隔斷閥,預(yù)留與其它爐聯(lián)接接口。
風(fēng)帽的改造。首先要砸掉原布風(fēng)板上下面的澆注料,割除原有的風(fēng)管及風(fēng)帽,用鐵板把原有的風(fēng)口封堵;再按照設(shè)計(jì)尺寸重新開孔,焊好風(fēng)管;用澆注料把布風(fēng)板上下面澆注后安裝風(fēng)帽。在改造的過程中要注意以下幾點(diǎn):⑴在砸澆注料時(shí)要注意對爐管的保護(hù);⑵焊完風(fēng)管后做一次水壓試驗(yàn),查檢爐管有無漏泄,如果有漏點(diǎn),要先修補(bǔ)后打澆注料;⑶由于澆注料不是水平面,要嚴(yán)格按圖紙要求施工。改造前后各部分?jǐn)?shù)據(jù)對比如表1:
2.1 風(fēng)道的改造效果
改造后在額定風(fēng)量條件下做空板阻力試驗(yàn),阻力為2300Pa,與設(shè)計(jì)值基本一致;上底料后做流化試驗(yàn),流化均勻,停風(fēng)機(jī)檢查料層,料層表面平整,比改造前效果好;點(diǎn)爐后帶負(fù)荷正常,負(fù)荷調(diào)整靈活,運(yùn)行可靠。實(shí)施改造后,負(fù)荷平均控制在73t/h左右,運(yùn)行狀況較改造前有了較大的改善,不僅消除了原有缺陷,同時(shí)解決了負(fù)荷帶不上去的問題。此項(xiàng)改造單臺設(shè)備的改造費(fèi)用大約為6萬元。經(jīng)過改造后,鍋爐改前的各類缺陷基本上得到解決,運(yùn)行操作時(shí)更加安全穩(wěn)定,一次風(fēng)在高負(fù)荷運(yùn)行情況下有調(diào)節(jié)余地。輸煤風(fēng)改用二次風(fēng),減少一次風(fēng)用量,返料風(fēng)新增一路用鍋爐氣體除灰空壓機(jī)風(fēng),提高返料風(fēng)壓,保證返料效果。同時(shí),耗電量大大降低,年節(jié)約電費(fèi)在十萬元以上。
2.2 風(fēng)帽的改造效果
經(jīng)過近一年的使用表明,采用內(nèi)嵌式鐘罩風(fēng)帽布風(fēng)合理,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,風(fēng)室不漏渣,可有效避免風(fēng)帽間對吹及射流偏轉(zhuǎn),風(fēng)帽使用壽命長,檢修時(shí)間短,工作量小,能延長鍋爐連續(xù)運(yùn)行時(shí)間,降低鍋爐爐膛內(nèi)磨損,提高鍋爐效率。存在的不足風(fēng)帽中間部位(腰部)存有一定程度的磨損,磨損后成腰鼓形(馬鞍形),單個(gè)風(fēng)帽的重量為3.5kg,隨著風(fēng)帽的磨損,重量不斷減少,就會(huì)發(fā)生風(fēng)帽吹翻的現(xiàn)象。同時(shí),材料也必須嚴(yán)格控制,風(fēng)帽頂部出現(xiàn)的疏松、裂紋等缺陷將大大降低風(fēng)帽的使用壽命。
2.3 經(jīng)濟(jì)效果
第一是節(jié)能效果明顯,經(jīng)過實(shí)際測量:每臺爐在同等負(fù)荷工況下每天節(jié)電4000多度,兩臺同樣鍋爐運(yùn)行,可以用一臺送風(fēng)機(jī)帶兩臺爐運(yùn)行,節(jié)電效果更顯著,按每臺爐每天節(jié)電4000度計(jì)算,冬季供暖5臺爐運(yùn)行,夏季3臺爐運(yùn)行,全年節(jié)電552萬度,折合標(biāo)煤2800噸;由于風(fēng)帽數(shù)量增加,布風(fēng)更加均勻,風(fēng)煤混合也更加充分,為煤的充分燃燒提供了良好條件,鍋爐的準(zhǔn)備效率提高了1%,由此每年可節(jié)標(biāo)煤2632.5噸;從運(yùn)行方面全年節(jié)標(biāo)煤5432.5噸;第二是節(jié)省檢修費(fèi)用,這種風(fēng)帽的出口風(fēng)速低的特點(diǎn)使得風(fēng)帽磨損小,使用壽命長,比原來的風(fēng)帽使用壽命增加一倍,三年內(nèi)不用更換;送風(fēng)機(jī)的檢修周期可以延長一倍,每年可節(jié)省檢修費(fèi)用75萬元;第三是減小檢修強(qiáng)度和工期,原風(fēng)帽是焊在風(fēng)管上的,新?lián)Q的風(fēng)帽是放在風(fēng)管上的,檢修維護(hù)十分方便;第四是提高了鍋爐運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性,在送風(fēng)出現(xiàn)故障的情況下,如果是單臺爐運(yùn)行,可以減負(fù)荷運(yùn)行,不必停爐,如果是兩臺改造后的爐運(yùn)行,可以用另一臺送風(fēng)機(jī)帶兩臺爐,負(fù)荷也不受影響,總體核算每年可節(jié)省費(fèi)用400.95萬元。
3 結(jié)束語
鍋爐經(jīng)一系列改造(進(jìn))后,經(jīng)實(shí)踐證明,運(yùn)行質(zhì)量得到明顯提高,鍋爐負(fù)荷由改造前6565A提高至穩(wěn)定的75t/h,最大負(fù)荷提高至87t/h;循環(huán)流化床鍋爐通過合理布置,能夠使鍋爐平穩(wěn)可靠運(yùn)行,給企業(yè)帶來較好的收益,同時(shí)滿足國家節(jié)能減排的政策,值得推廣和應(yīng)用。
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