張仁聰
(湛江中粵能源有限公司,廣東 湛江524000)
風機是一種將原動機的機械能用于輸送氣體、給予氣體能量的機械。動葉可調(diào)軸流風機相對于離心式風機具有體積小、重量輕、低負荷運行效率高、調(diào)節(jié)范圍大、對負荷變化反應快等優(yōu)點,因此在大、中容量的火電機組上得到了廣泛使用。但由于其結構特點,動葉可調(diào)軸流風機也存在失速區(qū)間大、易發(fā)生喘振等問題。某公司一期工程2×600MW機組安裝了2臺軸流式動葉可調(diào)引風機,2014年2月發(fā)生了風機喘振事故,影響了機組安全運行,給公司造成了嚴重的經(jīng)濟損失。
喘振是具有“駝峰”形式性能曲線的風機與管網(wǎng)聯(lián)合工作時進入失速區(qū)間的不穩(wěn)定運行工況。圖1為軸流風機—管網(wǎng)系統(tǒng)聯(lián)合工作特性曲線。曲線1為典型軸流風機特性曲線,曲線2為管網(wǎng)阻力特性曲線。風機與管網(wǎng)阻力特性曲線相交于A點(即工作點)。此時風機輸出流量為QA,管路消耗的能量與風機產(chǎn)生的能量達到平衡,所以工作是穩(wěn)定的。當管網(wǎng)阻力增加時,阻力曲線變陡向左移,風機的工作點也沿著曲線向左方移動至K點,即風機最小流量極限工作點,其流量為QK,當流量繼續(xù)減小至QF時,QF<QK。由于管網(wǎng)容量比較大,故流量剛達到F點一瞬間,管網(wǎng)的壓力仍為PK,此時風機的出口壓力為PF,且PF<PK,氣流由管網(wǎng)流入風機中,出現(xiàn)了負流量,工作點由K點跳到C點,這時PC=PK。由于倒流的出現(xiàn),又造成管網(wǎng)壓力不斷下降,風機的工作點很快由C點降到D點,這時流量QD=0,倒流現(xiàn)象停止。由于風機仍繼續(xù)運行,所以當管網(wǎng)壓力降低到D點相應壓力時,風機又重新開始輸出流量。為了和管網(wǎng)阻力相平衡,相應的工況點又跳到E點。只要流量保持小于QK,上述過程又重復出現(xiàn),即發(fā)生了喘振。在典型的可調(diào)動葉軸流風機曲線上,每一個動葉開度都有各自的失速點K,所有K點的連線即失速線,如圖2所示,風機的工作點必須在失速線下面才能正常工作。
圖1 軸流風機—管網(wǎng)系統(tǒng)聯(lián)合工作特性曲線
圖2 軸流風機的失速線
2014年2月11日上午12:06,#2機組負荷592MW,A、B、C、D、E、F6臺磨煤機運行,總給煤量255t/h。風煙系統(tǒng)相關參數(shù)如下:(1)空預器A壓差2659Pa,空預器B壓差2800Pa;(2)增壓風機動葉開度66.4%,電流472A;(3)引風機A動葉開度89.39%,電流417A;引風機B動葉開度97.7%,電流414A。機組升負荷過程中,引風機B動葉開度達到99.7%,入口負壓-6939Pa,發(fā)喘振報警,其電流由414A下降至168A,引風機A電流由417A升至591A。在引風機B喘振報警期間,該風機軸承X、Y方向振動值均上升,非驅(qū)動端軸承Y方向振動值達到4.7mm/s。12:06:38,值班員快速減燃料,投入 A磨等離子,并手動關小引風機B和增壓風機動葉,手動調(diào)節(jié)爐膛壓力、增壓風機入口負壓、蒸汽壓力、溫度和汽包水位等參數(shù)。12:07:52,增壓風機入口負壓-1588Pa,緊急跳閘F磨,給煤量減至136t/h,繼續(xù)關小引風機 B、增壓風機動葉。12:08:33,#2機組負荷540MW,引風機B動葉開度為34.76%時,失速延時2min時間到,引風機B喘振保護動作,引風機B跳閘,聯(lián)跳送風機B,增壓風機入口負壓達到-1438Pa,值班員降負荷至338MW,調(diào)整機組各項參數(shù),維持機組穩(wěn)定運行。
引風機性能曲線如圖3所示。
圖3 引風機性能曲線圖
引風機B全壓計算:(1)引風機B入口壓力:P入=-6884Pa;(2)引風機B出口壓力:P出=56Pa;(3)全壓:P全風壓=P出-P入=6940Pa。
引風機B比功計算(由煙氣密度表查出當時煙氣密度ρ=0.85kg/m3):引 風 機 B 比 功 =P全風壓/ρ=6940/0.85=8165J/kg。
(1)從圖3中可以查到,在引風機B比功8165J/kg和動葉開度96%時,以增壓風機出口流量折算出引風機B出口流量約為350m3/s,引風機B正處于喘振不穩(wěn)定區(qū)域,造成風機失速喘振(圖4)。(2)當時,#2機組負荷較高,鍋爐燃用煤種熱值較低,需投入6套制粉系統(tǒng)運行,鍋爐總風量增大,引風機動葉接近全開,增加了風量及煙氣量,空預器壓差及除塵器壓差增大,引風機入口負壓增大,其中空預器A壓差2659Pa,空預器B壓差2800Pa,引風機B入口負壓超過-6500Pa,當機組AGC加負荷時,鍋爐風量超調(diào),引風機B在接近出力臨界狀態(tài)下運行,入口負壓最大達-6931Pa,造成比功增加,風機進入工作不穩(wěn)定區(qū)。
圖4 風機喘振時各主要參數(shù)變化圖
(1)根據(jù)每天的機組負荷曲線和設備狀況制定上煤方案,確保機組安全穩(wěn)定運行,盡量不同時投運6臺磨煤機。(2)根據(jù)引風機運行性能曲線,加強對風機入口壓力的監(jiān)視調(diào)整,控制風機入口負壓,避免風機進入不穩(wěn)定工作區(qū)。(3)嚴格控制空預器和除塵器壓差,減小煙道阻力損失。(4)加強儀表維護力度,定期吹掃校驗,確保數(shù)據(jù)真實可靠。(5)加強對磨煤機的維護管理,確保各磨煤機煤粉細度合格,控制磨煤機出口風溫在規(guī)程規(guī)定范圍內(nèi)。(6)合理控制配風,充分利用各臺風機出力。(7)制定風機跳閘時發(fā)生風機反轉(zhuǎn)的剎車處理方案及應對措施,縮短機組恢復正常運行的時間。(8)組織運行值班員利用仿真機進行風機失速、跳閘的事故演練,提高值班員技能水平。
盡管軸流風機的失速和喘振是其自身設計所造成的固有缺陷,難以根除,但只要我們掌握其發(fā)生原理,采取一定的措施,就可減少甚至避免其發(fā)生,保證風機安全正常運行。
[1]郭立君.泵與風機[M].第3版.北京:中國電力出版社,2004
[2]李乃釗.軸流風機喘振分析及防止對策[J].廣東電力,1996(4)