寧夏豐友化工股份有限公司以無煙煤為原料生產尿素, 合成氨生產采用常壓固定層間歇式造氣爐制氣、常壓脫硫、加壓ADA變換脫硫、醇烷化精煉工藝,尿素生產采用水溶液全循環工藝。
原脫硫系統進口氣中H2S質量濃度在0.7~1.0 g/m3,單塔運行溶液循環量為1 100 m3/h,溶液在富液槽的停留時間為7 min。當脫硫系統進口氣中H2S含量稍高時,出口氣中H2S質量濃度維持在0.1 g/m3左右。但由于填料的因素,造成液體分布器和噴射器噴嘴堵塞嚴重,影響脫硫效果。為了適應高硫煤制氣并降低生產成本,于2011年9月對脫硫系統進行了擴能改造:將半水煤氣脫硫系統改造為2臺脫硫塔串聯,即利用原來的脫硫塔作為預脫硫塔,系統配有1臺含2層多孔板分布器、配置47支噴射器的再生槽,雙塔共用貧液泵和富液泵,半水煤氣脫硫采用“888”脫硫劑+栲膠法,處理氣量為7 500 m3/h(標態)左右。
(1)將原脫硫塔空塔作為預脫硫塔處理,保留原有的進液管和噴淋器。
(2)新增脫硫塔上段裝填4層格柵填料,下段采用空塔噴射吸收。由填料段下降的脫硫液聚集于脫硫塔下段,對進塔的半水煤氣進行噴射預脫硫,可以脫除部分H2S和部分煤灰,防止填料堵塞,同時提高了脫硫效率。
(3)在變脫塔下段空塔內安裝10支高效霧化噴淋器。由于脫硫液對H2S的吸收為“氣膜控制”,而對CO2的吸收為“液膜控制”,前者吸收速度很快,后者吸收速度較慢。因此,采用高效霧化噴淋器有利于選擇吸收H2S,減少對CO2的吸收,有利于提高脫硫液pH,同時還可以防止硫堵現象。
(1)改造前,常壓脫硫系統進、出口氣體中H2S質量濃度分別在544.3~593.9 mg/m3和148.4~163.6 mg/m3,脫硫效率為71.44%~75.01%;低變系統出口氣體中H2S質量濃度在148.4~163.6 mg/m3,變脫系統出口氣體中H2S質量濃度在59.4~65.0 mg/m3,變脫塔脫硫效率達到57.41%~61.80%,平均日副產硫磺600 kg。
改造后,常壓脫硫系統(開變脫泵)進、出口氣體中的H2S質量濃度分別在2 087.2~2 393.5 mg/m3和70.7~91.9 mg/m3,脫硫效率>96%;低變系統出口氣體中的H2S質量濃度在124.4~162.6 mg/m3,變脫系統出口氣體中H2S質量濃度在38.2~53.7 mg/m3,變脫塔脫硫效率在56.84%~76.51%,平均日副產硫磺2 100 kg。
(2)改造后,脫硫系統的純堿量和“888” 脫硫劑消耗均為1.0 t/d,均比原來減少1.0 t/d;栲膠消耗50.0 kg/d,V2O5消耗減少12.5 kg/d;硫磺產量增加1.5 t/d。按硫磺1 500元/t計,則年可增加效益22.5萬元。
(3)改造后的常壓脫硫系統投運后,常壓脫硫系統出口氣體中H2S含量明顯降低。對后系統氣體壓縮來說,脫硫系統H22Ⅲ壓縮機單機運轉時間由7 d/次延長至24 d/次,大大降低了壓縮機的維修費用。
(4)脫硫系統改造后燒高硫煤,高硫煤的價格比低硫煤價格低,降低了噸氨的原料成本。