鄭良峰
摘 要:本文針對薄壁氣缸套在臥式車床機加工圓度、跳動等超差的現狀,對影響因素進行分析和總結,進而采取有效的工藝方案,攻克了圓度、跳動控制的難點。
關鍵詞:薄壁;氣缸套;臥式數控車床;變形;跳動;圓度
1 引言
氣缸套是內燃機中的關鍵零部件之一,也是內燃機中較難加工的零件之一。氣缸套屬于薄壁件,最大的特性是剛性較差,在加工過程中常因設備、工裝等因素的影響而發生變形。理論分析,該類零件較在立式車床上加工更易控制變形,容易實現各項技術要求。但臥式數控車床價格相對低廉,形成同等規模的產能,投資僅為數控立車的1/4,故有必要在臥式車床上開發該產品的加工工藝。產品及設備的結構決定了加工的難度,下面詳細介紹氣缸套在臥式車床的加工實現。
2 氣缸套加工初期狀況
最先采用的加工流程大體如下:卡爪、頂盤裝夾,加工外圓——卡爪、中心架裝夾,加工減磨環。
經對加工產品三坐標檢測,發現減磨環孔跳動超差、B基準圓度超差,評價減磨環孔相對B基準的同軸度大于0.15。
原因分析:1、卡爪夾緊壓力過大,導致產品裝夾變形,裝夾部位撤除卡爪后變形復原;
2、毛坯的氣缸孔壁與減磨環孔壁不同心,引起裝夾變形,加工的A基準圓與B不同心。加工完外圓撤除頂盤進行減磨環加工時,變形復位。由于中心架支持的A基準圓與B不同心,導致后續加工的減磨環孔與基準B不同心,跳動超差。
圖2 加工前對卡爪裝夾部位進行標識,加工后用三坐標檢測,顯示基準外圓B呈三角形,且凹陷部位為就是卡爪裝夾部位。檢測數據證實:缸套裝夾變形,夾持部位凸起,加工完撤除夾緊力,原凸起部位凹陷,導致加工整圓局部塌陷,圓度超差(要求0.04,實測0.068)。因此裝夾力過大,是引起不合格的原因之一。
3 改進方案及效果
3.1 為防止裝夾變形,同時又要保證足夠的夾緊力使加工時產品不打滑,我們對夾緊壓力進行了調試。
由于毛坯加工余量存在波動,為保證產品加工過程中不打滑,故將壓力定為8bar。
為保證合適的裝夾力能有效夾持工件,對卡爪進行修整,使其支撐外圓直徑與裝夾部位直徑在同一尺寸范圍內。并且在毛坯入場后增加了一道修整裝夾孔的工序,使氣缸套內孔裝夾部位的圓度控制在0.03以內,確保卡爪與裝夾部位實現面接觸。
3.2 由于氣缸套毛坯內孔為兩次裝夾,掉頭車削形成的,故兩段孔同軸度差。前述,為保證裝夾孔的圓度滿足裝夾需要,產品在加工前對氣缸套小端內孔進行了修整,該工序的弊端,就是提高了同軸度擴大的可能性。
為了消除工藝孔帶來的不利因素,提高裝夾部位的同軸度以滿足加工需要,故對加工工藝進行了調整,加工步驟如下:
1.卡爪裝夾,頂盤固定,半精加工A基準面,提高中心架支持面的圓度;
2.中心架支撐,撤離頂盤,對頂盤支撐部位倒角,提高頂盤固定圓面與卡爪固定圓面的同軸度,減少裝夾變形量;
3.頂盤固定,卡爪裝夾,中心架脫離,加工氣缸套外圓;
4.中心架支撐,卡爪裝夾,頂盤脫離,加工減磨環孔。
4 總結
通過對臥式車床加工氣缸套問題的分析和總結,提出了切實可行的工藝方案,攻克了加工易變難點,也對類似產品在臥式車床的加工提供了強有力的參考價值。
參考文獻
[1]《數控車削加工工藝性分析》.周鵬.《消費導刊·理論版》2009年第1期
[2]《數控車削加工工藝的探討》.信麗華.朱建軍.《上海工程技術大學學報》.2006年02期