黃德奎 HUANG De-kui
(延長石油材料公司,西安 710077)
(Yanchang Petroleum Materials Corporation,Xi'an 710077,China)
石油井管生產(chǎn)線技術(shù)改造
黃德奎 HUANG De-kui
(延長石油材料公司,西安 710077)
(Yanchang Petroleum Materials Corporation,Xi'an 710077,China)
本文介紹了延長石油材料公司第一條Φ139.7×7.72油套管生產(chǎn)線的基本概況,論述了整條生產(chǎn)線的主要缺陷,提出并實(shí)施了設(shè)備改造方案。
設(shè)備改造;石油套管;生產(chǎn)線;輸送線;車絲機(jī);設(shè)備檢驗(yàn)
2007年初,延長石油材料公司第一條生產(chǎn)線建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)年產(chǎn)量是五萬噸(兩條管體車絲生產(chǎn)線和一條管箍生產(chǎn)線)。通過克服各種困難和不懈的努力,第一年完成Φ139.7×7.72油套管產(chǎn)量4萬噸。
油套管生產(chǎn)線主要設(shè)備為數(shù)控車絲機(jī)、擰接機(jī)、水壓機(jī)、噴涂和噴碼機(jī)、除銹機(jī)、晾床打包機(jī)、輸送線和十余臺起重機(jī)等設(shè)備組成。其生產(chǎn)線流程簡介如下:①鋼管外觀檢驗(yàn);②打鋼印;③全長通徑檢驗(yàn);④外表面除銹;⑤第一端外螺紋車制;⑥螺紋檢驗(yàn);⑦第二端外螺紋車制;⑧螺紋檢驗(yàn);⑨接箍預(yù)擰;⑩接箍機(jī)擰緊;?接箍端管體通徑檢驗(yàn);?靜水壓試驗(yàn);?兩端上保護(hù)環(huán)、稱重、測長;?外表面噴涂、噴印標(biāo)記;?晾干、捆扎打包;?成品入庫。
管箍的生產(chǎn)線主要由數(shù)控車箍機(jī)、帶鋸機(jī)、打標(biāo)機(jī)、磁粉探傷等設(shè)備組成。管箍生產(chǎn)流程為:①管外觀檢驗(yàn);②定尺切料;③打鋼印;④車制內(nèi)螺紋;⑤檢驗(yàn)螺紋;⑥磁粉探傷;⑦磷化處理;⑧入庫。
經(jīng)過一年的實(shí)際運(yùn)行,套管產(chǎn)量達(dá)到4萬噸,即設(shè)計(jì)年產(chǎn)量的80%,未能完成設(shè)計(jì)產(chǎn)量。制約產(chǎn)量達(dá)標(biāo)的影響因素較多,除人員操作技能不熟練等方面,設(shè)備工藝設(shè)計(jì)存在缺陷是一主要因素。主要表現(xiàn)在:①車箍機(jī)生產(chǎn)效率低;②管體輸送線故障多,效率低;③擰接機(jī)生產(chǎn)速度慢;④除銹機(jī)除銹效率低且故障多;⑤缺少接箍檢驗(yàn)設(shè)備;⑥缺少預(yù)擰接接箍設(shè)備;⑦成品包裝工序缺少相關(guān)設(shè)備。我們根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際狀況、缺陷設(shè)備影響程度、現(xiàn)有資金和技術(shù)改造能力,決定采取循序漸進(jìn)的方式,主要依靠現(xiàn)有的資源對整條生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造和升級。
2.1 首先面對的突出矛盾是如何提高油套管管箍的產(chǎn)量問題,即提高關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備車箍機(jī)生產(chǎn)效率的問題。對現(xiàn)有的三臺數(shù)控車箍機(jī)的班產(chǎn)量進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)的結(jié)果是平均32只/每臺,并未達(dá)到其設(shè)備設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力,即每臺班產(chǎn)應(yīng)達(dá)到60只。在不增加設(shè)備的情況下,如何才能提高班產(chǎn)量呢?經(jīng)進(jìn)一步分析,制約車箍機(jī)生產(chǎn)量的主要原因有三個(gè):
①車箍機(jī)設(shè)備故障多,其中自動翻轉(zhuǎn)卡盤卡死的故障率最高,維修時(shí)間長;②關(guān)鍵設(shè)備車箍機(jī)車制外圓、端面和內(nèi)孔,耗費(fèi)不必要的時(shí)間,有必要為其減“負(fù)”;③車箍生產(chǎn)線缺少接箍檢驗(yàn)設(shè)備,檢驗(yàn)生產(chǎn)效率低,檢驗(yàn)工人勞動強(qiáng)度大。
2.2 石油套管生產(chǎn)輸送線現(xiàn)場分析:輸送線輸送效率低(主要指油套管縱向傳輸)。套管體縱向輸送線主要由兩種結(jié)構(gòu)形式組成(橫向傳輸主要使用氣動翻板或搖臂機(jī)構(gòu)):①V型輥輪輸送式(摩擦式傳動):它具有傳動平穩(wěn),噪音小等優(yōu)點(diǎn),但工作表面磨損較快。便于氣動翻板機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)橫向轉(zhuǎn)移,主要用于整條生產(chǎn)線前部的輸送管體工作(占總輸送線長的78%)。②鏈條式輸送。主要有兩種傳動形式:帶V型托架的套筒滾子鏈條式和鏈條小車輸送式。鏈條式輸送過程中與管體接觸依靠靠滾子鏈條上或小車上的V型托架,鏈條輸送管體是由靜摩擦力傳送,鏈條式輸送具有與被輸送物體相對靜止,可保護(hù)管體表面涂層不至破壞,有利于油套管生產(chǎn)線后部尾段的輸送,即油套管噴漆后的傳輸。其中單排帶V型托架的套筒滾子鏈條式比鏈條小車式輸送結(jié)構(gòu)簡單、效率高、傳動平穩(wěn),小車鏈條式傳輸管體機(jī)構(gòu)由左右兩組鏈條和中間聯(lián)接若干載物小車構(gòu)成(2.5米一個(gè))。傳動中易發(fā)生左右鏈條錯(cuò)位,小車跑偏,導(dǎo)致傳動失效,傳輸故障率高。
鏈傳動在石油井管生產(chǎn)線上有廣泛應(yīng)用,它可用于兩軸中心距較遠(yuǎn)的情況下傳遞運(yùn)動和動力,能在低速、重載和高溫等條件下工作。與皮帶傳動相比,能夠保證準(zhǔn)確的平均傳動比,傳遞功率較大,并且作用在軸和軸承上的力較小,傳動效率高(可達(dá)98%)。在作為輸送鏈條應(yīng)用時(shí),其瞬時(shí)鏈速非常數(shù)的特性可忽略不計(jì),低速傳輸時(shí),噪聲大的缺陷不明顯。
2.2.1 滾輪輸送線現(xiàn)場實(shí)際的存在問題:輥輪掛膠工作表面設(shè)計(jì)不合理、磨損快。輥輪輸送線的是由主動與被動輥輪相間布置構(gòu)成,作為傳動動力輥輪,主動輥輪的磨損快于僅用于支撐滾動的被動輥輪,因此主動輥輪V型面常常低于被動輥輪。由于被動輥輪的支撐作用,主動輥輪無法接觸到管體,產(chǎn)生空轉(zhuǎn),致使傳輸中的油套管停滯不前,正常的流水生產(chǎn)線生產(chǎn)秩序被迫中斷。另一方面其輥輪傳動雙軸設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不合理,更換軸承及滾輪困難,導(dǎo)致維修時(shí)間長。
2.2.2 鏈條小車輸送線故障率高,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理。該系統(tǒng)輸送是通過減速電機(jī)和二級鏈輪鏈條帶動鏈條輸送小車構(gòu)成傳。由于傳送小車鏈接在左右兩條3/4吋鏈條中間并被拖動,加之該輪軸結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)強(qiáng)度低易變形和小鏈輪磨損快等缺陷,在實(shí)際工作中經(jīng)常發(fā)生左右鏈輪扭曲變形不同步、傳送鏈條小車跑偏脫軌、鏈條脫輪(鏈輪),造成管體輸送中斷或油套管墜地,不但直接引起正常的生產(chǎn)中斷,對安全生產(chǎn)也構(gòu)成較大威脅。
2.3 擰接機(jī)進(jìn)出套管速度慢。我分廠有兩條有套管數(shù)控車絲生產(chǎn)線(每條線兩臺數(shù)控車絲機(jī)),但擰接機(jī)只有一臺,它負(fù)責(zé)將管箍擰緊在套管的一端。在此工序點(diǎn)前,時(shí)常堆滿車制完外絲,待擰接管箍的油套管,即擰接任務(wù)供大于求。究其原因是擰接機(jī)的進(jìn)出料特點(diǎn)所致:進(jìn)、出料都從擰接機(jī)前端的輸送線設(shè)備完成:擰完管箍的油套管,仍要從原路退回(再由氣動翻板機(jī)構(gòu)橫向轉(zhuǎn)至下一架縱向輸送線,送往水壓機(jī)進(jìn)行壓力試驗(yàn))。如果能提高擰接機(jī)的進(jìn)出油套管傳輸速度,就可以滿足擰接機(jī)油套管的“供需平衡”。
2.4 除銹機(jī)除銹效率的低,故障率高。套管除銹安裝于整條生產(chǎn)線前段(套管打標(biāo)機(jī)后)其結(jié)構(gòu)形式和原理是套管直行,裝有鋼刷滾筒繞行進(jìn)中的石油套管旋轉(zhuǎn)除銹,即油套管按輸送線速度等速前行。除銹機(jī)的壓下滾動裝置保證其不產(chǎn)生自身旋轉(zhuǎn),鋼刷在管體外表面上連續(xù)旋轉(zhuǎn)除銹。由于該設(shè)備設(shè)計(jì)上有一定缺陷,運(yùn)行中存在如下問題:①壓下裝置每次動作都產(chǎn)生較大沖擊(與油套管撞擊),不僅噪聲大,且易損壞壓下滾輪軸承等部件;②壓下滾輪剛性連接方式缺少彈性易損壞壓下汽缸;③除銹鋼刷設(shè)計(jì)過長易造成油套管卡死在除銹機(jī)里;④因場地條件所限,除銹機(jī)被迫安裝在電纜溝附近,其基礎(chǔ)不牢固,導(dǎo)致設(shè)備位置產(chǎn)生位移,加重了油套管卡死的故障,直接導(dǎo)致管體除銹和輸送中斷。
2.5 晾床生產(chǎn)線缺少色環(huán)機(jī)、油套管打包對齊、橫向轉(zhuǎn)移油套等管相關(guān)管設(shè)備,導(dǎo)致套管噴涂色環(huán)的外觀質(zhì)量欠佳,打包生產(chǎn)效率低下,且生產(chǎn)操作工人的勞動強(qiáng)度大。
2.6 缺少預(yù)擰接設(shè)備,油套管在進(jìn)入擰接機(jī)之前需先將油套管體端部螺紋涂抹螺紋脂,再將管箍人工擰到油套管上,其勞動效率不僅低,操作員工的勞動強(qiáng)度也較大。
3.1 車箍生產(chǎn)線改進(jìn):針對數(shù)控車箍機(jī)自動翻轉(zhuǎn)卡盤故障率高,且費(fèi)時(shí)間修理的特點(diǎn),對卡盤進(jìn)行了變革。方法是在卡盤后部加裝圓環(huán)定尺板,避免了自動翻轉(zhuǎn)帶來的翻轉(zhuǎn)不到位的缺陷,實(shí)施人工翻轉(zhuǎn)。根據(jù)我廠現(xiàn)存且閑置的C620車床的情況,我們將車內(nèi)絲前道車工序車外圓、車端面和鏜內(nèi)孔的工作交由普通的車床去處理,從而節(jié)約了專用數(shù)控車箍機(jī)的工作時(shí)間,同時(shí)也降低了該專用設(shè)備的損耗。
3.2 設(shè)計(jì)制作接箍檢驗(yàn)設(shè)備,為提高接箍檢驗(yàn)質(zhì)量和工作效率,保證每只接箍的實(shí)物質(zhì)量,必須對車制完工的接箍進(jìn)行螺紋檢驗(yàn),特別需要接箍檢驗(yàn)設(shè)備。為此專門設(shè)計(jì)制作了一臺接箍檢驗(yàn)設(shè)備,實(shí)施后效果十分好;不但提高了接箍的檢驗(yàn)質(zhì)量和效率,也大大減輕了檢驗(yàn)人員的勞動強(qiáng)度。
以上舉措使得車箍機(jī)實(shí)際生產(chǎn)量有了較大的提高。管箍班產(chǎn)量很快達(dá)到了68只/每臺,產(chǎn)品質(zhì)量也有了明顯提高。
3.3 套管生產(chǎn)線輸送線輸送效率低的解決方案
3.3.1 改進(jìn)措施:首先對輥輪輸送線進(jìn)行了改進(jìn),去除了輥輪外層表面掛膠,因?yàn)榭磕Σ羵鲃拥牡姆绞剑ぷ鞅砻婺p較快。用橡膠做傳動輥輪的外表面,其磨損就更加快的驚人。輥輪改用45鋼,提高了輥輪表面的耐磨性,同時(shí)變輥輪原設(shè)計(jì)的的雙軸輥輪為單軸輥輪結(jié)構(gòu),并改進(jìn)了其工藝加工性,不僅安裝方便且降低了零部件成本。
鏈條輸送線的改造,結(jié)合了現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施并綜合各種鏈條式傳輸優(yōu)缺點(diǎn),決定采用帶V型托架的單排鏈條套筒滾子傳輸形式,在實(shí)際實(shí)施中為減少工期和降低成本等因素,只拆除了原小車鏈條傳送機(jī)構(gòu)和部分機(jī)架,保留了底部主體機(jī)架和基礎(chǔ)部分。在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)并定制了2吋帶V型托架的單排鏈條套筒滾子傳輸結(jié)構(gòu)(每508毫米鏈條上有一個(gè)V型托架),共制作了五(臺)架鏈條傳輸設(shè)施,每臺長4-6米,單臺驅(qū)動功率為2.2kw,主、被動鏈輪齒數(shù)均為13齒,節(jié)圓為212。改造后的輥輪式和單排鏈條套筒滾子輸送線,傳輸平穩(wěn)安全,故障率很低,輸送效率大大提高。
3.3.2 擰接機(jī)擰接速度的提高:關(guān)鍵設(shè)備擰接機(jī)處于流水線重要的生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)上,為提高擰接機(jī)的生產(chǎn)速度,我們將擰接機(jī)前端進(jìn)出料的輸送線的輸送速度進(jìn)行了提速。具體方法是將驅(qū)動輥輪的一級主動鏈輪齒數(shù)增加,此主動鏈輪齒輪原為13齒(節(jié)距:12.7),由此驅(qū)動相應(yīng)的滾輪線速度不高,其輸送速度是35米/分,這個(gè)進(jìn)、出料的速度,與整個(gè)生產(chǎn)輸送線的相同,屬于低速傳動。經(jīng)過計(jì)算和模擬實(shí)驗(yàn),將主動鏈輪的齒數(shù)由13齒增至20齒,傳輸速度由35米/分提高到了53.8米/分,這個(gè)傳輸速度完全適合生產(chǎn)速率的要求,也不會對擰接機(jī)和輸送線的造成沖擊。從而較好的解決了擰接機(jī)生產(chǎn)的“擁堵”問題。
3.4 除銹機(jī)改造:改造方案和措施實(shí)施:①改進(jìn)壓下導(dǎo)向柱結(jié)構(gòu),增加4套彈簧減震裝置,利于減少沖擊和震動;②重新設(shè)計(jì)制作壓下裝置,將壓下機(jī)構(gòu)的固定連接法蘭聯(lián)接改進(jìn)為可動式聯(lián)接(壓下氣缸與壓下滾輪裝置間的連接),減少了壓輪裝置的頻繁損壞;③減少鋼刷長度,增加鋼刷數(shù)量;④對除銹機(jī)的基礎(chǔ)增加斜支撐,進(jìn)行多方位錨固。通過上述改進(jìn)措施,該設(shè)備的除銹效率明顯提高,消除了除銹機(jī)因卡死停轉(zhuǎn)現(xiàn)象。除銹機(jī)工作時(shí)的沖擊和噪聲明顯減輕,設(shè)備運(yùn)行較平穩(wěn),也大大降低了設(shè)備故障率和軸承、氣缸桿等備件的消耗。
3.5 因后道工序包裝生產(chǎn)線缺少色環(huán)機(jī)和接箍端對齊裝置等設(shè)備。這些設(shè)備的短缺,不僅影響產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量還影響包裝生產(chǎn)線效率效率,而且增加了包裝操作者涂色環(huán)和捆扎打包的工作量,勞動強(qiáng)度高,同時(shí)造成工作效率低下。因此決定增加色環(huán)機(jī)、短晾床、各臺設(shè)備間的套管橫向轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)構(gòu);采用搖臂旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)(共三套:晾床到色環(huán)機(jī)、色環(huán)機(jī)到短晾床、短晾床到套管端部對齊設(shè)備)、對齊裝置等設(shè)備。為減輕油套管進(jìn)入打包機(jī)產(chǎn)生的噪聲,又增加了一臺磁力吊車,替代原打包升降設(shè)備。經(jīng)過一段時(shí)間的準(zhǔn)備工作,在相關(guān)部門的協(xié)助下,完成了上述設(shè)備的安裝調(diào)試工作。經(jīng)過短時(shí)間的磨合,很快使班產(chǎn)量有了較大提高,并使包裝生產(chǎn)工序操作人員由28人減至20人。
3.6 接箍預(yù)擰接的設(shè)計(jì)制作,由于缺少預(yù)擰接機(jī)設(shè)備,影響了生產(chǎn)效率,并增大了操作人員的勞動強(qiáng)度。為此,專門設(shè)計(jì)制作了了兩臺半自動接箍預(yù)擰接機(jī)設(shè)備。每臺設(shè)備基本構(gòu)成是由一套減速電機(jī)和一級鏈輪傳動系統(tǒng)、三組套管滾輪和原生產(chǎn)線氣缸翻板機(jī)構(gòu)組成,制成后使用效果良好,解決了預(yù)擰接接箍工序效率低的問題。操作工人的勞動強(qiáng)度也大為降低。
通過對石油井管生產(chǎn)線設(shè)備多處薄弱環(huán)節(jié)的改造,解除了制約生產(chǎn)線的瓶頸點(diǎn),生產(chǎn)環(huán)境有了較大改善,生產(chǎn)操作工人的勞動強(qiáng)度明顯下降。生產(chǎn)效率有了穩(wěn)步提高,突破了年產(chǎn)5萬噸Φ139.7×7.72油套管的生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力。產(chǎn)量由投產(chǎn)初期的年產(chǎn)4萬噸提至6.9萬噸,做到了穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。
[1]成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊[M].化工工業(yè)出版,1997.
[2]李堅(jiān).起重機(jī)安全事故案例分析與防范[M].中國電力出版社,2012,08.
[3]萬力.起重機(jī)安裝使用維修檢驗(yàn)手冊[M].冶金工業(yè)出版社,2000.
Technological Transformation of Oil Well Pipe Production Line
The paper introduces the general condition of first Φ 139.7×7.72 petroleum casing pipe production line of Yanchang Petroleum Materials Corporation.The main shortcomings of the whole production line have been discussed,and the equipment transformation has been proposed.
equipment modification;petroleum casing pipe;production line;transmission line;threading machine;equipment test
黃德奎(1959-),男,山東章丘人,工程師,研究方向?yàn)樵O(shè)備管理。
TM216+.5
A
1006-4311(2014)13-0030-03