豐 年
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 特鋼事業(yè)部,山東 萊蕪271104)
20CrMnTiH是中國(guó)開(kāi)發(fā)的齒輪鋼主體鋼種。隨著汽車(chē)工業(yè)向大批量、高精度自動(dòng)化流水線(xiàn)生產(chǎn)方式的發(fā)展,用戶(hù)對(duì)齒輪鋼提出越來(lái)越高的要求,包括氧含量≯0.002 0%,淬透性窄帶化等。經(jīng)過(guò)大量研究結(jié)果表明,鋼中氧化物夾雜屬于不變形夾雜,在循環(huán)應(yīng)力作用下,氧化物夾雜的邊緣形成空隙,造成應(yīng)力集中而出現(xiàn)裂紋。國(guó)外經(jīng)過(guò)部分鋼種試驗(yàn),當(dāng)氧含量從0.002 5%降到0.001 1%時(shí),齒輪的接觸疲勞強(qiáng)度可提高4倍[1]。萊鋼特鋼事業(yè)部通過(guò)過(guò)程工藝控制生產(chǎn)實(shí)踐,20CrMnTiH齒輪鋼鑄坯全氧含量控制在0.001 3%,形成了BOF-LF-CC工藝流程生產(chǎn)20CrMnTiH齒輪鋼成套技術(shù)。
萊鋼特鋼事業(yè)部采用80 t轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)20CrMn-TiH,主要工藝流程為:鐵水預(yù)處理→600 t混鐵爐→80 t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉→90 t LF精煉→矩型坯連鑄機(jī)。
轉(zhuǎn)爐公稱(chēng)容量80 t,爐容比0.91 m3/t,供氧強(qiáng)度為3.53 m3/(min·t),4孔拉瓦爾型氧槍。LF爐公稱(chēng)容量90 t,變壓器額定容量18 000 kVA,鋼水升溫速度3~5℃/min,氬氣系統(tǒng)壓力1.6 MPa。連鑄機(jī)為六機(jī)六流全弧形連鑄機(jī),弧形半徑12 m,冶金長(zhǎng)度26 m,流間距1 450 mm;結(jié)晶器為管式,采用液壓振動(dòng)模式;連鑄二冷水采用動(dòng)態(tài)配水模式。
鑄坯中全氧含量取決于脫氧后鋼液中所含的氧,全氧為鋼中溶解氧及鋼中夾雜物含氧量之和,脫氧前降低鋼中溶解氧是脫氧的關(guān)鍵[2]。脫氧后鋼中夾雜物含氧量基本上代表了T[O],降低鋼中氧含量就是降低鋼中夾雜物含量。萊鋼特鋼事業(yè)部從BOF—LF—CC整個(gè)工藝流程考慮,采取措施以降低齒輪鋼鑄坯全氧含量。
3.1.1 提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳命中率
在鐵水成分和吹煉制度一定的情況下,要降低轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溶解氧,必須準(zhǔn)確控制轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳含量,減少后期點(diǎn)吹次數(shù)[3]。試驗(yàn)不同終點(diǎn)碳下鋼水中[C]和[O]與渣中(FeO)的關(guān)系見(jiàn)表1。從表1可以看出,隨著轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳含量的增加,鋼水中[O]和渣中(FeO)有明顯的降低。通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)爐爐口火焰觀察,控制好氧槍搶位,使20CrMnTiH終點(diǎn)碳含量控制在0.08%~0.13%,提高轉(zhuǎn)爐一次拉碳合格率,減少后期點(diǎn)吹次數(shù),降低轉(zhuǎn)爐出鋼鋼水溶解氧含量。

表1 轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[C]、[O]與(FeO)的關(guān)系
3.1.2 開(kāi)發(fā)組合式擋渣工藝
若控制不好轉(zhuǎn)爐出鋼下渣,氧化性強(qiáng)的爐渣會(huì)過(guò)量進(jìn)入鋼包,造成鋼水過(guò)氧化嚴(yán)重,不僅使鋼水中合金收得率低,也導(dǎo)致酸溶鋁含量降低。進(jìn)LF鋼水中氧含量過(guò)高,對(duì)LF進(jìn)一步降低氧含量增加負(fù)擔(dān)。為了降低轉(zhuǎn)爐出鋼下渣量,提高轉(zhuǎn)爐擋渣效果,開(kāi)發(fā)了“擋渣球-軟質(zhì)擋渣塞”組合式擋渣工藝。軟質(zhì)擋渣塞為自制的空心圓筒狀鋼制芯體,外部均勻涂抹上耐火泥料。通過(guò)軟質(zhì)擋渣塞擋一次渣,避免了出鋼搖爐前期下渣,大比重?fù)踉驌醵卧?/p>
通過(guò)以上措施,轉(zhuǎn)爐下渣量明顯減少,鋼包渣厚由90 mm降低到40 mm,最低可控制在30 mm。
3.1.3 優(yōu)化轉(zhuǎn)爐底吹流量
吹煉前期,主要是促進(jìn)前期渣早化,加快成渣速率,但過(guò)大的攪拌強(qiáng)度對(duì)前期泡沫渣維持不利,碳氧反應(yīng)提前,影響脫磷和脫硫效果,因此,將底吹標(biāo)準(zhǔn)流量由400 m3/h減少為270 m3/h。吹煉期后期,主要在拉碳前采用強(qiáng)攪拌,降低終點(diǎn)TFe含量。而實(shí)際后期返干期未結(jié)束,過(guò)大的底吹流量增加返干程度,造成調(diào)渣困難,拉碳渣化不透,此為一次拉碳率低的主要原因,故將底吹標(biāo)準(zhǔn)流量由340 m3/h減少為290 m3/h。測(cè)溫取樣階段,該階段底吹僅為均勻成分、溫度。實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn)拉碳過(guò)程取樣目測(cè)碳>0.15%時(shí),若直接放鋼,爐后碳降低,且爐渣變黏。表明在搖爐的幾分鐘之內(nèi),底吹流量過(guò)大,底吹攪拌促使碳氧進(jìn)一步反應(yīng),且反應(yīng)的程度不低,影響爐長(zhǎng)對(duì)冶煉終點(diǎn)的判斷,故將底吹標(biāo)準(zhǔn)流量由360 m3/h減少到220 m3/h。
轉(zhuǎn)爐底吹流量?jī)?yōu)化前后技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表2,底吹流量?jī)?yōu)化調(diào)整前(2011年1—10月)后(2012年1—10月)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳氧積變化見(jiàn)圖1。

表2 優(yōu)化前后轉(zhuǎn)爐底吹氣體流量 m3/h
從圖1可以看出,底吹流量?jī)?yōu)化前終點(diǎn)碳氧積0.002 4~0.003 9,優(yōu)化后終點(diǎn)碳氧積0.001 8~0.002 8,終點(diǎn)碳氧積明顯降低,而且波動(dòng)范圍比調(diào)整前更加平穩(wěn)。

圖1 底吹氣體流量?jī)?yōu)化前后轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳氧積
3.1.4 轉(zhuǎn)爐全鋁一次脫氧
穩(wěn)定鋼水脫氧效果,提高夾雜去除效果,轉(zhuǎn)爐一次脫氧到位關(guān)鍵。根據(jù)終點(diǎn)碳含量實(shí)施動(dòng)態(tài)合金化脫氧,根據(jù)終點(diǎn)碳和鋁含量要求實(shí)施轉(zhuǎn)爐動(dòng)態(tài)鋁(鋼芯鋁)脫氧,盡量減少LF精煉補(bǔ)鋁,轉(zhuǎn)爐下渣爐次適當(dāng)增加10~20 kg脫氧劑。通過(guò)實(shí)施轉(zhuǎn)爐動(dòng)態(tài)脫氧制度,對(duì)轉(zhuǎn)爐鋼水深入脫氧,降低了轉(zhuǎn)爐出鋼鋼中溶解氧含量。20CrMnTiH轉(zhuǎn)爐動(dòng)態(tài)脫氧參數(shù)見(jiàn)表3。

表3 20CrMnTiH動(dòng)態(tài)脫氧參數(shù)
3.2.1 優(yōu)化精煉渣系
精煉動(dòng)態(tài)吹氬攪拌、輕鈣化處理,LF爐加入精煉預(yù)熔渣及脫氧促進(jìn)劑快速造渣,氧化性強(qiáng)的渣再加入鋁粒快速脫氧。保證精煉渣的堿度控制在4.0以上,以更好的脫氧吸附夾雜??刂坪娩撝袖X含量在0.020%~0.030%之間。通過(guò)精煉渣系的優(yōu)化,提高鋼中鋁含量和爐渣堿度,有效降低了鋼中的溶解氧,鋼中全氧由平均0.001 9%降到平均0.001 3%,具體參數(shù)見(jiàn)表4。

表4 不同鋁含量爐渣成分與鋼中全氧關(guān)系
3.2.2 優(yōu)化鋼包底吹氬模式
通過(guò)吹A(chǔ)r使鋼中的細(xì)小夾雜物碰撞機(jī)會(huì)增加,促進(jìn)夾雜物的長(zhǎng)大,使夾雜物附著于氣泡表面而上浮排除,降低鑄坯全氧含量[4],但是吹A(chǔ)r量過(guò)大,會(huì)造成鋼液裸露和卷渣及對(duì)包襯的強(qiáng)烈沖刷而污染鋼液,因此,確定合適的鋼包吹A(chǔ)r強(qiáng)度至關(guān)重要。
通過(guò)對(duì)精煉爐鋼包底吹氬模式優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)過(guò)程智能化吹氬控制,保證軟吹時(shí)間及過(guò)程控制,軟吹時(shí)間>12 min,保證鋼水液面不裸露。采用智能吹氬控制模式,對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,穩(wěn)定吹氬制度,精煉不同階段采用不同吹氬流量,保證了精煉的脫氧及夾雜物上浮,精煉智能吹氬模式氬氣標(biāo)準(zhǔn)流量見(jiàn)表5。

表5 精煉智能吹氬模式氬氣標(biāo)準(zhǔn)流量 L/m in
3.3.1 提高大包長(zhǎng)水口密封性
對(duì)大包長(zhǎng)水口磚型進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化,設(shè)計(jì)符合工藝要求的大包長(zhǎng)水口,提高了大包水口的密封性能,避免鋼水吸氧二次氧化。將長(zhǎng)水口頭部形狀由碗式(見(jiàn)圖2a)改為臺(tái)式(見(jiàn)圖2b),增大長(zhǎng)水口碗口與鋼包下水口的結(jié)合面積,這樣將水口密封可以依靠底封和圓錐側(cè)壁雙重密封,水口也不會(huì)掛偏;同時(shí)將長(zhǎng)水口內(nèi)徑做成與鋼包下水口內(nèi)徑一致,避免澆注時(shí)粘冷鋼。結(jié)合流量需求,改小水口內(nèi)徑,避免水口流量大形成真空負(fù)壓區(qū)吸氣。同時(shí)調(diào)整氬封氬氣流量,由原來(lái)的4 m3/h增加到5 m3/h,避免了澆注過(guò)程大包水口與長(zhǎng)水口連接處吸氧二次氧化鋼水。

圖2 改進(jìn)前后水口形狀結(jié)構(gòu)
3.3.2 引進(jìn)下渣自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
鋼包渣氧勢(shì)比較高(FeO、MnO、SiO2),當(dāng)出現(xiàn)鋼包下渣時(shí),一方面與鋼水的合金元素發(fā)生二次氧化生成夾雜物,另一方面,渣滴也會(huì)在鋼中生成大型夾雜物,因此控制鋼包下渣是減輕鋼水而導(dǎo)致二次氧化非常重要的操作。
在生產(chǎn)中鋼包水口處的下渣一直采用的是肉眼檢測(cè)、人工控制的辦法,靠用肉眼觀察鋼包水口附近局部液位的變化與水口附近光強(qiáng)的變化來(lái)間接判斷下渣,在估算鋼包澆鑄快要結(jié)束前用手觸摸大包把持器,憑手感判斷大包是否快要下渣,并啟動(dòng)大包液壓缸,關(guān)閉鋼包水口滑板,此時(shí)大包下渣量較大。
引進(jìn)VSD2000連鑄鋼包下渣自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),準(zhǔn)確控制大包下渣量,大包每爐下渣量控制在極低的水平,與人工控制相比減少了60%,中間包的渣厚由60 mm降到20 mm。
通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)爐、精煉、連鑄等各個(gè)環(huán)節(jié)采取合理的控制措施,齒輪鋼鑄坯全氧含量明顯降低。工藝優(yōu)化后,對(duì)每個(gè)月生產(chǎn)的約300爐次齒輪鋼全氧含量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,平均單月最低達(dá)到了0.001 2%,最高控制在0.001 5%,全年平均為0.001 3%,T[O]波動(dòng)值在0.001 2%~0.001 5%。與2011年(工藝優(yōu)化前)同期相比鑄坯全氧含量(平均含量0.001 9%)明顯降低,對(duì)比情況見(jiàn)圖3。

圖3 工藝優(yōu)化前后齒輪鋼鑄坯全氧含量
萊鋼特鋼事業(yè)部采用BOF-LF-CC工藝流程生產(chǎn)20CrMnTiH齒輪鋼,在不經(jīng)過(guò)VD爐真空處理的情況下,通過(guò)提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳命中率、開(kāi)發(fā)應(yīng)用組合式擋渣工藝、轉(zhuǎn)爐底吹流量?jī)?yōu)化、轉(zhuǎn)爐全鋁一次脫氧、鋼包底吹氬模式優(yōu)化、調(diào)整精煉渣系、提高大包長(zhǎng)水口密封性、引進(jìn)大包下渣自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等工藝優(yōu)化控制措施,有效地降低了齒輪鋼鑄坯全氧含量,2012年鑄坯全氧含量平均值達(dá)到0.001 3%,比工藝優(yōu)化前降低了0.000 6%,開(kāi)發(fā)了BOF-LF-CC工藝流程低成本生產(chǎn)20CrMnTiH齒輪鋼的成套技術(shù)。
[1] 李晶.LF精煉技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2012:20-25.
[2] 蔡開(kāi)科.連鑄坯質(zhì)量控制[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2010:30-39.
[3] 秦鳳婷,牛海云,晁霞,等.20CrMnTiH齒輪鋼氧含量的控制實(shí)踐[J].河南冶金,2012,20(2):40-42.
[4] 籍建新,劉輝霞.石鋼降低鋼中氧含量生產(chǎn)實(shí)踐[J].河北冶金,2004(3):29-31.