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密度分級技術(shù)在連續(xù)重整裝置催化劑分離中的應(yīng)用

2014-07-27 00:22:00鄧威
創(chuàng)新科技 2014年4期
關(guān)鍵詞:催化劑

鄧威

(西安石油大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,陜西 西安710065;中國石油化工股份有限公司洛陽分公司,河南 洛陽471012)

密度分級技術(shù)在連續(xù)重整裝置催化劑分離中的應(yīng)用

鄧威

(西安石油大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,陜西 西安710065;中國石油化工股份有限公司洛陽分公司,河南 洛陽471012)

本文介紹了密度分離技術(shù)在重整催化劑分離過程中的應(yīng)用,此次采用密度分離技術(shù)對燒結(jié)重整催化劑進(jìn)行分離,效果是非常顯著的,不僅最大限度地回收了低碳催化劑,而且所分離出的催化劑質(zhì)量也不錯,分離重整高低碳、侏儒球、粉塵及碎顆粒混合催化劑減少的間接經(jīng)濟(jì)損失也相當(dāng)可觀,說明本次使用密度分離技術(shù)對重整催化劑進(jìn)行分離是成功的。

密度分離;重整裝置;催化劑;碳含量

1 前言

2011年大檢修期間三聯(lián)合車間重整裝置更換了再生器中心筒及燒焦區(qū)熱電偶,在催化劑再生系統(tǒng)開工時,再生器在摸索燒焦的過程中,因催化劑殘?zhí)枷乱疲斐裳趼然渭氨簾纬瑴兀a(chǎn)生的結(jié)塊催化劑含有大量的粉塵、侏儒球等沒有活性的雜質(zhì),因此利用了專業(yè)設(shè)備,采取密度分離的技術(shù),通過振動、反吹、分離等工序,對結(jié)塊催化劑進(jìn)行分離處理,進(jìn)行最大限度的回收。

2 重整催化劑密度分離原因分析

2.1 反應(yīng)器盲區(qū)催化劑混入正常催化劑中

所謂盲區(qū)催化劑,實際上是在催化劑正常循環(huán)提升過程中,反應(yīng)器底部無法參與循環(huán)的催化劑,在停工卸劑過程中,催化劑流動速度快而被攜帶進(jìn)入正常催化劑中。不流動區(qū)域的催化劑沒有活性,碳含量在15%~38%,且是燒焦速度很慢的石墨碳,需要多個循環(huán)周期才能降低對氧氯化區(qū)、焙燒區(qū)的影響。

生產(chǎn)經(jīng)驗表明,如果催化劑中含有3%左右的高碳催化劑(含碳量>8%),該催化劑就不宜再用,因為在再生燒焦區(qū),盲區(qū)催化劑上的積炭只有小部分能燒掉,通過空氣環(huán)境時,其余積碳會迅速反應(yīng),引起超溫,導(dǎo)致催化劑損壞。一般情況下被盲區(qū)催化劑污染的催化劑中高含碳量的質(zhì)量分?jǐn)?shù)約在10%~35%,而90%~65%是可以繼續(xù)使用的催化劑,因此需將兩種催化劑重新分離。

2.2 侏儒球的存在會加劇催化劑間磨損及影響提升

裝置長周期運行會造成占系統(tǒng)藏量約5%~10%的催化劑被燒成侏儒球,這部分失活催化劑如不予以剔除,一旦重新使用后也會給裝置的正常生產(chǎn)帶來極大麻煩,一是影響催化劑正常流動,二是加劇催化劑磨損。以往,這種被盲區(qū)催化劑污染的催化劑和侏儒球只能作為廢劑處理以回收貴金屬鉑,造成的經(jīng)濟(jì)損失一次就高達(dá)幾百萬,甚至上千萬。

2.3 催化劑粉塵量較大

重整裝置停工卸劑后催化劑未進(jìn)行過篩,檢修后直接進(jìn)行了回裝,一個生產(chǎn)周期產(chǎn)生的大量催化劑粉塵造成催化劑提升困難,提升不暢時多是采取密封氣和提升氣進(jìn)行反吹處理,后期都是職工用木榔頭敲擊提升氣后路過濾網(wǎng)予以解決。不僅加大了職工的勞動量,而且影響到裝置的正常運行。

3 催化劑密度分級技術(shù)介紹

顆粒狀催化劑密度分級技術(shù)是涉及顆粒狀催化劑按密度大小而分級的技術(shù)與成套裝置(特別適用于不同含碳量的鉑重整催化劑的分級與工業(yè)應(yīng)用)。由于催化劑顆粒的直徑基本相等,密度的不同就反映了催化劑含碳量的不同,按密度實現(xiàn)分級,實際上就是按含碳量分級。確保加入反應(yīng)器內(nèi)的催化劑的含碳量及純凈度在裝置的安全運作范圍內(nèi)。

顆粒狀催化劑密度分級裝置是采用振動床(篩)與流態(tài)化相結(jié)合的復(fù)合技術(shù),構(gòu)成密度分級(分離)裝置。它是利用流態(tài)化風(fēng)使篩板上的顆粒流態(tài)化,密度小的顆粒上浮在顆粒流化層的表面,密度大的顆粒下沉到篩板的表面附近,由于篩板不斷運動,篩板表面附近的密度大的顆粒不斷被篩板推向上端,密度小的顆粒在自身重量的作用下,自然滑落下端,從而將密度大和密度小的顆粒分開。即按催化劑含碳量的大小實現(xiàn)分級。

4 重整催化劑應(yīng)用分級技術(shù)分離的情況及效果

4.1 分級技術(shù)在重整催化劑分級過程中的應(yīng)用情況

由于此次重整催化劑中含有一定量的粉塵,粉塵將影響到分級產(chǎn)品的最終質(zhì)量,必須要預(yù)先去除,結(jié)合催化劑的加料過程,本項目中采用斗提輸送的方式上料,同時考慮催化劑的揚料以便除出去催化劑原料中的粉塵,確保分級過程的精確性,這樣的工藝可以同時滿足物料輸送和預(yù)除塵的雙重要求。原料倉有料位監(jiān)視系統(tǒng),實現(xiàn)加料過程的穩(wěn)定控制。

分級工段的工作原理為:料倉內(nèi)的催化劑,通過皮帶秤計量后送入密度分級裝置中,經(jīng)過分級后(同時考慮去破碎催化劑顆粒)的低碳催化劑通過低碳催化劑出料口進(jìn)入成品倉,被碳污染的高碳催化劑經(jīng)出料口進(jìn)入廢品倉,粉塵再一次被分離,而進(jìn)入袋除塵器。試驗研究表明:加料速度、主風(fēng)機(jī)風(fēng)量、振動頻率均對分級后催化劑的質(zhì)量影響比較明顯,故本裝置通過皮帶秤的計量控制加料速度,總風(fēng)量采用孔板流量計與調(diào)節(jié)閥控制,最終能夠?qū)崿F(xiàn)半自動化的生產(chǎn)過程,達(dá)到提高分級后產(chǎn)品質(zhì)量的目的。

4.2 重整催化劑密度分級后的分布及使用情況

在重整催化劑過篩期間,由于天氣因素影響,整個過篩過程耗時12天。過程中車間積極配合,提供了安全可靠的場地,保證了過篩的順利進(jìn)行,并對催化劑碳含量分析及時提供相應(yīng)化驗數(shù)據(jù),將分離好的催化劑通過雙層塑料薄膜分別進(jìn)行了密封,避免催化劑受潮影響活性。

表1 過篩前各種催化劑的碳含量分析

表2 過篩后黑色催化劑的抽樣分析結(jié)果

表3 物料平衡表 單位:KG

表4 過篩后催化劑的使用情況 單位:KG

從以上表中可以看出,催化劑的回收率高達(dá)71.7%,損失率僅占0.4‰,而且分離效果非常明顯,催化劑、侏儒球及粉塵和碎顆粒完全分離,達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。按傳統(tǒng)處理滯底催化劑、侏儒球及粉塵過多催化劑的方法,這次重整催化劑需要回收后進(jìn)行加工,重新加工費用約為50萬元/噸。本次應(yīng)用濟(jì)南瑞東實業(yè)有限公司的密度分級裝置,對連續(xù)重整裝置約5.0噸混合催化劑進(jìn)行分級處理,得到可利用的低碳催化劑3.6噸。與傳統(tǒng)的處理這批催化劑的方法對比計算,節(jié)約直接經(jīng)濟(jì)效益約為235萬元;如果采用調(diào)撥、緊急生產(chǎn)連續(xù)重整催化劑,則延誤開車,對效益的影響可能會更大。

5 結(jié)論

此次采用密度分離技術(shù)對燒結(jié)重整催化劑進(jìn)行分離,效果是非常顯著的,不僅最大限度地回收了低碳催化劑,而且所分離出的催化劑質(zhì)量也不錯,直接補(bǔ)入再生系統(tǒng)后裝置也運行平穩(wěn),低碳催化劑的碳含量均值(3.82%)也滿足技術(shù)協(xié)議(≤6%)的要求,抽樣確認(rèn)手面無明顯粉塵,并且分離重整高低碳、侏儒球、粉塵及碎顆粒混合催化劑,減少的間接經(jīng)濟(jì)損失也相當(dāng)可觀。綜合以上幾點說明,本次使用密度分離技術(shù)對重整催化劑進(jìn)行過篩是成功的。

[1]張琰彬,趙亞娟,王聰.連續(xù)重整催化劑密度分級技術(shù)的應(yīng)用[J].煉油技術(shù)與工程,2011(10).

[2]王俊玲,李順德,蔡立棟,楊玉明.催化劑物理分離技術(shù)在連續(xù)重整裝置的應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2012(12).

TQ051

A

1671-0037(2014)02-79-1.5

2014年2月10日。

鄧威(1983.03-),男,在讀工程碩士,工程師,研究方向:材料工程。

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