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綜采放頂煤工作面的轉(zhuǎn)采實(shí)踐

2014-08-09 02:09:07張補(bǔ)明,吳永才
中國煤炭工業(yè) 2014年6期
關(guān)鍵詞:支架

綜采放頂煤工作面的轉(zhuǎn)采實(shí)踐

正常采煤工作面都是以走向長壁的形式布置,但是受地質(zhì)條件變化的影響,煤層走向的方位有時(shí)也是變化的。烏海能源公司公烏素煤礦011604在布置工作面時(shí)就遇到了這樣的問題。直線走向布置坡度增大,回采時(shí)將形成仰斜采煤,存在較大安全隱患,且降低煤炭的回收率,造成資源浪費(fèi)。隨走向布置,就形成了工作面的轉(zhuǎn)角,在采至拐點(diǎn)處,增加了工作的難度。

經(jīng)研究,公烏素煤礦在011604工作面成功實(shí)施轉(zhuǎn)采,并對(duì)控制前后刮板機(jī)和支架下滑采取相應(yīng)安全措施,對(duì)拐點(diǎn)擴(kuò)幫區(qū)域進(jìn)行特殊支護(hù)。公烏素煤礦011604工作面的轉(zhuǎn)采方法為類似工作面的安全生產(chǎn)積累了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

一、工作面概況

公烏素煤礦011604工作面位于公烏素煤礦北一采區(qū)內(nèi),切眼接近西來峰逆斷層。由于走向方位發(fā)生變化,回風(fēng)巷和運(yùn)輸巷分別在697m和628m處形成了23°14′的轉(zhuǎn)角。該工作面總長度1768m,初采時(shí)工作面傾角平均35°,傾斜長度310m。工作面標(biāo)高在+1079~+ 925之間。煤層平均厚度8.5m。采用綜采放頂煤工藝,采放比為1∶2。采2.7~3m,放5.8~5.5m。煤層硬度為f=1.5。直接頂為泥質(zhì)頁巖,厚度為4.5m,底板為砂巖,厚度為3.7m。屬含水層。回風(fēng)巷和運(yùn)輸巷拐點(diǎn)相差42m。

2013年7月底,工作面推進(jìn)到距離運(yùn)輸巷拐點(diǎn)60米時(shí),開始進(jìn)入轉(zhuǎn)采狀態(tài)。

二、轉(zhuǎn)采方案的設(shè)計(jì)

1.確定方案

(1)巷的拐點(diǎn)不在同一素線上,兩點(diǎn)相差15米。該煤層為易自燃煤層,發(fā)火期為3~6個(gè)月。故選擇虛心旋轉(zhuǎn)法。將旋轉(zhuǎn)中心置于工作面以外。

(2)由于兩拐點(diǎn)不在同一素線上,且回風(fēng)巷推進(jìn)較慢。上隅角易滯風(fēng)蓄熱??紤]平時(shí)半個(gè)月的推進(jìn)度為20m,故這里取15m。

(3)轉(zhuǎn)載機(jī)長度為50m,下端頭支架27m,前后刮板機(jī)間距7.5m。下運(yùn)輸巷道寬4m,故在旋轉(zhuǎn)中,轉(zhuǎn)載機(jī)的機(jī)尾將與運(yùn)輸巷下幫擠死,造成開幫處理。機(jī)頭旋轉(zhuǎn)的弧線是用轉(zhuǎn)載機(jī)的長度作弦長來描述的。為解決這一問題,采用了在運(yùn)輸巷拐點(diǎn)處擴(kuò)幫和縮短轉(zhuǎn)載機(jī)的長度來實(shí)現(xiàn)。

(4)根據(jù)工作面長度,調(diào)采角度確定調(diào)采比例。設(shè)計(jì)工作面推進(jìn)到過回風(fēng)巷40m時(shí),開始吃斜子,旋轉(zhuǎn)回采采用長短刀結(jié)合的方法。

2.確定旋轉(zhuǎn)中心

工作面推進(jìn)到機(jī)尾越過回風(fēng)巷拐點(diǎn)24m,此時(shí)機(jī)尾已增加支架20部及前后刮板機(jī)槽。此時(shí)工作面長度又增加到310m。機(jī)頭距運(yùn)輸巷拐點(diǎn)30m。

旋轉(zhuǎn)中心:O的位置置于工作面以外,是虛心旋轉(zhuǎn),如下圖所示。

OO′/OD′=7.5/62,求得OD′為43m。旋轉(zhuǎn)虛心置于工作面外43m處。

C'D'=2C'P=2O'C'×tog23.14/2= 2×310×0.201=124m

運(yùn)輸巷轉(zhuǎn)折點(diǎn)最大開幫量為:

PO"=O'O"-O'C'=O'C'/cos11.606-O'C=310/0.979-310=6.65m

3.旋轉(zhuǎn)半徑的確定

以工作面前刮板輸送機(jī)機(jī)尾為旋轉(zhuǎn)中心點(diǎn),機(jī)尾推進(jìn)度不大。支架幾乎原地反復(fù)支撐頂板。易造成頂板破碎下沉。且上隅角氣體易積聚蓄熱。故將旋轉(zhuǎn)中心選擇為工作面之外。保證工作面旋轉(zhuǎn)過程中各處都有推進(jìn)度。轉(zhuǎn)采比例為:頭尾比9:1。短刀依次增加為40m。

旋轉(zhuǎn)半徑為:R=OO′+O′D′= 353m

4.轉(zhuǎn)采前后運(yùn)輸巷設(shè)備的調(diào)整

以前部刮板機(jī)機(jī)頭為基準(zhǔn)參照點(diǎn)。在工作面推進(jìn)到機(jī)尾接近回風(fēng)巷拐點(diǎn)時(shí),工作面處于最短位置,工作面機(jī)頭的超前距離幾乎為零,工作面長度為290m。此時(shí),前部刮板機(jī)頭距運(yùn)輸巷拐點(diǎn)還有100m。按設(shè)計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)采,繼續(xù)平行推進(jìn)。機(jī)尾增補(bǔ)支架,當(dāng)機(jī)頭至運(yùn)輸巷60m時(shí),機(jī)尾已增加支架14部。此時(shí)工作面長度為310m,機(jī)尾已越過回風(fēng)巷拐點(diǎn)40m。

此時(shí),運(yùn)輸巷的設(shè)備列車提前移至130米外,為了轉(zhuǎn)采時(shí)轉(zhuǎn)載機(jī)的長度(即旋轉(zhuǎn)弧度對(duì)應(yīng)的弧長)少受運(yùn)輸巷上下幫的限制及減少無幫量,把轉(zhuǎn)載機(jī)平槽拆去3塊,使轉(zhuǎn)載機(jī)的長度縮短為45m。同時(shí)將第二部膠帶輸送機(jī)向煤幫側(cè)緊靠,以縮短旋轉(zhuǎn)弧長,方便旋轉(zhuǎn)。

5.運(yùn)輸巷拐點(diǎn)處擴(kuò)幫及支護(hù)

按計(jì)算出的擴(kuò)幫量為6.65m,分為兩次進(jìn)行。隨著轉(zhuǎn)采的推進(jìn),機(jī)頭逐步接近運(yùn)輸巷拐點(diǎn)。擴(kuò)幫處按原巷道的支護(hù)方式進(jìn)行。但加密了錨桿支護(hù)和錨索的間排距,并將錨索的仰角偏向煤幫側(cè)75°。原巷道支護(hù)木垛,用三排單體支柱與原巷道及擴(kuò)幫后形成的三角區(qū)域隔離開來。

三、前后刮板機(jī)和支架的控制

采用兩端頭交互斜切進(jìn)刀時(shí),工作面支架和刮板機(jī)呈現(xiàn)緩慢下滑,起因是依次推移刮板機(jī),此時(shí)割整刀的下滑量為50mm到100mm(實(shí)測(cè))。從上向下割煤,由下往上依次推移刮板機(jī),此時(shí)割整刀的下滑量為0~8mm(實(shí)測(cè))。為了確保轉(zhuǎn)采時(shí)前后刮板機(jī)與轉(zhuǎn)載機(jī)的合理搭接,采取如下控制方法:

1.在長短刀上進(jìn)行控制

到達(dá)O'點(diǎn)之前,先割長刀,后割短刀。由上向下依次推移刮板機(jī)。越過O'點(diǎn)時(shí),先割短刀后割長刀,使局部暫時(shí)減少設(shè)備的移動(dòng),故而支架刮板機(jī)等沿斜面方向產(chǎn)生的向下分力也減少。所以支架和刮板機(jī)幾乎處于靜止?fàn)顟B(tài),不會(huì)下滑或下滑量很小。

2.控制推移方向

綜放工作面正常生產(chǎn)的工序是:自機(jī)尾進(jìn)刀—割煤—移架—推前部刮板機(jī)—放煤—拉后部刮板機(jī)。在此種往復(fù)過程中,刮板機(jī)發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)。這種滑動(dòng)是通過刮板機(jī)彎曲段體現(xiàn),支架推移桿會(huì)發(fā)生一定量的偏量,不是正向推移,因而推移中要向左或右產(chǎn)生作用分力。當(dāng)采煤機(jī)向機(jī)頭割煤時(shí),由機(jī)尾向機(jī)頭依次推移刮板機(jī)產(chǎn)生的作用分力指向機(jī)頭側(cè)。當(dāng)采煤機(jī)向機(jī)尾割煤時(shí)推移刮板機(jī)的作用分力指向機(jī)尾。利用這一原理,在過O'點(diǎn)前后改變割煤方式。

3.控制刮板機(jī)

人為調(diào)整刮板機(jī)的推移方向,阻止其下滑,并逐步回調(diào),即:工作面每隔10部支架裝設(shè)一個(gè)推移千斤頂,推移刮板機(jī)時(shí),把千斤頂一端固定在刮板機(jī)下滑方向的臨架底座前;另一端頂在刮板機(jī)邊的窩槽內(nèi),推移刮板機(jī)時(shí),千斤頂與支架的推移裝置共同作用,阻止下滑。

四、結(jié)論

011604工作面從1768m的初采到轉(zhuǎn)采時(shí)推進(jìn)了1100m。在回采過程中,通過對(duì)超前距離的長短與下滑量大小的實(shí)驗(yàn),及對(duì)礦壓規(guī)律的觀測(cè),積累了一定的數(shù)據(jù),并制定了嚴(yán)密的措施,確保了工作面轉(zhuǎn)采的成功,也取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。一是轉(zhuǎn)采成功順利回收了煤炭資源15萬噸,在轉(zhuǎn)采中沒有影響正常生產(chǎn)。二是豐富了回采工藝技術(shù),為將來的轉(zhuǎn)采提供了經(jīng)驗(yàn)。三是提高了資源回收率,為采由于地質(zhì)構(gòu)造造成的斜坡邊角等煤積累了經(jīng)驗(yàn)。

(作者單位:神華烏海能源公烏素煤業(yè)公司)

(責(zé)任編輯:龐永厚)

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