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港灣砂樁1船施工工藝

2014-08-11 06:44:27鄭瑋
科技創新與應用 2014年25期
關鍵詞:質量控制

鄭瑋

摘 要:文章以港珠澳大橋西人工島島隧工程打設擠密砂樁為例,列出了港灣砂樁1船的打樁流程;總結了打設方法、操作要點和質量控制關鍵;并結合工程實例,對砂量損耗系數和工效進行了計算、分析。

關鍵詞:港灣砂樁1船;擠密砂樁;質量控制;砂量損耗系數;工效

引言

港灣砂樁1船是擠密砂樁船,擠密砂樁法是在軟基上用振動錘把砂管沉入到要求的深度,填入中粗砂并向下擠壓使砂樁擴徑,使其周圍地基發生側向擠壓而使地基密實的一種加固方法。其加固原理如下:擠密置換作用:一是通過沖擊振動對周圍土體產生橫向擠壓力,使土層的孔隙比減小,密實度增加;二是密實的砂樁樁體取代了同體積的軟弱土,形成復合地基,使承載力提高,地基沉降變小。排水固結作用:砂樁就象砂井一樣是一種良好的排水通道,能加速孔隙水壓力的消散, 加快地基的固結沉降速率,從而提高復合地基的強度。

港灣砂樁1船主要性能參數如表1:

船機設備配置如表2:

文章以港珠澳大橋西人工島島隧工程擠密砂樁為實例,詳細的分析了港灣砂樁1船的施工工藝。

1 地質情況

各巖土層特征描述如下:

①1淤泥(Q4m):灰色,流塑狀,個別鉆孔呈流動狀,高塑性,含有機質,有臭味,局部混少許粉砂,平均標貫擊數N<1擊。該層厚達3.50m~5.0m。

①3淤泥質粘土(Q4al):褐灰色,流塑~軟塑狀,中塑性,局部夾粉細砂薄層和少量貝殼碎屑,平均標貫擊數N=1.8擊。該層厚達11.5m~13.0m。

③3粉質粘土(Q3m+al):褐灰色,灰黃色,可塑狀~硬塑狀,中塑性,混粉細砂,局部夾粉砂薄層和腐殖質。平均標貫擊數N=8.8擊。該層厚0.0m~4.5m。

各土層土質較軟,流動性大。

為防止回淤,在原泥面上拋填4m的中粗砂和1.5m的碎石墊層,打設砂樁時要穿透中粗砂和碎石墊層。

2 基本打樁流程(見圖1)

3 打設方法及操作要點

3.1 打設前準備工作

每天開工前要檢查套管水閥、氣閥,確保套管外噴水管及側打氣氣管暢通;檢查移動斗門、固定斗門、囤砂斗門開閉情況,確保開閉自如;傳送帶空載運轉正常;檢查水錘自動是否正常;檢查絞車鋼絲繩狀況,絞機附近管路是否有滲漏現象;檢查振動錘電纜位置,確保電纜安全;要求供砂船做好供砂準備;開啟自動平衡調載系統。

3.2 移船就位

準備工作完成后將船舶移動至指定樁位。每完成一組樁后應立即移船到下一組樁位。

3.3 歸零

每天開始打設砂樁前進行1次歸零,以保證套管、砂錘、水坨記錄的準確性。控制套管、砂錘、水坨的端部與海水面平齊,操作主機設置此時套管、砂錘、水坨為0位置。

3.4 水深、潮位

通過自動控制系統控制水坨到達泥面,讀取操作主機側窗口所顯示的水深,記錄并按F6輸入打樁程序。潮位可由海上SCP定位監測系統讀取,記錄并輸入打樁程序。

3.5 套管下行及排泥階段

套管開始全速下行,套管下行及排泥階段的操作應嚴格按照下列規定進行。

3.5.1 套管外噴水的設置

套管下行將入泥面時將套管外噴水打開,此時套管外噴水作用是幫助套管下行,一般調整至10.0kg,若振動錘壓力過大,可調整至12kg;開始排泥后外噴水壓力減小為深度壓加一個大氣壓(海水的深度產生的壓力),不讓淤泥堵塞高壓沖水口即可。

3.5.2 振動錘開始時機

當套管入泥后開啟振動錘,三個振動錘開啟時時間間隔不少于10S,依次啟動1、2、3號振動錘,當1號振動錘電流基本穩定以后才可以啟動下一臺,而且在啟動振動錘時要停止套管絞車。

3.5.3 加砂時機

在套管下行于-20m后依次加砂3斗,太早砂會從套管中流出,太晚進入套管的淤泥太多。排泥過程中,視SL值進行加砂,如SL值為10m-16m時即加砂1斗,制樁階段同樣適用。

3.5.4 干砂制作過程

在套管下行過程中,向套管中供第三斗砂,將“砂錘控制”鍵上推,按右側控制臺的“自動”鍵,使砂錘在套管內自動運行,下行至樁底標高。制作密實干砂開始:開始第一次吐泥,開主打氣(0.5-1.0)套管上行到SL基本不變化時停止,回打到設計標高。進行第二次吐泥,開主打氣(1.5-2.0)砂管上行到SL基本不變化或SL值接近10米時停止,回打到設計標高。如此往復幾次排泥過程(排泥過程中視SL下降速度可對主打氣和側打氣進行調整,主打氣每次調整控制在0.5,SL下降速度快時側打氣關閉,下降慢則開啟)。直至SL曲線圖沒有劇烈的跳動, SL出現比較緩和的下砂狀態時再進行最后一次吐泥,套管內淤泥已完全排干凈,制作密實干砂的過程完成。

干砂制作的過程中,開啟主打氣進行排泥,主打氣的壓力應慢慢增加,開始排泥階段,主打氣太大砂管回泥會越多,浪費砂;側打氣的能幫助排出套管中的砂(排泥階段為泥砂混合物),同時會造成泥砂混合,不利于干砂的形成,排泥開始的時候,排泥容易,應不開,隨著套管中砂的比例越來越大,排泥困難,可以打開。干砂的制作是擠密砂樁形成的關鍵,干砂沒有形成,套管底部的阻泥球不起作用,在關閉主打氣加砂的過程中,淤泥會進入套管形成泥砂混合物,無法形成砂樁。

3.6 制樁階段

3.6.1 提升高度和下砂長度

套管底部高3m(出砂處),外徑1200mm,壁厚25mm;套管上部高47m,外徑800mm,壁厚20mm。套管貫入至設計樁底高程后,提管制樁時,成樁長度及對應參數見表3。

提升高度以套管底部計算;下砂長度以套管上部計算。

具體計算方法如下(以直徑1600mm成樁1m為例):

所需砂量=0.8×0.8×π×1=2.011m3

套管提升高度GL=2.011÷[(1.2÷2)2×π]=1.78m,取1.8m

回打高度=1.8-1.0=0.8m

下砂長度SL=2.011÷{[(0.8-0.02×2) ÷2 ]2×π}=4.43m,取4.5m

3.6.2 套管內壓力設定

套管提升制樁過程中,套管內壓力需要保持在合適的范圍內,以保證貫入時能夠排出端部套管內的淤泥,制樁時套管內砂料能夠順利排出。

經過施工的檢驗,套管內砂料能順利排出,壓力設定如下:

0~-14.99m, 深度壓;

-15~-19.99m, 深度壓+0.4kg·f/cm2;

-20 ~-24.99m, 深度壓+0.8kg·f/cm2;

-25 ~-29.99m, 深度壓+1.1kg·f/cm2;

-30 ~-34.99m, 深度壓+1.5kg·f/cm2;

-35 ~-39.99m, 深度壓+2.0kg·f/cm2;

壓力設置中,深度壓指套管貫入深度位置海水壓力,壓力單位kg·f/cm2為程序內默認單位。以上的壓力設定是打樁時的參考值,壓力值的調整要以排除的砂量為準,砂量大于計算值,則減壓,砂量小于計算值,則加壓。

3.6.3 提管速度、成樁長度控制

操作人員在造樁過程中隨時調整提管速度,使其與下砂速度達到平衡,套管提升速度應先慢后快,開始上提時(前0.5m)一般控制在0.3 m/min,后面一般不超過1.0~1.5m/min。套管提升0.5m時,如果發現下砂量較小,則將套管打回至上一個循環成樁的樁頂位置,重新提管制樁。當套管提升計算高度1.8m,套管內砂排出長度不足4.5m(如3.6m)時,則根據樁徑1600mm和長度3.6m砂量計算出成樁高度應為0.8m,即回打1m。

3.6.4 樁頂處理及后續工作

制樁還有3m左右結束時,輸入后潮位,重新計算樁頂標高,制樁還有2m左右時,減小每次成樁的長度,按照成樁0.5m,0.5m,0.5m,0.5m,分四次成樁2m,提高樁頂的密實度。

制樁最后一個回合下壓前將主打氣、側打氣、高壓水、振動錘關閉,利用套管余震回打到位。套管內應剩下15米左右的砂子作為下次制樁的干砂,節省下次制作干砂的砂量和時間。測量地盤高度,套管上行提出地盤高約0.5米時停止,將打設完成信息發送至管理計算機。移船到位后,準備打設下組砂樁,開啟高壓水、振動錘,套管下行到-25米左右時進行一次吐泥過程,之后套管全速下行至設計標高,根據套管內的砂量選擇是否加砂,直接開始制樁過程。

4 質量控制

擠密砂樁的質量控制要點見表4:

擠密砂樁的質量控制必須貫穿打樁的全過程,而且其控制只能在打樁前和打樁的過程中控制,砂樁成型后無法改變,這就要求技術人員對船舶的定位和記錄設備定期進行檢查;要求操作人員在打樁過程中隨時處理質量缺陷。

5 砂量消耗系數

擠密砂樁施工時,砂料存在一定程度的損耗。按照每天成樁12 根,共300延米,整個區域平均樁長25m計算砂損耗:

5.1 為保證砂樁樁底1m高成樁質量,套管貫入端部排泥時,排出1m的砂料,約1.13m3,則損耗為1.13÷(25×2.011)=2.25%。

5.2 每組砂樁打設完成,將套管提起移船打設下組砂樁時,提升套管端部約有0.5m高砂料排出。端部約0.57m3砂料排出,則損耗為0.57÷(25×2.011)=1.13%。

5.3 據統計,每天第一組砂樁打設制作干砂所需的砂量平均為6斗,密實干砂的體積約為6×4.013×90%÷1.35×3=48.16m3,則損耗為48.16÷(300×2.011)=7.98%。

5.4 每天砂樁打設完成,套管內剩余的砂料排出(如打設樁頭時套管內無砂料或砂料過少,砂樁樁頂位置不能正常成樁)。按照每天每個套管砂柱長度約為5m,約3.8m3,則損耗為3×3.8÷(300×2.011)=1.89%。

5.5 砂樁船自動供砂等其它因素約2%

綜合以上5個方面可以得出理論砂損耗系數為1.153(損耗15.25%)。

砂料加入套管后從松散到成樁的體積變化系數為1.35,則砂總的消耗系數為=1.153×1.35×1.03=1.603(1.03為砂運送到囤砂斗中的損耗)。

理論砂損耗系數中,(1)、(2)、(5)項損耗屬于不變量,(3)、(4)項砂量損耗不會變化,但是每天打設的延米數越大,則損耗系數越小;中粗砂的體積變化系數不變,因此,在制作一次干砂的情況下,多打砂樁是降低砂損耗的有效途徑。

6 工效分析

單樁的成樁時間=貫入時間+成樁時間+移船時間,其中成樁時間和移船時間和船員的熟練程度有關,而貫入時間當地質情況不同、打樁的深度不同、砂料不同、采取的打樁工藝不同、船員的熟練程度不同時,均會發生變化,打樁效率還需打設試驗樁來確定。

港珠澳大橋西人工島C10區擠密砂樁的工效計算如下:

套管貫入至-37m,平均貫入時間約為80分鐘。

提管制樁(25m砂樁),平均成樁時間約為68分鐘。

每次移船定位時間約為10分鐘。

根據以上數據計算:打設一組底標高為-37m,長25m的砂樁需要的時間約為158分鐘,每天打設前準備約1小時,打設結束后整理約為2小時,每天14個小時,可打設4組。平均打設砂樁為300延米/天,603m3/天。考慮天氣和修船的影響,每月有效工作時間按20天計算,可完成砂樁6000延米,12060m3。

7 結束語

擠密砂樁作為一種軟基加固的施工工藝,在外海筑港、人工島建設等海洋工程中具有無可比擬的技術優勢,應用前景廣闊。相比傳統的軟基處理施工工藝,其優勢在于:(1)通過置換和擠密作用,加固效果明顯,快速提高地基承載力,且壓縮性小,因而可以快速推進施工進程,縮短工期;(2)應用范圍廣,可應用于砂性土、黏性土、有機質土等幾乎所有土質的地基加固處理;(3)深度大,可達到水下50-60米,置換率高,可達到80%;目前,國內已有多項重點工程采用該工藝對薄弱地基進行加固。因此,熟練掌握這項新技術,對企業發展將起到較大的推動作用。

具體計算方法如下(以直徑1600mm成樁1m為例):

所需砂量=0.8×0.8×π×1=2.011m3

套管提升高度GL=2.011÷[(1.2÷2)2×π]=1.78m,取1.8m

回打高度=1.8-1.0=0.8m

下砂長度SL=2.011÷{[(0.8-0.02×2) ÷2 ]2×π}=4.43m,取4.5m

3.6.2 套管內壓力設定

套管提升制樁過程中,套管內壓力需要保持在合適的范圍內,以保證貫入時能夠排出端部套管內的淤泥,制樁時套管內砂料能夠順利排出。

經過施工的檢驗,套管內砂料能順利排出,壓力設定如下:

0~-14.99m, 深度壓;

-15~-19.99m, 深度壓+0.4kg·f/cm2;

-20 ~-24.99m, 深度壓+0.8kg·f/cm2;

-25 ~-29.99m, 深度壓+1.1kg·f/cm2;

-30 ~-34.99m, 深度壓+1.5kg·f/cm2;

-35 ~-39.99m, 深度壓+2.0kg·f/cm2;

壓力設置中,深度壓指套管貫入深度位置海水壓力,壓力單位kg·f/cm2為程序內默認單位。以上的壓力設定是打樁時的參考值,壓力值的調整要以排除的砂量為準,砂量大于計算值,則減壓,砂量小于計算值,則加壓。

3.6.3 提管速度、成樁長度控制

操作人員在造樁過程中隨時調整提管速度,使其與下砂速度達到平衡,套管提升速度應先慢后快,開始上提時(前0.5m)一般控制在0.3 m/min,后面一般不超過1.0~1.5m/min。套管提升0.5m時,如果發現下砂量較小,則將套管打回至上一個循環成樁的樁頂位置,重新提管制樁。當套管提升計算高度1.8m,套管內砂排出長度不足4.5m(如3.6m)時,則根據樁徑1600mm和長度3.6m砂量計算出成樁高度應為0.8m,即回打1m。

3.6.4 樁頂處理及后續工作

制樁還有3m左右結束時,輸入后潮位,重新計算樁頂標高,制樁還有2m左右時,減小每次成樁的長度,按照成樁0.5m,0.5m,0.5m,0.5m,分四次成樁2m,提高樁頂的密實度。

制樁最后一個回合下壓前將主打氣、側打氣、高壓水、振動錘關閉,利用套管余震回打到位。套管內應剩下15米左右的砂子作為下次制樁的干砂,節省下次制作干砂的砂量和時間。測量地盤高度,套管上行提出地盤高約0.5米時停止,將打設完成信息發送至管理計算機。移船到位后,準備打設下組砂樁,開啟高壓水、振動錘,套管下行到-25米左右時進行一次吐泥過程,之后套管全速下行至設計標高,根據套管內的砂量選擇是否加砂,直接開始制樁過程。

4 質量控制

擠密砂樁的質量控制要點見表4:

擠密砂樁的質量控制必須貫穿打樁的全過程,而且其控制只能在打樁前和打樁的過程中控制,砂樁成型后無法改變,這就要求技術人員對船舶的定位和記錄設備定期進行檢查;要求操作人員在打樁過程中隨時處理質量缺陷。

5 砂量消耗系數

擠密砂樁施工時,砂料存在一定程度的損耗。按照每天成樁12 根,共300延米,整個區域平均樁長25m計算砂損耗:

5.1 為保證砂樁樁底1m高成樁質量,套管貫入端部排泥時,排出1m的砂料,約1.13m3,則損耗為1.13÷(25×2.011)=2.25%。

5.2 每組砂樁打設完成,將套管提起移船打設下組砂樁時,提升套管端部約有0.5m高砂料排出。端部約0.57m3砂料排出,則損耗為0.57÷(25×2.011)=1.13%。

5.3 據統計,每天第一組砂樁打設制作干砂所需的砂量平均為6斗,密實干砂的體積約為6×4.013×90%÷1.35×3=48.16m3,則損耗為48.16÷(300×2.011)=7.98%。

5.4 每天砂樁打設完成,套管內剩余的砂料排出(如打設樁頭時套管內無砂料或砂料過少,砂樁樁頂位置不能正常成樁)。按照每天每個套管砂柱長度約為5m,約3.8m3,則損耗為3×3.8÷(300×2.011)=1.89%。

5.5 砂樁船自動供砂等其它因素約2%

綜合以上5個方面可以得出理論砂損耗系數為1.153(損耗15.25%)。

砂料加入套管后從松散到成樁的體積變化系數為1.35,則砂總的消耗系數為=1.153×1.35×1.03=1.603(1.03為砂運送到囤砂斗中的損耗)。

理論砂損耗系數中,(1)、(2)、(5)項損耗屬于不變量,(3)、(4)項砂量損耗不會變化,但是每天打設的延米數越大,則損耗系數越小;中粗砂的體積變化系數不變,因此,在制作一次干砂的情況下,多打砂樁是降低砂損耗的有效途徑。

6 工效分析

單樁的成樁時間=貫入時間+成樁時間+移船時間,其中成樁時間和移船時間和船員的熟練程度有關,而貫入時間當地質情況不同、打樁的深度不同、砂料不同、采取的打樁工藝不同、船員的熟練程度不同時,均會發生變化,打樁效率還需打設試驗樁來確定。

港珠澳大橋西人工島C10區擠密砂樁的工效計算如下:

套管貫入至-37m,平均貫入時間約為80分鐘。

提管制樁(25m砂樁),平均成樁時間約為68分鐘。

每次移船定位時間約為10分鐘。

根據以上數據計算:打設一組底標高為-37m,長25m的砂樁需要的時間約為158分鐘,每天打設前準備約1小時,打設結束后整理約為2小時,每天14個小時,可打設4組。平均打設砂樁為300延米/天,603m3/天。考慮天氣和修船的影響,每月有效工作時間按20天計算,可完成砂樁6000延米,12060m3。

7 結束語

擠密砂樁作為一種軟基加固的施工工藝,在外海筑港、人工島建設等海洋工程中具有無可比擬的技術優勢,應用前景廣闊。相比傳統的軟基處理施工工藝,其優勢在于:(1)通過置換和擠密作用,加固效果明顯,快速提高地基承載力,且壓縮性小,因而可以快速推進施工進程,縮短工期;(2)應用范圍廣,可應用于砂性土、黏性土、有機質土等幾乎所有土質的地基加固處理;(3)深度大,可達到水下50-60米,置換率高,可達到80%;目前,國內已有多項重點工程采用該工藝對薄弱地基進行加固。因此,熟練掌握這項新技術,對企業發展將起到較大的推動作用。

具體計算方法如下(以直徑1600mm成樁1m為例):

所需砂量=0.8×0.8×π×1=2.011m3

套管提升高度GL=2.011÷[(1.2÷2)2×π]=1.78m,取1.8m

回打高度=1.8-1.0=0.8m

下砂長度SL=2.011÷{[(0.8-0.02×2) ÷2 ]2×π}=4.43m,取4.5m

3.6.2 套管內壓力設定

套管提升制樁過程中,套管內壓力需要保持在合適的范圍內,以保證貫入時能夠排出端部套管內的淤泥,制樁時套管內砂料能夠順利排出。

經過施工的檢驗,套管內砂料能順利排出,壓力設定如下:

0~-14.99m, 深度壓;

-15~-19.99m, 深度壓+0.4kg·f/cm2;

-20 ~-24.99m, 深度壓+0.8kg·f/cm2;

-25 ~-29.99m, 深度壓+1.1kg·f/cm2;

-30 ~-34.99m, 深度壓+1.5kg·f/cm2;

-35 ~-39.99m, 深度壓+2.0kg·f/cm2;

壓力設置中,深度壓指套管貫入深度位置海水壓力,壓力單位kg·f/cm2為程序內默認單位。以上的壓力設定是打樁時的參考值,壓力值的調整要以排除的砂量為準,砂量大于計算值,則減壓,砂量小于計算值,則加壓。

3.6.3 提管速度、成樁長度控制

操作人員在造樁過程中隨時調整提管速度,使其與下砂速度達到平衡,套管提升速度應先慢后快,開始上提時(前0.5m)一般控制在0.3 m/min,后面一般不超過1.0~1.5m/min。套管提升0.5m時,如果發現下砂量較小,則將套管打回至上一個循環成樁的樁頂位置,重新提管制樁。當套管提升計算高度1.8m,套管內砂排出長度不足4.5m(如3.6m)時,則根據樁徑1600mm和長度3.6m砂量計算出成樁高度應為0.8m,即回打1m。

3.6.4 樁頂處理及后續工作

制樁還有3m左右結束時,輸入后潮位,重新計算樁頂標高,制樁還有2m左右時,減小每次成樁的長度,按照成樁0.5m,0.5m,0.5m,0.5m,分四次成樁2m,提高樁頂的密實度。

制樁最后一個回合下壓前將主打氣、側打氣、高壓水、振動錘關閉,利用套管余震回打到位。套管內應剩下15米左右的砂子作為下次制樁的干砂,節省下次制作干砂的砂量和時間。測量地盤高度,套管上行提出地盤高約0.5米時停止,將打設完成信息發送至管理計算機。移船到位后,準備打設下組砂樁,開啟高壓水、振動錘,套管下行到-25米左右時進行一次吐泥過程,之后套管全速下行至設計標高,根據套管內的砂量選擇是否加砂,直接開始制樁過程。

4 質量控制

擠密砂樁的質量控制要點見表4:

擠密砂樁的質量控制必須貫穿打樁的全過程,而且其控制只能在打樁前和打樁的過程中控制,砂樁成型后無法改變,這就要求技術人員對船舶的定位和記錄設備定期進行檢查;要求操作人員在打樁過程中隨時處理質量缺陷。

5 砂量消耗系數

擠密砂樁施工時,砂料存在一定程度的損耗。按照每天成樁12 根,共300延米,整個區域平均樁長25m計算砂損耗:

5.1 為保證砂樁樁底1m高成樁質量,套管貫入端部排泥時,排出1m的砂料,約1.13m3,則損耗為1.13÷(25×2.011)=2.25%。

5.2 每組砂樁打設完成,將套管提起移船打設下組砂樁時,提升套管端部約有0.5m高砂料排出。端部約0.57m3砂料排出,則損耗為0.57÷(25×2.011)=1.13%。

5.3 據統計,每天第一組砂樁打設制作干砂所需的砂量平均為6斗,密實干砂的體積約為6×4.013×90%÷1.35×3=48.16m3,則損耗為48.16÷(300×2.011)=7.98%。

5.4 每天砂樁打設完成,套管內剩余的砂料排出(如打設樁頭時套管內無砂料或砂料過少,砂樁樁頂位置不能正常成樁)。按照每天每個套管砂柱長度約為5m,約3.8m3,則損耗為3×3.8÷(300×2.011)=1.89%。

5.5 砂樁船自動供砂等其它因素約2%

綜合以上5個方面可以得出理論砂損耗系數為1.153(損耗15.25%)。

砂料加入套管后從松散到成樁的體積變化系數為1.35,則砂總的消耗系數為=1.153×1.35×1.03=1.603(1.03為砂運送到囤砂斗中的損耗)。

理論砂損耗系數中,(1)、(2)、(5)項損耗屬于不變量,(3)、(4)項砂量損耗不會變化,但是每天打設的延米數越大,則損耗系數越小;中粗砂的體積變化系數不變,因此,在制作一次干砂的情況下,多打砂樁是降低砂損耗的有效途徑。

6 工效分析

單樁的成樁時間=貫入時間+成樁時間+移船時間,其中成樁時間和移船時間和船員的熟練程度有關,而貫入時間當地質情況不同、打樁的深度不同、砂料不同、采取的打樁工藝不同、船員的熟練程度不同時,均會發生變化,打樁效率還需打設試驗樁來確定。

港珠澳大橋西人工島C10區擠密砂樁的工效計算如下:

套管貫入至-37m,平均貫入時間約為80分鐘。

提管制樁(25m砂樁),平均成樁時間約為68分鐘。

每次移船定位時間約為10分鐘。

根據以上數據計算:打設一組底標高為-37m,長25m的砂樁需要的時間約為158分鐘,每天打設前準備約1小時,打設結束后整理約為2小時,每天14個小時,可打設4組。平均打設砂樁為300延米/天,603m3/天。考慮天氣和修船的影響,每月有效工作時間按20天計算,可完成砂樁6000延米,12060m3。

7 結束語

擠密砂樁作為一種軟基加固的施工工藝,在外海筑港、人工島建設等海洋工程中具有無可比擬的技術優勢,應用前景廣闊。相比傳統的軟基處理施工工藝,其優勢在于:(1)通過置換和擠密作用,加固效果明顯,快速提高地基承載力,且壓縮性小,因而可以快速推進施工進程,縮短工期;(2)應用范圍廣,可應用于砂性土、黏性土、有機質土等幾乎所有土質的地基加固處理;(3)深度大,可達到水下50-60米,置換率高,可達到80%;目前,國內已有多項重點工程采用該工藝對薄弱地基進行加固。因此,熟練掌握這項新技術,對企業發展將起到較大的推動作用。

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