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電廠抽凝式汽輪機(jī)故障原因分析及處理過程

2014-10-22 03:15:13王酒順
科技資訊 2014年20期
關(guān)鍵詞:故障原因分析

王酒順

摘 要:本文對電廠抽凝式汽輪機(jī)故障原因及處理過程進(jìn)行了分析,闡述了抽凝式汽輪機(jī)機(jī)組容易發(fā)生的故障現(xiàn)象,描述了機(jī)組波動現(xiàn)象,分析了故障的原因及具體的處理過程。

關(guān)鍵詞:凝氣式汽輪機(jī) 故障原因 分析 處理過程

中圖分類號:TD607 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)07(b)-0087-01

電廠抽凝式的汽輪機(jī)機(jī)組在正常運行的過程中可能會出現(xiàn)主油油泵斷油的現(xiàn)象,會導(dǎo)致調(diào)節(jié)油及潤滑油發(fā)生瞬間失壓,致使機(jī)組出現(xiàn)跳機(jī)的事故。在抽凝式的汽輪機(jī)機(jī)組進(jìn)行熱態(tài)啟動的過程中,在抽汽口存在著低壓的水或者蒸汽,將使汽輪機(jī)的汽封發(fā)生收縮,引起汽輪機(jī)機(jī)組發(fā)生振動,導(dǎo)致跳機(jī)事故的發(fā)生。

某廠配置了抽凝式汽輪機(jī),該汽輪機(jī)的軸功率為35.78 MW,主要采用了一臺反動式汽輪機(jī),利用一拖二的方式對空氣壓縮機(jī)進(jìn)行驅(qū)動。整個機(jī)組的控制系統(tǒng)為ITCC型的綜合系統(tǒng)。該機(jī)組投運成功后一直平穩(wěn)運行,沒有出現(xiàn)過大的故障,但近期出現(xiàn)了真空波動現(xiàn)象,導(dǎo)致排氣溫度發(fā)生上升,工況急劇惡化,給整個生產(chǎn)帶來了巨大的隱患。

1 機(jī)組波動現(xiàn)象的描述

該汽輪機(jī)機(jī)組近期出現(xiàn)了工況嚴(yán)重惡化的現(xiàn)象,并發(fā)生了真空波動,機(jī)組的排氣溫度自52 ℃上升至80 ℃,整體的排氣壓力自-70 kPa上升至-40 kPa,導(dǎo)致真空度發(fā)生了下降。由于發(fā)現(xiàn)的較為及時,通常對排汽壓力連鎖進(jìn)行解除,沒有出現(xiàn)停車的現(xiàn)象。經(jīng)過檢修人員的現(xiàn)場技術(shù)處理后,汽輪機(jī)的排氣溫度已經(jīng)下降到49 ℃,整體排氣壓力較為平穩(wěn),運行工況恢復(fù)正常。

2 故障原因分析

對抽凝式汽輪機(jī)的真空度進(jìn)行維護(hù)要求存在三個必要的條件,首先使抽凝式汽輪機(jī)的凝汽器冷卻水將排汽進(jìn)行冷卻,構(gòu)成真空;其次是利用凝結(jié)水泵對凝結(jié)水不斷地抽送,以防止其影響換熱;最后就是將漏入的空氣及其他不凝氣進(jìn)行抽出,保持真空的狀態(tài)。抽凝式汽輪機(jī)的真空度每降低1 kPa,其熱效率就會降低1%左右。影響真空度的因素主要有以下幾個。

2.1 凝汽器的冷凝影響因素

由于機(jī)組的凝氣器設(shè)計為表面式凝汽器,因此其換熱面積在4000 m3左右,通過對換熱器進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)有明顯的泄漏及溫升變化不明顯的現(xiàn)象,這就說明相關(guān)的管束未發(fā)生堵塞。通過對換熱器的冷卻水進(jìn)行溫差的判斷,可以得出其凝汽器冷凝能力較為正常,非真空惡化導(dǎo)致的基本分析結(jié)果。

2.2 抽氣器的抽氣影響因素

抽凝式汽輪機(jī)機(jī)組的抽氣系統(tǒng)所配置的兩臺主抽氣器及一臺啟動式抽氣器是采用4.4 MPa、430 ℃的過蒸汽為動力的。在機(jī)組進(jìn)行啟動前主要利用啟動抽氣器進(jìn)行工作,使真空達(dá)到所設(shè)定的條件,完成機(jī)組啟動后,將啟動抽氣器切換至主抽氣器進(jìn)行工作。主抽氣器通常是一開一備的,在條件允許的情況下對主抽氣器進(jìn)行切換,此時如果真空度沒有發(fā)生明顯的好轉(zhuǎn),最后將啟動抽氣器進(jìn)行投入,如果真空度仍然是波動的,則應(yīng)對抽氣系統(tǒng)進(jìn)行大查,進(jìn)而判斷抽氣器是否是真空波動的原因。

2.3 對真空壓力表的引壓管進(jìn)行檢查

此抽凝式機(jī)組的就地壓力表及遠(yuǎn)傳壓力測點是通過同一管子進(jìn)行引出的,因為設(shè)計的原因引壓管曾經(jīng)發(fā)生過明顯的積水現(xiàn)象,后來通過對技術(shù)進(jìn)行改造有效解決了這一問題。在現(xiàn)場對管內(nèi)進(jìn)行檢查,并沒有發(fā)現(xiàn)明顯的積水,因此可以有效排除引壓管的原因。

2.4 核查現(xiàn)場無泄漏的現(xiàn)象

抽凝式汽輪機(jī)組的真空系統(tǒng)包括以下幾部分:抽氣器系統(tǒng)、爆破板、凝氣器系統(tǒng)、汽封、凝氣水泵及水封等。在工作現(xiàn)場對真空系統(tǒng)的管線進(jìn)行一一核查,其密封性良好,同時對軸封汽壓缸的排氣管線進(jìn)行檢查,并無氣泡冒出現(xiàn)象,因此可初步判斷為軸封汽壓不夠,對旁路進(jìn)行開大后真空并沒有發(fā)生變化。檢查其軸封調(diào)節(jié)閥,確認(rèn)調(diào)節(jié)裝置是正常的,在現(xiàn)場利用對管口進(jìn)行堵封的措施以防止真空遭到進(jìn)一步破壞。

2.5 軸封系統(tǒng)

為了有效防止凝氣式汽輪機(jī)機(jī)組在運行中出現(xiàn)高壓端蒸汽發(fā)生泄漏的現(xiàn)象,應(yīng)對汽輪機(jī)機(jī)組的自帶疏齒式進(jìn)行密封,進(jìn)而構(gòu)成密封腔,防止蒸汽外泄的同時有效對蒸汽進(jìn)行隔離。通常軸封汽是由4.4 MPa的蒸汽通過減壓而來。設(shè)置減壓裝置的目的是為實現(xiàn)自動控制:當(dāng)壓力高時閥門將自動關(guān)小,應(yīng)在現(xiàn)場確認(rèn)控制器是正常的。根據(jù)軸封系統(tǒng)的特點對軸封余汽調(diào)節(jié)閥進(jìn)行設(shè)置,利用軸封余汽調(diào)節(jié)閥管線將多余的蒸汽排至凝汽器。現(xiàn)場對低壓端的軸封排管線進(jìn)行檢查,詳細(xì)分析軸封管線系統(tǒng)的工作原理,當(dāng)其發(fā)生明顯故障時有如下幾個特點:(1)溫度較低;(2)溫度較高;(3)供汽布置;(4)有滲水的現(xiàn)象。

通過對軸封供汽系統(tǒng)進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯的異常現(xiàn)象,利用測溫槍對管線的溫度進(jìn)行測量,為410 ℃,溫度為正常值。此時可以排除軸封汽供汽不足的原因,在現(xiàn)場重點對軸封汽帶水進(jìn)行檢查,由于軸封汽的溫度較為正常,因此不能出現(xiàn)自身帶水的現(xiàn)象,懷疑為軸封管線出現(xiàn)死角所致。對軸封汽管線進(jìn)行排查,未發(fā)現(xiàn)由于施工原因,導(dǎo)致軸封的余汽調(diào)節(jié)管線出現(xiàn)死角,在余汽調(diào)節(jié)閥未打開的情況下,容易造成冷凝成水的現(xiàn)象。

當(dāng)抽凝式汽輪機(jī)的軸封汽管線所帶的水量較大時,將造成軸封供汽的嚴(yán)重不足,通常低壓端都是真空,因此特別容易導(dǎo)致空氣倒吸現(xiàn)象的出現(xiàn),致使軸封氣無法外冒。抽凝式汽輪機(jī)發(fā)生真空波動的原因就在于此,即軸封余汽管線的積水導(dǎo)致軸封汽量的減少,對排汽壓力波動和排汽溫度造成了影響,導(dǎo)致排汽溫度上升。

3 處理過程

找到原因后,現(xiàn)場立即采取措施,通過微開軸封余汽調(diào)節(jié)閥,打開軸封汽疏水導(dǎo)淋,有效地對軸封汽量進(jìn)行調(diào)整。很快就出現(xiàn)了排氣壓力下降的現(xiàn)象,排氣的溫度同時也出現(xiàn)了下降。現(xiàn)場觀察到低壓側(cè)的排放口管線有少量的水噴不斷出,隨后有蒸汽冒出來,此時的排汽壓力將恢復(fù)至-70 kPa,排氣的溫度將下降到53 ℃,工況恢復(fù)正常。

通過檢查發(fā)現(xiàn)本次故障的原因是汽輪機(jī)的軸封余氣調(diào)節(jié)閥管線有死角,當(dāng)閥門在長期未開的情況下導(dǎo)致積水出現(xiàn),對軸封汽總管進(jìn)行了堵塞,這樣就造成了軸封汽量的減少,導(dǎo)致排汽壓力發(fā)生了波動。在現(xiàn)場對余汽調(diào)節(jié)閥進(jìn)行了微調(diào)后有效解決了這一問題,相關(guān)技術(shù)人員在今后安排大修時安排了對余汽管線的技改。

4 結(jié)論

通過對抽凝式汽輪機(jī)真空波動原因進(jìn)行全面的排查,有效排除了故障,避免了停車事故的出現(xiàn)。由于真空對整個汽輪機(jī)的安全性及經(jīng)濟(jì)性影響非常大,在真空發(fā)生嚴(yán)重惡化的時候?qū)?dǎo)致末級葉片被打斷,進(jìn)而對設(shè)備進(jìn)行損壞,如果汽輪機(jī)無備件及備機(jī),一旦出現(xiàn)停產(chǎn)則經(jīng)濟(jì)損失將是巨大的,因此電廠抽凝式汽輪機(jī)的故障及處理應(yīng)引起相關(guān)技術(shù)和管理人員的高度重視。

參考文獻(xiàn)

[1] 孫曰泰,靳江波.汽輪機(jī)主油泵與交流潤滑油泵切換失敗原因及對策[J].華北電力技術(shù),2008(3).

[2] 孫穎杰.抽凝式汽輪機(jī)組故障原因分析與處理[J].能源與環(huán)境,2011(2).

[3] 龐憲海.抽凝式汽輪機(jī)運行時真空下降的原因及處理[J].發(fā)電設(shè)備,2009(4).endprint

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