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冶材公司#1石灰回轉窯除塵系統改造

2014-11-07 12:11:03馬祥龍
科技資訊 2014年16期

馬祥龍

摘 要:本文介紹了攀鋼冶材公司#1石灰回轉窯除塵現狀、改造方案及除塵系統優勢并對該項目進行投資及效益分析。

關鍵詞:石灰回轉窯 除塵改造 電除塵 布袋除塵

中圖分類號:TF325 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)06(a)-0097-01

冶材公司#1石灰回轉窯電除塵系統建于1997年,主要設備是1臺75m2臥式三電場電除塵器(2006年改造為四電場除塵器)、1臺W6-2×29№19.5高溫風機(L=204000 m3/h,H=5500 Pa,N=500 kW/6kV)及1套輸、儲灰系統,處理風量204000 m3/h(280℃)。

2013年6月檢測外排粉塵濃度83 mg/Nm3,超過《煉鋼工業大氣污染物排放標準》中“現有企業自2015年1月1日起,石灰窯外排粉塵濃度≤30 mg/Nm3”的規定。需對#1回轉窯現有電除塵系統進行改造,確保外排粉塵濃度≤30 mg/Nm3。

1 設計參數

(1)煙氣量:204000 m3/h(200℃工況)。

(2)煙氣溫度(布袋除塵器入口):200 ℃,最高:230 ℃。

(3)電除塵器進口粉塵濃度:20~30 g/Nm3。

(4)粉塵堆積密度:1.0~1.1 t/m3。

2 改造方案

在現有75 m2臥式四電場電除塵器后增加一臺脈沖布袋除塵器(5064 m2),架空布置于現有耐火材料庫房位置,現有電除塵器作為一級除塵,出風口前管道不改造,新建脈沖布袋除塵器作為二級除塵,保留現有高溫風機及煙囪,新增鍋爐引風機(H=8000 Pa,N=800 kW),置于新建風機房。

風機房內設5 t電動單梁起重機1臺,用于風機及電機檢修。建設布袋除塵系統期間,現有電除塵系統正常運行作為保產措施。為防止煙氣溫度過高損傷布袋,布袋除塵器入口管道設置混風閥,當除塵器入口煙氣溫度高于200 ℃時,聯鎖開啟混風閥,溫度降至190 ℃以下后關閉混風閥,除塵灰通過輸灰機進入現有輸灰、儲灰系統。

3 濾料選擇

石灰回轉窯廢氣粉塵為親水性、粘結性粉塵。西昌鋼釩冶材公司石灰回轉窯除塵系統濾袋采用PTFE,正常使用耐溫220 ℃,瞬時耐溫260 ℃,保證濾袋壽命達到1年,使用效果良好,本設計濾料采用PTFE。

4 主抽煙機能力核算

與現有除塵系統相比,增加脈沖布袋除塵器阻力1500 Pa,風機出口消聲器阻力200 Pa,管道阻力800 Pa,共增加阻力2500 Pa,現有高溫風機全壓5500 Pa,不滿足改造后的要求,需更換為全壓8000 Pa,風量20.4萬 m3/h(200 ℃工況)鍋爐引風機。

5 除塵系統

5.1 工藝流程

當回轉窯開工烘窯時,煙氣量少、溫度低、含濕量大。為防止煙氣經過袋式除塵器時結露板結濾袋,開啟預熱機煙帽裝置,用于烘窯期間水汽排放。

#1石灰回轉窯產生的煙氣,經過現有電除塵器處理后,進入新建脈沖布袋除塵器處理達到國家規定的排放標準后,通過鍋爐引風機送入煙囪外排,其流程為:

窯尾煙氣→預熱機→管式冷卻器(利舊)→電除塵器(利舊)→脈沖布袋除塵器→鍋爐引風機→煙囪外排(φ2.8 m,H=40 m)。

5.2 輸灰流程

煙氣中的粉塵經濾袋過濾后附著于濾袋表面,經脈沖清灰后進入除塵器灰斗,通過卸灰閥、鏈式輸灰機、集合鏈式輸灰機輸送至現有輸灰、儲灰系統。

5.3 系統控制

現有電除塵器系統配電控制利舊,新增布袋除塵系統設一套S7-300控制系統,風機采用變頻調速,所有設備均具備機旁及計算機集中操作功能。

5.4 系統布置

根據現場條件,拆除現有耐火材料庫房及轉運站斗提機及料倉,為滿足輸灰及保存現有配電室要求,架空5.5 m布置脈沖布袋除塵器,風機布置在新建風機房內,在皮帶通廊和圍墻之間新建煙囪。

5.5 管道

煙氣主管道(φ1900)直接與電除塵器出口對接;管道風速-20 m/s;壁厚8 mm。

5.6 主要設備選型

(1)長袋低壓脈沖布袋除塵器。

數量:1臺;風量:20.4萬 m3/h;過濾面積:5064 m2;凈過濾風速:0.76 m/min。

(2)鍋爐引風機。

數量:1臺;風量:20.4萬 m3/h;全壓:8000 Pa;電機功率:800 kW/6 kV。

6 系統優勢

回轉窯出口粉塵濃度高(20~30 g/Nm3),若直接采用脈沖布袋除塵器對濾料磨損大,降低濾料使用壽命。保留現有電除塵系統作為一級除塵,新建脈沖布袋除塵系統作為二級除塵,有效降低布袋除塵器入口煙氣含塵濃度,滿足外排粉塵濃度≤30 mg/Nm3;利用#1石灰回轉窯檢修時間(7天),連接電除塵器出口至脈沖布袋除塵器進口管道,不影響#1回轉窯生產。

7 投資及效益分析

7.1 工程投資

本工程投資(含設備增值稅):773.75萬元。

7.2 年成本及效益分析

(1)新增用電:0.62元/kW·h×213.84×104 kW·h=132.58萬元。

(2)壓縮空氣:0.111元/Nm3×2.85×106 Nm3=31.64萬元。

(3)濾料:濾料使用壽命1年,每年濾料更換費用150.91萬元。

(4)折舊費。

綜合折舊率按8%計算,年折舊額為;773.75萬元×8%=61.9萬元。

(5)修理費。

修理費按3%計算,年修理費為773.75萬元×3%=23.21萬元。

年成本費用合計:400.24萬元。

本工程為環保項目,只有社會效益及環境效益,沒有經濟效益。

8 結語

冶材公司#1石灰回轉窯除塵系統位于金沙江南岸,處于沿江景觀帶,與市中心炳草崗隔江相望,煙囪外排粉塵屢見白煙,造成惡劣的環境污染。通過對該除塵系統的改造,確保外排粉塵濃度≤30 mg/Nm3,滿足國家環保標準要求,消除環境污染,有良好的社會效益和環境效益。

參考文獻

[1] 中國冶金建設協會主編.鋼鐵企業采暖通風設計手冊[M].北京:冶金工業出版社,1996.

[2] 中華人民共和國建設部主編.采暖通風與空氣調節設計規范[M].北京:中國計劃出版社,2003.

[3] 環境保護部主編.袋式除塵工程通用技術規范[M].北京:中國環境科學出版社,2012.endprint

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