朱紅
摘 要:江蘇新海發電有限公司2*330 MW機組鍋爐給水加氨有3臺給水加藥泵,二開一備用,原有的控制器為單機控制,備用泵手動切換,設備老化,操作困難,設備故障率高,維護量大,為此,考慮采用變頻調速技術進行改造,用PLC實現自動調節和各種控制功能。運行實踐證明,該方案穩定可靠,經濟效果明顯。
關鍵詞:PLC 給水加氨 變頻器 自動調節
中圖分類號:TP27 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)04(b)-0096-01
本企業所用的鍋爐給水自動加氨控制系統比較落后,操作困難且容易發生故障,因此采用PLC和變頻器進行改造,下面對具體改造方案和結果進行探討。
1 鍋爐給水自動加氨控制系統工藝要求
(1)鍋爐給水自動加氨控制系統在正常生產過程中,由1#給水加藥泵實施向15#機組除氧器水箱出口下降管加氨,由3#給水加藥泵實施向16#機組除氧器水箱出口下降管加氨。2#加藥泵作為備用泵,根據備用泵狀態進行切換。
(2)當正使用的加藥泵的控制方式“就地—遠控”開關處在“就地”時,設備均在就地進行操作,PLC和上位機起監視作用,在遠控時,執行控制和遠操。
(3)保持省煤器入口pH值控制在設定范圍內。
(4)對加藥泵及變頻器運行狀態動態監測,以實現動態檢修。
2 鍋爐給水自動加氨控制系統系統控制原理
由省煤器入口pH值控制加藥量,以pH值作為反饋量對加藥量進行PID控制,輸出為控制加藥泵變頻器的輸出頻率值。設定一個低的pH值,當pH小于此值時,啟動加藥泵,設定一個高的pH值,當pH值大與此值時,停止加藥泵。根據△pH值的大小由PLC內PID功能模塊進行PID運算,控制變頻器來改變電動機轉速,達到所要求的PH值。當pH值低與低的pH設定值時,省煤器入口pH值偏低,則提高變頻器輸出頻率,使電動機轉速加快,增大加藥量;當pH值高與高pH值時,省煤器入口pH值偏高,則降低變頻器輸出頻率,使電動機轉速降低,減少加藥量,直至不加藥。這樣不斷的調整,使pH值穩定在設定范圍內。系統結構如圖1所示:
3 鍋爐給水自動加氨控制系統設計方案
新海發電有限公司2臺三十萬機組化學控制系統包括上位機(包括通訊網絡),PLC控制系統急救地控制儀表,水系統監控系統包括制氫站,反滲透,水汽站三個系統組成,自動加氨控制系統是水汽站系統的一部分,它包括上位機一臺(ifix畫面創建軟件),S7-300系列的CPU315-2DP屬于最高端產品,15#機組和16#機組各一臺5288型在線PH儀表,以及三臺變頻器,接觸器,操作按鈕等組成。
該自動加氨控制系統采用PLC實現加氨泵的自動控制,以及啟停,備用切換,故障報警,加氨泵保護等各種控制功能的實現,由上位機實現對控制過程和設備的監視,實現人機接口。
3.1 PID運算功能的實現
S7-300系列CPU315-2DP具有連續調節功能塊FB41,使用時只要將設定值,過程變量,手動值等值輸入FB41,產生背景數據塊DB41,就能較好完成所要的PID調節。
在調試過程中,根據目標值要求的范圍進行背景數據塊DB41的數據調整,直至達到要求值。
3.2 啟動
在上位機畫面上(使用IFIX畫面創建軟件),設有遠控/自動變頻,遠控/手動變頻,遠控/工頻,按鈕。現場控制柜上有遠控/就地 按鈕,可以現場工頻啟動電機。
3.3 運行
正常情況下,自動加氨程序運行,1#加氨泵給11#機組加氨,3#加氨泵給12#機組加氨,2#加氨泵備用。
從現場5288型PH表送入的PH值信號,以4~20 ma模擬量的形式進入PLC模擬量通道,經過FC105的數值轉換后,根據值的大小進行FB41的PID調節,輸出變頻器的頻率值,經過FC106的數值轉換后,由PLC模擬量輸出通道輸出到變頻器,控制加氨泵的轉速,最終控制鍋爐給水的加氨量,保證鍋爐給水的品質。
3.4 停止
上位機畫面上設有停止按鈕,控制自動加氨程序的執行與停止?,F場控制柜上有啟停按鈕控制整個系統的啟停。
3.5 切換
在上位機畫面上有2#備用泵的控制按鈕,分別為2備1和2備3。2#加氨泵的控制程序與其他2臺泵相同,控制數據的輸入采用數據塊的方式。
當1#加氨泵故障時,投入2#加氨泵,同時把控制1#加氨泵的數據送入2#加氨泵的控制程序;控制2#加氨泵向11#機組鍋爐給水加氨。
當3#加氨泵故障時,投入2#加氨泵,同時把控制3#加氨泵的數據送入2#加氨泵的控制程序;控制2#加氨泵向12#機組鍋爐給水加氨。
當1#加氨泵和3#加氨泵正常時,2#加氨泵無論采用那臺泵的數據,2#加氨泵都不啟動,處于被用狀態。
3.6 數據顯視和故障報警
在上位機畫面作出電機故障報警和PH值,變頻值等信號的顯示和報警。便于運行人員對加氨過程的監視和操作。及時發現故障和處理。
3.7 人機接口
上位機采用IFIX的畫面創建程序,有良好的人機互動界面,可以直接在畫面上設定變頻器的手動輸入頻率和加氨時間,操作簡單可靠。
4 結語
本系統采用PLC后,組成閉環自動控制,實現自動調節,運行更加穩定可靠。采用上位機,可以就地和遠控操作,方式簡單、靈活;實現水汽站無人值班;系統可擴展性好,易與其他系統聯網,組成輔網,集中操控;在調試過程中,要注意PLC輸出變頻器信號和變頻器自工作變頻范圍的配合,調整變頻器在最佳工作范圍,避免變頻器和電機損壞;在5288 pH計模擬量信號4~20 ma值送入PLC模塊前,必須經隔離開關隔離,減少信號的跳變。
參考文獻
[1] 廖常初.西門子S7-300/400 PLC應用技術[M].機械工業出版社,2011.
[2] 陽勝峰,吳志敏.圖解西門子S7-300/400PLC編程技術[M].中國電力出版社,2010.
[3] 山西省電力工業局.熱工儀表及自動裝置[M].中國電力出版社,1996.
[4] 電廠化學儀表計量確認審查委員會.電廠化學儀表與計量[M].中國電力出版社,2003.endprint
摘 要:江蘇新海發電有限公司2*330 MW機組鍋爐給水加氨有3臺給水加藥泵,二開一備用,原有的控制器為單機控制,備用泵手動切換,設備老化,操作困難,設備故障率高,維護量大,為此,考慮采用變頻調速技術進行改造,用PLC實現自動調節和各種控制功能。運行實踐證明,該方案穩定可靠,經濟效果明顯。
關鍵詞:PLC 給水加氨 變頻器 自動調節
中圖分類號:TP27 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)04(b)-0096-01
本企業所用的鍋爐給水自動加氨控制系統比較落后,操作困難且容易發生故障,因此采用PLC和變頻器進行改造,下面對具體改造方案和結果進行探討。
1 鍋爐給水自動加氨控制系統工藝要求
(1)鍋爐給水自動加氨控制系統在正常生產過程中,由1#給水加藥泵實施向15#機組除氧器水箱出口下降管加氨,由3#給水加藥泵實施向16#機組除氧器水箱出口下降管加氨。2#加藥泵作為備用泵,根據備用泵狀態進行切換。
(2)當正使用的加藥泵的控制方式“就地—遠控”開關處在“就地”時,設備均在就地進行操作,PLC和上位機起監視作用,在遠控時,執行控制和遠操。
(3)保持省煤器入口pH值控制在設定范圍內。
(4)對加藥泵及變頻器運行狀態動態監測,以實現動態檢修。
2 鍋爐給水自動加氨控制系統系統控制原理
由省煤器入口pH值控制加藥量,以pH值作為反饋量對加藥量進行PID控制,輸出為控制加藥泵變頻器的輸出頻率值。設定一個低的pH值,當pH小于此值時,啟動加藥泵,設定一個高的pH值,當pH值大與此值時,停止加藥泵。根據△pH值的大小由PLC內PID功能模塊進行PID運算,控制變頻器來改變電動機轉速,達到所要求的PH值。當pH值低與低的pH設定值時,省煤器入口pH值偏低,則提高變頻器輸出頻率,使電動機轉速加快,增大加藥量;當pH值高與高pH值時,省煤器入口pH值偏高,則降低變頻器輸出頻率,使電動機轉速降低,減少加藥量,直至不加藥。這樣不斷的調整,使pH值穩定在設定范圍內。系統結構如圖1所示:
3 鍋爐給水自動加氨控制系統設計方案
新海發電有限公司2臺三十萬機組化學控制系統包括上位機(包括通訊網絡),PLC控制系統急救地控制儀表,水系統監控系統包括制氫站,反滲透,水汽站三個系統組成,自動加氨控制系統是水汽站系統的一部分,它包括上位機一臺(ifix畫面創建軟件),S7-300系列的CPU315-2DP屬于最高端產品,15#機組和16#機組各一臺5288型在線PH儀表,以及三臺變頻器,接觸器,操作按鈕等組成。
該自動加氨控制系統采用PLC實現加氨泵的自動控制,以及啟停,備用切換,故障報警,加氨泵保護等各種控制功能的實現,由上位機實現對控制過程和設備的監視,實現人機接口。
3.1 PID運算功能的實現
S7-300系列CPU315-2DP具有連續調節功能塊FB41,使用時只要將設定值,過程變量,手動值等值輸入FB41,產生背景數據塊DB41,就能較好完成所要的PID調節。
在調試過程中,根據目標值要求的范圍進行背景數據塊DB41的數據調整,直至達到要求值。
3.2 啟動
在上位機畫面上(使用IFIX畫面創建軟件),設有遠控/自動變頻,遠控/手動變頻,遠控/工頻,按鈕?,F場控制柜上有遠控/就地 按鈕,可以現場工頻啟動電機。
3.3 運行
正常情況下,自動加氨程序運行,1#加氨泵給11#機組加氨,3#加氨泵給12#機組加氨,2#加氨泵備用。
從現場5288型PH表送入的PH值信號,以4~20 ma模擬量的形式進入PLC模擬量通道,經過FC105的數值轉換后,根據值的大小進行FB41的PID調節,輸出變頻器的頻率值,經過FC106的數值轉換后,由PLC模擬量輸出通道輸出到變頻器,控制加氨泵的轉速,最終控制鍋爐給水的加氨量,保證鍋爐給水的品質。
3.4 停止
上位機畫面上設有停止按鈕,控制自動加氨程序的執行與停止?,F場控制柜上有啟停按鈕控制整個系統的啟停。
3.5 切換
在上位機畫面上有2#備用泵的控制按鈕,分別為2備1和2備3。2#加氨泵的控制程序與其他2臺泵相同,控制數據的輸入采用數據塊的方式。
當1#加氨泵故障時,投入2#加氨泵,同時把控制1#加氨泵的數據送入2#加氨泵的控制程序;控制2#加氨泵向11#機組鍋爐給水加氨。
當3#加氨泵故障時,投入2#加氨泵,同時把控制3#加氨泵的數據送入2#加氨泵的控制程序;控制2#加氨泵向12#機組鍋爐給水加氨。
當1#加氨泵和3#加氨泵正常時,2#加氨泵無論采用那臺泵的數據,2#加氨泵都不啟動,處于被用狀態。
3.6 數據顯視和故障報警
在上位機畫面作出電機故障報警和PH值,變頻值等信號的顯示和報警。便于運行人員對加氨過程的監視和操作。及時發現故障和處理。
3.7 人機接口
上位機采用IFIX的畫面創建程序,有良好的人機互動界面,可以直接在畫面上設定變頻器的手動輸入頻率和加氨時間,操作簡單可靠。
4 結語
本系統采用PLC后,組成閉環自動控制,實現自動調節,運行更加穩定可靠。采用上位機,可以就地和遠控操作,方式簡單、靈活;實現水汽站無人值班;系統可擴展性好,易與其他系統聯網,組成輔網,集中操控;在調試過程中,要注意PLC輸出變頻器信號和變頻器自工作變頻范圍的配合,調整變頻器在最佳工作范圍,避免變頻器和電機損壞;在5288 pH計模擬量信號4~20 ma值送入PLC模塊前,必須經隔離開關隔離,減少信號的跳變。
參考文獻
[1] 廖常初.西門子S7-300/400 PLC應用技術[M].機械工業出版社,2011.
[2] 陽勝峰,吳志敏.圖解西門子S7-300/400PLC編程技術[M].中國電力出版社,2010.
[3] 山西省電力工業局.熱工儀表及自動裝置[M].中國電力出版社,1996.
[4] 電廠化學儀表計量確認審查委員會.電廠化學儀表與計量[M].中國電力出版社,2003.endprint
摘 要:江蘇新海發電有限公司2*330 MW機組鍋爐給水加氨有3臺給水加藥泵,二開一備用,原有的控制器為單機控制,備用泵手動切換,設備老化,操作困難,設備故障率高,維護量大,為此,考慮采用變頻調速技術進行改造,用PLC實現自動調節和各種控制功能。運行實踐證明,該方案穩定可靠,經濟效果明顯。
關鍵詞:PLC 給水加氨 變頻器 自動調節
中圖分類號:TP27 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)04(b)-0096-01
本企業所用的鍋爐給水自動加氨控制系統比較落后,操作困難且容易發生故障,因此采用PLC和變頻器進行改造,下面對具體改造方案和結果進行探討。
1 鍋爐給水自動加氨控制系統工藝要求
(1)鍋爐給水自動加氨控制系統在正常生產過程中,由1#給水加藥泵實施向15#機組除氧器水箱出口下降管加氨,由3#給水加藥泵實施向16#機組除氧器水箱出口下降管加氨。2#加藥泵作為備用泵,根據備用泵狀態進行切換。
(2)當正使用的加藥泵的控制方式“就地—遠控”開關處在“就地”時,設備均在就地進行操作,PLC和上位機起監視作用,在遠控時,執行控制和遠操。
(3)保持省煤器入口pH值控制在設定范圍內。
(4)對加藥泵及變頻器運行狀態動態監測,以實現動態檢修。
2 鍋爐給水自動加氨控制系統系統控制原理
由省煤器入口pH值控制加藥量,以pH值作為反饋量對加藥量進行PID控制,輸出為控制加藥泵變頻器的輸出頻率值。設定一個低的pH值,當pH小于此值時,啟動加藥泵,設定一個高的pH值,當pH值大與此值時,停止加藥泵。根據△pH值的大小由PLC內PID功能模塊進行PID運算,控制變頻器來改變電動機轉速,達到所要求的PH值。當pH值低與低的pH設定值時,省煤器入口pH值偏低,則提高變頻器輸出頻率,使電動機轉速加快,增大加藥量;當pH值高與高pH值時,省煤器入口pH值偏高,則降低變頻器輸出頻率,使電動機轉速降低,減少加藥量,直至不加藥。這樣不斷的調整,使pH值穩定在設定范圍內。系統結構如圖1所示:
3 鍋爐給水自動加氨控制系統設計方案
新海發電有限公司2臺三十萬機組化學控制系統包括上位機(包括通訊網絡),PLC控制系統急救地控制儀表,水系統監控系統包括制氫站,反滲透,水汽站三個系統組成,自動加氨控制系統是水汽站系統的一部分,它包括上位機一臺(ifix畫面創建軟件),S7-300系列的CPU315-2DP屬于最高端產品,15#機組和16#機組各一臺5288型在線PH儀表,以及三臺變頻器,接觸器,操作按鈕等組成。
該自動加氨控制系統采用PLC實現加氨泵的自動控制,以及啟停,備用切換,故障報警,加氨泵保護等各種控制功能的實現,由上位機實現對控制過程和設備的監視,實現人機接口。
3.1 PID運算功能的實現
S7-300系列CPU315-2DP具有連續調節功能塊FB41,使用時只要將設定值,過程變量,手動值等值輸入FB41,產生背景數據塊DB41,就能較好完成所要的PID調節。
在調試過程中,根據目標值要求的范圍進行背景數據塊DB41的數據調整,直至達到要求值。
3.2 啟動
在上位機畫面上(使用IFIX畫面創建軟件),設有遠控/自動變頻,遠控/手動變頻,遠控/工頻,按鈕?,F場控制柜上有遠控/就地 按鈕,可以現場工頻啟動電機。
3.3 運行
正常情況下,自動加氨程序運行,1#加氨泵給11#機組加氨,3#加氨泵給12#機組加氨,2#加氨泵備用。
從現場5288型PH表送入的PH值信號,以4~20 ma模擬量的形式進入PLC模擬量通道,經過FC105的數值轉換后,根據值的大小進行FB41的PID調節,輸出變頻器的頻率值,經過FC106的數值轉換后,由PLC模擬量輸出通道輸出到變頻器,控制加氨泵的轉速,最終控制鍋爐給水的加氨量,保證鍋爐給水的品質。
3.4 停止
上位機畫面上設有停止按鈕,控制自動加氨程序的執行與停止。現場控制柜上有啟停按鈕控制整個系統的啟停。
3.5 切換
在上位機畫面上有2#備用泵的控制按鈕,分別為2備1和2備3。2#加氨泵的控制程序與其他2臺泵相同,控制數據的輸入采用數據塊的方式。
當1#加氨泵故障時,投入2#加氨泵,同時把控制1#加氨泵的數據送入2#加氨泵的控制程序;控制2#加氨泵向11#機組鍋爐給水加氨。
當3#加氨泵故障時,投入2#加氨泵,同時把控制3#加氨泵的數據送入2#加氨泵的控制程序;控制2#加氨泵向12#機組鍋爐給水加氨。
當1#加氨泵和3#加氨泵正常時,2#加氨泵無論采用那臺泵的數據,2#加氨泵都不啟動,處于被用狀態。
3.6 數據顯視和故障報警
在上位機畫面作出電機故障報警和PH值,變頻值等信號的顯示和報警。便于運行人員對加氨過程的監視和操作。及時發現故障和處理。
3.7 人機接口
上位機采用IFIX的畫面創建程序,有良好的人機互動界面,可以直接在畫面上設定變頻器的手動輸入頻率和加氨時間,操作簡單可靠。
4 結語
本系統采用PLC后,組成閉環自動控制,實現自動調節,運行更加穩定可靠。采用上位機,可以就地和遠控操作,方式簡單、靈活;實現水汽站無人值班;系統可擴展性好,易與其他系統聯網,組成輔網,集中操控;在調試過程中,要注意PLC輸出變頻器信號和變頻器自工作變頻范圍的配合,調整變頻器在最佳工作范圍,避免變頻器和電機損壞;在5288 pH計模擬量信號4~20 ma值送入PLC模塊前,必須經隔離開關隔離,減少信號的跳變。
參考文獻
[1] 廖常初.西門子S7-300/400 PLC應用技術[M].機械工業出版社,2011.
[2] 陽勝峰,吳志敏.圖解西門子S7-300/400PLC編程技術[M].中國電力出版社,2010.
[3] 山西省電力工業局.熱工儀表及自動裝置[M].中國電力出版社,1996.
[4] 電廠化學儀表計量確認審查委員會.電廠化學儀表與計量[M].中國電力出版社,2003.endprint