趙志鋼 王山坡
摘要:本文以神木至府谷高速公路重點控制性工程之一——神府黃河大橋主橋2#墩承臺施工為例,介紹了在急流河道傾斜巖層(存在大量片石及塊石)區(qū)域的水中承臺施工方案,為今后類似工程提供參考。
關鍵詞:急流河道 ?傾斜巖層 ?塊石區(qū)域 ?水中承臺
1 工程概況
神木至府谷高速公路是陜西省規(guī)劃建設的“三縱四橫五輻射”高速公路網(wǎng)中榆林至商州線的重要組成路段,起點接榆林至神木高速公路,終點跨黃河與山西省忻州至保德高速公路銜接。
神府黃河大橋全長817.11m,共12孔,跨越黃河主河道。第二聯(lián)采用多跨預應力混凝土變截面連續(xù)剛構梁,左右幅分離,灌注樁基礎,矩形承臺,空心薄壁高墩,最大墩身高度80m。
1.1 設計形式 2#墩為第二聯(lián)主墩之一,空心薄壁結構,高78m,雙幅分離式承臺,單幅6×φ2.2m鉆孔灌注樁基礎。單個承臺順橋向長12.4m,寬9.9m,高4m,兩幅間凈距6.1m。承臺底標高于地面以下9m。
1.2 水文情況 2#墩位于黃河主河槽西部,常年水深8m左右,相鄰主河槽最大水深12m。墩位處水流湍急,常年平均流速3m/s左右,本承臺施工期為黃河豐水季節(jié),橋址區(qū)域最大瞬時流量900m3/s,對應流速5m/s。
1.3 地質資料 該區(qū)域筑島面+0m至地下-2m為人工回填卵石,粒徑2-10cm;地下-2m至-7m為塊石、片石,為常年山體落石及筑島平臺填筑所用材料,石塊平均直徑80cm;地下-7m至-12m為大型塊石及斜巖層,塊石直徑達到2m左右,傾斜巖石成片狀整體性分布,且?guī)r層在遠離河道側深入承臺范圍內。
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2 施工方案
2.1 修筑平臺,樁基施工 利用相鄰路標開挖棄方,在沿河岸陡坡上修筑了一條傾斜便道,連通2#墩。在2#墩墩位處回填片石及塊石,形成了40×25m的筑島作業(yè)平臺,利用該平臺進行樁基施工。樁基施工采用適合山區(qū)巖石地質作業(yè)的重型沖擊鉆成孔,水下灌注法施工。
針對水位較深,水流過快,土方填筑的平臺容易形成水毀問題,筑島時采用較大塊石及片石進行水面以下填筑,采用土方及礫石進行水面以上填筑,該方案加快了平臺填筑效率,節(jié)約了平臺填筑時間,為樁基施工的快速完成提供作業(yè)環(huán)境。
2.2 插打鋼管樁圍堰 樁基施工完畢后,將基坑開挖范圍內的場地進行平整,清理圍堰范圍內的塊石、混凝土塊及其他雜物。使用全站儀測放出圍堰內輪廓線及高程控制點,使用白灰、木樁等進行標識。
鋼管樁插打采用50T履帶吊機,DZ90振動打樁機及液壓夾持器配合進行,插打順序:上游側→東、西兩側→下游側。
安裝插打導向:圍堰插打導向以壁厚δ=12mm,直徑φ2.2m,長3m的鋼護筒作為支撐。在圍堰內輪廓線內采用壓重下沉的方式埋設鋼護筒。在護筒上用2[20焊接臨時橫撐,用以安放導向圈梁。導向內外圈梁直接利用內支撐圈梁材料,與臨時橫撐焊接。
鋼管樁插打前應對板樁質量進行檢查,鋼管樁插打之前在內導向架上畫分樁位,以便在插打鋼管樁過程中逐塊核對尺寸。在插樁過程中,應做到“插樁正直、分散偏差、有偏即糾、調整合攏”的要點。
由于2#墩緊靠陡峭的巖壁,經(jīng)過多年沖刷,許多大塊巖石墜落到河中后沉積下來,同時在填筑施工平臺時,填筑了大量塊石,使得鋼管樁插打十分困難。這在施工中得到證實:筑島底部塊石的密集度及體積較大,大量鋼管樁平均進尺約6m,與設計深度11m相差甚遠,無法滿足施工需要。
2.3 插打鋼管樁與內外開挖結合進行 平臺內部的大塊碎石,是導致鋼管樁進尺困難的根本原因。按照既定方案,在已插打的鋼管樁形成整體穩(wěn)定性后,采用圍堰內外開挖與管樁插打“交替進行”、管樁“反復插打”的方式,以減小樁尖、樁身阻力,保證管樁最終達到有效深度。另外將雙圍堰施工方案調整為單個大型圍堰,以達到減少鋼管樁插打數(shù)量的目的。
通過挖掘機、鑿石機等重型機械開挖,采用“反復插打”、“插打與開挖結合”的方式,完成了臨河側78根鋼管樁施工,但是插打深度普遍在9m左右,仍不能完全滿足圍堰的使用要求。在輔助開挖過程中,發(fā)現(xiàn)塊石直徑達到8-10m之巨,且圍堰的西側出現(xiàn)山體整巖。根據(jù)本階段施工情況,我部決定將施工方案調整為“1/2圍堰+1/2基坑護坡”方案,即:圍堰臨河側通過已成型的鋼管樁圍墻進行防水,圍堰西側通過開挖,最終以山體面作為防水阻體。
2.4 長臂挖機水下開挖 通過長臂挖機對圍堰范圍內土體、石體進行開挖,采用大功率潛水泵輔助(強排水法)降低圍堰內水位標高,擴大長臂挖機作業(yè)區(qū)域及減小作業(yè)難度,在鋼管樁附近盡量將片石、塊石清理完畢,直至承臺設計底標高以下2m;在山體側將片石、塊石基本清理完畢,露出山體整巖面為止。在此過程中,繼續(xù)插打鋼管樁,使部分管樁插打深度達到了設計深度11m,確保了臨河側筑島土體的穩(wěn)定性。
2.5 圍堰內水下封底 為了提供無水作業(yè)面,首先采用水下封底方案進行圍堰內封底,通過汽車泵澆筑水下混凝土,采用吊機布設下料點,封底厚度1m;其次對圍堰外側土體進行換填,將原土石換填為粘性紅土,達到封堵漏洞的目的。采購紅土運至施工現(xiàn)場,通過人工袋裝方式,換填至平臺內部。
由于黃河水位高、壓力大,塊石依然存在于筑島底部,圍堰壁的變形縫沒有消除,因此圍堰內外的過水通道較多。采用壓降法堵漏方案在圍堰處使用地質鉆機進行鉆孔壓漿。在出現(xiàn)管涌嚴重的部位加密鉆孔,進行二次壓漿。壓漿完畢3天后抽水,基坑內僅出現(xiàn)小股明水。該施工方案取得了明顯止水效果,為承臺施工的開展打下了基礎。
2.6 圍堰內抽水、斜巖鑿除、樁檢、承臺施工 現(xiàn)場采用大功率潛水泵進行強排水,完成圍堰內抽水。之后,對山體整巖進行機械破除及開挖,修整傾斜巖層符合承臺底設計標高;對圍堰封底砼表面進行測量,將其標高超過承臺底設計標高的位置全部鑿除,達不到標高位置的回填碎石或水泥砂漿抹平至承臺底標高。樁基檢測合格后,將樁超高部分砼鑿除(預留15cm深入承臺部分),將樁頂砼面鑿毛,清理干凈。在墊層面彈出鋼筋位置墨線,之后進行了承臺鋼筋綁扎、模板安裝及砼澆筑施工。
3 結語
本工程實施方案有效解決了三大施工難題:利用分層筑島法(下層塊石、上層礫石)解決了水流湍急條件下橋梁基礎施工難題;利用開挖與插打“交替進行”、“反復插打”的方式,解決了管樁進尺緩慢的問題;利用“1/2圍堰+1/2基坑護坡”方案,解決了鋼管樁在傾斜巖層及塊石區(qū)域的插打難題;利用圍堰外壓漿方法,解決了塊石區(qū)域水中圍堰嚴重漏水問題。
總之通過艱苦努力、科學組織,完成了2#墩承臺施工任務,擺脫了急流河道傾斜巖層(塊石區(qū)域)水中承臺工施工的困擾,橋梁現(xiàn)場進入快速施工階段。
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